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        豐田噴氣織機節(jié)能降耗的實踐

        2021-11-11 06:05:20張振全曹銘成王順利徐衛(wèi)杰刁翠蓮
        紡織器材 2021年5期
        關鍵詞:耗氣量緯紗織機

        張振全,曹銘成,王順利,徐衛(wèi)杰,刁翠蓮

        (魯泰紡織股份有限公司,山東 淄博 255100)

        0 引言

        噴氣織機緯紗由主噴嘴牽引進入筘槽,主要依靠輔噴嘴高速氣流穿越梭口,沿幅寬方向一般布置 25~35 個輔噴嘴進行接力噴射氣流引緯。噴氣織機是耗能大戶,壓縮空氣消耗成本占噴氣織機能源消耗成本的65%,對設備改造、參數優(yōu)化,選用具有良好節(jié)能性能的器材,自然成了降低噴氣織機能耗的關鍵,亦是節(jié)能效果易顯現之處。

        1 生產難點

        筆者公司JAT710型噴氣織機百米耗氣量為461.42 m3,而JAT810型噴氣織機百米耗氣量為396.01 m3;織機進氣端管網的壓力為0.48 MPa~0.50 MPa;噴氣織機進氣端壓力與織機運轉時輔噴嘴氣缸壓力差為0.025 MPa;現有噴氣織機參數主要依靠日常經驗進行調整,無系統(tǒng)試驗分析支撐。

        噴氣織機節(jié)能難點有:JAT810型噴氣織機節(jié)氣設備在JAT710型噴氣織機是否適用;JAT710型噴氣織機內部管路壓力損失點定位分析及解決;JAT810型噴氣織機最優(yōu)織造工藝參數的確定等。

        2 改造JAT710型噴氣織機

        2.1 節(jié)氣改造

        2.1.1 兩種織機對比

        經測試,JAT710型噴氣織機百米耗氣量為461.42 m3,而JAT810型噴氣織機為396.01 m3,前者百米耗氣量相對后者約降低14.18%。筆者對這兩種機型相關器材的差異[1]進行對比分析。

        JAT810型噴氣織機用輔噴嘴噴孔徑比JAT710型噴氣織機用輔噴嘴噴孔徑小0.1 mm;JAT810型噴氣織機用輔噴底座前端比JAT710型噴氣織機小2 mm,可以使輔噴嘴更加靠近異形筘氣流槽下峰葉;JAT810型噴氣織機用異形筘筘片下峰葉寬比JAT710型噴氣織機異形筘筘片下峰葉寬小1.8 mm。

        2.1.2 改造方案

        為了更好地試驗國產器材與進口器材的節(jié)氣效果與成本回收差異,筆者對120臺JAT710型噴氣織機在筘、輔噴嘴、輔噴底座進行不同形式的組合試驗。節(jié)氣試驗改造方案及效果見表1。

        表1 節(jié)氣試驗改造方案及效果

        經過36次試驗,確定組合4為最終織造參數,一期改造40臺,織造3個月與前期試驗對比,實際織造效果達到預期試驗效果,具體對比見表2。

        表2 節(jié)氣試驗改造效果

        從表2可以看出,實際織造效果比試驗效果:平均節(jié)氣比例提高5.52個百分點,成本回收期提前約10個月;回收期后年收益增加17.61萬元,增長率為23%。

        2.2 管路壓力改造

        2.2.1 改造原理

        織機管路改造原理見圖1,改變主進氣閥管徑,實現減小壓差損耗。

        圖1 織機管路改造原理

        2.2.2 改造措施

        共改造JAT710型織機120臺,通過內部管路改造,將輔噴嘴調節(jié)從主分氣缸中分離出來,單獨從主管道引出,管徑由13 mm增加到15.8 mm,改造后經測量壓差由0.025 MPa 降至0.005 MPa,壓差降低0.02 MPa,達到預期改造效果。

        2.2.3 效益測算

        耗氣量按照臺數占比進行折算,節(jié)能比例按照壓縮空氣壓力每下降0.10 MPa,能耗下降3.5%計算,節(jié)氣試驗改造效益測算見表3。

        表3 節(jié)氣試驗改造效益測算

        3 優(yōu)化JAT810型噴氣織機引緯參數

        3.1 正交試驗目的

        為更好地了解JAT810型噴氣織機各引緯工藝參數與異形筘氣流槽內緯紗牽引力的關系[2],獲得各引緯工藝參數的最優(yōu)組合,通過正交試驗與單因素試驗對主噴嘴氣壓、輔噴嘴氣壓、輔噴嘴安裝角度[3-4]、輔噴嘴安裝間距等影響織機引緯與氣耗的工藝參數進行研究,探討了各引緯工藝參數對氣耗的影響。

        綜合分析試驗結果,選擇適當的參數以便提高織機引緯質量,指導實際生產,并節(jié)約能耗,提升效率,降低生產成本。

        3.2 正交試驗思路

        根據生產情況確定試驗條件,車間主要采用14.58 tex和11.66 tex緯紗,為保證試驗對生產的指導作用,分別選取14.58 tex和11.66 tex緯紗;織機車速分別為750 r/min,800 r/min,850 r/min,900 r/min,950 r/min五種,選取工藝參數及水平,采用正交表L16(44)設計試驗。調試織機,記錄織機引緯氣耗,共調試試驗160次。

        3.2.1 正交試驗一

        緯紗號數為14.58 tex,車速為750 r/min,各因素及其水平值見表4。

        表4 試驗一各因素及其水平值

        表5為正交試驗一直觀分析表,第1列為試驗序號,試驗共有16組。因素A,B,C,D分別安排在第2,3,4,5列中,試驗前檢查正交表中各因素及水平的位置,確定每次試驗的條件,避免錯誤。

        表5 正交試驗一直觀分析

        由表5結果分析,緯紗號數為14.58 tex,車速為750 r/min,各因素對試驗結果的影響程度由大到小依次為D>C>B>A,D為主要因素影響最大,C因素次之,其他因素影響較小。根據正交試驗一結果得到因素A,B,C,D對織機瞬時氣耗的影響曲線分別見圖2~圖5。

        圖2 輔噴嘴間距對瞬時氣耗的影響

        圖3 輔噴嘴安裝角度對瞬時氣耗的影響

        圖4 主噴嘴氣壓對瞬時氣耗的影響

        圖5 輔噴嘴氣壓對瞬時氣耗的影響

        3.2.2 正交試驗二

        緯紗號數為11.66 tex,車速為800 r/min,各因素及其水平值見表6。

        表6 試驗二各因素及其水平值

        表7為正交試驗二直觀分析表,第1列為試驗序號,試驗共有16組。因素A,B,C,D分別安排在第2,3,4,5列中,試驗前檢查正交表中各因素及水平的位置,確定每次試驗的條件,避免錯誤。

        表7 正交試驗二直觀分析

        由表7正交試驗二結果分析,緯紗號數為11.66 tex,車速為800 r/min,各因素對試驗結果的影響程度由大到小依次為C>D>B>A,C為主要因素影響最大,D因素次之,其他因素影響較小。根據正交試驗二結果得到因素A,B,C,D對織機瞬時氣耗的影響曲線分別見圖6~圖9。

        圖6 輔噴嘴間距對瞬時氣耗的影響

        圖7 輔噴嘴安裝角度對瞬時氣耗的影響

        圖8 主噴嘴氣壓對瞬時氣耗的影響

        圖9 輔噴嘴氣壓對瞬時氣耗的影響

        3.3 試驗結果匯總

        3.3.1不同車速、不同因素對緯紗14.58 tex瞬時氣耗的影響試驗結果見表8。

        表8 緯紗14.58 tex瞬時氣耗的影響試驗結果

        3.3.2不同車速、不同因素對緯紗11.66 tex瞬時氣耗的影響試驗結果見表9。

        表9 緯紗11.66 tex瞬時氣耗的影響試驗結果

        3.4 參數優(yōu)化效果

        我們根據14.58 tex,11.66 tex品種的試驗結果,對車間80臺JAT810型噴氣織機的輔噴嘴間距、輔噴嘴角度、主噴嘴氣壓、輔噴嘴氣壓進行調整,調整后80臺織機的平均百米耗氣量從364.77 m3降低至349.93 m3,降幅為4.07%。

        4 結語

        4.1通過對JAT710型噴氣織機異形筘改造,使織機百米氣耗降低24.81%。

        4.2通過對JAT710型噴氣織機內部供氣管路進行改造,實現噴氣織機進氣端與出氣端壓力差減小0.02 MPa。

        4.3通過在JAT810型噴氣織機進行參數優(yōu)化試驗,找到了緯紗為14.58 tex,11.66 tex在不同車速的最優(yōu)參數,并對織機調整做出了直觀指導,有效節(jié)省了調整時間及能源成本。

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