陶武玲
(四川會東大梁礦業(yè)有限公司,四川 涼山州 615205)
文章提出一種新的排放工藝,也就是在經(jīng)過濃縮處理之后,進行低濃度排放。實施這種排放方式,主要由于原有的排放方式的滲透性并不理想,沉積固結(jié)所需的時間較長,而且干灘條件不夠良好,換句話來講,就是難以符合修筑子壩的標(biāo)準(zhǔn)。采取低濃度排放的方式,無論是分選還是固結(jié),都獲得了可觀的效果,有助于產(chǎn)生干灘,由此提高壩基強度,易于對子壩進行修筑,同時促使壩體更加可靠與安全。依次進行了水槽比較試驗、固結(jié)計算等,以定量的形式,對該工藝開展了優(yōu)勢評估。
對于四川會東大梁礦業(yè)而言,其屬于一家采選聯(lián)合企業(yè)。地處會東縣鉛鋅鎮(zhèn),與縣城的距離大概為67Km,有公路相通,交通相對方便。會東鉛鋅礦屬于以鋅為主的簡單硫化鉛鋅礦床,是含鉛、鋅、銀等多種金屬的大型礦山。該鉛鋅礦中含Pb0.7%左右,含Zn9%左右,氧化率低,屬原生硫化鉛鋅礦。鉛的存在以方鉛礦為主,含微量白鉛礦。會東鉛鋅礦新選廠于2014年下半年建成投產(chǎn),目前生產(chǎn)現(xiàn)場采用的是“優(yōu)先浮鉛-選鉛尾礦再浮鋅”的工藝流程,為了提高鉛、鋅精礦的回收率,一是由于磨礦工藝的限制,磨礦產(chǎn)品粒級分布不合理,細(xì)粒級的含量占比較多,導(dǎo)致選廠排出的尾礦顆粒組成中細(xì)顆粒含量高,二是采用石灰作礦漿調(diào)整劑,礦漿pH值高(PH=11.0),礦石表面性質(zhì)發(fā)生變化。因此,選廠排出的尾礦顆粒組成中細(xì)顆粒含量高。會東鉛鋅礦的尾礦漿與其他尾礦礦漿相比,同濃度條件下粘性偏大、顆粒細(xì)、粘性大、放礦濃度偏高,粗、細(xì)顆粒在壩前不分選,給小黑箐尾礦壩堆筑造成困難。小黑箐尾礦壩設(shè)計為上游法堆壩,由于選礦廠產(chǎn)生和排放的尾礦顆粒較細(xì)、放礦濃度偏高,尾礦在子壩壩前放礦后,粗、細(xì)顆粒難以分選,尾砂沉積及固結(jié)慢,子壩壩前根本形不成干灘,一直無法利用庫內(nèi)尾砂構(gòu)筑子壩。目前尾礦庫采用的筑壩材料為以前廢棄的尾礦庫內(nèi)干尾礦砂,用汽車運輸老尾礦庫內(nèi)的干尾砂至新庫壩上,通過機械碾壓筑壩。由于老尾礦庫內(nèi)尾砂數(shù)量有限,干尾砂消耗完以后子壩堆筑材料來源將成為問題,而利用庫內(nèi)壩前粗顆粒尾砂構(gòu)筑子壩是最經(jīng)濟可行的方案。因此,針對會東大梁礦業(yè)提出的利用現(xiàn)在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的尾礦進行筑壩可行性及堆壩試驗進行研究,以改善干灘長度,并探尋利用庫內(nèi)壩前粗顆粒尾砂構(gòu)筑子壩的可能。
對于所排出的尾礦漿而言,其濃度大概為26%~30%,若以這一濃度直接輸送的話,則會極大浪費資源,使運輸費用變得更多,并且也不能確保運輸效率。通過濃縮池的使用來進行濃縮處理,濃度能夠達到40%左右,隨后由泵送到尾礦庫,通過這樣的方式,避免了浪費資源的現(xiàn)象,有效節(jié)省了運輸費用,同時也能顯著提升運輸效率,回水循環(huán)利用。
通過試驗研究得知,針對此種類一樣的尾礦,放礦濃度越低,所獲得的分級效果就越理想,并且有著更大的粗顆粒。基于這樣的原理,對以往排放工藝開展優(yōu)化,在回水流過排水系統(tǒng)之后,借助回水泵的作用,把回水再次抽到壩上,和高濃度的尾礦進行匯合,利用稀釋箱的作用對尾礦進行稀釋處理,促使其濃度大概為25%,在此基礎(chǔ)上,能夠達到尾礦排放的目的。實際上對于低濃度排放而言,并未轉(zhuǎn)變以往的運輸模式,而是在正式排放之后,通過加入一定量的水來進行稀釋,之后以分管的形式朝著庫區(qū)排放,回水同樣能夠被循環(huán)利用。
對于水槽試驗來講,其實際上屬于大比尺的試驗,選取高濃度放礦。管道分流同時引到尾礦,在經(jīng)過1個閥門之后和流量計進行連接,以便能夠充分把握放礦流量,實際進行放礦時要最大程度和壩上一致,基于不同級放礦中間放置1個周期,通過這樣的方式,能夠確保沉積固結(jié),結(jié)合放礦的過程與停放的時間,對與采樣點有關(guān)的參數(shù)進行監(jiān)測,例如總的壓力以及高度等。在停放一定時間之后,開展試驗同時取樣進行土工試驗。圖1所示為放礦水槽。
圖1 放礦水槽
具體放礦中,先沉積于壩基的地方,通過水槽慢慢產(chǎn)生漫流,因為有著很強的挾砂能力,促使沉積灘坡度相對平緩。實際放礦流動中,對于粒徑超過0.074mm的顆粒,以很快的速度下沉,而粒徑?jīng)]有超過0.02mm的顆粒,持續(xù)向后進行擴散。通過不斷的流動慢慢達到固相沉積,與此同時,也實現(xiàn)了對顆粒的分選。通過試驗?zāi)軌虻弥槍τ陬w粒級分布而言,濃度對其所造成的影響并不大。以大多數(shù)的尾礦而言,其粒徑處于0.044至0.074mm的范圍,對于粒徑超過0.074(+200目mm的尾礦顆粒,大約能夠占到整體的40%。結(jié)合土的工程分類,對于這一尾礦來講,顆??傮w上并不大,級配不夠理想,在排水固結(jié)方面有著很大的難度。
在完成水槽試驗之后,對多個位置進行取樣,并在相同的地方取上一定的尾礦,針對土樣以及尾礦,對兩者開展顆分試驗。通過水槽試驗,可以充分體現(xiàn)尾礦漿的分選情況,從流動的方向上來看,土粒比重存在降低的趨勢,當(dāng)處于二十米范圍內(nèi)的區(qū)域,粗顆粒含量呈現(xiàn)增加的趨勢,由于粗顆粒的沉積,在超過三十米之后的區(qū)域,含量逐漸降低,當(dāng)尾礦粒徑處于0.044至0.074mm的范圍,含量出現(xiàn)較大的增長趨勢。通過開展水槽試驗,就是為了比較分析尾礦分選的不同。沿著礦漿流動的方向,對于庫區(qū)土樣而言,其顆粒比重也呈現(xiàn)了降低的趨勢。和高濃度放礦進行比較,庫區(qū)排放有著突出的差異,在四十米的范圍內(nèi),粒徑超過0.074mm的含量都超過了75%,而處于四十米范圍內(nèi)的顆粒,其含量遠(yuǎn)低過水槽的。由此對于低濃度礦漿而言,其在分選上較為徹底,易于形成尾礦的沉積。進一步能夠推斷,相比之下,低濃度放礦有著更為可觀的分選效果,能使大量的礦料沉積于壩基的地方,更易于產(chǎn)生坡度,除了與干灘的產(chǎn)生有關(guān),也能直接決定壩的可靠性。
(1)模型構(gòu)建與參數(shù)選擇。初期尾礦壩的高度約有32m,每級子壩的高度都為10m,共50m,總壩高82m。模型屬于一維土柱,一共有十二層,每層高度均為三米,好比分成了十二個階段,達到分層排放。從開始放礦到結(jié)束,一共大概有31個月,由此可以得知,排放時間大概有78天,停放時間大概有三個月。在排放高度上升的情況下,水位線隨之變高,且處于最頂端的位置,換句話來講,各層均屬于飽和土。充分結(jié)合子壩的規(guī)模,對于子壩的修筑而言,處于五十米范圍內(nèi)的料發(fā)揮著重要的作用,表1所示為實際的材料參數(shù)。
表1 材料參數(shù)
(2)水槽50米尾礦固結(jié)計算。即便停放時間超過三個月,水壓力的消散也不是很徹底。針對單向固結(jié)理論,探究內(nèi)容僅和超凈孔壓力有關(guān),與變形耦合沒有直接的聯(lián)系,同時借助其消散程度,對固結(jié)程度進行定義,以最差的一層來計算,可以進一步得知固結(jié)度是0.78。
(3)庫區(qū)50m尾礦固結(jié)計算。在水壓力消散方面,相比于水槽50m,庫區(qū)50m較為徹底,通過相關(guān)的計算,固定度為0.98,由此得知差不多完成固結(jié)。顯而易見,與高濃度排放進行比較,低濃度的有著較大的固結(jié)度,所以易于形成尾礦固結(jié)。
(1)模型構(gòu)建和參數(shù)選擇。依次在20m以及50m的地方取土樣,并且開展土工試驗,和干密度是類似的,對于20m位置的土樣,其干密度為1.975g每立方厘米,而對于50m位置的土樣,干密度則為1.6g克每立方厘米,通過測量獲得相應(yīng)的滲透系數(shù)與抗剪強度。為更好提升可比性,實施徹底固結(jié)參數(shù),就抗剪強度參數(shù)而言,相比于水槽,庫區(qū)的相對較高。針對已建成的二級子壩,對其壩體開展穩(wěn)定性校核。通過對碎石的使用來開展堆筑,干灘長度達到三十米,有著正常的運轉(zhuǎn)條件。
(2)滲流水位線計算。通過對GEO-SEEP模塊的使用,獲得了相應(yīng)的水位線圖,相比于高濃度放礦,低濃度有著較低的水位線,使得浸潤線埋深得到了進一步的提升,這易于形成尾礦固結(jié),同時能夠促使壩體更加穩(wěn)定。
(3)穩(wěn)定性計算?;跐B流的計算,通過對極限平衡法的使用,來對靜力穩(wěn)定開展分析,當(dāng)處于正常的運轉(zhuǎn)條件,借助圓弧法開展計算。通過結(jié)果得知,對于30m干灘工況而言,并不能符合有關(guān)的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),而實施低濃度放礦,則可以符合設(shè)計要求。表2所示為計算結(jié)果。
表2 計算結(jié)果
在具體排放中,把回水泵接回放礦口,借助稀釋箱的作用,對尾礦漿進行稀釋處理,由此達到排放的目的。經(jīng)過顆粒分選比較分析得知,通過稀釋排放的方式,能夠獲取更為可觀的分選效果,無論是滲透系數(shù),還是粗顆粒的含量,都是相對較大的。通過開展固結(jié)計算得知,對于庫區(qū)50m位置的尾礦而言,差不多徹底固結(jié),相比之下,水槽的固結(jié)程度僅達到0.78,有著相對差的效果??偠灾谠囼炓约坝嬎愕幕A(chǔ)上,證明了新的排放工藝具有較好的可行性。