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        變頻技術(shù)在乳化液集中供液系統(tǒng)中的應(yīng)用

        2021-11-04 01:28:40彭建永黃靖龍
        能源與環(huán)保 2021年10期
        關(guān)鍵詞:泵站煤礦設(shè)備

        彭建永,黃靖龍

        (1.湖南省煤業(yè)集團有限公司,湖南 長沙 410018;2.湖南科技大學 機電工程學院,湖南 湘潭 411201)

        近年來,隨著我國變頻技術(shù)的高速發(fā)展,煤礦行業(yè)節(jié)能技術(shù)取得了相當大的成就,變頻技術(shù)在煤炭行業(yè)的應(yīng)用也越來越廣泛[1-5]。尤其是在煤礦設(shè)備領(lǐng)域,變頻技術(shù)有著廣泛的應(yīng)用。國內(nèi)變頻器制造技術(shù)的日益成熟,變頻技術(shù)在煤礦乳化泵液中得到了大范圍的應(yīng)用推廣。目前,我國南方煤礦已廣泛推廣煤礦乳化集中供液系統(tǒng)[6-7]。煤礦乳化液集中供液系統(tǒng)采用地面集中供液站代替多個井下供液站,以集中供液形式代替井下多站供液形式,為井工煤礦綜采液壓支架和單體液壓支柱供液,也可以為其他用液設(shè)備設(shè)施(如井底、井口操車系統(tǒng),煤巷液壓支架等)供液。隨著煤礦地面集中供液系統(tǒng)的建立,搭建煤礦水力能源傳輸應(yīng)用平臺,將進一步推動煤礦乳化液壓設(shè)備設(shè)施的廣泛應(yīng)用。

        乳化液壓能以其安全可靠、應(yīng)用范圍廣泛、使用方便、介質(zhì)價格低廉、單位體積介質(zhì)傳遞功率大等優(yōu)點,將同電能、風壓能共同成為煤礦的主要動力源。乳化集中供液系統(tǒng)具有以前供液系統(tǒng)不可比擬的優(yōu)越性,投運后給煤礦企業(yè)帶來了巨大的經(jīng)濟和社會效益。在煤礦機電設(shè)備中,使用變頻技術(shù),不僅可以使環(huán)境污染降低,而且還可以減少能源消耗的總量[8-11]。

        1 乳化液集中供液系統(tǒng)組成及工作原理

        1.1 乳化液集中供液系統(tǒng)組成

        將地面泵站代替井下泵站及一泵代替多泵,是集中供液系統(tǒng)的2個顯著的特點[12-15]。根據(jù)集中供液系統(tǒng)的工作特點,應(yīng)選在煤礦地面工業(yè)廣場建立集中供液站,并配套安裝向井下供液的管網(wǎng)系統(tǒng),以“一礦一站”的方式向礦井各個工作面集中供液,同時,各工作面只需保證供液管路連通即可。

        乳化液集中供液系統(tǒng)如圖1所示。

        圖1 乳化液集中供液系統(tǒng)示意Fig.1 Diagram of centralized emulsion supply system

        地面乳化泵站集中供液系統(tǒng)由乳化泵站系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、自動配液系統(tǒng)、輸液管路4部分組成。乳化泵站系統(tǒng)包括乳化泵及乳化箱等設(shè)備,電氣控制系統(tǒng)包括變頻器、恒壓自動控制器及軟件控制設(shè)等設(shè)備,自動配液系統(tǒng)包括電磁閥、液位傳感器、流量傳感器及乳化液濃度傳感器等設(shè)備,輸液管路為各類液體運輸管路等設(shè)備。

        1.2 乳化液集中供液系統(tǒng)工作原理

        智能一體化供液系統(tǒng)采用以集泵站吸入乳化液,通過電磁卸載自動控制裝置、PLC智能控制系統(tǒng)、變頻控制系多級過濾系統(tǒng)、組成乳化泵閉環(huán)控制,乳化液自動配比以及系統(tǒng)運行狀態(tài)記錄與上傳實現(xiàn)乳化液配比自動控制,該方案同時也是一套完整的綜采工作面供液系統(tǒng)解決方案[16-18]。

        乳化泵吸入乳化劑池中的乳化液進行加壓排至輸液管,輸液管將高壓乳化液通過總管導(dǎo)至井下各水平大巷,再通過支管導(dǎo)至各采煤工作面。乳化泵的電控采用目前先進的變頻調(diào)速技術(shù),配合系統(tǒng)中設(shè)置的高靈敏度壓力傳感器、流量傳感器、PLC控制器,實現(xiàn)對乳化泵的閉環(huán)控制,使泵站以設(shè)定的恒壓向井下各采面供液。為了控制乳化箱中的乳化液量和濃度,利用系統(tǒng)中設(shè)置的高靈敏度液位傳感器和濃度傳感器檢測液位和濃度信號,并傳輸至PLC進行運算處理,控制自動配液系統(tǒng)自動按比例向乳化箱中加入乳化油和清水,實現(xiàn)自動配液功能。

        2 乳化液集中供液系統(tǒng)特點

        隨著技術(shù)的發(fā)展以及對環(huán)境保護的要求越來越高,變頻技術(shù)在乳化液集中供液系統(tǒng)中得到了非常廣闊的應(yīng)用。變頻技術(shù)在乳化液集中供液系統(tǒng)中的功能特點如下。

        (1)集中供液功能??梢詫崿F(xiàn)全礦井各工作面(綜采、高檔普采、炮采)共用一個供液系統(tǒng),由地面泵站集中供液。

        (2)自動控制功能。采用分布式控制方式,將各級數(shù)據(jù)統(tǒng)一上傳中控設(shè)備,實現(xiàn)現(xiàn)場的無人值守。

        (3)定壓供液功能。保證不同工作面用液壓力需要,供給各工作面液壓力恒定。

        (4)定時供液功能。具有定時自動開、停機功能。

        (5)人機對話操作界面。設(shè)置在上位機的顯示屏和控制柜上的觸摸屏均可分頁顯示供液系統(tǒng)操作模擬圖、參數(shù)設(shè)置、故障記錄等。

        (6)自動配液功能。保證乳化液箱有適量的液量和合適的油、水比(可調(diào))。

        (7)軟啟動和軟停機功能。利用變頻控制在啟動時頻率逐步升高和停機時頻率逐步降低的特性,實現(xiàn)乳化泵的軟啟動和軟停機。

        (8)完善的保護功能。如供液超壓保護,供液系統(tǒng)漏液保護,乳化液箱液位超高和超低保護,主電機過電流、欠電壓及單相保護、漏電、超溫保護等。當發(fā)生以上故障時,立即停機自鎖并報警,維護人員進行“復(fù)位”后,方可重新啟動系統(tǒng)。

        (9)主泵與備用泵相互切換功能。主泵系統(tǒng)運行時若發(fā)生系統(tǒng)性故障,可快速切換至備用泵系統(tǒng)運行。

        (10)控制系統(tǒng)留有并網(wǎng)接口。依托礦井下工業(yè)以太網(wǎng)平臺,將乳化泵監(jiān)控數(shù)據(jù)與全礦井自動化監(jiān)控數(shù)據(jù)進行實時傳輸以達到自動監(jiān)控信息共享。同時具有較強的兼容性和擴展性,為下一步綜合自動化集中控制做好擴展接口。

        (11)歷史資料保存及導(dǎo)出功能??呻S時查看各時間段設(shè)備的運行狀況。

        3 變頻技術(shù)的應(yīng)用

        隨著流程工業(yè)系統(tǒng)變頻技術(shù)的飛速發(fā)展,該技術(shù)已相對成熟。供液系統(tǒng)通過采集輸出端的流量和壓力傳感器數(shù)據(jù)反饋到系統(tǒng)控制單元,從而調(diào)節(jié)變頻調(diào)速改變軸輸出功率,達到適合現(xiàn)場使用的目的。

        礦井下軌道交通的道岔控制方式可分為手動、機械和電動3種基本結(jié)構(gòu)[19-20]。對于車流量少、道岔變化不頻繁的地方,一般安裝手動道岔;對于列車靠著道岔尖端沿某一方向運行的地方,采用機械彈簧道岔。道岔控制多用于車輛道口固定出入口;電氣開關(guān)包括主控和集中控制:主控多用于開關(guān)不多的運輸場。機車上安裝總控發(fā)射機,開關(guān)處安裝接收機。道岔位置指示,司機根據(jù)道岔位置顯示操作發(fā)射器改變道岔位置;集中控制多用于運輸線路復(fù)雜、道岔頻繁的堆場,機車監(jiān)控系統(tǒng)采用集中控制道岔方式。

        轉(zhuǎn)轍機的發(fā)展可分為2個階段,最初以XZDY-4型和DK22型為主要代表的交流電機驅(qū)動型,后來發(fā)展為ZDZ-100/150型和ZDT-250型直流驅(qū)型。

        當前我國煤炭行業(yè)使用的遠程控制及自動控制的軌道轉(zhuǎn)撤裝置主要有3種形式:①電動液壓型。該類型采用電動機遠程控制方式驅(qū)動液壓泵,以液壓泵驅(qū)動活塞連桿帶動轉(zhuǎn)撤機尖端發(fā)生移動。②電動型。該類型采用電動機遠程控制減速器,以減速器驅(qū)動轉(zhuǎn)撤機尖端發(fā)生移動。③電空轉(zhuǎn)轍型。該類型采用電動機遠程控制空氣泵壓縮,以空氣泵的壓縮空氣驅(qū)動活塞連桿帶動轉(zhuǎn)撤機尖端發(fā)生移動。以上3種遠程自動控制的軌道轉(zhuǎn)撤機都需要在礦井下鋪設(shè)專門的電纜和開關(guān)控制設(shè)備,同時礦井下的環(huán)境復(fù)雜,設(shè)備故障較多。礦井控制維修也受制于人工水平的不同,導(dǎo)致遠程操作線路和遙控控制裝置故障排除有著很大的難度。因此該領(lǐng)域急需一種投資小、故障少、維修簡單的遠程控制或自動控制的軌道轉(zhuǎn)轍裝置。

        3.1 利用乳化液改造驅(qū)動軌道轉(zhuǎn)轍裝置

        根據(jù)煤礦井下的實際情況,以乳化液泵所提供的電源驅(qū)動軌道轉(zhuǎn)撤機運作的總體思路,即利用通過水平停車場人行繞道的乳化液主干道,將乳化液支管連接至水平停車場管理室,安裝在傾倒車道上管理室的液壓缸由手動換向閥和液壓管路控制,從而帶動道岔機構(gòu)完成道岔工作。系統(tǒng)布置如圖2所示,液壓系統(tǒng)原理如圖3所示。

        圖2 乳化液驅(qū)動軌道轉(zhuǎn)轍布置Fig.2 Layout diagram of emulsion-driven track switch

        圖3 乳化液液壓系統(tǒng)工作原理Fig.3 Principle diagram of emulsion hydraulic system

        3.2 液壓系統(tǒng)計算選型

        由現(xiàn)場實際情況得知,軌道轉(zhuǎn)轍裝置動作所需推(拉)力為0.5 kN左右,軌道轉(zhuǎn)轍機構(gòu)的尖軌行程為80~110mm,乳化液系統(tǒng)一般調(diào)定壓強為16MPa,查產(chǎn)品目錄手冊,選用軸向底座固定式油缸G32×125(B6.1.7.00)。油缸產(chǎn)生0.5 kN拉力所需壓強:

        (1)

        式中,P為液體壓強;F為活塞桿推力;S為油缸有效截面積;R為活塞頭半徑;r為活塞桿半徑;π為圓周率常數(shù),此處的取值為3.142。

        將數(shù)據(jù)代入公式計算得,P=4.42 MPa,油缸產(chǎn)生的推力FT≈1.4F=0.7 kN。

        油缸所需流量按30 s內(nèi)完成110 mm行程計算:

        Q=SV=πR2L/t

        (2)

        式中,Q為液體流量;V為液體流速;L為活塞行程;t為活塞行程時間。

        將數(shù)據(jù)代入公式計算得,Q=0.003 L/s。

        其余參數(shù)同上,查閱產(chǎn)品目錄表,根據(jù)目錄表選用JF-L10H型減壓閥將系統(tǒng)壓強由16 MPa降到4.4 MPa(應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場調(diào)試確定具體數(shù)值,不可過大,也不可過小),選用34S-25三位四通手動換向閥控制油缸運動方向,并配I-10單向閥和壓力表,總管路安裝QJ-10(G)球形截止閥,便于操作完成后關(guān)閉總管,以減少乳化液流失和系統(tǒng)壓力能損失。

        該系統(tǒng)轉(zhuǎn)撤故障結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便,操作相對容易,同時液動轉(zhuǎn)撤器技術(shù)含量低,維修相對簡單,系統(tǒng)適應(yīng)能力強,受環(huán)境影響相對較小,故障率相對較低,同時可以避免人員反復(fù)上下車道,減少工人的勞動強度,但液動轉(zhuǎn)轍器適應(yīng)范圍窄減壓閥溢出的乳化液和油缸回流出的乳化液難以回收,影響現(xiàn)場文明衛(wèi)生。

        此外,液動軌道轉(zhuǎn)轍裝置比電動軌道轉(zhuǎn)轍裝置的成本低50%以上。以一個60 m水平車場和20 m甩車道為例,兩者在裝置成本方面的比較見表1。

        表1 不同裝置成本比較Tab.1 Cost comparison of different devices

        可以看出,采用乳化液動轉(zhuǎn)轍器不但能克服電動轉(zhuǎn)轍器的一些缺點,而且成本低廉、性能穩(wěn)定、故障率低、維護簡單,在多水平提升或上山開采提升的甩車道應(yīng)用能明顯減輕職工的勞動強度和減少違章操作的概率,對提高礦井運輸提升系統(tǒng)的安全性具有重要意義。

        4 應(yīng)用效益分析

        4.1 節(jié)電效益

        將變頻技術(shù)運用到煤炭行業(yè)領(lǐng)域,可為此類高耗能產(chǎn)業(yè)提供新的節(jié)能方案,做到該行業(yè)內(nèi)的節(jié)能減排,同時降低企業(yè)的生產(chǎn)成本。

        (1)根據(jù)井下各工作面均為間隙性用液的特點,建立集中供液系統(tǒng),利用“大系統(tǒng)”供液的均衡作用,僅運行一臺乳化泵就能保證全礦井各工作供液,避免了原多臺乳化泵同時運行和大多數(shù)時間處于無效運行的狀況,可節(jié)約一部分電能。

        (2)通過對乳化泵進行變頻調(diào)速,實現(xiàn)恒壓、按需供液。同時,通過合理設(shè)定乳化泵的停開時間,避免了乳化泵的無效運行,可節(jié)約一部分電能。

        (3)實現(xiàn)乳化泵軟啟動和軟停機,降低啟動電氣沖擊和電能損耗,可節(jié)約一部分電能。

        通過湖南省煤業(yè)集團有限公司旗下煤礦數(shù)據(jù)分析,采用了變頻技術(shù)的乳化液集中供液系統(tǒng)綜合節(jié)電達50%~70%。

        4.2 設(shè)備投入和運行維護效益

        傳統(tǒng)分散式供液方式存在使用設(shè)備多、設(shè)備運行環(huán)境差、設(shè)備耗電多、對泵站維護管理困難等弊端,與分散式供液方式比較,地面集中供液方式減少了全礦井乳化泵安裝臺數(shù)和運行臺數(shù)[1],節(jié)約了設(shè)備初期投資和運行維護費用。

        (1)以一機代替多機,以大系統(tǒng)代替小系統(tǒng)。經(jīng)過對供液系統(tǒng)進行優(yōu)化后,系統(tǒng)的總裝機容量比原來減小50%~70%,大幅減少了設(shè)備和系統(tǒng)的初期投資。

        (2)乳化泵站安裝在地面,設(shè)備的使用環(huán)境得到了改善,便于安裝和維護。乳化泵采用變頻調(diào)速后,減少了啟動和運行時的機械沖擊和磨損,其使用壽命比原來延長1~3倍。

        (3)系統(tǒng)實現(xiàn)地面自動配液,保證了綜采液壓支架和單體液壓支柱的用液質(zhì)量,其大修理周期延長1~3倍,使用壽命延長1~2倍。

        (4)乳化泵站實現(xiàn)無人值守,節(jié)省了井下乳化泵值守人員。

        (5)減少了電氣設(shè)備的數(shù)量,有利于進行安全管理。

        4.3 社會效益

        乳化液采用集中供液方式在技術(shù)及設(shè)計上有著較大的優(yōu)勢,可根本性地解決就地供液存在的問題,從而解決乳化液的供液質(zhì)量[5]。采用變頻技術(shù)之后,對其產(chǎn)生的社會效益分析如下。

        (1)實現(xiàn)按需、恒壓供液,避免了原機械式調(diào)壓方式供液壓力發(fā)生波動的現(xiàn)象,確保綜采支架和單體液壓支柱的初撐力穩(wěn)定,提高了工作面支護安全系數(shù)。

        (2)乳化泵站安裝在地面,并且采用全自動控制,減少了煤礦井下輔助人員,降低了井下設(shè)備和人員安全事故發(fā)生的概率。

        (3)避免了乳化泵站運行時油污、乳化液、熱量、噪聲和廢氣對井下環(huán)境的污染,改善了礦井文明生產(chǎn)條件。

        (4)需要增加或改變用液地點時,只需將供液管連通即可,避免了泵站設(shè)備硐室的建設(shè)及設(shè)備頻繁拆裝、搬運,節(jié)省了工作量,簡化了生產(chǎn)流程,提高了煤礦生產(chǎn)保障能力。

        (5)搭建了煤礦乳化液壓能輸送的應(yīng)用平臺,將推進煤礦乳化液壓設(shè)備設(shè)施的廣泛應(yīng)用(如提升系統(tǒng)的操車系統(tǒng)、煤巷液壓支架等)。

        (6)提高了煤礦自動化水平,為建設(shè)智慧礦山奠定了基礎(chǔ)。

        5 結(jié)論

        通過應(yīng)用高壓大流量泵站,采用集中供液技術(shù),對于延長液壓支架使用壽命、推進高效礦井建設(shè)具有重要意義。而變頻技術(shù)作為煤礦中廣泛應(yīng)用的自動控制技術(shù),在煤礦乳化液集中供液系統(tǒng)中能夠提升相關(guān)的經(jīng)濟效益。本文通過乳化液集中供液系統(tǒng)的組成及工作原理分析,論證了系統(tǒng)的經(jīng)濟和社會效益,對推進高效礦井建設(shè)具有重要的意義。

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