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        韶鋼8號高爐低風(fēng)溫生產(chǎn)實(shí)踐

        2021-11-02 03:57:32詹開洪
        中國金屬通報(bào) 2021年12期

        毛 佳,詹開洪

        (寶武韶關(guān)鋼鐵煉鐵廠,廣東 韶關(guān) 512000)

        1 風(fēng)溫降低的原因

        8號高爐投產(chǎn)至今,熱風(fēng)爐出現(xiàn)不同程度的隔墻掉磚,垮塌,燒穿,部分砌磚及耐材落入燃燒器,堵塞燃燒器,使燒爐更加困難,風(fēng)溫水平逐步降低。風(fēng)溫趨勢見圖1所示,圖2,圖3為3#熱風(fēng)爐火井靠東邊的眼角處有隔墻燒穿現(xiàn)象,大量格子磚堆積在爐底,爐箅子支撐柱傾斜。

        圖1 風(fēng)溫趨勢

        圖2 3號熱風(fēng)爐火井隔墻穿

        圖3 3號熱風(fēng)爐大量格子轉(zhuǎn)堆爐底

        2 低風(fēng)溫條件下的操作對策

        2.1 改進(jìn)熱風(fēng)爐操作、輪流修復(fù)損壞的熱風(fēng)爐

        8號高爐2號高爐熱風(fēng)爐和1#熱風(fēng)爐輪流退出維修,所有閥門下盲板,其中1號熱風(fēng)爐由內(nèi)燃式改造成頂燃式熱風(fēng)爐,在此期間只有三座熱風(fēng)爐“兩燒一送”維持生產(chǎn)。在保證安全的情況下,優(yōu)化改進(jìn)熱風(fēng)爐操作盡量保證風(fēng)溫水平。

        熱風(fēng)爐換爐盡可能按時(shí)進(jìn)行,防止送風(fēng)時(shí)間過長,導(dǎo)致熱風(fēng)爐熱量損失過大,導(dǎo)致無法燒爐。熱風(fēng)爐采用人工手動(dòng)燒爐,盡可能地大燒,有效利用燒爐時(shí)間。

        當(dāng)熱風(fēng)爐一燒一送時(shí),熱風(fēng)爐煙氣量少,應(yīng)關(guān)閉預(yù)熱器旁通閥,減少煙氣熱量損失。當(dāng)煤氣壓力影響高爐生產(chǎn)時(shí),應(yīng)及時(shí)匯報(bào)調(diào)度,要求提高煤氣壓力,保證熱風(fēng)爐燒爐煤氣量。高爐有休風(fēng)機(jī)會時(shí),在不影響燒爐的情況下,盡可能進(jìn)行熱風(fēng)爐的燒爐,使熱風(fēng)爐儲備足夠熱量,滿足高爐生產(chǎn)。

        2.2 加強(qiáng)原燃料質(zhì)量管理

        合理的爐料結(jié)構(gòu)和精料是高爐生產(chǎn)獲得高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低耗、低成本的重要因素。精料是高爐冶煉的基礎(chǔ),用“七分原料三分操作”或“四分原料三分設(shè)備三分操作”來說明精料對高爐生產(chǎn)的決定性影響,努力做好精料“七字方針”(高、熟、凈、小、勻、穩(wěn)、熔)。韶鋼8號高爐在不懈努力下,做到入爐品位提高,做好入爐料成分的穩(wěn)定工作,提高了原燃料的強(qiáng)度并優(yōu)化粒度組成,提高了入爐料的冶金性能,有效控制入爐礦石的有害雜質(zhì)含量,使原燃料水平有了大的改善,為高爐的穩(wěn)定順行打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

        2.3 對高爐操作制度進(jìn)行調(diào)整

        低風(fēng)溫冶煉會造成風(fēng)速、鼓風(fēng)動(dòng)能大幅度降低,風(fēng)速降低后,中心氣流不足導(dǎo)致向爐缸中心部分滲透的煤氣量減少,爐芯帶溫度降低,極易造成爐缸中心堆積,同時(shí)邊沿氣流發(fā)展,爐身渣皮不穩(wěn),脫落頻繁,也對高爐順行不利。為此,重點(diǎn)調(diào)整了高爐布料制度、送風(fēng)制度,使上下部制度匹配合理,應(yīng)對低風(fēng)溫對高爐產(chǎn)生的負(fù)面影響。

        2.3.1 裝料制度的調(diào)整

        高爐裝料制度取決于原燃料條件、爐型狀況、爐役時(shí)期等,應(yīng)根據(jù)爐況反映的實(shí)際情況選擇最適宜的裝料制度,使?fàn)t況順行與煤氣利用獲得最佳配合。

        (1)批重的選擇:批重的大小由爐容、原燃料質(zhì)量、高爐順行情況等決定。批重的大小對爐料在爐喉分布影響很大。小批重布料不均勻,邊緣和中信氣流不穩(wěn)定,煤氣利用差。大批重加重中心疏松邊緣,軟熔帶氣窗增大,有利于改善高爐透氣性,韶鋼8號高爐經(jīng)過不斷的摸索礦石批重基本維持在85~90t。

        (2)料線的選擇:料線是指爐喉鋼磚上沿距料面的距離。布料角度不變的情況下,改變料線的高度決定了爐料的落點(diǎn),若爐料的落點(diǎn)不碰撞爐墻,提高料線,落點(diǎn)離爐墻越遠(yuǎn),反之越近。日常操作中為了減少變化因素的個(gè)數(shù),操作中一般不改變料線而是靈活運(yùn)用溜槽布料角度改變料的落點(diǎn)。特殊情況下,高爐在爐況不順,透氣性差,氣流引導(dǎo)受阻,可適當(dāng)降低料線,使整個(gè)料柱高度變矮,達(dá)到減少料柱對氣流助力的目的。八號高爐經(jīng)過不斷的研究探索合理料線高度為1.5m。

        (3)布料角度的調(diào)整:中心和邊緣氣流的穩(wěn)定是高爐長期穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)。布料方面一要確定中心和邊緣布料量的穩(wěn)定,二要避免質(zhì)量差的料集中到中心和邊緣。通過不斷地研究、探索,在原有布料矩陣框架基礎(chǔ)上不斷調(diào)整,最終布料角度穩(wěn)定在如圖4所示。

        圖4 布料角度

        在發(fā)展中心氣流的同時(shí)兼顧邊沿氣流,使煤氣利用率穩(wěn)定在48.4%左右,燃料比穩(wěn)定在507kg/t。

        2.3.2 送風(fēng)制度的調(diào)整:

        (1)提高鼓風(fēng)動(dòng)能:足夠的風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能,維持合適的風(fēng)口回旋區(qū)深度,使?fàn)t缸初始煤氣分布合理,為高爐順行創(chuàng)造條件。經(jīng)過摸索,研究現(xiàn)目前合理的風(fēng)口布局如圖5所示。

        圖5 風(fēng)口布局圖

        (2)控制適宜的的理論燃燒溫度:適宜的理論燃燒溫度,應(yīng)該滿足高爐正常冶煉所需要的爐缸溫度和熱量,保證液態(tài)渣鐵的充分加熱和煤粉的充分燃燒及還原反應(yīng)的順利進(jìn)行。隨著風(fēng)溫的下降,熱風(fēng)帶入爐缸的熱量減少,理論燃燒溫度下降,渣鐵物理熱不足,流動(dòng)性變差,局部氣流發(fā)展,高爐透氣性變差。據(jù)計(jì)算每100℃風(fēng)溫影響理論燃燒溫度80℃,富氧率每增加1%理論燃燒溫度提高40℃,煤比每增加10kg/t理論燃燒溫度下降25℃。為了控制合適的理論燃燒溫度,八號高爐通過大富氧提高理論燃燒溫度,富氧量由以前的12000m3/h提高到21000m3/h,富氧率由2.7%提高到4.9%左右,從而保證了理論燃燒溫度在2100℃~2300℃?,F(xiàn)將八號高爐實(shí)際生產(chǎn)中的理論燃燒溫度與風(fēng)溫、噴煤、富氧、煤氣利用率之間的關(guān)系如下表所示。

        表1 各操作參數(shù)關(guān)系

        (3)提高頂壓:提高爐頂壓力,壓頭損失降低,煤氣速度降低,特別是邊緣降低的幅度較大,從而促進(jìn)邊緣氣流發(fā)展,因此爐頂壓力增加較大時(shí),應(yīng)適當(dāng)縮小風(fēng)口面積;提高爐頂壓力,煤氣在爐內(nèi)停留時(shí)間延長,有利于還原反應(yīng)進(jìn)行,也有利于焦比降低;提高爐頂壓力,由于壓頭損失降低,流速減慢,作用于爐料的浮力也相應(yīng)降低,爐料比較容易下降,因而有利于爐況穩(wěn)定順行。頂壓從2019年4月開始逐步從223kpa提高至237kpa。

        2.4 加強(qiáng)爐前出鐵管理

        面對低風(fēng)溫冶煉,爐前能否及時(shí)出凈渣鐵,顯得尤為重要。首先狠抓炮泥質(zhì)量,炮泥強(qiáng)度逐步提高,保證足夠的出鐵時(shí)間。鐵水流速基本控制在6t/min,出鐵時(shí)間120±10min,有利于出干凈渣鐵,降低了因憋渣鐵導(dǎo)致爐況失常的概率,確保爐況穩(wěn)定順行,同時(shí)減少了出鐵頻次,降低了爐前的工作強(qiáng)度。其次,優(yōu)化爐前操作,合理使用開口機(jī)鉆頭大小,穩(wěn)定鐵口深度在3600mm到3900mm,掌握一定打泥量,確保不跑泥并達(dá)到規(guī)定深度,操作上做到四班統(tǒng)一操作。最后,加強(qiáng)開口機(jī)和液壓炮兩大設(shè)備的點(diǎn)檢和維護(hù),大大降低了故障率。爐前出鐵至關(guān)重要,抓好爐前出鐵工作是高爐正常生產(chǎn)的保障。

        2.5 優(yōu)化設(shè)備管理

        設(shè)備的正常運(yùn)行是保證高爐穩(wěn)定順行的前提條件,尤其是熱風(fēng)爐兩燒一送,低風(fēng)溫冶煉期間,設(shè)備的正常運(yùn)行尤為重要。2019年8月1號熱風(fēng)閥多次受掉磚影響,關(guān)不嚴(yán),多次休風(fēng)處理,嚴(yán)重影響爐況及指標(biāo)。2020年2月爐頂主排壓閥多次出現(xiàn)信號故障,虧料嚴(yán)重,爐內(nèi)多次大幅減風(fēng),影響爐況穩(wěn)定,及工藝指標(biāo)。為吸取多起設(shè)備故障的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),進(jìn)一步強(qiáng)化關(guān)鍵設(shè)備的點(diǎn)檢工作,維檢作業(yè)人員細(xì)化和完善了設(shè)備的點(diǎn)檢和維護(hù)制度,大大提升了設(shè)備系統(tǒng)的保障能力,為高爐穩(wěn)定順行創(chuàng)造了條件。

        3 結(jié)語

        熱風(fēng)爐雖長期采用兩燒一送的送風(fēng)模式,風(fēng)溫水平由1130℃逐步降低至1040℃,但通過采取上述對策,韶鋼8號高爐在低風(fēng)溫冶煉條件下,高爐生產(chǎn)維持了穩(wěn)定順行和高效,且各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)得到了改善。

        表2 8號爐主要計(jì)算經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

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