許 瑞,王國穩(wěn),李 波
(首鋼長治鋼鐵有限公司,山西長治 046031)
連鑄機(jī)輥道是鑄坯生產(chǎn)系統(tǒng)中重要的鋼坯傳輸設(shè)備,其采用鏈傳動(dòng)方式,將剪切后的鋼坯輸送至冷床。鏈傳動(dòng)的傳動(dòng)效率高,過載能力強(qiáng),可以適應(yīng)高溫、多塵等工況。但在生產(chǎn)過程中,經(jīng)常出現(xiàn)輥道限位失效、鏈條脫落斷裂、輥道軸承座螺栓松動(dòng)等情況,導(dǎo)致鋼坯傳輸失效,鋼坯滯留部前后鋼坯粘連,嚴(yán)重影響生產(chǎn)節(jié)奏,本文主要針對(duì)輥道故障進(jìn)行分析與優(yōu)化改進(jìn)。
鑄坯質(zhì)量2.12 t;鑄坯規(guī)格150 mm×150 mm×12 000 mm;輥道傳輸速度0.75 m/s;鏈條規(guī)格24A-1。
鋼坯通過剪機(jī)剪切后,進(jìn)入運(yùn)輸輥道區(qū)域,傳輸過程中,輥道以0.75 m/s 的速度將鋼坯從運(yùn)輸輥道傳送至出坯輥道,當(dāng)鋼坯運(yùn)輸距離出坯輥道末端300 mm 時(shí),鋼坯觸動(dòng)限位開關(guān)接觸板,接觸板翻動(dòng),通過連接鋼絲繩帶動(dòng)限位開關(guān)觸點(diǎn)動(dòng)作,輥道電機(jī)電路由閉路轉(zhuǎn)變?yōu)殚_路,電機(jī)停止轉(zhuǎn)動(dòng),此時(shí)鋼坯利用慣性運(yùn)行至輥道末端,觸碰輥道末端碰頭后停止。
輥道產(chǎn)生故障,會(huì)造成鋼坯無法正常輸送,鋼坯滯留使前后鋼坯粘連,需生產(chǎn)工手動(dòng)割坯,嚴(yán)重影響鑄坯質(zhì)量,甚至造成堵流停機(jī)。經(jīng)分析產(chǎn)生故障的主要原因有輥道限位失效、鏈條脫落斷裂、螺栓防松性能失效等,具體原因分析如下:
連鑄機(jī)輥道上的行程限位開關(guān),在輥道上運(yùn)動(dòng)的鋼坯撞擊接觸板后,連接鋼絲繩帶動(dòng)限位開關(guān)的觸點(diǎn)動(dòng)作,電路由閉路轉(zhuǎn)變?yōu)殚_路,輥道電機(jī)停止轉(zhuǎn)動(dòng),此時(shí)鋼坯可利用慣性運(yùn)動(dòng)至輥道末端,觸碰末端碰頭后鋼坯停止,該狀態(tài)下產(chǎn)生的沖擊力最小,不會(huì)造成碰頭螺栓松動(dòng)以及出現(xiàn)鑄坯不動(dòng)而輥轉(zhuǎn)動(dòng)的情況。
但在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行中,由于限位長時(shí)間處于高溫狀態(tài),限位開關(guān)受內(nèi)部結(jié)構(gòu)損壞、接觸板翻轉(zhuǎn)動(dòng)作不靈活、連接鋼絲繩變形以及受鋼坯沖撞后未能得到及時(shí)修復(fù)等因素影響,導(dǎo)致3 臺(tái)連鑄機(jī)17 臺(tái)輥道限位開關(guān)全部失效,當(dāng)鑄坯傳輸?shù)捷伒澜K點(diǎn)撞擊末端碰頭后,限位開關(guān)未能有效傳遞信號(hào),使輥道始終處于轉(zhuǎn)動(dòng)狀態(tài)。
連鑄機(jī)輥道全部采用24A-1 鏈條,鏈條節(jié)距P=38.1 mm,鏈輪齒數(shù)為17 齒。根據(jù)鏈條選型標(biāo)準(zhǔn):鏈條理論長度L=2×鏈輪中心距+鏈條與鏈輪嚙合齒數(shù)×節(jié)距,延長理論長度2%~3%為理想狀態(tài),且盡量選偶數(shù)。連鑄機(jī)輥道兩鏈輪中心距為1200 mm,計(jì)算可得鏈條理論長度L=2×1200+17×38.1=3047.7 mm,理想狀態(tài)長度L=3047.7×1.03=3139.131 mm,鏈條選取82 節(jié),則鏈條長度為L=82×38.1=3124.2 mm。
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查,多數(shù)鏈條存在過長或者過度磨損情況。在檢修過程中,兩名職工調(diào)整安裝一根鏈條需用時(shí)約為20 min,煉鋼廠每次工藝停機(jī)時(shí)間在2.5~3.5 h,停機(jī)后,除其他生產(chǎn)設(shè)備檢修用時(shí)以外,能夠集中人力處理過長、磨損或斷裂等嚴(yán)重影響設(shè)備運(yùn)行的鏈條約4~6 根。受高溫環(huán)境影響,在線鏈條仍繼續(xù)出現(xiàn)變長、磨損的情況,根據(jù)日常生產(chǎn)要求,沒有足夠的檢修時(shí)間對(duì)所有存在變長、磨損情況的鏈條進(jìn)行調(diào)整修改。
根據(jù)技術(shù)要求,螺栓安裝時(shí)要依據(jù)緊固件尺寸選擇合適螺栓,螺栓緊固后露出3~4 扣絲扣為準(zhǔn),且新安裝螺栓需緊固2~3次。螺栓緊固時(shí)要對(duì)稱均勻上緊,緊固螺栓時(shí)依據(jù)螺栓用力大小要適中,不可過緊造成螺栓損傷或斷裂。有明顯的裂紋、斷扣、滑絲、亂扣、螺桿拉伸變形的情況可報(bào)廢處理。
在實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行過程中,由于運(yùn)輸鋼坯過程中存在較大的沖擊力,且工作環(huán)境溫度較高,瓦座螺栓存在伸長、熱變形等情況,導(dǎo)致螺栓防松性能失效。利用停機(jī)時(shí)間對(duì)輥道螺栓進(jìn)行全部排查,37.6%的螺栓存在松動(dòng)、脫落或斷裂的情況。
為有效延長限位裝置的使用壽命,在改進(jìn)過程中考慮整改因素如下:①減少高溫對(duì)限位的影響,限位機(jī)構(gòu)盡量與鋼坯保持較遠(yuǎn)距離;②如鋼絲繩不緊湊,不能有效帶動(dòng)限位翻轉(zhuǎn)觸碰,可能產(chǎn)生假信號(hào),使輥道持續(xù)靜止或持續(xù)工作;③輥道運(yùn)行不平穩(wěn),鋼絲繩一旦脫離定滑輪,會(huì)導(dǎo)致限位失效。
結(jié)合以上影響因素,在安裝限位時(shí),將限位開關(guān)固定在輥道末端外900 mm 處位置,接觸板距離限位開關(guān)2500 mm;在末端加裝配重,使得鋼絲繩保持張緊狀態(tài),不出現(xiàn)打扭、彎曲的情況;在鋼絲繩傳動(dòng)定滑輪頂端焊接半圓鋼圈,有效阻止鋼絲繩脫輪(圖1、圖2)。
圖1 限位機(jī)構(gòu)
圖2 限位改造后
當(dāng)鋼坯通過接觸板后使拉桿轉(zhuǎn)動(dòng),與之連接的鋼絲繩拉長,絲繩通過2 個(gè)固定滑輪提起配重,擺動(dòng)塊失去拉力掉落與導(dǎo)電觸點(diǎn)接觸,由于導(dǎo)電觸點(diǎn)周圍有尼龍絕緣套保護(hù),所以導(dǎo)線直接與導(dǎo)電觸點(diǎn)接通。當(dāng)擺動(dòng)塊與導(dǎo)線接通后相當(dāng)于電氣開關(guān)閉合,導(dǎo)電觸點(diǎn)處為接地,接入回路后完成輥道停止動(dòng)作(圖3)。當(dāng)鋼坯離開輥道后,拉桿由于慣性恢復(fù)到初始狀態(tài),擺動(dòng)塊離開導(dǎo)電觸點(diǎn),回路斷開。
圖3 限位電氣原理
為減少鏈條脫落而引起的故障,改善鏈輪擋片,在原先的鏈輪和擋片上加工3 個(gè)均布的M12 螺孔,用M12×160 mm 螺栓將擋片固定在鏈輪上(圖4)。在安裝鏈條時(shí),取出鏈條鏈卡,將鏈條放置到位后,安裝鏈卡(圖5)。在輥道傳輸轉(zhuǎn)動(dòng)過程中,一旦受較大沖擊力、螺栓松動(dòng)及傳輸不平穩(wěn)等不利因素影響,鏈條會(huì)出現(xiàn)跳齒或脫齒傾向,此時(shí)鏈輪兩側(cè)擋片將有效限制鏈條脫齒,并使鏈條即時(shí)復(fù)位,不會(huì)出現(xiàn)鏈條脫落的情況;有效限制因鏈條過長而引起的跳齒、脫齒等情況的發(fā)生。
圖4 鏈輪結(jié)構(gòu)
圖5 鏈輪改造后
煉鋼廠輥道軸承座螺栓近1800 條,僅依靠加強(qiáng)點(diǎn)檢及時(shí)緊固松動(dòng)螺栓,不能有效解決螺栓松動(dòng)的問題,且在線維檢作業(yè)量大,存在較大安全隱患,因此技術(shù)人員設(shè)計(jì)輥道定位裝置,一側(cè)由方墊鐵接觸焊接固定,另一側(cè)由兩塊斜鐵配合打緊后固定(圖6)。
圖6 輥道定位裝置
(1)技術(shù)要求:①螺栓預(yù)緊力168 N;②運(yùn)輸輥軸承座與方定位塊、斜墊鐵,斜定位塊與斜墊鐵接觸面需達(dá)100%;③定位塊三面焊接,焊縫高度10 mm;④輥道軸線與鑄機(jī)中心線垂直、單流輥?zhàn)又行木€重合;⑤輥?zhàn)訕?biāo)高范圍±1 mm。
(2)作業(yè)要求:將軸承座接觸面清理干凈,安裝調(diào)整輥?zhàn)影凑?0%預(yù)緊力緊固螺栓后,安裝定位塊,軸承座一側(cè)定位塊直接與軸承座接觸焊接。
(3)焊接要求:焊縫高度10 mm,兩接觸面緊密接觸,另一側(cè)斜定位塊與瓦座預(yù)留5~10 mm 間隙焊接,將斜鐵打緊,斜鐵與瓦座接觸面緊密接觸,后在立面點(diǎn)焊。
完成以上工作后,緊固瓦座螺栓(圖7)。
圖7 輥道定位裝置
通過實(shí)施以上措施并在后期生產(chǎn)過程中觀察、統(tǒng)計(jì),煉鋼廠連鑄機(jī)輥道區(qū)域限位全部可以正常使用。鏈條不存在脫齒現(xiàn)象,少數(shù)鏈條存在磨損情況。軸承座螺栓約90%緊固,達(dá)到改進(jìn)預(yù)期目標(biāo),減少了輥道區(qū)域故障時(shí)間,降低了維檢職工勞動(dòng)強(qiáng)度。
通過對(duì)限位改進(jìn)、制作鏈輪擋片、增加定位裝置等措施的實(shí)施,在生產(chǎn)過程中使用正常,后期效果反饋良好,故障時(shí)間縮短了40%,降低了輥道故障時(shí)間、維檢職工勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí)有效減少了備件消耗和故障引起的堵流減產(chǎn)情況的發(fā)生,提高了產(chǎn)量,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。