李洪冰 王玉福 徐仰升 汪洪海
(鞍鋼集團(tuán)礦業(yè)公司齊大山鐵礦,遼寧 鞍山 114041)
鞍鋼礦業(yè)公司齊大山鐵礦是國家“九五”計劃的重點工程,新建調(diào)軍臺選礦廠年處理鐵礦石能力達(dá)900萬t,鐵精礦年生產(chǎn)能力300萬t,在當(dāng)時是全國屈指可數(shù)的大型選礦廠之一;加上為原有的齊大山選礦廠每年提供800萬t鐵礦石,擴建后的采礦區(qū)域礦石年生產(chǎn)能力達(dá)1 700萬t以上,年采剝總量達(dá)6 400萬t以上,承擔(dān)著礦業(yè)公司五分之二的生產(chǎn)任務(wù)。當(dāng)時的礦業(yè)公司充分認(rèn)識到“齊大山鐵礦擴建工程”的重要性,按照“大型化、集約化、高效率”的原則,從美國BE公司引進(jìn)295B電鏟8臺,電鏟斗容16.8 m3。
以上技術(shù)參數(shù)來源于美國BE公司提供的《295B電鏟操作、維護(hù)、檢修手冊》,上述技術(shù)參數(shù)體現(xiàn)了295B電鏟技術(shù)的先進(jìn)性以及在齊大山鐵礦生產(chǎn)中的重要作用,如何降低295B電鏟故障率,提高作業(yè)率,是研究的重要課題。
齊大山鐵礦采礦區(qū)域從美國BE公司引進(jìn)的295B電鏟8臺,自1994年逐漸投入生產(chǎn)以來已服役26年。295B電鏟鏟門支點座是一項設(shè)備故障多、備件損耗大的項目,技術(shù)參數(shù)詳見表1。
表1 295B電鏟技術(shù)參數(shù)
通過深入現(xiàn)場,跟蹤觀察295B電鏟的操作狀況、運行狀況,分析軌板、鏟門支點座損壞的原因,研究解決措施并設(shè)計“295B電鏟鏟門支點座改進(jìn)技術(shù)方案”,實施后295B電鏟運行成本將得到大幅下降,電鏟外觀見圖1。
圖1 295B電鏟
原有295B電鏟鏟門支點座為鑄鋼件,長環(huán)型,四壁句均勻,但其缺點是不耐用,使用周期580 h/件左右,見圖2。
圖2 支點座在鏟門開斗機構(gòu)中的位置圖
2.2.1 295B電鏟鏟門支點座工況
295B電鏟運行時,當(dāng)電鏟司機欲開鏟門時,按下電控按鈕,拉門卷揚電機轉(zhuǎn)動,帶動拉門繩向上運動,拉門繩帶動橫拉板向上運動,橫拉板從鏟門銷、鏟門支點座中穿過,另一端用銷軸固定在鏟門支點座上,橫拉板在拉門繩的牽引下繞著鏟門支點座中的銷軸向上運動,鏟門支點座用來支撐橫拉板向上提升,帶動鏟門銷向上運動,打開鏟門、卸礦。
2.2.2 295B電鏟鏟門支點座受力及失效形式
鏟門支點座受力:垂直作用于鏟門支點座導(dǎo)向槽表面的正壓力(當(dāng)電鏟司機欲開鏟門時,按下電控按鈕,拉門卷揚電機轉(zhuǎn)動,帶動拉門繩向上運動,拉門繩帶動橫拉板向上運動,橫拉板從鏟門銷、鏟門支點座中穿過,另一端用銷軸固定在鏟門支點座上,橫拉板在拉門繩的牽引下繞著銷軸向上運動沖擊鏟門支點座導(dǎo)向槽表面,形成垂直作用于鏟門支點座導(dǎo)向槽表面的正壓力)。
鏟門支點座失效形式: 鏟門支點座導(dǎo)向槽表面壓潰、導(dǎo)向槽縱向截面剪斷。
2.2.3 295B電鏟鏟門支點座失效原因
295B電鏟原始鏟門支點座導(dǎo)向槽上方縱向截面面積小,單位面積剪應(yīng)力大,剪切應(yīng)力大剪切斷裂,見圖3。
圖3 原設(shè)計支點座及失效形式
改進(jìn)后的橫拉板支點座采用支點座本體和擋銷耳板組成。支點座的材料由Q235鋼經(jīng)鍛造形成長方體毛坯料。鍛造工藝環(huán)節(jié)對于“295B電鏟鏟門支點座改進(jìn)技術(shù)”至關(guān)重要。對鍛造工藝要求如下:
1)采用自由鍛造工藝。自由造鍛的工序一般可分為基本工序、輔助工序、修整工序。為了增大變形量和改善材質(zhì)而設(shè)的工序,稱為基本工序;為了保證基本工序順利進(jìn)行而設(shè)的工序,稱為輔助工序;為了提高鍛件尺寸精度、表面光潔度、形狀準(zhǔn)確度,而采用變形量很小的一些工序,稱為修整工序。基本工序是鍛件成型過程中必須完成的變形工序,主要包括:(1)鐓粗:使坯料高度減小,橫截面積增加;(2)抜長:使坯料橫截面積減小,長度增加;(3)沖孔:使坯料上沖出通孔或盲孔;(4)擴孔:擴大空心坯料內(nèi)、外徑或減小孔壁厚度;(5)芯棒抜長:將空心坯料套在芯棒上進(jìn)行抜長,以減小外徑或厚度并增加其長度;(6)切斷將坯料切斷為幾部分,或從內(nèi)部或從外部割出一部分;(7)彎曲:用工模具將坯料彎成一定角度;(8)錯位:將坯料的一部分錯移開并保持軸心平行;(9)扭轉(zhuǎn):將坯料的一部分相對于另一部分繞其旋轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn)成一定角度;(10)鐓擠:使毛坯在鐓粗變形的同時還有局部擠壓變形;(11)鍛接將坯料加熱后用錘快擊,使兩者在固相狀態(tài)下結(jié)合。
2)鍛造比是用來表示變形程度的一種方法,通長用變形前后的截面比、長度比或高度比來表示。對于一般鍛件鍛造比為2:4;對于重要鍛件鍛造比為4:8。
3)自由鍛工藝過程的制定程序。自由鍛工藝過程包括:根據(jù)零件圖繪制鍛件圖、決定坯料重量和尺寸、確定變形工藝和鍛造比、選擇設(shè)備、確定鍛造溫度范圍,加熱和冷卻規(guī)范、確定熱處理范圍、填寫工藝卡片等。自由鍛工藝流程一般為:下料-加熱-鍛打-鍛后處理-檢驗。
4)自由鍛工藝流程中注意事項:控制溫度在1 180~1 300 ℃,防止坯料加熱溫度過高,過度氧化;鍛件在鍛制過程中要采取適當(dāng)措施,防止坯料出現(xiàn)裂紋、夾渣缺陷。
鏟門支點座坯料制成后再經(jīng)機械加工形成零件;擋銷耳板的材料采用Q235鋼板機械加工形成零件,然后將兩塊擋銷耳板用特殊的焊接工藝、焊接材料分別焊接在支點座的同一側(cè)面上。
采用這樣的結(jié)構(gòu)使新型支點座在使用中體現(xiàn)四大優(yōu)點:
1)充分利用Q235鋼在鍛造過程中形成的金屬纖維束的特性,提高支點座抗沖擊能力;
2)充分利用Q235鋼在鍛造過程中形成致密材質(zhì),提高支點座的強度;
3)充分利用新型支點座設(shè)計結(jié)構(gòu)中,上部加寬的優(yōu)勢,進(jìn)一步提高新型支點座在使用中的承載能力;
4)兩塊擋銷耳板焊接在支點座上,采用的是特殊的焊接工藝、焊接材料,這種特殊的焊接工藝可以在常溫下正常焊接,不需要其它任何條件和處理,這種特殊的焊接材料可以和任何母材融合,焊接后沒有吸氧裂紋和氫脆現(xiàn)象,并保證焊縫有足夠的焊接強度。
σ=F/2S
(1)
式中:σ—應(yīng)力;F—作用力;S—應(yīng)力作用面積
改進(jìn)前S=200×30=6 000 mm2
改進(jìn)后S’=200×100=20 000 mm2
S’/S=20 000÷6 000=6.67;F/2不變 σ’/σ=1/6.67,即改進(jìn)后縱向剪應(yīng)力是改進(jìn)前的1/6.67。
計算結(jié)果證明,技術(shù)改進(jìn)的支點座縱向剪應(yīng)力大幅降低。改進(jìn)后的支點座在實際使用中,支點座本體沒有發(fā)生破壞現(xiàn)象,使用壽命2 100 h以上,是改進(jìn)前的3.62倍,有利于降本增效。
1)用直徑Ф260 mm、長350 mm的Q235園鋼加熱到1 180 ℃,然后采用自由鍛造工藝加工成320 mm×220 mm×120 mm長方體,見圖4。自由鍛工藝流程一般為:下料-加熱-鍛打-鍛后處理-檢驗;自由鍛工藝流程中注意事項:控制溫度在1 180~1 300 ℃,防止坯料加熱溫度過高,過度氧化;鍛件在鍛制過程中要采取適當(dāng)措施,防止坯料出現(xiàn)裂紋、夾渣缺陷;鍛件加工完成后,要清凈外表面氧化層。
圖4 295B電鏟改進(jìn)后的支點座本體的機械加工圖
2)用銑床或鏜床加工120 mm寬的面長中間空腔,用鉆床加工220 mm寬的面長中間園孔,(加工過程中,注意:加工前,先將鍛件加工出加工基準(zhǔn)面;裝卡定位要正確,不能出現(xiàn)偏斜,防止加工后長中間空腔、園孔出現(xiàn)歪斜,前后壁厚不均現(xiàn)象)加工后去除毛刺。毛坯鍛件加工完成后,待焊接部位要用100#汽油清洗干凈,防止焊接時有油污間雜。
3)用線切割機加工擋銷耳板,加工后去除毛刺,長度為220 mm的邊兩側(cè)要制作“Y”坡口,用于焊接,見圖5。待焊接部位要用100#汽油清洗干凈,防止焊接時有油污間雜。
圖5 295B電鏟改進(jìn)后的支點座的擋銷耳板的機械加工圖
4)用特殊的焊接材料,采用特殊的焊接工藝將擋銷耳板按圖3所示的結(jié)構(gòu)形式焊接組合成一體,見圖6。焊接前要對齊找正后點焊定位。分段焊接,每次焊接長度50~80 mm,一次焊接后稍微停頓,控制焊件整體溫度不超過300 ℃,防止產(chǎn)生熱變形,內(nèi)外側(cè)交替進(jìn)行,并及時清除焊渣;每次焊后要找正,及時清除焊渣,控制焊件整體溫度不超過300 ℃,防止產(chǎn)生熱變形,直到兩側(cè)縫隙全焊滿,冷卻到室溫。
圖6 295B電鏟改進(jìn)后鏟門支點座的加工結(jié)構(gòu)圖
5)去除焊渣、打磨非邊毛刺,并用棒磨打磨支點座與耳板焊縫處多余焊料,保證不影響支點座銷軸安裝及外部兩個擋銷正常安裝,成品加工完成。
“295B電鏟鏟門支點座改進(jìn)技術(shù)”在齊大山鐵礦采礦作業(yè)區(qū)的295B電鏟應(yīng)用后,設(shè)備運行穩(wěn)定,其產(chǎn)品的使用性能超過進(jìn)口同等備件,該項技術(shù)在齊大山鐵礦采礦作業(yè)區(qū)得到推廣應(yīng)用。
295B電鏟鏟門支點座使用周期580 h/件左右,每臺電鏟每年使用鏟門支點座15件左右,8臺每年使用鏟門支點座120件左右,鏟門支點座價格1 180元/件,全年備件費用14.16萬元。改進(jìn)技術(shù)鏟門支點座使用壽命2 100 h以上,是改進(jìn)前的3.6倍。
直接經(jīng)濟效益=14.16×(1-1÷3.6)=7.667萬元/年
1)設(shè)備故障率降低1.03%,完好率達(dá)93.5%,作業(yè)率提高6.45%,提升產(chǎn)能43萬t/月左右。
2)確保該礦每年完成采剝總量6 400萬t,避免兩個選礦廠減少鐵礦石供貨300萬t左右,鐵精礦減產(chǎn)100萬t左右,間接創(chuàng)效價值100萬t×564元/t=56 400萬元。
鞍鋼集團(tuán)齊大山鐵礦針對美國295B電鏟鏟門支點座的問題,研究實施了“295B電鏟鏟門支點座改進(jìn)技術(shù)方案”,有效降低了295B電鏟故障率,提高了作業(yè)率和綜合臺數(shù)指標(biāo)。