潘 浩 顧海棟 郭正飆 錢(qián)筱武
上海外高橋第二發(fā)電有限責(zé)任公司
污泥作為污水處理廠污水處理后的附屬物,對(duì)環(huán)境影響極大,未經(jīng)恰當(dāng)處理的污泥對(duì)生態(tài)環(huán)境和人類(lèi)活動(dòng)構(gòu)成了嚴(yán)重威脅。為解決區(qū)域污泥治理難題,建設(shè)美麗上海,申能集團(tuán)積極響應(yīng)上海市政府號(hào)召,與上海城投集團(tuán)聯(lián)合研發(fā)燃煤污泥耦合發(fā)電項(xiàng)目。從2020年初開(kāi)始,上海外高橋第二發(fā)電有限責(zé)任公司兩臺(tái)鍋爐正式進(jìn)行污泥摻燒,摻燒比例不大于10%。
燃煤電廠小比例摻燒污泥是城市污泥無(wú)害化處置的有效途徑之一,但對(duì)鍋爐安全運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)性有一定程度的影響。
上海外高橋第二發(fā)電有限責(zé)任公司擁有2臺(tái)900 MW機(jī)組,鍋爐為ALSTOM公司生產(chǎn)的2 788 t/h超臨界壓力、一次中間再熱、塔式布置直流鍋爐,過(guò)熱蒸汽壓力25.76 MPa、溫度542℃,再熱蒸汽壓力5.92/5.74 MPa、溫度319.3/568℃。該鍋爐采用擴(kuò)容式啟動(dòng)系統(tǒng)、單爐膛切向燃燒、露天懸吊布置、固態(tài)排渣。鍋爐燃燒設(shè)計(jì)煤種為神府東勝煙煤,校核煤種為山西大同煤。
1)對(duì)鍋爐安全的影響
(1)由于污泥水分含量高,使混合燃料黏度增加,流動(dòng)性降低,原煤倉(cāng)易發(fā)生搭橋堵煤現(xiàn)象。此外,需更多的熱一次風(fēng)進(jìn)行干燥,影響了磨煤機(jī)制粉出力,高負(fù)荷時(shí)易發(fā)生堵磨。
(2)水冷壁出口溫度下降。根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù),#5鍋爐正常運(yùn)行時(shí),水冷壁中間點(diǎn)溫度恒定為385~412℃,在摻燒比例為9%時(shí)下降到359℃【1】。實(shí)際運(yùn)行中,燃燒區(qū)域水冷壁輻射吸熱明顯不足,給水流量自動(dòng)控制邏輯不能適應(yīng)由于燃煤熱值下降而產(chǎn)生的鍋爐吸熱新特性,不能及時(shí)降低給水指令,導(dǎo)致低負(fù)荷時(shí)水冷壁出口溫度低于對(duì)應(yīng)壓力下的飽和溫度,鍋爐進(jìn)入非直流工況。
(3)主再汽溫度下降。汽溫變化的原因與水冷壁出口溫度變化相似,污泥摻燒的不均導(dǎo)致熱值、實(shí)際煤水比、主汽溫度下降。
(4)鍋爐煙氣低溫區(qū)(預(yù)熱器)生成硫酸氫銨的風(fēng)險(xiǎn)上升。上海外高橋第二發(fā)電有限責(zé)任公司鍋爐裝有SCR尿素?zé)峤饷撓跸到y(tǒng),但由于污泥來(lái)料不同,成分也不一致。當(dāng)硫分含量高時(shí),容易生成硫酸氫銨,同時(shí)煙氣中大量的灰分加劇了預(yù)熱器蓄熱元件煙塵黏結(jié),使預(yù)熱器阻力增加。
2)對(duì)鍋爐經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的影響
對(duì)#5鍋爐進(jìn)行了污泥摻燒對(duì)比試驗(yàn),摻燒量約7%,污泥摻燒分析資料如表1所示:
表1 污泥摻燒分析資料
(1)廠用電率的影響:
廠用電率的影響見(jiàn)圖1。
圖1 720 MW廠用電率對(duì)比
從圖1可看出,負(fù)荷720 MW時(shí),廠用電率合計(jì)上升了0.285。
從圖2可看出,負(fù)荷450 MW工況,廠用電率合計(jì)上升了0.157。
圖2 450 MW廠用電率對(duì)比
(2)鍋爐效率和能耗的變化
鍋爐效率對(duì)比見(jiàn)表2。
表2 鍋爐效率對(duì)比
從試驗(yàn)結(jié)果看出,720 MW(80%負(fù)荷)工況下,摻燒污泥使修正后鍋爐效率降低0.34%;450 MW(50%負(fù)荷)工況下,鍋爐效率降低0.35%。由于摻燒污泥揮發(fā)分增加,飛灰含碳量減小了。
根據(jù)試驗(yàn),#5機(jī)組摻燒污泥能耗數(shù)據(jù)對(duì)比見(jiàn)表3。
表3 能耗數(shù)據(jù)對(duì)比
從試驗(yàn)結(jié)果可看出,摻燒污泥后機(jī)組煤耗上升了。80%負(fù)荷工況時(shí),供電煤耗率升高1.89 g/kWh,50%負(fù)荷工況時(shí),供電煤耗升高2.26 g/kWh。
1)防止原煤倉(cāng)嚴(yán)重堵煤。制訂原煤倉(cāng)輪流清倉(cāng)辦法,建立定期清理出口污泥制度;盡量提高磨煤機(jī)進(jìn)口一次風(fēng)溫,增加一次風(fēng)熱風(fēng)干燥能力。
2)防止硫酸氫銨的生成,關(guān)注空預(yù)器進(jìn)出口差壓??疹A(yù)器5B煙氣倉(cāng)進(jìn)口經(jīng)改造后可定時(shí)添加氫氧化鈣,以此中和酸性物質(zhì),降低硫酸氫銨的生成幾率;秋冬季節(jié)氣溫降低,要及時(shí)投入暖風(fēng)器,提高空預(yù)器冷端綜合溫度(進(jìn)口空氣溫度與出口煙氣溫度之和)。當(dāng)基含硫量低于臨界值(0.5%左右)時(shí),鍋爐實(shí)際排煙溫度可達(dá)理想空預(yù)器冷端綜合溫度,而當(dāng)基含硫量高于臨界值(1.0%)且進(jìn)口空氣溫度為20℃時(shí),推薦的空預(yù)器出口煙氣溫度在170℃以上【2】,顯然,實(shí)際排煙溫度無(wú)法達(dá)到理想值,因此,要求入爐煤加權(quán)平均硫分低于0.8%;定期做好污泥來(lái)樣硫分分析,嚴(yán)格控制爐膛出口SO2濃度,及時(shí)降低高硫倉(cāng)磨煤機(jī)給煤量,同時(shí)控制預(yù)熱器出口鍋爐排煙溫度不小于100℃,預(yù)熱器冷端綜合溫度大于130℃。
3)合理安排蒸汽吹灰。及時(shí)調(diào)整燃燒器擺角,加強(qiáng)再熱器受熱面區(qū)域吹灰,提高再熱汽溫;優(yōu)化給水流量焓值控制邏輯,及時(shí)降低給水量,間接提高煤水比,保證主再蒸汽溫度接近額定值運(yùn)行。
4)提高鍋爐燃燒區(qū)域水冷壁輻射吸熱量。為避免低負(fù)荷階段出現(xiàn)非直流工況①燃燒器擺角下擺,增加爐膛下部給煤機(jī)煤量,使火焰中心下移。②加強(qiáng)水冷壁蒸汽吹灰,增加水冷壁換熱效果。③在出口NOx排放允許的條件下,合理配風(fēng),適當(dāng)增加燃燒區(qū)域二次風(fēng)量配比,改善燃燒工況。④及時(shí)投用暖風(fēng)器,提高二次風(fēng)溫度。
1)燃料成分發(fā)生變化,煙氣量和飛灰增加使廠用電率上升,鍋爐效率降低,發(fā)電煤耗增加。
2)污泥含水量高,流動(dòng)性較差,使制粉系統(tǒng)頻繁發(fā)生積煤、堵煤現(xiàn)象,需制訂原煤倉(cāng)清倉(cāng)措施,建議原煤倉(cāng)流線型優(yōu)化改造。
3)污泥硫分的增加使裝有SCR脫硝系統(tǒng)的鍋爐在煙氣低溫區(qū)(預(yù)熱器)生成硫酸氫銨的風(fēng)險(xiǎn)加大,應(yīng)做好預(yù)防措施。
4)由于燃料整體熱值下降,低負(fù)荷時(shí)鍋爐易進(jìn)入非直流工況,給水流量控制邏輯需進(jìn)一步優(yōu)化以適應(yīng)污泥摻燒帶來(lái)的影響。