羅義建,湯天寶,彭國民,吳才勇,余春祥,秦玉林,何維康
(浙江吉利動力總成研究院,杭州 315336)
面對市場壓力,各主機廠紛紛對變速器進行了輕量化設(shè)計,制定了嚴格的質(zhì)量控制目標(biāo)。變速器殼體作為變速器各系統(tǒng)的支撐零部件,是尺寸、質(zhì)量最大的零部件,是減輕質(zhì)量的主要對象之一。變速器殼體的主要作用是支撐軸齒系統(tǒng)、換擋系統(tǒng)、駐車系統(tǒng)、變速器附件等。變速器殼體不僅存在高周疲勞部位(如軸承座承受軸齒交變周期載荷,特點是循環(huán)次數(shù)多,載荷相對較?。€存在低周疲勞部位(如駐車軸孔承受非常大的沖擊載荷)。高周疲勞發(fā)生在彈性變形區(qū),通常采用Miner疲勞累積損傷定理來評價,疲勞參數(shù)容易獲得,方法成熟。低周疲勞發(fā)生在塑性變形區(qū),疲勞參數(shù)不容易獲得,且計算精度不高,因此建立精確有效的低周疲勞評價模型以及優(yōu)化方法十分必要。
低周疲勞中,塑性應(yīng)變能使材料微觀組織結(jié)構(gòu)發(fā)生不可逆變化[9-12]。研究結(jié)果表明,鑄造鋁合金A1Si9Cu3在應(yīng)變控制下表現(xiàn)為循環(huán)硬化,且應(yīng)變幅值越大,硬化速率越高。隨著應(yīng)變幅值的增大,疲勞壽命降低明顯;合金塑性應(yīng)變、彈性應(yīng)變與斷裂時的載荷反向次數(shù)之間呈直線關(guān)系,實驗結(jié)果符合Coffin-Manson公式[1-8,11]。
在變速器殼體開發(fā)初期,由于低周疲勞問題難以預(yù)測,駐車耐久試驗過程中,殼體發(fā)生開裂。文中針對變速器殼體低周疲勞失效問題進行了分析,基于Coffin-Manson理論,建立了低周疲勞預(yù)測模型,對殼體低周疲勞壽命進行了預(yù)測。最終提出了一種適應(yīng)性變形設(shè)計理念,有效降低了極限工況的應(yīng)變,提高了殼體低周疲勞壽命。
變速器殼體在臺架驗證過程中,殼體駐車軸孔邊緣位置發(fā)生裂紋失效,如圖1所示。為了保障車輛的駐車安全,駐車耐久臺架試驗包含2個工況:坡道耐久工況和極限駐車工況。其中極限駐車工況發(fā)生1000次,屬于低周疲勞失效問題,文中主要對其進行分析。 鑄造工藝容易產(chǎn)生氣孔、夾雜等缺陷,因此失效原因分析除了設(shè)計強度校核外,通常還需要進行材料化學(xué)成分、鑄造工藝的排查[13-15]。為了保證項目進度,以上調(diào)查同步開展。
圖1 殼體駐車軸孔裂紋 Fig.1 Housing crack of park lock hole
從失效殼體上切取樣塊進行化學(xué)成分分析,結(jié)果見表1。結(jié)果表明,變速器殼體的本體材料符合技術(shù)要求,材料方面不是殼體失效的根本原因。
表1 殼體鋁合金材料化學(xué)成分 Tab.1 Aluminium chemical components of housing
針對殼體失效區(qū)域進行剖切、CT掃描,未發(fā)現(xiàn)明顯氣孔,如圖2所示。結(jié)果表明,鑄造質(zhì)量良好,無質(zhì)量問題,鑄造質(zhì)量方面也不是該殼體失效的根本原因。
圖2 樣件剖切和X光掃描結(jié)果 Fig.2 Sample cutting and X-scanning result
根據(jù)臺架實際工況,搭建駐車系統(tǒng)FEA模型:變速器通過發(fā)變接合面安裝在臺架上,約束離合器殼體發(fā)變接合面的自由度;除殼體外,模型需要建立駐車軸、棘輪棘爪、輸出軸、軸承等模型,并建立接觸,以獲得殼體變形實際剛度;通過外在交變載荷施加軸承座載荷、差速器輸出端的扭矩。
為了獲得準確的結(jié)果,對殼體失效區(qū)域及駐車軸的網(wǎng)格進行細化,網(wǎng)格尺寸為1 mm,有限元模型如圖3所示。同時,考慮到殼體駐車軸孔承受載荷非常大,應(yīng)力已超過材料的屈服應(yīng)力,為了計算更真實的應(yīng)力應(yīng)變結(jié)果,賦予材料非線性屬性,材料的應(yīng)力應(yīng)變曲線如圖4所示。由圖4可知,當(dāng)材料超過屈服應(yīng)力后,應(yīng)力變得不敏感,因此采用應(yīng)變更適合評估殼體的強度風(fēng)險。
圖3 殼體駐車有限元模型 Fig.3 FEA model of park lock system
圖4 殼體材料應(yīng)力應(yīng)變曲線 Fig.4 Stress-strain curve for housing material
鋁合金材料在交變載荷的作用下表現(xiàn)為循環(huán)硬化[1-8]。當(dāng)循環(huán)應(yīng)變幅值大于0.6%時,隨著應(yīng)變幅值增加,鋁合金的低周疲勞壽命顯著降低[3]。根據(jù)駐車極限工況有限元分析結(jié)果(如圖5所示),最大拉伸應(yīng)變?yōu)?.95%,因此,推斷拉伸應(yīng)變過大是試驗失效的根本原因。
圖5 殼體駐車軸孔應(yīng)變結(jié)果 Fig.5 Strain of housing park lock hole
根據(jù)Coffin-Manson模型,總應(yīng)變由塑性應(yīng)變和彈性應(yīng)變組成[5]:
根據(jù)Coffin-Manson關(guān)系式和引入彈性模量后的Basquin關(guān)系式,總應(yīng)變與低周疲勞壽命間的關(guān)系可表示為:
式中:εf′εf′為疲勞延性系數(shù);c為疲勞延性指數(shù);σf′為疲勞強度系數(shù);b為疲勞強度指數(shù);2Nf為發(fā)生疲勞破壞時的載荷反向次數(shù),即2倍疲勞壽命;E為楊氏模量[5]。
根據(jù)鋁合金材料AlSi9Cu3的力學(xué)參數(shù)特性,擬合了殼體低周疲勞參數(shù),見表2。
表2 殼體鋁合金材料低周疲勞參數(shù) Tab.2 Housing aluminium low cycle fatigue parameter
根據(jù)Coffin-Manson模型計算了殼體材料低周疲勞的彈性應(yīng)變和塑性應(yīng)變的關(guān)系,如圖6所示。由圖6可知,為了使極限駐車驗證次數(shù)達到1000次以上,總應(yīng)變范圍的優(yōu)化目標(biāo)為小于0.6%。
圖6 應(yīng)變-壽命曲線 Fig.6 Strain-fatigue life curve
根據(jù)CAE的仿真結(jié)果,極限駐車工況下,駐車軸孔最大拉應(yīng)變?yōu)?.95%。當(dāng)駐車棘爪脫出時,駐車軸孔不受載,最小拉伸應(yīng)變?yōu)?%,總應(yīng)變?yōu)?.95%。根據(jù)Coffin-Manson預(yù)測模型,殼體的疲勞壽命預(yù)測為175次,預(yù)測結(jié)果與試驗結(jié)果吻合。分析有限元的系統(tǒng)變形結(jié)果(如圖7所示)發(fā)現(xiàn),軸的彎曲變形以及軸孔配合間隙會導(dǎo)致軸孔偏載,接觸區(qū)域集中在孔口區(qū)域,此處產(chǎn)生較大的應(yīng)變。
圖7 系統(tǒng)變形結(jié)果 Fig.7 System deformation results
為了降低殼體駐車軸孔的應(yīng)變,提出了以下幾個方案:
1) 增加殼體壁厚,增加殼體剛度;
2) 在回轉(zhuǎn)軸孔內(nèi)嵌一個鋼套,與殼體過盈配合,增大孔的受力面積;
3) 增加軸孔的配合長度,增強系統(tǒng)剛度;
4) 軸修形,讓接觸區(qū)域下沉,增加孔的受載區(qū)域。
有限元分析結(jié)果(見表3)表明,方案1和方案3的優(yōu)化效果非常小,原因是軸相對殼體剛度大得多,在有限的空間對殼體進行優(yōu)化無法改變殼體偏載的現(xiàn)象。方案2的效果最好,最大拉應(yīng)變僅有0.3%,但改進成本高,需要額外引入一個鋼套,如圖8所示。
圖8 駐車軸修形優(yōu)化方案2及應(yīng)變結(jié)果 Fig.8 Optimization scheme 2 and strain results of parking axle modification
表3 優(yōu)化方案對比 Tab.3 Comparison of optimization scheme
為了降低應(yīng)變,改善接觸區(qū)域,方案4采用在軸上修形讓接觸區(qū)域下沉,優(yōu)化方案如圖9所示。該方案增大了孔壁的受載區(qū)域,有效地降低了應(yīng)變,應(yīng)變降低到0.40%,滿足優(yōu)化目標(biāo)。此方案基本不增加成本,僅需要在加工軸的時候增加一道修形工序。
圖9 駐車軸修形優(yōu)化方案4及應(yīng)變結(jié)果 Fig.9 Optimization scheme 3 and strain results of parking axle modification
優(yōu)化前后的低周疲勞參數(shù)對比見表4,優(yōu)化后的壽命次數(shù)由175次提高到7980次,其中優(yōu)化前塑性應(yīng)變占總應(yīng)變的42%,優(yōu)化后塑性應(yīng)變僅占5%,大大提高了彈性應(yīng)變的比例,有效地提高了結(jié)構(gòu)的低周疲勞壽命。優(yōu)化樣機順利通過試驗驗證也證明了預(yù)測模型的有效性。
表4 優(yōu)化前后壽命及應(yīng)變結(jié)果對比 Tab.4 Comparison of fatigue life and strain results before and after optimization
1)變速器殼體駐車試驗失效的根本原因是受載殼體應(yīng)變過大,通過降低殼體應(yīng)變能有效提高其低周疲勞壽命。
2)Coffin-Manson模型能夠有效地預(yù)測變速器殼體的低周疲勞行為,為殼體的優(yōu)化設(shè)計提供有效的優(yōu)化手段,具有重要的工程參考意義。
3)軸的修形優(yōu)化方案能夠有效地改善殼體局部接觸狀態(tài),降低最大拉應(yīng)變,同時又是一種設(shè)計改動最小,成本最經(jīng)濟的優(yōu)化方案。