廣東粵電濱海灣能源有限公司 王昱彭
某發(fā)電機、1臺蒸汽輪機、1臺無補燃三壓再熱型余熱鍋爐及其相關的輔助設備。每臺汽機配置一臺表面式凝汽器,汽機采用下排汽方式。凝汽器循環(huán)水采用污水處理廠市政中水,循環(huán)水濃縮倍率為4,根據(jù)中水水質分析估算,循環(huán)水中氯離子含量范圍為170~1230mg/L,硫酸根含量范圍為160~383mg/L。凝汽器換熱管束采用鈦管。
該工程凝汽器的結構特點:凝汽器是蒸汽輪機的重要組成部分,其性能直接影響到整個機組熱經(jīng)濟性[1]。凝汽器在汽機的熱力循環(huán)中起到冷源的作用,降低汽輪機排汽背壓就可減小冷端損失、提高熱效率,從而增加蒸汽輪機出力。圖1為表面式凝汽器結構示意圖。該工程汽輪機型式為三壓再熱、抽凝式、高中壓分缸、低壓缸為向下雙排汽,低壓缸與凝汽器之間采用膨脹節(jié)連接。凝汽器型式采用表面式、單殼體、雙流程、UT 型管束,換熱管束為鈦管。
圖1 表面式凝汽器結構示意圖
凝汽器對機組性能的影響:圖2為主機廠提供的本工程100%負荷性能保證純凝工況下初步凝汽器微增功率曲線,由此可見,隨著排汽背壓逐步降低汽機出力相應升高,據(jù)初步估算,背壓每降低1kPa汽機出力增加約2200kW,但背壓降至較低值后曲線變得較為平緩。影響凝汽器背壓的主要因素有凝汽器面積、循環(huán)水流量和循環(huán)水溫度等;凝汽器面積越大、循環(huán)水流量越大或循環(huán)水溫度越低凝汽器背壓越低,反之凝汽器背壓越高。
圖2 凝汽器微增功率曲線
為了進一步提高機組的經(jīng)濟性,該工程擬對冷端進行優(yōu)化,以期達到更低的凝汽器背壓,提高機組運行經(jīng)濟性。
增加凝汽器面積可以降低背壓,而增加凝汽器面積理論上可通過增加換熱管根數(shù)或加長換熱管長度兩種方式。若采用增加凝汽器換熱管根數(shù)來增加面積的方式,在循環(huán)水流量不變的情況下,通過每根換熱管的循環(huán)水流速會減小,相對原流速下,每根管子的換熱能力有所影響,凝汽器背壓降低有限,其次還會造成基座長度和主廠房跨度進一步增加,所以,該工程未采用該方式。若采用加長凝汽器換熱管來增加面積的方式,在凝汽器喉部擴散角度滿足設計要求的前提下,凝汽器背壓降低較為明顯。
綜上分析,經(jīng)冷端優(yōu)化和熱平衡計算,擬采用加長凝汽器換熱管來增加面積,將每臺凝汽器的換熱面積增加2000m2,機組100%負荷性能保證純凝工況下的凝汽器背壓可由7.2kPa 降至6.9kPa,機組出力可增加約900kW,另凝汽器水阻增大1.2m 導致循環(huán)水系統(tǒng)輔機功耗增加167kW,機組凈出力可增加733kW。但該工程為熱電聯(lián)產(chǎn)機組,根據(jù)主機廠熱平衡圖和初步凝汽器微增功率曲線,在100%負荷性能保證供熱工況下,凝汽器背壓均約為4.7kPa,增加凝汽器面積對凝汽器背壓和機組出力幾乎沒有影響。因此,凝汽器面積優(yōu)化的經(jīng)濟分析應結合熱負荷變化進行。
為便于經(jīng)濟分析,假定本項目熱負荷逐年增加,即第一年為0、第二年為50%、第三年為100%,第三年開始機組的熱電比滿足政策要求。根據(jù)上文分析,增加凝汽器面積帶來的每臺機組出力增加值也將逐年減少,即第一年為733kW、第二年為367kW、第三年為額定供熱運行,機組出力按不變考慮??紤]到本項目機組按電網(wǎng)要求純凝調峰運行的能力,在該運行工況下,增加凝汽器面積還可以繼續(xù)提高機組出力,帶來經(jīng)濟效益。
電價按0.605元/kW?h、機組發(fā)電利用小時數(shù)按5000小時、運行維護費用收益=多發(fā)電收益-年維護費用計算,以凝汽器面積優(yōu)化前的循環(huán)水系統(tǒng)、凝汽器面積和機組出力變化為基準,優(yōu)化前后主要參數(shù)對比如下:
初投資差異:循環(huán)水系統(tǒng)配置及初投資兩個方案相同,凝汽器面積差異2000m2、凝汽器初投資差異155萬元;100%負荷性能保證純凝工況運行收益差異:機組出力差異900kW,循環(huán)水泵輔機功率差異167kW,機組凈出力差異733kW,機組年多發(fā)電收益差異222萬元,每年維護費用差異4萬元;合計:初投資差異155萬元,第一年到第三年多發(fā)電收益差異分別為222/111/0萬元,每年維護費用差異4萬元,第一年到第三年運行維護費用收益分別為218/107/-4萬元,優(yōu)化后前三年運行維護費用收益總計321萬元,優(yōu)化后前三年綜合經(jīng)濟收益166萬元。
從以上技術經(jīng)濟比較可以看出:凝汽器面積優(yōu)化后,在本工程相關設計邊界條件下,當每臺機組凝汽器面積增加2000m2時,初投資增加約155萬元,同時循環(huán)水系統(tǒng)的配置和初投資保持不變;凝汽器面積優(yōu)化后,純凝工況下每臺機組出力增加900kW,另凝汽器水阻增大1.2m 導致循環(huán)水泵輔機功耗增加167kW,機組凈出力增加約733kW,但100%供熱工況下機組出力幾乎不變;由于凝汽器面積優(yōu)化后,純凝工況下增加了較多的機組出力,運行經(jīng)濟性更優(yōu),但隨著熱負荷逐年增加至滿負荷,機組出力的增加值逐年減少。單臺機組前三年綜合經(jīng)濟收益比凝汽器面積優(yōu)化前高166萬元,三年后機組如按電網(wǎng)要求調峰運行將進一步帶來經(jīng)濟收益。
綜上所述,汽機冷端性能是直接影響機組運行經(jīng)濟性的重要因素,凝汽器面積越大、凝汽器背壓越低、機組運行經(jīng)濟性越好。通過技術經(jīng)濟比較可知,在本工程相關設計邊界條件下,當每臺機組凝汽器面積增加2000m2時,可將100%負荷性能保證純凝工況下凝汽器背壓從7.2kPa 降至6.9kPa,機組凈出力可增加約733kW,但隨著熱負荷逐年增加至滿負荷,機組出力的增加值逐年減少。單臺機組前三年綜合經(jīng)濟收益比凝汽器面積優(yōu)化前高166萬元,三年后,機組如能按電網(wǎng)要求調峰運行,將進一步帶來經(jīng)濟收益。