畢學(xué)文,齊文軍,王 昱
(1.吉林石化公司電石廠,吉林吉林 132022;2.吉林石化公司建修公司,吉林吉林 132022;3.吉林石化公司高碳醇廠,吉林吉林 132022)
苯乙烯分子式C8H8,熔點-30.6 ℃,沸點145.2 ℃,閃點34.4 ℃,相對密度0.906 0(20/4 ℃)。不溶于水(<1%),能與乙醇、乙醚等有機(jī)溶劑混溶。苯乙烯在室溫下即能緩慢聚合,要加阻聚劑(對苯二酚或叔丁基鄰苯二酚(0.000 2%~0.002%))作穩(wěn)定劑,以延緩其聚合才能貯存。苯乙烯自聚生成聚苯乙烯樹脂,它還能與其他的不飽和化合物共聚,生成合成橡膠和樹脂等多種產(chǎn)物。在生產(chǎn)過程中,苯乙烯裝置脫氫反應(yīng)后部冷凝器腐蝕泄漏問題是苯乙烯裝置普遍存在的問題,其中水冷凝器的腐蝕泄漏尤為嚴(yán)重。結(jié)合裝置實際情況,分析裝置腐蝕泄漏的原因并提出對策。
圖1 為苯乙烯裝置脫氫反應(yīng)水冷凝器流程示意圖。
圖1 苯乙烯裝置脫氫反應(yīng)水冷凝器流程
由中間倉庫送來的乙苯與管網(wǎng)來的蒸汽進(jìn)入乙苯蒸發(fā)器(E-302A-D),同時汽包(V-302A-D)發(fā)生的200 kPa 蒸汽也進(jìn)入乙苯蒸發(fā)器(E-302A-D),乙苯與蒸汽重量比為1∶1.4~1.5,在此被三號過熱器(E-304A-D)出來的的煙氣加熱蒸發(fā),然后進(jìn)入二號過熱器(E-303A-D)殼程與反應(yīng)器(F-301A-D)出來的接觸氣過熱。再進(jìn)入三號過熱器(E-304A-D)殼程,用脫氫反應(yīng)器出來的煙氣過熱后,配料氣進(jìn)入脫氫反應(yīng)器(F-301A-D)進(jìn)行脫氫反應(yīng)。脫氫反應(yīng)生成的接觸氣,經(jīng)二號過熱器(E-303A-D)與配料氣換熱后,進(jìn)入廢熱鍋爐(E-305A-D)與汽包(V-302A-D)來的蒸汽凝水換熱。接觸氣經(jīng)廢熱鍋爐(E-305A-D)被冷卻后,進(jìn)入水冷凝冷卻器(E-306A-H)冷凝冷卻至30 ℃,凝液自流至分離罐(V-303A/B),未凝氣進(jìn)入冷卻器(E-307A-D),進(jìn)一步冷凝后,凝液自流入分離罐(V-303A/B),由冷凝冷卻器自流下來的凝液在分離器(V-303A/B)中沉降分離,水相至污水罐(V-304A/B),油相流入爐油貯罐(V-305/307),經(jīng)爐油產(chǎn)品泵(P-302A/B)送至中倉爐油罐(V-507A/B)。
苯乙烯裝置E-306 水冷凝冷卻器共有8 臺,位號為E-306A/B/C/D/E/F/G/H。表1 為苯乙烯裝置E-306 水冷凝器的概況。
表1 苯乙烯裝置E-306 水冷凝器概況
苯乙烯裝置開車時間為1982 年,開始換熱器投用效果很好,1986 年初E-306 相繼出現(xiàn)管束泄漏,且以E-306G/H 最為嚴(yán)重,也出現(xiàn)過聚合物較多情況,由于檢修管束堵塞已達(dá)到或超過1/3,換熱效果差,于2014 年和2015 年分兩批更換。2017 年5 月發(fā)現(xiàn)E-306F 管束泄漏,及時進(jìn)行檢修,焊補(bǔ)漏管5 根。此后其余幾臺換熱器相繼出現(xiàn)泄漏問題,具體明細(xì)見表2。
表2 E-306 檢修及更換情況
從苯乙烯裝置水冷器運行情況看,隨著運行時間的增加,出現(xiàn)泄漏的頻次逐漸增加,這不僅影響到裝置的負(fù)荷,而且由于泄漏過大造成后部水無法分離,只能停車進(jìn)行檢修。
在水冷器后取樣點取樣進(jìn)行油水分離后對水質(zhì)進(jìn)行分析,結(jié)果如表3 所示,其中氯離子以NaCl 計。
表3 水樣分析結(jié)果
可以看出,苯乙烯水樣中存在較強(qiáng)的腐蝕因素如pH 值、氯離子(一部分來自原料,另一部分可能來自循環(huán)水泄漏)、電導(dǎo)(苯乙烯較高的電導(dǎo)率反映目前換熱器有泄漏情況)和較高的入口溫度。
根據(jù)原料來源,以及反應(yīng)后物料組成情況綜合分析,造成E306 腐蝕的主要原因是CO2露點腐蝕,CO2主要來源是在脫氫反應(yīng)。在脫氫主反應(yīng)同時,還同時伴有蒸汽除焦和裂環(huán)副反應(yīng)產(chǎn)生的大量CO2氣體。
接觸氣被循環(huán)水冷卻,CO2溶解在水相中后形成碳酸,使沉降水呈酸性,從而造成潛在腐蝕發(fā)生,導(dǎo)致設(shè)備穿孔泄漏。
針對E-306 泄漏原因,經(jīng)分析擬采取以下兩項措施:
(1)采用管束表面涂層,可解決管程腐蝕問題。涂料組成為Si14E 和Si57E,為聚氯乙烯-酚醛樹脂縮聚物,這種材料高度抗腐蝕,可用于所有冷卻水介質(zhì),耐溫200 ℃,也很適合E-306。
(2)針對系統(tǒng)由于CO2溶解在水相中后形成碳酸,使沉降水呈酸性的情況,擬采用弱堿性緩蝕劑中和CO2,降低冷凝液酸度。
因管束表面涂層需更換冷凝器芯子,且從投資等因素考慮較昂貴,最終采取加入緩蝕劑的辦法來解決腐蝕泄漏問題。緩蝕劑采用納爾科(Nalco)EC1108A。緩蝕劑一般含有堿性氮化物,堿性氮化物的存在會造成苯乙烯烷基化催化劑的失活。由于冷凝后的物料經(jīng)分離后的苯循環(huán)回到烷基化單元重新參與反應(yīng),為防止催化劑失活,采取以下措施:分離出的苯送芳烴車間經(jīng)白土處理塔除堿性氮化物后再進(jìn)行精餾分離苯,且實際量為每小時100 kg 左右,對白土塔不會造成影響,堿性氮化物經(jīng)處理后達(dá)到10-6以下,達(dá)到對原料苯中堿性氮化物含量的要求,不會對催化劑造成影響。
裝置于2018 年11 月12 日進(jìn)行加緩蝕劑評價試驗。通過對實驗前及試驗期間數(shù)據(jù)的收集整理,表4 為凝液pH 值及鐵離子變化情況。
表4 凝液pH 值及鐵離子變化情況
另外,圖1 中脫氫爐F-301A/B/C/D 爐共4 臺爐,每臺爐分別是2 臺水冷凝器并聯(lián)運行??紤]項目實施時裝置的實際情況,實驗期間只有F-301A 爐2 臺換熱器E-306A/B 能加入緩蝕劑,F(xiàn)-301B/C/D 只能1 臺加入緩蝕劑。圖2 和圖3 分別為實驗期間F-301A/B/C/D 各爐水冷凝后分析水樣的鐵離子及pH 值變化趨勢圖。
圖2 F-301A/B/C/D 各爐的水樣鐵離子變化情況
圖3 F-301A/B/C/D 各爐的水樣pH 值變化情況
通過分析數(shù)據(jù)和趨勢圖可以看出,E-306A/B 加入緩蝕劑后分析水pH 值接近中性,鐵離子濃度顯著下降;F-301B/C/D 由于只有一臺換熱器E-306D/F/H 能加入緩蝕劑,但加入緩蝕劑后pH 值也基本接近中性,鐵離子濃度顯著下降,均起到了緩蝕效果。試驗后中斷加入,于2019 年8 月經(jīng)注入口改造后所有換熱器均可以實現(xiàn)緩蝕劑的加入,并開始連續(xù)加入緩蝕劑,運行至今未再發(fā)生泄漏問題,泄漏問題得到了有效解決。