王建同
(中冶京誠工程技術有限公司,北京100176)
某公司3 座2 500 m3高爐,于2008 年9 月開始陸續(xù)投產(chǎn),到2018 年,這3 座高爐已處于爐役后期,高爐爐缸耐材受損嚴重,對安全生產(chǎn)影響較大,所以該公司考慮對高進行改造性大修。本次高爐大修改造,在方案設計上主要考慮了提高冶煉強度、降低能源消耗、強化環(huán)保治理的改造原則和具體改造措施。
本文對原來高爐生產(chǎn)中各個系統(tǒng)影響和限制高爐提高冶煉強度、降低燃料消耗和減少污染排放的因素進行了分析和闡述,在此基礎上確定了高爐各系統(tǒng)對應的大修改造設計方案,并對此次高爐大修改造工程實施情況和高爐投產(chǎn)后生產(chǎn)運行狀況進行了分析總結。
2 500 m3高爐大修改造后的主要技術經(jīng)濟設計指標如表1 所示。為滿足表1 所示技術經(jīng)濟指標,結合高爐舊有的工藝、公輔設備,擬定了對整個高爐車間的改造方案。
表1 2 500 m3 高爐大修后的主要技術經(jīng)濟設計指標
原上料系統(tǒng)礦、焦槽為雙排布置,主要設有10個礦槽和5 個焦槽,以及碎焦槽、碎礦槽、焦丁槽各1 個,并設有小塊焦回收利用裝置。礦槽上設有2 條運礦皮帶機(1 條1.4 m,運量為1 600 t/h;1 條1.2 m,運量為1 200 t/h),焦槽上設1 條運焦皮帶機(1.4 m,運量為600 t/h)。
本次大修,按照高爐新的設計指標要求并結合該公司生產(chǎn)實際情況,對現(xiàn)有槽上設備、礦焦槽容量、槽下設備進行了核算,最終確定了改造方案。
(1)槽上設備改造方案:槽上設備核算后確認可以利舊,根據(jù)新的原料結構重新分配了各種礦焦槽的用途(見表2)。改造后燒結礦貯存時間稍低(不到9 h),碎礦倉貯存時間較低(不到3 h),實際生產(chǎn)中需調整檢修節(jié)奏并加強車輛運輸調度。
表2 礦焦槽重新分配后的數(shù)量
(2)槽下設備改造方案:槽下TS101 運礦皮帶機帶寬擴至1 800 mm;槽下TC101 運焦皮帶機帶寬擴至1 600 mm;碎焦皮帶更換,運輸量提高至190 t/h;焦丁篩更換,能力提升至220 t/h;上料主皮帶機帶寬擴寬至1 800 mm;主皮帶通廊整體利舊,但局部進行了改造。
(3)另外,槽上皮帶的運量雖然可以滿足要求,但由于業(yè)主反映在生產(chǎn)中存在撒料現(xiàn)象。所以應業(yè)主要求,把運送燒結礦的1.4 m 皮帶和運送球團塊礦的1.2 m 皮帶分別擴寬至1.6 m 和1.4 m,與皮帶配套的卸料車也隨之進行了更換。
原高爐采用PW 串罐無料鐘爐頂設備,料罐有效容積55 m3,采用小框架結構支撐在爐頂封罩上;料罐均壓采用凈煤氣一次均壓,氮氣二次均壓;爐頂設置2 臺緊湊型機械探尺。
根據(jù)大修后的高爐設計指標和爐型,按基本裝料制度為CO、布料圈數(shù)為14 圈、正常礦批為89 t、最大礦批為94.5 t 考慮,核算后均滿足《高爐煉鐵工藝設計規(guī)范》 中對于爐頂上料設備作業(yè)率不超過75%的要求。同時根據(jù)最大礦批計算,55 m3的爐頂料罐可以滿足大修后產(chǎn)量要求,所以爐頂設備可以利舊。
另外,本次高爐大修改造還優(yōu)化了重量法布料。通過選擇先進可靠、稱量準確、帶壓力補正功能的電子稱,并通過精心安裝電子秤和料罐,保證了料罐重量測量精度。
1.3.1 高爐內(nèi)型
經(jīng)全面調研國內(nèi)外2 500 m3高爐的實際生產(chǎn)情況,并結合該公司自身的生產(chǎn)實際條件和操作思路,本次高爐內(nèi)型改造主要是適度擴大了爐腰、適當提高爐身高度、適當做小爐腹角及爐身角、適當提高Vu/A。
適當擴大爐腰,主要基于高爐強化冶煉考慮,以適應更大的煤氣量通過,而且同時縮小了爐腹角爐身角,有利于高熱負荷區(qū)域的冷卻設備長壽并更適應爐料調整和順行;此外為降低燃料消耗,擴大間接還原區(qū)間,適當增大了爐身高度;30 個風口和3 個鐵口數(shù)不變。
1.3.2 爐體冷卻系統(tǒng)
此次高爐大修爐體冷卻水系統(tǒng)采用軟水密閉循環(huán)系統(tǒng)(6 280 m3/h)+高壓工業(yè)凈環(huán)水系統(tǒng)(1 540 m3/h)。高爐爐體各區(qū)域主要冷卻設備配置如下:爐底爐缸配置了光面灰鑄鐵冷卻壁;爐腹到爐身下部的高熱負荷區(qū)域,采用了銅冷卻壁;爐身中上部配置了水冷鑲磚球墨鑄鐵冷卻壁,在爐喉下,配置了2段倒扣球墨鑄鐵冷卻壁;爐喉部位設2 段式爐喉鋼磚,下段為水冷結構,上段為無水冷結構。
需要強調的是,在高爐本體熱負荷區(qū)域,本次大修仍然采用了銅冷卻壁方案。而關于銅冷卻壁的使用,目前業(yè)內(nèi)有一些爭論,有一些觀點認為可以取消,比如寶鋼鑒于在寶鋼本部的銅冷卻壁使用經(jīng)驗,最終確定在湛江基地5 000 m3級別高爐上取消了銅冷卻壁,并配置了鑄鐵冷卻壁。但事實上從國內(nèi)各大鋼鐵公司實際使用情況來看,無論是使用中冷卻壁損壞的情況,還是對生產(chǎn)的影響,具有“無過熱結構”特征的銅冷卻壁,仍然是無中修計劃大型高爐的高熱負荷區(qū)域主流選擇。
該公司3 座2 500 m3高爐的第一代爐役中,銅冷卻壁無一損壞,更沒有中修,是銅冷卻壁應用的一個成功案例。拆除后通過現(xiàn)場觀測,僅發(fā)現(xiàn)銅冷卻壁燕尾槽有被磨損和壁體發(fā)生變形的現(xiàn)象。這種成功的案例,當然有高爐爐內(nèi)操作上的精心維護,但肯定也無法否定銅冷卻壁自身的優(yōu)越性。所以,高爐是否配置銅冷卻壁,仍然值得結合使用者的實際生產(chǎn)使用情況進行仔細研究,一定不要一刀切,更不能輕易否定銅冷卻壁。
1.3.3 爐體耐材結構
(1)爐底、爐缸耐材結構設計方案為大塊炭磚+陶瓷整杯結構。其中爐底為滿鋪1 層國產(chǎn)石墨大塊炭磚+3 層國產(chǎn)微孔大塊炭磚+1 層引進超微孔大塊炭磚(總厚度2 m);鐵口及以下易出現(xiàn)異常侵蝕的爐缸區(qū)域環(huán)砌引進超微孔大塊炭磚,鐵口以上至風口磚下沿的爐缸區(qū)域環(huán)砌國產(chǎn)微孔大塊炭磚。爐底炭磚上砌筑2 層大塊陶瓷墊,爐缸炭磚內(nèi)側砌大塊陶瓷杯。
(2)風口區(qū)采用大塊剛玉質組合磚,鐵口部位外側采用剛玉質澆注料。
(3)爐腹、爐腰與爐身中下部銅冷卻壁冷鑲氮化硅結合碳化硅磚。
(4)爐身上部球墨鑄鐵冷卻壁冷鑲磷酸鹽浸漬粘土磚。
(5)爐頂封罩采用了抗CO 侵蝕性能優(yōu)異的噴涂料。
1.3.4 爐體檢測系統(tǒng)
爐體除設置完善的溫度、壓力、流量檢測點外,還配置了高爐爐底、爐缸內(nèi)襯侵蝕模型系統(tǒng),爐身靜壓、爐頂熱成像等主要檢測項目。
原高爐出鐵場設計方案為:雙矩形出鐵場(出鐵場下共有6 條鐵路線);設有三個鐵口,采用固定儲鐵式主溝;出鐵場完全平坦化設計;采用全液壓泥炮、開鐵口機(同側布置)、擺動流嘴等設備;鐵水采用260 t 鐵水罐車運輸;出鐵場設有高架路和出鐵場至風口平臺的通道。
本次高爐大修風口平臺和出鐵場系統(tǒng)改造的目的主要是為了適應高爐大修,方便爐前操作,改善爐前操作環(huán)境。主要改造內(nèi)容包括:適當加大開鐵口機的開口深度,適當加長主溝長度,泥炮操作室移位,出鐵場頂吸罩及側吸罩改造以滿足環(huán)保要求等。
原熱風爐系統(tǒng)配置3 座懸切頂燃式熱風爐,燒爐燃料主要采用高爐煤氣。熱風爐設有雙預熱系統(tǒng)來預熱助燃空氣和煤氣,設計風溫1 200~1 250 ℃。原熱風爐系統(tǒng)的主要技術參數(shù)如表3 所示。本次大修,結合調整后的送風量和風溫要求,業(yè)主最終確定了熱風爐系統(tǒng)主要的改造內(nèi)容。
表3 原熱風爐系統(tǒng)的主要技術參數(shù)
熱風爐系統(tǒng)改造方案:更換5 層格子磚,并加高5 層格子磚;燃燒室拱頂、熱風出口、燃燒器改造,并改造部分爐殼;熱風管道耐材部分更換并改造,熱風支管拉緊裝置改造;將雙預熱系統(tǒng)熱管換熱器更換為板式換熱器。
原水渣處理系統(tǒng)采用了PW 公司熱INBA 爐渣?;b置,共設2 套。INBA 爐渣?;b置系統(tǒng)主要參數(shù)如下:
轉鼓規(guī)格:轉鼓直徑×長度=Φ5 000 mm×6 250 mm
渣流速度:4 t/min(正常),8 t/min(最大)
沖渣水流量:2 000 m3/h
沖渣壓力:0.25 MPa
本次大修,結合大修后的生產(chǎn)情況和水渣系統(tǒng)設備參數(shù),確認水渣系統(tǒng)可以利舊,僅更換部分損壞的設備零件。
該公司煉鐵廠原制粉噴吹系統(tǒng)的配置方案為:設有4 個制粉系列,具體為2×26 t/h、2×52 t/h,總制粉能力為156 t/h;噴吹系統(tǒng)均采用三罐并聯(lián)、主管加分配器直接噴吹方式,噴吹罐有效容積為50 m3。
本次大修,結合大修后的生產(chǎn)情況和噴吹系統(tǒng)設備參數(shù),確認制粉噴吹系統(tǒng)的改造方案如下:
全廠三座2 500 m3高爐全部大修后,高爐最大需要總噴煤量為167 t/h。故考慮新建1 個制粉噴吹系統(tǒng)直接給2 號高爐噴煤,也可以實現(xiàn)與原3 座高爐(該公司還有一座1 350 m3高爐)噴煤系統(tǒng)互通。
新建制粉噴吹系統(tǒng)主要的設備選擇為:52 t/h制粉系列、原煤倉400 m3、煤粉倉450 m3、噴吹罐有效容積60 m3,其中噴吹罐為三罐并聯(lián),并采用主管加分配器形式直接噴吹。
高爐原有除塵系統(tǒng)方案為:重力除塵+布袋除塵系統(tǒng),其中重力除塵器筒體直徑為Φ13 m,布袋除塵系統(tǒng)為12 個DN5200 mm 筒體(每個筒體配置330 條Φ165 mm×7m 濾袋)。
根據(jù)大修后高爐的生產(chǎn)參數(shù),經(jīng)校核,并考慮到實際生產(chǎn)中煤氣負荷較大,為降低濾袋負荷、延長濾袋壽命,本次大修重力除塵裝置利舊,但布袋除塵系統(tǒng)增加2 個同樣規(guī)格的除塵箱體及相應的配套設備,最終控制濾袋中的煤氣過濾流速低于0.4 m/min。
原礦槽除塵系統(tǒng)配置了500 000 m3/h 的除塵裝置,出鐵場系統(tǒng)除塵配置了800 000 m3/h 的除塵裝置(含爐頂除塵)。本次大修改造,考慮到主要的工藝設備均利舊,原有除塵系統(tǒng)工作狀況還不錯,故確定環(huán)境除塵主要的設備均利舊。
但根據(jù)現(xiàn)場情況考慮了具體除塵點的防野風措施,并優(yōu)化了除塵罩的結構和除塵管道的布置,提升了環(huán)保除塵效果。
現(xiàn)有AV80-16 風機返廠,由設備廠家對設備進行了局部改造;TRT (MPG19-316/160) 系統(tǒng)利舊。
本次改造,現(xiàn)有廠區(qū)給排水系統(tǒng)、高爐濁循環(huán)水系統(tǒng)均利舊。而高爐凈循環(huán)水系統(tǒng),根據(jù)工藝的冷卻要求,進行了改造。主要改造方案為:在高爐中心循環(huán)水泵房內(nèi),更換了原高爐爐體軟水供水泵組(含過濾器、柴油泵)、凈環(huán)噴淋水供水泵組,增加空冷器(共增加了5 臺閉式空冷器)。
另外,對于水道專業(yè)的外線管道,主要是更新了原爐體軟水閉路系統(tǒng)的給、回水管道,并將外線供回水管道從地下管廊處升出地面架空鋪設。
高爐區(qū)域的土建、電氣儀表設施和基礎自動化系統(tǒng),均配合高爐大修進行了改造。另外為高爐新配置了二級系統(tǒng),以實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、存儲、查詢、報表生產(chǎn)、對部分重要參數(shù)的計算及分析等功能。
高爐大修后,經(jīng)核算原料供應系統(tǒng)中的焦炭和塊雜礦供應不能滿足生產(chǎn)需求,故考慮在槽前新增了一條輸送線,從原料場向高爐運輸焦炭和塊礦、雜礦。其余高爐生產(chǎn)所需的原燃料供應系統(tǒng)均可以利舊。
為縮短項目工期,本次大修改造采用了爐殼異地組裝后進行整體推移的快速大修方案。經(jīng)過總包方精心的設計、采購和實施,以及周密的組織工作,最終成功實現(xiàn)了把每座2 500 m3高爐大修改造整個工期控制在55 天。相比同級別的高爐大修(一般施工周期約為120 天),本項目為業(yè)主方縮短了停爐時間~65 天,降低高爐停產(chǎn)損失的效果非常顯著。
該公司的3 座2 500 m3高爐,自2018 年5 月開始逐個投產(chǎn),并在該公司的精心生產(chǎn)組織下,快速達產(chǎn)。目前高爐生產(chǎn)狀況良好,各處環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)均比大修前有改善。大修后三座高爐的主要生產(chǎn)指標如表4 所示。
表4 高爐大修后生產(chǎn)指標
該公司此次2 500 m3高爐大修改造,重點是放在“高效、低耗、環(huán)?!边@幾個方面,從投產(chǎn)后的生產(chǎn)實踐來看,大修改造的目的已經(jīng)完實現(xiàn),特別是這幾座高爐的生產(chǎn)指標,在全國范圍內(nèi)來比較也都可以稱得上優(yōu)秀。
另外從此次高爐大修改造的過程來看,這些2 500 m3高爐的第一代爐役設計中,部分工藝參數(shù)和部分工藝工輔設備保留的設計余量偏大。為降低初始投資和運行成本,今后的設計中應該注意在周密調研國內(nèi)外同級別高爐運行數(shù)據(jù)的基礎上,在新建高爐項目中盡量降低對主要生產(chǎn)設備所保留的能力余量。