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        蔗渣漿廠苛化工段石灰消化控制方法的改進

        2021-10-26 07:43:52陶文珍劉熾東周錫政
        自動化與儀表 2021年10期

        陶文珍,劉熾東,周錫政

        (中國輕工業(yè)南寧設(shè)計工程有限公司,南寧530031)

        蔗渣漿廠苛化工段是將綠液(主要成份是碳酸鈉(Na2CO3))轉(zhuǎn)化成白液(主要成份是氫氧化鈉(NaOH)),并除去從堿爐帶來雜質(zhì)的過程。黑液經(jīng)過堿爐燃燒后的溶融物溶于溫水或稀白液中形成綠液,然后將綠液澄清除去綠泥,接著與消化石灰(Ca(OH)2)反應(yīng)生成白液,將白液澄清除去沉淀的白泥(CaCO3),然后將白液應(yīng)用于蒸煮工段。經(jīng)過苛化,使蒸煮用堿達到大部分回收,節(jié)約工業(yè)用堿,降低生產(chǎn)成本,減輕環(huán)境污染[1]。

        在綠液向白液的轉(zhuǎn)化過程中,石灰的消化和苛化是至關(guān)重要的,而石灰的消化是基礎(chǔ),消化得越好,苛化才能獲得越充分反應(yīng)。石灰消化的控制要考慮的因素比較復(fù)雜,其中最重要的因素就是控制加入石灰消化提渣機的石灰和綠液的量,因為石灰及綠液的加入量均會直接影響白液的苛化度、澄清度、過量灰等指標。而石灰和綠液的量一般是根據(jù)石灰消化提渣機內(nèi)溫度來控制,由于溫度檢測存在滯后性,給控制系統(tǒng)造成了很不利的影響,如何最大限度地修正檢測滯后帶來的影響,從而穩(wěn)定控制系統(tǒng),提升苛化效率,成為了消化控制的核心。

        1 消化反應(yīng)的控制難點

        消化反應(yīng)是在石灰消化提渣機中連續(xù)進行的,綠液與生石灰(來自緩沖倉)按控制速度連續(xù)地送入石灰消化提渣機,在石灰消化提渣機內(nèi),高溫與猛烈的攪拌促使生石灰迅速轉(zhuǎn)化成石灰乳(消石灰),同時綠液也在轉(zhuǎn)變成白液。對隨后的苛化作業(yè)與白泥沉降來說,充分的消化至關(guān)重要。

        石灰的消化需要在嚴格限制的溫度范圍(90~95 ℃)內(nèi)進行,在最佳溫度時,反應(yīng)進行得比較完全,未反應(yīng)的石灰也能較迅速地沉淀在白液澄清器中,從而只使較少的石灰循環(huán)到石灰窯中。這就需要穩(wěn)定綠液濃度、流量、溫度以及石灰加入量[2]。

        石灰消化提渣機在運行時,采用蒸汽將要進入提渣機的綠液加熱,使其溫度穩(wěn)定在90 ℃左右,石灰顆粒直徑在30 mm 左右,從而保證石灰消化反應(yīng)物的穩(wěn)定。石灰消化提渣機溫度的穩(wěn)定還要求石灰和綠液的加入量要配合恰當(dāng),綠液的供給通過流量的檢測調(diào)節(jié)基本可以達到穩(wěn)定,通常是通過固定綠液流量調(diào)節(jié)石灰加入量,以控制石灰與綠液的比率。

        石灰的消化如果控制得不好,比如欠灰操作雖然對白泥分離,白泥洗滌的澄清操作較為有利,但欠灰造成轉(zhuǎn)化率低,意味著仍有許多死負荷(Na2CO3)滯留在制漿和回收循環(huán)中,將會導(dǎo)致諸如蒸煮鍋結(jié)垢等不良影響。反之石灰加入量過多就會對白泥分離,白泥洗滌的澄清操作產(chǎn)生不好的影響,造成不必要的浪費,同時石灰加入量過多會引起沸騰,如果熱堿液從消化器溢出就會出現(xiàn)危險。

        最佳的操作要求石灰用量非常接近完成碳酸鹽完全轉(zhuǎn)化所需的化學(xué)計算量。石灰用量為化學(xué)計算量的0.95 時,開始顯示對沉淀特性有較大的破壞;石灰用量為化學(xué)計算量的1.05 時,白泥的分離狀況很差,并且轉(zhuǎn)化率沒有進一步提高。所以控制好石灰和綠液加入量是搞高苛化生產(chǎn)的重要條件[3]。

        2 石灰消化控制方案

        石灰消化的控制方法有很多種,經(jīng)過不斷的改進,目前紙廠常用的控制方法主要有以下幾種。

        2.1 溫度反饋控制法

        按預(yù)先所要求的轉(zhuǎn)化率、苛化度、濃度及白泥沉降速度等來固定綠液的流量,溫度控制回路TIC-01 通過檢測石灰消化提渣機的溫度來調(diào)節(jié)給料器的轉(zhuǎn)速,從而控制石灰加入量。當(dāng)石灰消化提渣機的溫度升高時,減少石灰加入,當(dāng)石灰消化提渣機的溫度降低時,增加石灰加入;溫度控制回路TIC-02 通過檢測綠液加熱器出口綠液溫度來調(diào)節(jié)通入蒸汽的流量。當(dāng)綠液溫度升高時,減少蒸汽加入,當(dāng)石灰消化提渣機的溫度降低時,增加蒸汽加入。這兩個單回路控制保證了石灰消化提渣機的溫度穩(wěn)定在一個范圍內(nèi),使得反應(yīng)比較完全。由于投資少,控制結(jié)構(gòu)簡單,早期所建的蔗渣漿廠一般采用這種控制方法,其控制原理如圖1所示。

        圖1 溫度反饋控制流程Fig.1 Temperature feedback control flow chart

        很顯然這種控制方法要求所有的工況保持不變,即綠液的流量、濃度、石灰質(zhì)量及設(shè)備狀況不變,這在大部分的實際生產(chǎn)運行中是很難滿足的。

        石灰質(zhì)量,給料機運行狀況以及綠液流量、溫度或質(zhì)量(硫化度、總滴定堿)波動均會使石灰加入量失去平衡。當(dāng)石灰煅燒過度導(dǎo)致了孔隙率低,表面硬化時會降低石灰在消化過程中的反應(yīng)能力,從而使石灰消化提渣機的溫度達不到設(shè)定值,此時給料器會增加石灰加入量,以期達到規(guī)定的苛化度指標,而未反應(yīng)的過量石灰則必須經(jīng)消化器的分離裝置排掉,由此將增加新石灰的供求,造成過量加灰。反之,當(dāng)石灰反應(yīng)能力提高使消化溫度上升時,又要減少石灰的給料。由于系統(tǒng)多次過量加灰運行,苛化度波動較大,有可能導(dǎo)致白液質(zhì)量不穩(wěn)定。因此,僅靠調(diào)整溫度控制不能兼顧所有工藝參數(shù)的變化。為了能夠達到符合生產(chǎn)要求的苛化效果,操作人員不得不在生產(chǎn)過程中頻繁地修正溫控指標的給定值,這樣連續(xù)的滯后對大規(guī)模流水線生產(chǎn)顯然是不及時的,誤差大,靈敏度太低。

        2.2 前饋—反饋控制法

        利用2 個PID 調(diào)節(jié)回路穩(wěn)定進入石灰消化提渣機綠液的溫度及流量,將進入石灰消化提渣機綠液的流量檢測作為前饋信號,石灰消化提渣機內(nèi)的反應(yīng)溫度檢測作為反饋信號,一起來控制石灰給料器電機的轉(zhuǎn)速,從而達到調(diào)節(jié)石灰的加入量。這一方法目前造紙廠應(yīng)用的比較普遍,其待測點的流程如圖2所示。

        圖2 前饋—反饋控制流程Fig.2 Feedforward-feedback control flow chart

        在這個控制方案中,因為石灰的加入量不好控制,所以作為整個控制系統(tǒng)中的主變量。綠液的流量通過PID 回路FIC-02 來穩(wěn)定,同時綠液流量信號又作為石灰加入量的前饋信號;綠液的溫度通過PID 回路TIC-02 來穩(wěn)定,石灰消化提渣機的溫度TIC-01 作為石灰加入量的反饋信號。其控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖3所示。

        圖3 前饋—反饋控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖Fig.3 Feedforward-feedback control system structure diagram

        這種控制方案的優(yōu)點是:在前饋控制中引入反饋控制,有利于對控制系統(tǒng)中的綠液流量的干擾進行前饋補償,對系統(tǒng)中的其他干擾而引起的石灰消化提渣機的溫度上升進行反饋補償。反饋控制回路降低了前饋控制器的精度要求,前饋控制回路提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,使整個控制系統(tǒng)既可以實現(xiàn)高精度控制,又能保證系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

        但是這個控制系統(tǒng)在實際應(yīng)用中會受到一定的制約。先看前饋控制回路,這里的前饋控制回路實際上是一個開環(huán)比值控制系統(tǒng),在穩(wěn)定狀態(tài)時,綠液和石灰的進料流量滿足Q2=KQ1的關(guān)系。當(dāng)綠液的流量Q1受到干擾有波動時,比值調(diào)節(jié)器根據(jù)Q1對設(shè)定值的偏差情況,按比例去改變石灰給料器電機的轉(zhuǎn)速,從而改變石灰的進料,使石灰的進料量Q2與變化后的綠液的流量Q1仍保持原有的比例關(guān)系。但是也不難看到,當(dāng)石灰的進料量Q2受到外界干擾(如石灰顆粒大小,螺旋給料機運行狀況)而發(fā)生波動時,Q1與Q2的比值關(guān)系將遭到破壞,系統(tǒng)對此無能為力,所以這里的前饋控制還有待完善。再看反饋控制,和第一種控制法一樣,同樣存在溫度連續(xù)滯后的問題,盡管前饋控制提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性,但是控制精度仍然有待提高。

        3 改進后的石灰消化控制方法

        根據(jù)前饋—反饋的控制原則,結(jié)合工藝針對上述控制系統(tǒng)的不足,為了提高系統(tǒng)的穩(wěn)定性和精度,采取串級及比值控制法來對石灰消化進行自動控制,其待測點流程如圖4所示。

        圖4 串級及比值控制流程Fig.4 Flow chart of cascade and ratio control

        進石灰消化提渣機的綠液溫度TIC-02 與反應(yīng)后提渣機溫度TI-01 之間的溫差與進石灰消化提渣機的石灰進料量FIC-01 形成串級控制,進石灰消化提渣機的綠液流量FIC-02 與石灰進料量FIC-01 形成雙閉環(huán)比值控制系統(tǒng)。

        進石灰消化提渣機的綠液流量與石灰進料量的雙閉環(huán)比值控制系統(tǒng)其實起到的是一個前饋作用,提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定度,其控制系統(tǒng)如圖5所示。

        圖5 雙閉環(huán)比值控制系統(tǒng)Fig.5 Double closed-loop ratio control system diagram

        石灰消化最關(guān)鍵的就是綠液和石灰反應(yīng)完全。之前把消化提渣機的溫度作為主要控制對象不是很合適,因為進入消化提渣機綠液的溫度也會對消化提渣機的溫度有所影響,比如把消化提渣機溫度設(shè)定為95 ℃,當(dāng)進入消化提渣機綠液溫度為90 ℃時,石灰的進料量設(shè)定為3 kg/s,如果進入消化提渣機綠液溫度受到波動為85 ℃時,此時綠液加入量和前面一樣,石灰的加入量會因為消化提渣機溫度下降而增加,導(dǎo)致了過量加灰。所以改進后的系統(tǒng)采用進消化提渣機綠液和反應(yīng)后綠液溫度差作為主控制對象,把石灰進料量作為副控制對象,構(gòu)成了串級控制系統(tǒng),如圖6所示。

        圖6 串級控制系統(tǒng)Fig.6 Cascade control system diagram

        設(shè)Gc1(s),Gc2(s)分別為主副控制器的傳遞函數(shù),Go1(s),Go2(s)分別為反應(yīng)前后綠液溫差和石灰給料的傳遞函數(shù),Gm1(s),Gm2(s)分別為主副檢測變送器的傳遞函數(shù),Gv(s)為給料電機的傳遞函數(shù),G′o2(s)為等效副對象的傳遞函數(shù)。

        假定Gc2(s)=Kc2,Gv(s)=Kv,Gm2(s)=Km2,Go2(s)=,則副回路的等效傳遞函數(shù)為

        將各環(huán)節(jié)傳遞函數(shù)代入式(1)得:

        無論在什么情況下,1+Kc2KvKo2Km2>1 不等式總是成立,所以,經(jīng)過串級控制后,系統(tǒng)的等效副對象的控制時間比原來的控制時間減小了1+Kc2KvKo2Km2倍[4],這就意味著減小了滯后時間,這樣就使對石灰消化的控制更加及時和精確,降低了石灰的消耗,也會減少白液過濾器的清洗次數(shù),為后續(xù)工作帶來了很大的方便。

        4 方案應(yīng)用效果

        廣西某蔗渣漿廠苛化車間的石灰消化控制采用溫度反饋控制法,由于溫度檢測滯后,調(diào)節(jié)誤差大,人工干預(yù)度高,控制效果不理想,后經(jīng)技改,采用串級及比值控制法,克服了以往石灰加入量控制方法的不足,以前由于各種原因,容易引起各種波動,改造后無需操作人員人工干預(yù),能自動預(yù)判修正各種擾動,控制系統(tǒng)十分平穩(wěn),石灰投入過量能控制穩(wěn)定在1.06~1.08 之間,節(jié)約了石灰用量的同時又保證了石灰消化的效果,整個石灰消化工藝控制得到優(yōu)化,大大提高了生產(chǎn)效率,為后續(xù)的苛化工序奠定良好基礎(chǔ),實際生產(chǎn)的苛化率能穩(wěn)定保證在80%~85%。

        5 結(jié)語

        經(jīng)過走訪設(shè)計院設(shè)計的蔗渣漿廠苛化車間不同的石灰消化控制方法,并查看了各控制方法的控制曲線,串級及比值控制法是波動最小,最穩(wěn)定的控制方法。它克服了以往傳統(tǒng)控制方法的各種弊端,能自動預(yù)判修正各種擾動,使得該車間的整個工藝得到了優(yōu)化,節(jié)約了原料,大大提升了石灰消化效率,達到了令人滿意的控制效果,提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益和社會效益。

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