潘一偉
(西山煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司 馬蘭礦,山西 太原 030200)
礦井提升機(jī)電控系統(tǒng)是保障礦井安全生產(chǎn)的重要組成部分。傳統(tǒng)的提升機(jī)電控系統(tǒng)存在設(shè)備老化及自動(dòng)化程度低等問(wèn)題,往往不能滿足礦井發(fā)展需求,并可能帶來(lái)一定的安全隱患。隨著電器自動(dòng)化技術(shù)的發(fā)展,多數(shù)礦山都應(yīng)用PLC技術(shù)對(duì)礦山電控系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí)改造,取得了良好的效果[1-7].某煤礦提升機(jī)在使用過(guò)程中存在設(shè)備老化嚴(yán)重,技術(shù)落后、效率低等問(wèn)題,不符合該礦近年來(lái)提出的煤炭生產(chǎn)持續(xù)、安全、高效的目標(biāo)。因此,對(duì)該礦提升機(jī)電控系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,以提高其運(yùn)行安全可靠性。
該礦原設(shè)計(jì)產(chǎn)能0.6 Mt/a,現(xiàn)礦井的生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大到1.5 Mt/a,部分原有設(shè)備難以滿足礦井產(chǎn)能增加的需求,副井提升機(jī)便是其中之一。礦井原有礦井提升機(jī)型號(hào)為Jk-3.5×2.6/30E,電控系統(tǒng)采用TKD控制系統(tǒng),最大提升速度為4 m/s.提升機(jī)使用中主要存在以下問(wèn)題:
1)原提升機(jī)電控系統(tǒng)未能實(shí)現(xiàn)全速全載,根據(jù)礦井現(xiàn)產(chǎn)能,要求最大提升速度為6 m/s,原有電動(dòng)機(jī)不能滿足提升要求。
2)原電控系統(tǒng)調(diào)速、控速能力差,礦井提升機(jī)低速運(yùn)行時(shí),負(fù)載突然發(fā)生變化,低電壓和低速段的啟動(dòng)力矩小,難以實(shí)現(xiàn)恒減速控制。
3)現(xiàn)有的控制系統(tǒng)元器件使用多年,老化嚴(yán)重,導(dǎo)致設(shè)備運(yùn)行過(guò)程中功能元器件損壞率及設(shè)備故障率較高。
對(duì)于電控系統(tǒng)的改造主要從硬件及軟件兩方面著手,針對(duì)礦山改造需求,硬件方面主要是電動(dòng)機(jī)、PLC控制系統(tǒng)及變頻調(diào)速系統(tǒng)的改造,軟件方面主要是上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)的改造。
對(duì)于電動(dòng)機(jī)的選型主要通過(guò)計(jì)算分析與校核來(lái)實(shí)現(xiàn),包括額定轉(zhuǎn)速計(jì)算、電機(jī)功率計(jì)算及過(guò)載能力校核。電動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速計(jì)算公式如下:
(1)
式中:
n—實(shí)際轉(zhuǎn)速,r/min;
D—滾筒直徑,m;
Vm—最大運(yùn)行速度,m/s;
i—傳動(dòng)比。
該礦提升機(jī)滾筒直徑3.5 m,最大運(yùn)行速度6.0 m/s,傳動(dòng)比20,將相關(guān)參數(shù)帶入式(1),得到額定轉(zhuǎn)速為655 r/min.
電機(jī)功率計(jì)算公式如下:
(2)
式中:
K—阻力系數(shù),取1.15;
Q—提升機(jī)最大載荷,N,取60×106;
η—減速器傳動(dòng)效率,取0.95;
ρ—?jiǎng)恿ο禂?shù),取1.15.
計(jì)算得到電機(jī)功率為501 kW,考慮到120%的安全系數(shù),電機(jī)功率取601 kW.
最終,通過(guò)計(jì)算分析,電動(dòng)機(jī)選型為Y700-8/1180交流高壓異步電動(dòng)機(jī),功率達(dá)700 kW,轉(zhuǎn)速達(dá)655 r/min.
對(duì)于改造后選取的電動(dòng)機(jī),需進(jìn)行過(guò)載能力校驗(yàn),電動(dòng)機(jī)額定輸出功率及過(guò)載能力校核計(jì)算公式如下:
(3)
(4)
式中:
λ—電動(dòng)機(jī)過(guò)載能力,取2.
通過(guò)計(jì)算分析,改造后的Y700-8/1180交流高壓異步電動(dòng)機(jī)滿足系統(tǒng)提升需求。
改造后的電控系統(tǒng)要求控制精度高,操作簡(jiǎn)單,維護(hù)方便,監(jiān)控、故障自診斷能力強(qiáng)。為此,控制柜選擇西門(mén)子的S7-1500型PLC控制柜。
1)變頻器選擇。系統(tǒng)改造后,要求高壓變頻器可以直接輸入高壓,根據(jù)故障程度給出報(bào)警或停機(jī)處理,能夠確保停車(chē)穩(wěn)定無(wú)沖擊,延長(zhǎng)閘瓦壽命,滿足高效生產(chǎn)要求,加速、減速平滑穩(wěn)定,力矩快速響應(yīng);輸出頻率與提升系統(tǒng)共振頻率相同時(shí),可跳躍該頻率,穩(wěn)定運(yùn)行。變頻器容量計(jì)算公式如下:
(5)
式中:
P0—變頻器容量,kW;
Pm—電動(dòng)機(jī)額定功率,kW;
η—電動(dòng)機(jī)效率;
k—電動(dòng)機(jī)過(guò)載系數(shù),取1.05;
cosα—電動(dòng)機(jī)功率系數(shù)。
改造后的電機(jī)效率為0.95,功率系數(shù)為0.94,相關(guān)參數(shù)帶入式(5),計(jì)算得到變頻器容量為:
為此,選擇CHIC1000-10/10-1000AH型變頻器,容量達(dá)1 000 kW.
2)變頻調(diào)速控制方法。
系統(tǒng)調(diào)速方式目前主要有直流與交流調(diào)速兩種,系統(tǒng)改造后由原用的旋轉(zhuǎn)變流機(jī)組改為靜止可控整流器結(jié)構(gòu),原理見(jiàn)圖1.該結(jié)構(gòu)利用可控整流器得到可調(diào)直流電壓,具有較好的安全可靠性與較低的能耗。
圖1 靜止可控整流器原理圖
改造后變頻調(diào)速系統(tǒng)采用模糊控制方式,即采用由模糊數(shù)學(xué)語(yǔ)言描述的控制規(guī)則來(lái)操縱系統(tǒng)工作的控制,控制原理見(jiàn)圖2.這種控制方法可滿足提升系統(tǒng)的轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)需要,將產(chǎn)生的誤差及其變化率通過(guò)模糊化、規(guī)則庫(kù)、模糊推理及解模糊來(lái)處理。
改造后的上位監(jiān)控系統(tǒng)編程軟件采用TIA Portal Step7,組態(tài)軟件選用TIA Portal WINCC軟件。主畫(huà)面情況見(jiàn)圖3.
圖3 主畫(huà)面圖像
主畫(huà)面可以實(shí)時(shí)顯示礦井提升機(jī)運(yùn)行位置、運(yùn)行速度、電機(jī)電流等數(shù)據(jù)。在上位機(jī)最下部主菜單中還包含了安全回路、參數(shù)記錄、電源監(jiān)視、故障記錄、報(bào)表等子菜單,可以點(diǎn)擊開(kāi)始查詢各菜單設(shè)計(jì)的功能。
針對(duì)某礦電控系統(tǒng)改造需要,對(duì)電控系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,電動(dòng)機(jī)確定為Y700-8/1180交流高壓異步電動(dòng)機(jī),主控系統(tǒng)選取西門(mén)子S7-1500系列PLC;通過(guò)變頻器容量計(jì)算,選擇CHIC1000-10/10-1000AH變頻器。同時(shí),完成了變頻調(diào)速與上位監(jiān)控系統(tǒng)的改造,有效解決了礦山提升機(jī)電控系統(tǒng)存在的問(wèn)題。