王 玨 余忠喜
上海外高橋第二發(fā)電有限責(zé)任公司
1)系統(tǒng)概況
外高橋第二發(fā)電廠灰渣程控系統(tǒng)分為除灰PLC、石子煤PLC、除渣PLC及電除塵A、B側(cè)共5套PLC系統(tǒng)。2007年,灰渣系統(tǒng)進(jìn)行了第一次改造,將除灰與除渣合并,且各控制系統(tǒng)通過以太網(wǎng)組成灰渣輔控網(wǎng)絡(luò)。除灰、除渣為AB-ControLogixL62系列PLC,其他為施耐德Modicon-Quantum系列。
2)存在問題
原灰渣系統(tǒng)存在以下幾個(gè)問題:
(1)2007年進(jìn)行輔網(wǎng)改造后,雖然各子系統(tǒng)之間實(shí)現(xiàn)了通信,方便了運(yùn)行人員畫面操作,但各子系統(tǒng)所采用的PLC品牌不一,通信協(xié)議不一,從而導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)通信經(jīng)常發(fā)生故障。
(2)PLC已運(yùn)行多年,系統(tǒng)可靠性及安全性大幅下降,硬件報(bào)警增加,影響了系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。
(3)PLC通信模塊沒有冗余配置,通信質(zhì)量不穩(wěn)定,故障率較高。
(4)PLC許多核心硬件面臨淘汰,甚至停產(chǎn)問題,備品備件采購不易,維護(hù)困難。
(5)PLC來自多家供應(yīng)商,增加了維護(hù)量和備品備件費(fèi)用,且市場(chǎng)上配置WindowsXP的工控機(jī)已停產(chǎn),系統(tǒng)面臨著軟、硬件無法維護(hù)的困境。
綜上所述,控制系統(tǒng)的改造刻不容緩。
1)DCS控制系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)
DCS控制系統(tǒng)可靠性高[1]。DCS一般采用冗余電源、冗余CPU、冗余網(wǎng)絡(luò)模塊配置方案[2],當(dāng)某一節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)故障時(shí),能迅速無擾切換至備用節(jié)點(diǎn),從而保證了系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行。
DCS控制系統(tǒng)擴(kuò)展性和兼容性強(qiáng)[3]。各品牌DCS之間雖然內(nèi)部通信協(xié)議不同,但外部操作平臺(tái)均采用TCP/IP協(xié)議,從而提高了系統(tǒng)的擴(kuò)展性。
DCS控制系統(tǒng)采用統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫[4]。系統(tǒng)軟件功能強(qiáng)大,人機(jī)界面友好,方便用戶組態(tài)、調(diào)用趨勢(shì)及查看報(bào)表等。
DCS控制系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理能力強(qiáng)。數(shù)據(jù)采樣周期短、速度快、精度高[5],且在模擬量控制和函數(shù)運(yùn)算等方面有著PLC無法比擬的優(yōu)勢(shì)。
DCS控制系統(tǒng)所具備的這些優(yōu)點(diǎn)解決了PLC所存在的問題,改造將大幅提升灰渣控制系統(tǒng)運(yùn)行水平。
2)改造的可行性
2017年對(duì)主廠房鍋爐島和汽機(jī)島進(jìn)行了DCS控制系統(tǒng)一體化改造,選用艾默生公司的Ovation控制系統(tǒng),故灰渣系統(tǒng)改造同樣采用該系統(tǒng),以實(shí)現(xiàn)主輔控制系統(tǒng)的一致性。
硬件方面:由于與主控制系統(tǒng)一致,故備品備件可相互通用,無需額外購買,節(jié)約了采購成本和原采購困難的問題。
軟件方面:Ovation控制系統(tǒng)使用方便,且運(yùn)行、維護(hù)人員對(duì)該系統(tǒng)已較熟悉,大大縮短了適應(yīng)時(shí)間和培訓(xùn)工作量。
項(xiàng)目人員配置:現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)工程師和施工人員都參與過主DCS改造,經(jīng)驗(yàn)豐富,可確保改造的順利進(jìn)行。
1)改造方案
根據(jù)外二發(fā)電廠實(shí)際情況,艾默生公司給出了灰渣系統(tǒng)獨(dú)立組網(wǎng)的改造方案。根據(jù)該方案,灰渣輔控網(wǎng)獨(dú)立于主DCS網(wǎng),配置了電除塵、除渣、除灰、石子煤4對(duì)控制器。
針對(duì)原有網(wǎng)絡(luò)電源沒有冗余配置問題,新系統(tǒng)增設(shè)2面電源分配柜,用于分配兩路交流220 VAC電源給DCS。每個(gè)過程控制單元DPU接受相應(yīng)側(cè)電源分配柜來的兩路交流電源,經(jīng)內(nèi)部電源模塊后以冗余方式為柜內(nèi)模件及現(xiàn)場(chǎng)變送器供電。正常時(shí),每一模件柜的二路電源同時(shí)工作,各帶50%負(fù)荷,當(dāng)一路電源故障后,另一路電源自動(dòng)帶100%負(fù)荷。
信號(hào)接地方面,新機(jī)柜利用了原有的信號(hào)地和安全地接地銅排,采用信號(hào)地和安全地分開連結(jié),最終以單點(diǎn)接地方式接入接地網(wǎng),保證了信號(hào)的穩(wěn)定性。
灰渣系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)如圖1所示:每臺(tái)機(jī)組配置3臺(tái)操作員站,2臺(tái)布置于主機(jī)集控室,1臺(tái)布置于灰渣系統(tǒng)電子室;配置2臺(tái)工程師站,1臺(tái)服務(wù)器;此外,還配置了1對(duì)冗余交換機(jī)用于控制器、操作員站、工程師站等的通信。
圖1 灰渣系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
2)改造過程
本次改造將原有灰渣輔控各品牌PLC統(tǒng)一為Ovation系統(tǒng)。改造后有4個(gè)主控制器、5個(gè)遠(yuǎn)程I/O及1個(gè)就地I/O。其中,電除塵A、B合并為一個(gè)控制器,但電除塵高頻電源仍保持A、B兩側(cè)控制?;以到y(tǒng)各控制柜的分配情況如表1所示。
表1 改造后灰渣系統(tǒng)控制柜
3)改造工期
本次改造具體工期見表2,時(shí)間為58天,與機(jī)組檢修同時(shí)進(jìn)行。從工期安排來看,機(jī)柜接線和校對(duì)時(shí)間最長,主要是因?yàn)樾聶C(jī)柜端子接線方式和原機(jī)柜有區(qū)別,需重新敷設(shè)電纜或更改,增加了工作量。
表2 改造工期
4)改造實(shí)施過程及工作量
本次改造包括拆除原控制柜、機(jī)架、模塊電源、控制器、原信號(hào)線及I/O端子排(具體I/O點(diǎn)數(shù)見表3)、安裝OVATION機(jī)柜、控制器、模塊電源、卡件等。
表3 灰渣系統(tǒng)I/O點(diǎn)數(shù)
施工過程中以下兩點(diǎn)需特別注意:
(1)新卡件輸出電壓與原系統(tǒng)匹配問題。原PLC閥門指令輸出是220 V交流電,但新系統(tǒng)是24V直流電,故需通過加裝繼電器解決。
(2)接線方式匹配問題。原PLC DI信號(hào)的正端為公共端,而新系統(tǒng)DI的負(fù)端為公共端,因此接線時(shí)需將原負(fù)端移到正端,同時(shí)將負(fù)端短接,以保證信號(hào)的正常。
通過改造,解決了硬件老化導(dǎo)致系統(tǒng)可靠性及安全性下降問題。改造效果主要體現(xiàn)在以下三點(diǎn):
(1)改造后的DCS系統(tǒng)使用以太網(wǎng)通信,相較于此前的RS-485,信號(hào)抗干擾能力大幅提升,且改造后實(shí)現(xiàn)了通信模塊和網(wǎng)絡(luò)的冗余。
(2)改造后系統(tǒng)統(tǒng)一。相較于改造前系統(tǒng)互不兼容,現(xiàn)日常維護(hù)、系統(tǒng)組態(tài)更加方便。同時(shí),DCS強(qiáng)大的歷史數(shù)據(jù)查詢、報(bào)警、打印及曲線等功能[6],為事故分析提供了更加快捷高效的方式。
(3)改造后,采購、維護(hù)、設(shè)備管理更加便利。相較于改造前系統(tǒng)由多家供應(yīng)商供應(yīng),備品備件種類繁雜,現(xiàn)大幅降低了備品備件費(fèi)用,且由于統(tǒng)一的供應(yīng)商,后續(xù)服務(wù)更加便捷,更利于及時(shí)溝通。
外高橋第二發(fā)電廠針對(duì)原有灰渣輔控網(wǎng)設(shè)備老化導(dǎo)致系統(tǒng)可靠性下降、系統(tǒng)不兼容及網(wǎng)絡(luò)通信故障較多等問題,進(jìn)行了灰渣輔控網(wǎng)DCS改造,解決了原系統(tǒng)隱患,確保了灰渣系統(tǒng)的高效、穩(wěn)定、環(huán)保運(yùn)行。