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        有機(jī)胺尾氣脫硫系統(tǒng)吸收塔的改造

        2021-11-05 05:36:08石登科
        硫酸工業(yè) 2021年8期
        關(guān)鍵詞:集液噴射器煙塵

        劉 剛,石登科

        (金堆城鉬業(yè)股份有限公司,陜西渭南 714100)

        金堆城鉬業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱金鉬股份)鉬爐料產(chǎn)品部主要進(jìn)行鉬冶煉,是金鉬股份的主要盈利單位,制酸系統(tǒng)(包括1套干法硫酸系統(tǒng)和1套濕法制酸系統(tǒng))及脫硫系統(tǒng)為鉬冶煉的配套煙氣處理裝置,保證尾氣達(dá)標(biāo)排放是鉬冶煉正常運(yùn)行的保障。鉬爐料產(chǎn)品部有機(jī)胺尾氣脫硫系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱脫硫系統(tǒng))用于制酸尾氣的脫硫,設(shè)計(jì)排放尾氣ρ(SO2)≤200 mg/m3,塵含量無具體要求。該脫硫系統(tǒng)于2014年投入運(yùn)行,排放尾氣中ρ(SO2)平均值為35 mg/m3,塵(ρ)平均值為20 mg/m3,在制酸系統(tǒng)生產(chǎn)工序出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),ρ(SO2)可能會(huì)高于100 mg/m3。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)的日益重視,排放標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格,2018年陜西省發(fā)布DB61/941—2018《關(guān)中地區(qū)重點(diǎn)行業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,要求排放尾氣ρ(SO2)≤100 mg/m3,塵(ρ)≤10 mg/m3,因此對(duì)脫硫系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造勢(shì)在必行。

        1 改造前脫硫系統(tǒng)吸收塔的結(jié)構(gòu)

        脫硫系統(tǒng)的吸收塔主要由下部填料、布液板、上部填料、集液板、噴淋裝置五部分組成,結(jié)構(gòu)示意見圖1。

        圖1 改造前脫硫系統(tǒng)吸收塔的結(jié)構(gòu)示意

        有機(jī)胺液從中部進(jìn)入吸收塔,經(jīng)過布液板均勻布液,與自吸收塔下部進(jìn)入的冶煉煙氣接觸,通過下部填料的降速增加汽液接觸面積,將冶煉煙氣中的SO2充分吸收。吸收SO2后的有機(jī)胺液(富胺液)匯集于吸收塔底部,送至解吸工序。脫硫后的冶煉煙氣經(jīng)過上部填料除霧后送去尾氣排放口排放。

        吸收塔上部設(shè)計(jì)了應(yīng)急噴淋設(shè)施,主要由噴淋裝置和集液板兩部分組成,當(dāng)脫硫后的冶煉煙氣不能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)時(shí),通過噴淋裝置噴淋一定濃度的NaOH溶液,對(duì)冶煉煙氣進(jìn)一步脫硫,使尾氣達(dá)標(biāo)排放。

        2 脫硫系統(tǒng)吸收塔的改造

        2.1 改造方案選擇

        根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況,排放尾氣中SO2的質(zhì)量濃度一般不超過100 mg/m3,故對(duì)脫硫系統(tǒng)的改造主要解決煙塵超標(biāo)的問題。技術(shù)人員通過分析認(rèn)為,對(duì)脫硫后的冶煉煙氣進(jìn)行降塵是較為簡(jiǎn)單易行的方法,備選方案有以下2個(gè):

        1)在吸收塔后增加電除霧器,脫硫后的冶煉煙氣經(jīng)電除霧器除塵后再去尾氣排放口排放。

        2)對(duì)吸收塔進(jìn)行改造,在吸收塔上部增加水洗除塵裝置。

        方案一需新增1臺(tái)電除霧器,而且由于現(xiàn)場(chǎng)安裝空間有限,還需制作安裝平臺(tái),安裝費(fèi)用大;方案二對(duì)吸收塔內(nèi)部進(jìn)行改造,占用空間小,設(shè)備安裝相對(duì)簡(jiǎn)單,投入成本較少。綜合考慮現(xiàn)場(chǎng)空間、投入成本等問題,最終決定選擇方案二。

        2.2 改造后吸收塔的結(jié)構(gòu)

        在吸收塔上部增加旋流噴射器、水洗噴淋層、除霧器和控制翻板,改造后的吸收塔結(jié)構(gòu)示意見圖2。

        圖2 改造后脫硫系統(tǒng)吸收塔的結(jié)構(gòu)示意

        脫硫后的煙氣通過旋流噴射器,在離心力的作用下,大顆粒煙塵附著于旋流噴射器壁上,隨后通過水洗噴淋層,在水的噴淋沖洗作用下小顆粒煙塵長(zhǎng)大,最后通過除霧器除去長(zhǎng)大的小顆粒煙塵。經(jīng)過兩級(jí)除塵,排放尾氣中塵(ρ)降至2 mg/m3以下。

        通過水洗噴淋進(jìn)口將水送入水洗噴淋層,對(duì)旋流噴射器進(jìn)行沖洗,將附著在旋流噴射器壁的煙塵沖洗后匯集于集液板,然后經(jīng)水洗噴淋出口流回水洗槽。偏堿性的噴淋水對(duì)煙氣也有一定的脫硫作用,因此進(jìn)入水洗噴淋層的水pH值控制在7~8為宜。

        除霧器需要用脫鹽水定期進(jìn)行沖洗,沖洗水也匯集于集液板,經(jīng)水洗噴淋出口流回水洗槽。除霧器上部安裝控制翻板,用于控制煙氣流速,提高除霧效率。

        3 改造后脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行情況

        脫硫系統(tǒng)吸收塔改造后于2018年10月投入運(yùn)行,改造前后排放尾氣SO2與含塵量見表1。

        表1 吸收塔改造前后尾氣排放SO2與含塵量

        由表1可見:吸收塔改造后排放尾氣中ρ(SO2)在10 mg/m3以下,塵(ρ)在2 mg/m3以下,實(shí)現(xiàn)了超低排放。

        4 結(jié)語

        金鉬股份通過對(duì)脫硫系統(tǒng)的吸收塔改造升級(jí),實(shí)現(xiàn)了尾氣超低排放,有效地保證了鉬冶煉正常生產(chǎn)。改造后的脫硫系統(tǒng)吸收塔投入運(yùn)行2年多來,裝置平穩(wěn)運(yùn)行,排放尾氣中ρ(SO2)在10 mg/m3以下,塵(ρ)在2 mg/m3以下,具有良好的環(huán)保效益。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保越來越重視,脫硫系統(tǒng)必將面臨更艱巨的挑戰(zhàn),有機(jī)胺脫硫技術(shù)也需要更新升級(jí),金鉬股份的有機(jī)胺脫硫尾氣處理技術(shù)值得借鑒。

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