胡勇科,馬驍,馬海云
中國(guó)石油冀東油田分公司 監(jiān)督中心(河北 唐山063299)
冀東油田的高尚堡、南堡2號(hào)構(gòu)造等區(qū)塊東三段、沙河街組的中深地層發(fā)育硬脆性泥巖、油頁(yè)巖、碳質(zhì)泥巖等特殊巖性,微裂縫發(fā)育,氣測(cè)顯示活躍,2019年在鉆遇該層段時(shí),對(duì)其認(rèn)識(shí)不清,受多種因素影響,NP2-56、NP2-46等4口井出現(xiàn)掉塊、劃眼、井塌等井壁失穩(wěn)問(wèn)題,井徑擴(kuò)大率超標(biāo),測(cè)井時(shí)間長(zhǎng)、損失大,不僅影響鉆井安全,也影響鉆完井速度的提高,成為影響油田快速勘探的技術(shù)瓶頸。開展深探井井壁穩(wěn)定關(guān)鍵技術(shù)分析,能夠?yàn)橛吞镏猩顚拥目焖倏碧介_發(fā)提供技術(shù)支持。
鉆開地層之后,鉆井液濾液浸入地層改變了深層硬脆性泥巖原有的物理化學(xué)平衡環(huán)境,黏土礦物產(chǎn)生水化膨脹,孔隙壓力增大,削弱了井筒內(nèi)液柱壓力對(duì)井壁的有效支撐,導(dǎo)致泥巖強(qiáng)度降低[1]。硬脆性泥巖發(fā)育微裂縫、微孔隙,為滲透水化提供了通道。在鉆井正壓差、毛細(xì)管力等驅(qū)動(dòng)力的作用下,自吸水現(xiàn)象明顯,加速微裂縫開啟、內(nèi)應(yīng)力降低,導(dǎo)致泥巖水化膨脹、剝落掉塊[2]。井塌與井漏相互作用,鉆井正壓差產(chǎn)生尖劈效應(yīng)導(dǎo)致井壁周圍巖石強(qiáng)度降低,引起崩落或掉塊,發(fā)生井壁失穩(wěn)。
調(diào)查分析預(yù)探井鉆井復(fù)雜事故發(fā)現(xiàn),2019年施工的4口井深超過(guò)4 000 m的深探井鉆了7個(gè)井眼全部發(fā)生井壁失穩(wěn)問(wèn)題[3]。其中,NP2-56井原眼與側(cè)鉆井眼均發(fā)生井塌,被迫提前完鉆;G66X9井完鉆后,無(wú)法通井到底,只能減少油層套管下深[4];NP5-82C1井井眼2井塌2次,分別劃出新井眼、井塌打水泥塞側(cè)鉆,井眼3鉆進(jìn)至4 525 m完鉆,短起下、通井過(guò)程中發(fā)生井塌,先后應(yīng)用光鉆頭、小鉆頭、劃眼工具等通井,劃眼困難、卡鉆風(fēng)險(xiǎn)高,只能劃眼至4 157 m,被迫對(duì)上部井段測(cè)井,最后填眼報(bào)廢[5];以上3口井因井塌累計(jì)報(bào)廢進(jìn)尺3 846 m。NP2-46井因井壁失穩(wěn)造成井眼質(zhì)量差,完井測(cè)井儀器卡死、穿心打撈1次。完鉆后,通井12次、測(cè)井11次,用時(shí)50.1 d,才完成常規(guī)測(cè)井項(xiàng)目與井壁取心施工。NP2-56、NP2-46、G66X9、NP5-82C1的井徑擴(kuò)大率分別為23.6%、27.0%、31.4%與18.2%,均超過(guò)設(shè)計(jì)要求。4口井因井壁失穩(wěn)損失時(shí)長(zhǎng)141.1 d。
冀東油田南堡2號(hào)構(gòu)造等區(qū)塊的東三段至沙河街組地層發(fā)育硬脆性泥巖、凝灰?guī)r等特殊巖性,黏土礦物總量較高,以伊蒙混層和伊利石為主,水化膨脹性強(qiáng),儲(chǔ)層縫洞、微裂縫發(fā)育,氣孔杏仁狀構(gòu)造常見,易誘發(fā)井壁失穩(wěn)。NP2-56井原眼劃眼井段4 518~4 533 m、側(cè)眼4 024 m,均為Ed3碳質(zhì)泥巖[6]。G66X9井Es地層發(fā)育硬脆性泥巖,Es34亞段4 638~4 900 m發(fā)育約94 m油頁(yè)巖,層理明顯,易剝落。通過(guò)對(duì)NP2-60井巖樣切成薄片進(jìn)行掃描電鏡分析,發(fā)育孔徑4~160 nm微裂縫。中深地層含氣泥巖井段多,地層破碎,存在氣液置換,導(dǎo)致鉆井液濾液浸入,引發(fā)井壁失穩(wěn)。NP2-46、NP5-82C1井Es砂泥巖互層,氣測(cè)顯示活躍[7]。鉆遇CO2發(fā)生污染,處理不及時(shí),導(dǎo)致鉆井液流變性、泥餅質(zhì)量發(fā)生惡化,引起ECD(當(dāng)量循環(huán)密度)升高、井壁封堵能力變差,誘發(fā)后續(xù)的劃眼困難、井漏等復(fù)雜。G66X9井鉆進(jìn)過(guò)程中CO2含量1%~2.4%。NP5-82C1井眼3鉆進(jìn)過(guò)程中,氣測(cè)錄井監(jiān)測(cè)到CO2含量0.8%~1.5%且持續(xù)30 h?,F(xiàn)場(chǎng)采用保守方法:加入NaOH調(diào)整pH、HAS控制鉆井液黏切,導(dǎo)致完鉆后井漿性能惡化,井塌、劃眼頻繁卡鉆,被迫填眼棄井。
1)密度偏低。根據(jù)鄰井資料預(yù)測(cè)NP2-56井地層坍塌壓力系數(shù),東三段最高為1.25,沙一段最高為1.40,而設(shè)計(jì)的鉆井液最高密度1.41 g/cm3。施工中,NP2-56原井眼與側(cè)鉆井眼分別將鉆井液密度提高至1.42g/cm3、1.44 g/cm3,均無(wú)法維持井壁穩(wěn)定,發(fā)生井塌事故。NP2-46、G66X9井完鉆后,通井過(guò)程中,井壁失穩(wěn);G66X9井通井劃眼過(guò)程中,密度提高了0.04 g/cm3。
2)地應(yīng)力影響。深層大斜度井井眼受地層應(yīng)力影響大,易發(fā)生井壁失穩(wěn),剝落的掉塊堆積會(huì)堵塞井眼,導(dǎo)致劃眼困難,并引發(fā)卡鉆事故。通過(guò)地應(yīng)力分析,大井斜高角度地層坍塌壓力比直井或小井斜定向井大幅度增高,為井壁失穩(wěn)的主要原因。南堡5-82C1井3個(gè)垮塌井眼方位均在295°~302°(第四象限),分析井眼方位與主應(yīng)力方位夾角對(duì)井壁失穩(wěn)存在的影響。NP2-56兩個(gè)井眼、NP5-82C井眼2井斜均大于60°,井內(nèi)壓力無(wú)法有效支撐井壁,失穩(wěn)而井塌。
3)ECD波動(dòng)大。NP2-46、G66X9、NP5-82C1三口井鉆進(jìn)施工正常,在起鉆或者短起下過(guò)程中發(fā)生井壁坍塌,在起鉆過(guò)程中井底ECD降低導(dǎo)致井壁失去物理平衡而坍塌。NP2-56井在復(fù)雜井段實(shí)鉆中ECD值達(dá)到1.49,起下鉆、鉆進(jìn)過(guò)程中鉆井液密度1.40 g/cm3;NP5-82C井眼2在復(fù)雜井段實(shí)鉆中ECD值達(dá)到1.57,施工過(guò)程中鉆井液密度1.48 g/cm3;ECD與密度差值均達(dá)到0.09。實(shí)鉆的鉆井液密度偏低,未能建立有效力學(xué)平衡,造成井壁失穩(wěn)。NP2-46井鉆進(jìn)至4 959 m以后,每次起下鉆到底循環(huán)時(shí)氣測(cè)全烴值高達(dá)99%,持續(xù)時(shí)間30~40 min,環(huán)空壓力下降,也誘發(fā)了井壁失穩(wěn)。
1)鉆井液封堵、防塌效果不好。探井要求鉆井液控制6級(jí)以內(nèi)熒光,現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)井塌跡象以后再被迫放寬熒光限制。另外,受環(huán)保等因素制約,深層大斜度井鉆井液中未混入原油或?yàn)r青類材料,或加入不足,導(dǎo)致鉆井液封堵、防塌效果差。NP2-46、G66X9井三開上部井段鉆井過(guò)程中未加入高效封堵材料,造成井眼質(zhì)量差,后續(xù)施工困難。另外,現(xiàn)場(chǎng)使用的超細(xì)鈣、白瀝青、FT-3000等封堵材料的粒徑屬于微米級(jí),對(duì)納米級(jí)微裂縫不能形成有效封堵,不能有效阻止濾液浸入。
2)控制電阻率,影響鉆井液抑制能力。為了測(cè)核磁共振等資料,地質(zhì)設(shè)計(jì)要求鉆井液電阻率不低于0.4Ω·m/18℃,加入鉀鹽的質(zhì)量有限,導(dǎo)致鉆井液抑制能力不足。鉆井液轉(zhuǎn)型時(shí)若未加足鉀鹽,打鉆過(guò)程中,鉆井液坂土含量升高,取消電阻率控制后,也無(wú)法加入足量鉀鹽,影響鉆井液防塌性能。
3)鉆井液性能波動(dòng)大。NP2-46井鉆井液攜巖能力不足,鉆進(jìn)期間動(dòng)塑比0.30~0.33,(偏低)。NP2-46井中途放漿、置換調(diào)整熒光;NP2-56、G66X9、NP5-82C1等井漏多次、劃眼期間憋漏,堵漏次數(shù)多,堵漏材料多,新漿補(bǔ)充量大,造成鉆井液性能不穩(wěn)定。
1)鉆井參數(shù)有待優(yōu)化。NP2-46井在4 959 m處理氣侵循環(huán)7 h;4 942~4 973 m卡層鉆進(jìn)循環(huán)13 h;沒(méi)有采取優(yōu)化排量措施,一直使用30 L/s。NP5-82C1井眼2鉆進(jìn)劃眼過(guò)程中個(gè)別參數(shù)不合理,轉(zhuǎn)速、排量偏高,鉆井液黏切高,循環(huán)阻力大,不同工況下井筒壓力不穩(wěn)定,在交變應(yīng)力的作用下增大了硬脆性泥巖地層井壁失穩(wěn)的幾率。
2)井眼軌跡控制難度大。井斜大、穩(wěn)斜段長(zhǎng),施工難度大,造成鉆井周期長(zhǎng),井眼長(zhǎng)時(shí)間浸泡,易發(fā)生失穩(wěn)。G66X9井三開裸眼段長(zhǎng)達(dá)2 470 m,3 987 m后進(jìn)入穩(wěn)斜段(48.4°),實(shí)鉆過(guò)程中穩(wěn)斜困難,基本每柱定向鉆進(jìn)4~9 m,導(dǎo)致軌跡不好,容易形成巖屑床。NP2-46定向鉆進(jìn)時(shí)脫壓、鉆時(shí)慢,進(jìn)一步加重鉆井液對(duì)井壁的沖刷,造成不規(guī)則井眼。NP2-56、NP2-46與G66X9的三開井段平均井徑擴(kuò)大率嚴(yán)重超標(biāo),分別為23.6%、27%與31.4%。
3)操作不當(dāng)導(dǎo)致井筒壓力不穩(wěn)定。頻繁起下鉆循環(huán)措施不當(dāng),容易對(duì)井壁造成掛碰、壓力激動(dòng)沖擊和沖刷旋轉(zhuǎn)破壞,不僅誘發(fā)井壁失穩(wěn),還造成交錯(cuò)的凹凸井眼,井徑擴(kuò)大率超標(biāo),增大巖屑返出難度,增加劃眼、卡儀器等一系列鉆井施工風(fēng)險(xiǎn)。NP2-56井因定向儀器沒(méi)信號(hào)、頻繁起下鉆引起井內(nèi)壓力波動(dòng),誘導(dǎo)了凝灰?guī)r、炭質(zhì)泥巖等破碎易塌地層的井壁失穩(wěn)。
1)復(fù)雜事故多,浸泡時(shí)間長(zhǎng),不利于井壁穩(wěn)定。G66X9井在4 641 m進(jìn)行第3次鉆井取心時(shí)卡鉆,泡解卡漿解卡。隨后在4 951~5 123 m鉆進(jìn)過(guò)程中,起下鉆困難、劃眼。下鉆通井8次,完成鉆輸測(cè)井施工。下鉆開泵、劃眼期間憋漏5次,漏失122 m3。NP2-46井因井徑不規(guī)則,井眼不清潔,完井測(cè)井時(shí)儀器遇卡、穿心打撈1次。完鉆后,下鉆通井12次、測(cè)井11次,僅完成常規(guī)項(xiàng)目測(cè)井與井壁取心施工。以上兩口井完井周期分別達(dá)49.29 d與72.29 d,鉆井液浸泡時(shí)間長(zhǎng),不利于井壁穩(wěn)定。
2)井漏與井塌并存,處理難度大。NP2-56發(fā)生井壁失穩(wěn)后,通井下鉆劃眼至4 024 m發(fā)生卡鉆,泡解卡漿近2 d,反復(fù)活動(dòng)鉆具才解卡,對(duì)井壁傷害嚴(yán)重;替解卡漿過(guò)程中漏失91 m3,均加劇了井壁垮塌。NP5-82C1井眼3側(cè)鉆至4 525 m完鉆,短起下至技套,期間出現(xiàn)阻卡,下鉆至4 350 m遇阻,卡鉆多次,劃眼到底。第一次通井在4 197~4 525 m起下鉆困難,多次卡鉆。CO2污染加劇后,下入光鉆頭通井劃眼至4 194 m,劃眼困難,期間井漏2次。隨后下入小鉆頭、劃眼工具通井,只能劃眼至4 157 m,被迫對(duì)上部井段測(cè)井,最后填眼棄井。以上問(wèn)題影響鉆井安全,延長(zhǎng)井眼浸泡時(shí)間,加劇了井壁失穩(wěn)。
針對(duì)鉆井現(xiàn)場(chǎng)施工難題,開展深探井井壁失穩(wěn)分析,根據(jù)鉆井液物理-化學(xué)-力學(xué)協(xié)同防塌基本原理,形成“優(yōu)化設(shè)計(jì)—封堵固結(jié)—抑制水化—力學(xué)支撐—減少浸泡—工程措施配合”,六大關(guān)鍵技術(shù)協(xié)同預(yù)防井壁坍塌,并在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行應(yīng)用。
綜合考慮施工難度、軌跡控制難易、進(jìn)尺、井壁穩(wěn)定和注采工藝要求等因素,降低井斜角、優(yōu)選井眼軌道剖面。在保證安全鉆進(jìn)的條件下,簡(jiǎn)化井身結(jié)構(gòu),減少技套下入深度。充分考慮深層井壁不穩(wěn)定的因素,優(yōu)化地質(zhì)要求,超前解決施工問(wèn)題,減少鉆井取心、取消電阻率控制,放寬熒光限制等(表1)。
表1 2020年深探井設(shè)計(jì)優(yōu)化
1)優(yōu)化流變參數(shù),減小ECD同時(shí)減小對(duì)井壁的沖刷。做好鉀鹽抗高溫鉆井液轉(zhuǎn)型,加入8%KCl、5%抗高溫降濾失劑、1%FT-3000、0.6%DSP等,調(diào)整好流型,形成堅(jiān)韌、致密的泥餅。日常以加膠液均勻維護(hù),控制良好流變性,井斜較大(>40°)的深井,若黏度<50 s,對(duì)井壁沖刷嚴(yán)重;黏切過(guò)大(>75s),會(huì)造成抽吸和激動(dòng)壓力過(guò)大,憋漏地層。提高鉆井液的動(dòng)塑比0.4~0.6,控制φ6≥8、φ3≥4,有利于攜帶巖屑。根據(jù)震動(dòng)篩巖屑返出情況及拉力、扭矩、泵壓等參數(shù)變化,判斷井眼清潔情況,避免環(huán)控巖屑過(guò)多、ECD過(guò)大,壓漏地層。
2)強(qiáng)化封堵固結(jié)能力,阻緩壓力傳遞和濾液浸入。針對(duì)東三段至沙河街地層泥巖、凝灰?guī)r等微裂縫發(fā)育情況,應(yīng)用多級(jí)封堵材料,快速、有效地封堵微裂縫,減少壓力傳遞,阻緩坍塌壓力上升。加入適合地層較大孔隙的超低滲、白瀝青、FT-3000等,實(shí)現(xiàn)有效封堵;同時(shí),復(fù)配加入2%膠束劑、3%固壁劑等微納米封堵材料,對(duì)微裂隙進(jìn)行有效封堵,提高地層承壓能力,阻止濾液浸入地層,穩(wěn)固井壁。引進(jìn)仿生固壁劑、雙疏納米封堵劑及乳液微球封堵劑,在井下與井壁巖石相互作用,形成牢固、致密的“仿生殼”,提高巖石顆粒間內(nèi)聚力,實(shí)現(xiàn)封堵、抑制、固化、井眼強(qiáng)化的目的。
3)提高抑制能力,減小地層巖石的水化膨脹壓力。進(jìn)入Ed3地層之前,加足6%~8%抗高溫降失水劑,控制鉆井液API失水量<4 mL、HTHP失水量<12 mL,有效減少鉆井液濾液浸入地層;聯(lián)合應(yīng)用8%鉀鹽與1%~2%聚胺,降低鉆井液的活度并提高抑制能力,減小水化應(yīng)力,防止水化膨脹而導(dǎo)致巖石強(qiáng)度降低造成的井壁失穩(wěn)。
合理控制鉆井液密度(推薦Ed3地層密度為1.35 g/cm3,Es1地層密度為1.40 g/cm3,Es3地層密度為1.45 g/cm3),對(duì)井壁建立有效的力學(xué)支撐,保持井壁穩(wěn)定。在不發(fā)生井壁失穩(wěn)的條件下,采用低密度鉆井液可以降低過(guò)大壓差引起自吸水導(dǎo)致的裂縫尖劈效應(yīng),有利于井壁穩(wěn)定。①按照每周0.02 g/cm3幅度逐步加重、防止加重過(guò)程中壓漏地層;②鉆遇易漏層提高密度,先做承壓實(shí)驗(yàn),確保上部地層不被壓漏;③加強(qiáng)隨鉆壓力監(jiān)測(cè),逐步調(diào)整密度,避免長(zhǎng)時(shí)間浸泡發(fā)生垮塌。
1)推廣成熟鉆井工具、工藝。優(yōu)選非平面齒高效PDC鉆頭、水力振蕩器、單開次一趟鉆等先進(jìn)工藝,促進(jìn)鉆井提速。
2)合理調(diào)整鉆井參數(shù)??刂婆帕?8~32 L/s,轉(zhuǎn)速80 r/min,提高機(jī)械鉆速的同時(shí),攪動(dòng)巖屑,輔助井眼清潔。復(fù)雜井段選用常規(guī)鉆具,控制好穩(wěn)斜段軌跡,保證井下安全。
3)預(yù)防復(fù)雜事故。開展鉆井工程風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè),制定針對(duì)性施工方案,細(xì)化措施,嚴(yán)格落實(shí),做好實(shí)鉆分析與預(yù)測(cè),降低事故復(fù)雜影響,縮短鉆井周期。
4)CO2污染后處理對(duì)策。關(guān)注氣測(cè)組份變化,及時(shí)發(fā)現(xiàn)CO2;合理調(diào)整鉆井液密度,減少CO2侵入。以小型實(shí)驗(yàn)為指導(dǎo),確定處理劑加量。向井漿中加入CaO,降低被污染鉆井液的黏度切力。加密檢測(cè)并加入燒堿,控制pH值在10~12;加入降黏劑和降濾失劑,調(diào)整好鉆井液的流變性、失水等性能。若CaO過(guò)量,鉆井液中的鈣離子濃度增大,黏度切力急劇上升,應(yīng)采用適量的純堿進(jìn)行中和處理。
5)落實(shí)好防漏堵漏措施。砂礫巖、微裂縫發(fā)育的泥巖或火山巖、斷層容易發(fā)生井漏。鉆進(jìn)至易漏井段前30~50 m,加入2%超細(xì)鈣、1%~1.5%單封等隨鉆防漏材料,提高鉆井液防漏能力;短起下,清潔、驗(yàn)證上部井眼;降低鉆進(jìn)參數(shù),排量為28 L/s,轉(zhuǎn)速為50 r/min。井漏發(fā)生后,準(zhǔn)確判斷漏失位置,應(yīng)用“復(fù)合橋堵+彈性材料”方法堵漏。
1)促進(jìn)鉆井提速。應(yīng)用高效螺桿鉆具、水力振蕩器等鉆井技術(shù),提高定向鉆進(jìn)效果,加快鉆井速度,縮短浸泡時(shí)長(zhǎng)。避免淺層造斜時(shí)井眼曲率過(guò)大和深層扭方位、調(diào)井斜,減少在不穩(wěn)定地層定向,控制軌跡圓滑。復(fù)雜井段優(yōu)選常規(guī)鉆具,配合短鉆鋌和欠尺寸扶正器,提高穩(wěn)斜效果,保證井下安全,從而實(shí)現(xiàn)鉆井提速。
2)改進(jìn)循環(huán)措施。鉆進(jìn)、起下鉆過(guò)程中減少鉆具對(duì)井壁的機(jī)械碰撞。在頂通、卡層、測(cè)斜等情況下循環(huán)時(shí),避免長(zhǎng)時(shí)間定點(diǎn)循環(huán),避開易塌井段,減少“大肚子”等不規(guī)則井眼的形成。同時(shí)減少起下鉆次數(shù),并控制速度。起鉆要灌好鉆井液,下鉆做好分段循環(huán)、緩慢開泵等細(xì)節(jié),采用5 L/s排量頂通0.5 h,再逐步提高排量,每循環(huán)10 min提高5 L/s,避免開泵過(guò)猛發(fā)生憋漏。更換鉆具組合后下鉆要小心,遇阻嚴(yán)禁帶螺桿劃眼,必要時(shí)優(yōu)化鉆具進(jìn)行通井,劃眼操作要小心,防止出新眼。
1)2020 年在4口深探井鉆井施工中應(yīng)用井壁穩(wěn)定關(guān)鍵技術(shù),加快了鉆井速度,提高了生產(chǎn)時(shí)效,取得較好效果。4口深探井鉆井、測(cè)井施工順利,測(cè)井項(xiàng)目完成率提高;井徑比較規(guī)則、平均擴(kuò)大率僅為4.8%~15.3%。2020年深探井的井壁失穩(wěn)率明顯減少,未發(fā)生井塌、填眼側(cè)鉆事故,僅發(fā)生劃眼2井次,測(cè)井遇卡1井次。
2)與2019年井深相近的同類型井相比,2020年施工井的平均機(jī)械鉆速提高到112.14%;生產(chǎn)時(shí)效提高了1.08%;平均鉆井周期縮短了22.34 d;完井周期縮短了23.06 d(表2~表4)。
表2 2019年4口深探井施工指標(biāo)
表3 2020年4口深探井施工指標(biāo)
表4 深探井施工井鉆井指標(biāo)對(duì)比
1)東三段至沙河街地層發(fā)育砂泥巖互層與泥頁(yè)巖、凝灰?guī)r等特殊巖性,硬脆性泥巖易水化剝落,凝灰?guī)r等破碎膠結(jié)差、微裂縫發(fā)育,是導(dǎo)致井壁失穩(wěn)的內(nèi)在因素。
2)深探井井壁穩(wěn)定關(guān)鍵技術(shù)包括優(yōu)化井眼軌跡設(shè)計(jì)與放寬地質(zhì)要求、應(yīng)用多級(jí)材料物理封堵與化學(xué)膠結(jié)劑封固井壁、有效力學(xué)支撐和提高鉆井液的抑制能力,完善鉆井配套措施,縮短地層浸泡時(shí)長(zhǎng),以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定井壁目標(biāo)。
3)開展地應(yīng)力研究,分析井眼方位與主應(yīng)力方位夾角對(duì)井壁失穩(wěn)影響,進(jìn)一步優(yōu)化該井區(qū)新井的井位坐標(biāo)、井斜角和方位角。同時(shí),加強(qiáng)地層傾角與井眼軸線夾角對(duì)井壁穩(wěn)定影響研究,根據(jù)井斜、井眼大小,提高大井斜下的地層坍塌壓力的預(yù)測(cè)精度,從而為鉆井液性能、工程措施提供參考。