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        制酸系統(tǒng)轉(zhuǎn)化率提升技術(shù)改進(jìn)與創(chuàng)新

        2021-11-05 05:36:04張雪峰
        硫酸工業(yè) 2021年8期
        關(guān)鍵詞:催化劑系統(tǒng)

        張雪峰

        (金川集團(tuán)銅業(yè)有限公司,甘肅金昌 737100)

        金川集團(tuán)銅業(yè)有限公司硫酸分廠(以下簡稱硫酸分廠)目前有2套冶煉煙氣制酸系統(tǒng),設(shè)計規(guī)模分別為530 kt/a和300 kt/a,目前2套制酸系統(tǒng)生產(chǎn)能力已達(dá)1 200 kt/a。530 kt/a制酸系統(tǒng)于2005年9月投產(chǎn),主要回收銅合成爐和轉(zhuǎn)爐所產(chǎn)生的煙氣。采用ⅤⅠ-ⅢⅡⅣ、“3+2”兩次轉(zhuǎn)化換熱流程,300 kt/a制酸系統(tǒng)于2006年12月投產(chǎn),主要處理轉(zhuǎn)爐方面的煙氣。采用ⅣⅠ-ⅢⅡ、“3+1”兩次轉(zhuǎn)化換熱流程。近年來,隨著熔煉系統(tǒng)投料量的提高、原料的日趨復(fù)雜化,煙氣濃度不斷提高,與之配套的530 kt/a和300 kt/a制酸系統(tǒng)因設(shè)計能力限制,給熔煉“提濃增量”造成一定阻礙。

        1 制酸系統(tǒng)存在的主要問題

        530 kt/a制酸系統(tǒng)煙氣φ(SO2)最高達(dá)到14.6%,300 kt/a制酸系統(tǒng)煙氣φ(SO2)最高達(dá)到12%,系統(tǒng)超負(fù)荷運(yùn)行成為常態(tài)化。由于SO2轉(zhuǎn)化為SO3為放熱反應(yīng),在煙氣處理量和SO2濃度提高后,轉(zhuǎn)化器各段溫度偏高進(jìn)一步抑制了轉(zhuǎn)化率,加之轉(zhuǎn)化工序催化劑、設(shè)備設(shè)施老化的原因,轉(zhuǎn)化器各段溫度的調(diào)控越發(fā)困難,造成轉(zhuǎn)化率不斷下降,具體表現(xiàn)在以下幾個方面:

        1)轉(zhuǎn)化工序換熱器運(yùn)行狀態(tài)惡化、串氣問題加劇。換熱器長期在高溫環(huán)境下運(yùn)行,造成其內(nèi)部結(jié)構(gòu)損壞嚴(yán)重,尤其是530 kt/a裝置Ⅰ換熱器內(nèi)部出現(xiàn)換熱管扭曲、氧化脫層,管壁變薄(原換熱管管壁厚度為3.50 mm,檢修測得部分換熱管管壁厚度僅為1.05 mm)、花板變形拉裂、內(nèi)漏串氣等諸多問題。殼程與管程之間出現(xiàn)串氣,一方面會降低系統(tǒng)轉(zhuǎn)化率,另一方面會使部分SO2未經(jīng)過轉(zhuǎn)化直接進(jìn)入尾氣吸收工序,造成尾氣吸收消耗液堿大幅增加,系統(tǒng)運(yùn)行成本升高。

        2)催化劑活性降低、轉(zhuǎn)化率下降,運(yùn)行成本升高。隨著長期高溫運(yùn)行,轉(zhuǎn)化器內(nèi)的催化劑板結(jié)、粉化加劇,造成壓降升高,轉(zhuǎn)化率大幅下降。轉(zhuǎn)化率指標(biāo)與同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)的指標(biāo)差距越來越大,制酸系統(tǒng)運(yùn)行成本也隨著尾吸堿耗的增加而上升。

        3)轉(zhuǎn)化電爐頻繁泄漏。隨著設(shè)備設(shè)施老化、轉(zhuǎn)化系統(tǒng)超負(fù)荷運(yùn)行,熱量產(chǎn)生富余,加之頻繁開停車等狀況下溫差較大,轉(zhuǎn)化系統(tǒng)頻繁出現(xiàn)電爐爐門漏煙的問題。絕大多數(shù)情況下,轉(zhuǎn)化電爐漏煙必須等待系統(tǒng)停產(chǎn)、停風(fēng)機(jī)后方可進(jìn)行處理,造成轉(zhuǎn)化電爐區(qū)域環(huán)境較差,對周邊環(huán)境及職工身體健康造成不利影響。

        鑒于以上原因,對轉(zhuǎn)化系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)與創(chuàng)新以提高制酸系統(tǒng)的轉(zhuǎn)化率,最大限度實現(xiàn)冶煉煙氣回收治理,在確保制酸系統(tǒng)連續(xù)、平穩(wěn)運(yùn)行的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)制酸系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)、環(huán)保運(yùn)行,保證合成爐系統(tǒng)高負(fù)荷、連續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行。

        2 改造方案

        2.1 新型耐高溫多通道換熱器的應(yīng)用

        新?lián)Q1臺新型耐高溫、多通道的Ⅰ換熱器,該換熱器的材質(zhì)、結(jié)構(gòu)及施工過程均進(jìn)行了創(chuàng)新、優(yōu)化:

        1)換熱器材質(zhì)的優(yōu)化。為解決原碳鋼材質(zhì)換熱器存在的殼體易腐蝕、拉裂,換熱管易氧化脫層等問題,新型換熱器的殼體、花板和換熱管采用304不銹鋼材質(zhì)[1]。材質(zhì)的優(yōu)化極大地提升了設(shè)備的熱應(yīng)力耐受性能和抗氧化腐蝕性能,可有效避免設(shè)備因持續(xù)高溫運(yùn)行出現(xiàn)上述故障。

        2)新型多通道設(shè)計。使用新型多通道設(shè)計,在換熱面積保持3 822 m2不變的情況下,大大降低了換熱器設(shè)備的總質(zhì)量(舊換熱器共計212.2 t,新?lián)Q熱器共計153.2 t),不但節(jié)省了材料成本,還提升了設(shè)備的換熱能力,提高了換熱效率。

        3)軌道整體平移施工技術(shù)的應(yīng)用。施工前先鋪設(shè)2趟平移軌道,用于舊換熱器移出與新?lián)Q熱器就位,待拆除舊的Ⅰ換熱器連通煙道及冷激煙道后,利用滑輪組將其通過卷揚(yáng)機(jī)牽引整體移出,再利用滑輪組將新Ⅰ換熱器利用軌道拉入原Ⅰ換熱器基礎(chǔ),之后重新恢復(fù)煙道,恢復(fù)保溫。施工方案的創(chuàng)新大大減少了施工時間及難度,將530 kt/a制酸系統(tǒng)的年度檢修時間提前近10 d,并為其他大型設(shè)備、設(shè)施的檢修更換積累了寶貴經(jīng)驗。

        2.2 換熱器串氣修復(fù)技術(shù)的應(yīng)用

        針對換熱器串氣的問題,此次改造未采用用堵頭上下封堵的檢修模式,當(dāng)換熱列管泄漏量過大,單純使用堵管的方式堵漏,雖然解決了串氣問題,但會導(dǎo)致?lián)Q熱器換熱面積變小,降低換熱效率,得不償失。通過打壓試漏確認(rèn)換熱器的泄漏部位后,對不同泄漏部位分而治之解決了換熱器的串氣問題,具體方法如下:

        1)對于花板存在裂縫的換熱器,如300 kt/a制酸系統(tǒng)的Ⅰ,Ⅳ換熱器,在上、下花板裂縫處安裝膨脹盒子,不但封堵了泄漏部位,還能夠有效避免焊接修復(fù)的裂縫處因熱應(yīng)力再次拉裂的風(fēng)險。

        2)對列管泄漏量較大的換熱器,如530 kt/a制酸系統(tǒng)的Ⅲ換熱器,采用“打脹管”的方法進(jìn)行處理。根據(jù)多年的檢修經(jīng)驗發(fā)現(xiàn),換熱列管泄漏較多的位置一般位于換熱器花板與換熱管的連接處,“打脹管”是指利用機(jī)械外力將預(yù)先加工好的與換熱管內(nèi)徑一致的管件強(qiáng)行打入換熱管內(nèi)部將漏點堵塞,對換熱管位于花板處的漏點進(jìn)行封堵,這樣既降低了串氣率,又不會大幅降低換熱器的換熱面積,效果顯著。換熱器“打脹管”示意見圖1。

        圖1 換熱器“打脹管”示意

        2.3 轉(zhuǎn)化器催化劑檢修技術(shù)的優(yōu)化

        歷年來,硫酸分廠的制酸系統(tǒng)對轉(zhuǎn)化器中催化劑的檢修通常只進(jìn)行篩分、補(bǔ)充、積灰清理等工作,造成催化劑更新速度慢,雖然每年都裝填少量新催化劑,但零散的添加無法遏制催化劑活性整體下降的趨勢,因而轉(zhuǎn)化率仍在逐年下降。此次對轉(zhuǎn)化系統(tǒng)進(jìn)行改造,著手從催化劑的選型和檢修模式2個方面進(jìn)行優(yōu)化:

        1)使用國產(chǎn)催化劑替代原進(jìn)口催化劑,實現(xiàn)催化劑使用的國產(chǎn)化,在保證催化劑活性的同時大大降低了催化劑使用成本。

        2)改造施工一改往年對催化劑只進(jìn)行篩分和零星補(bǔ)充的檢修模式,淘汰整層高溫段活性較低的催化劑,將低溫段催化劑篩分后整層更換至高溫段,同時使用新催化劑對低溫段進(jìn)行整層補(bǔ)充。利用上述方式,可在3~5年內(nèi)將制酸系統(tǒng)轉(zhuǎn)化器的催化劑逐步完成全部更新,整體提升轉(zhuǎn)化器中催化劑的活性。

        2.4 催化劑床層表層熱電偶安裝位置的優(yōu)化

        用于監(jiān)測催化劑床層表層溫度的熱電偶原安裝于表層以下50~100 mm處,隨著近年來不斷實施技術(shù)改造,催化劑床層的高度有所提升,而且在部分催化劑床層的表層還增加了保溫瓷球,造成熱電偶檢測的溫度實際為催化劑床層內(nèi)部的溫度,對催化劑床層表層溫度的控制失真。此次改造,轉(zhuǎn)化器催化劑床層總計18個熱電偶的位置均進(jìn)行了優(yōu)化,將熱電偶的位置調(diào)整至表層催化劑網(wǎng)或瓷球網(wǎng)的上部,監(jiān)測的催化劑床層表層溫度更加接近真實情況,增強(qiáng)了對轉(zhuǎn)化器各催化劑床層溫度的精細(xì)化控制。

        2.5 轉(zhuǎn)化器控溫技術(shù)的優(yōu)化提升

        針對轉(zhuǎn)化系統(tǒng)存在的三段、四段溫度較難控制的問題,對相應(yīng)冷激煙道進(jìn)行了優(yōu)化,具體改造方案為:配置1段Ⅲ換熱器出口至Ⅳ換熱器入口的DN1 500煙道,采用304不銹鋼材質(zhì),并在進(jìn)入Ⅱ換熱器和Ⅳ換熱器的冷激線與該煙道進(jìn)入Ⅱ換熱器的煙道三通前增加1個電動蝶閥。

        SO2濃度提升后轉(zhuǎn)化系統(tǒng)熱量富余,尤其是轉(zhuǎn)換器一段轉(zhuǎn)化熱量過大,進(jìn)一步造成整個轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的溫度較難控制。通過在轉(zhuǎn)化器一段出口增加1臺余熱鍋爐,在將一段產(chǎn)生的過多熱量移出的同時副產(chǎn)蒸汽,為制酸系統(tǒng)增加新的利潤增長點。

        2.6 轉(zhuǎn)化系統(tǒng)升溫電爐技術(shù)改造

        為解決長期困擾硫酸分廠的轉(zhuǎn)化升溫電爐爐門頻繁泄漏的問題,此次改造為2套制酸系統(tǒng)轉(zhuǎn)化升溫電爐至風(fēng)機(jī)入口各配置1條碳鋼材質(zhì)的DN150脫氣管道。改造實施后,有效解決了制酸系統(tǒng)電爐爐門頻繁漏煙的狀況,現(xiàn)場環(huán)境大為改善。

        3 改造后轉(zhuǎn)化系統(tǒng)運(yùn)行效果

        改造后轉(zhuǎn)化系統(tǒng)工藝流程見圖2。

        圖2 改造后轉(zhuǎn)化系統(tǒng)工藝流程

        對2套制酸系統(tǒng)的轉(zhuǎn)化系統(tǒng)實施檢修和改造后,各個換熱器的串氣問題得到控制,提高了換熱效率,有效提升了對轉(zhuǎn)化系統(tǒng)熱平衡的控制能力,轉(zhuǎn)化率得到了明顯的恢復(fù)和提升,同時降低了二氧化硫泄漏的風(fēng)險,現(xiàn)場環(huán)境得到明顯改善。

        轉(zhuǎn)化系統(tǒng)改造前后轉(zhuǎn)化器各段累計轉(zhuǎn)化率和壓降數(shù)據(jù)分別見表1和表2。

        由表1和表2可見:530 kt/a制酸系統(tǒng)總轉(zhuǎn)化率由98.72%提升至99.79%,300 kt/a制酸系統(tǒng)總轉(zhuǎn)化率由98.21%提升至99.30%,轉(zhuǎn)化器各段壓降得到更好的控制,改造效果明顯。

        表1 改造前后轉(zhuǎn)化器各段累計轉(zhuǎn)化率數(shù)據(jù)

        表2 改造前后轉(zhuǎn)化器各段壓降數(shù)據(jù)

        在轉(zhuǎn)化率提高的同時降低了進(jìn)入尾吸工序的二氧化硫濃度。530 kt/a制酸系統(tǒng)尾氣吸收塔入口的ρ(SO2)由原來的1 500 mg/m3降低至1 000 mg/m3以下,300 kt/a制酸系統(tǒng)尾氣吸收塔入口的ρ(SO2)由原來的 2 500 mg/m3降低至 1 500 mg/m3以下,制酸系統(tǒng)的尾氣脫硫成本也大幅下降。

        4 結(jié)語

        轉(zhuǎn)化率是評價制酸系統(tǒng)運(yùn)行狀況的核心指標(biāo)之一。隨著制酸系統(tǒng)運(yùn)行年限的增加、系統(tǒng)負(fù)荷的調(diào)整,出現(xiàn)換熱器故障、轉(zhuǎn)化系統(tǒng)熱量富余、換熱能力不足、催化劑活性降低等諸多問題,導(dǎo)致轉(zhuǎn)化率下降。硫酸分廠采用新型的工藝設(shè)備和創(chuàng)新的施工和修復(fù)技術(shù)提高了換熱器的換熱效率;通過優(yōu)化工藝管線、優(yōu)化轉(zhuǎn)化器中催化劑的檢修和催化劑床層控溫的技術(shù),有效提高了制酸系統(tǒng)的轉(zhuǎn)化率,降低了運(yùn)行成本,增加了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,為其他硫酸生產(chǎn)裝置的技術(shù)改造積累了寶貴經(jīng)驗。

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