張保莊
摘要:通過(guò)對(duì)膜法除硝十水硫酸鈉結(jié)晶過(guò)程中結(jié)晶各種條件的摸索,通過(guò)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),尋找出最佳的結(jié)晶效果,從而提高膜法除硝的效率。
關(guān)鍵詞:鹽水、膜法除硝、結(jié)晶溫度
除硝系統(tǒng)經(jīng)改造后的預(yù)處理單元:合格的脫氯淡鹽水先進(jìn)入淡鹽水儲(chǔ)槽,液位達(dá)到一定位置后再啟動(dòng)淡鹽水增壓泵,然后進(jìn)入一級(jí)、二級(jí)換熱器進(jìn)行降溫,使最終出水溫度降到設(shè)定值范圍,再進(jìn)入緩沖水槽。兩臺(tái)板式換熱器冷源分別是:一級(jí)冷源為經(jīng)SRO脫硝后的貧硝鹽水,二級(jí)板換冷源統(tǒng)一采用循環(huán)冷卻水;淡鹽水在緩沖水槽出來(lái)后加鹽酸調(diào)節(jié)PH并與儀表信號(hào)聯(lián)鎖;加亞硫酸鈉中和余氯,加藥量采用計(jì)量泵定量添加。然后通過(guò)淡鹽水輸送泵送活性碳過(guò)濾器進(jìn)一步脫除余氯。因在運(yùn)行過(guò)程中,在壓力作用下,活性炭填料會(huì)慢慢壓實(shí)或雜質(zhì)堵塞,需定期對(duì)活性炭填料利用淡鹽水配合加入干燥空氣進(jìn)行反沖沖洗避免出現(xiàn)板結(jié)。經(jīng)炭濾后再進(jìn)入保安過(guò)濾器去除雜質(zhì),保護(hù)后續(xù)設(shè)備。通過(guò)結(jié)合其他企業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),結(jié)合實(shí)際情況,我們?cè)錾狭税鍝Q系統(tǒng)降溫和增加保安過(guò)濾器,淘汰炭濾設(shè)備,同時(shí)增上了一套除硝膜系統(tǒng)。我們?cè)诟鶕?jù)原有的流量和冷卻水流量的同時(shí)調(diào)整鹽水流量,冷卻水的流量及冰機(jī)鹽水出口溫度。
目前我國(guó)國(guó)內(nèi)氯堿生產(chǎn)技術(shù)主要有離子膜法,該離子膜法制堿工藝生產(chǎn)過(guò)程中積累于鹽水系統(tǒng)中的硫酸根當(dāng)濃度超過(guò)一定值以后,在電解過(guò)程中會(huì)在陽(yáng)極進(jìn)行放電,在消耗了電能的同時(shí)也會(huì)產(chǎn)生游離態(tài)的氧并對(duì)陽(yáng)極產(chǎn)生較為嚴(yán)重的破壞,所以,對(duì)這些系統(tǒng)中積累的硫酸根必須去除。目前國(guó)內(nèi)去除硫酸根的方法有很多種,在傳統(tǒng)過(guò)程中出去硫酸根的辦法是加入氯化鋇,而氯化鋇有毒并且在鹽水中還有可能引進(jìn)鋇離子,對(duì)離子膜造成金屬離子影響,我們結(jié)合新技術(shù)膜法除硝新技術(shù),經(jīng)過(guò)上膜法除硝系統(tǒng)后膜法除硝的效率非常低并且硫酸根,同時(shí)對(duì)除硝技術(shù)的工藝流程、膜處理方式。在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中除硝的效率比較低,大約在40%左右。結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況進(jìn)行提高膜法除硝的效率。
一、技術(shù)改進(jìn)過(guò)程
1、結(jié)晶槽富硝水溫度對(duì)出硝量及進(jìn)電解槽硫酸根含量的影響。數(shù)據(jù)如下:
從以上數(shù)據(jù)可以看出,在進(jìn)結(jié)晶槽富硝水流量7m3/h、結(jié)晶槽液位20%、結(jié)晶槽溫度5.6-6.3℃的條件下,將進(jìn)結(jié)晶槽富硝水溫度由41℃降到28 ℃時(shí),不同富硝水溫下出硝量和進(jìn)電解槽硫酸根含量變化的情況。在進(jìn)結(jié)晶槽富硝水流量7m3/h、進(jìn)結(jié)晶槽富硝水溫度35℃、結(jié)晶溫度5.9℃、結(jié)晶槽液位20%時(shí),每天產(chǎn)硝13.5噸,進(jìn)電槽硫酸根含量到到最低8.2g/L。
2、進(jìn)結(jié)晶槽富硝水硫酸根不同含量對(duì)出硝量及進(jìn)電解槽硫酸根含量的影響。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)如下:
從以上試驗(yàn)數(shù)據(jù)得出,在進(jìn)結(jié)晶槽富硝水硫酸根含量在60g/L時(shí),日產(chǎn)硝14.3噸,進(jìn)電解槽硫酸根含量降至7.3g/L,由于膜廠家不建議富硝水濃度過(guò)高,影響膜的壽命,且富硝水濃度65g/L時(shí)產(chǎn)硝量沒(méi)有增加,所以繼續(xù)運(yùn)行富硝水濃度60g/L。
3、過(guò)調(diào)節(jié)進(jìn)冰機(jī)出水溫度進(jìn)行試驗(yàn),在不同溫度下得出數(shù)據(jù)如下表:
在對(duì)冰機(jī)出水溫度對(duì)出硝量及進(jìn)電解槽硫酸根影響較大,-1℃和-2℃時(shí)日岀硝量相差達(dá)0.8噸。實(shí)驗(yàn)人員也反應(yīng)溫度低了離心機(jī)出料比較快,不容易堵,冰機(jī)出水溫度-2℃時(shí)日產(chǎn)硝15.6噸,進(jìn)電解槽硫酸根含量降至了6.0g/L。
總結(jié):通過(guò)以上運(yùn)行數(shù)據(jù)可以看出,由于整個(gè)系統(tǒng)內(nèi)的硫酸根含量降低,所以岀硝量沒(méi)有增加,在逐漸降低,但是進(jìn)電槽硫酸根含量也在降低,說(shuō)明優(yōu)化參數(shù)后,除硝的效率得以大幅提高,達(dá)到了歷史最好水平,也符合進(jìn)電解槽鹽水標(biāo)準(zhǔn),此次改進(jìn)達(dá)到了預(yù)期目的。
最終結(jié)論:由原來(lái)的返回淡鹽水硫酸根16mg/m3降低到了4mg/m3。
二、1、改進(jìn)技術(shù)路線
(1)根據(jù)現(xiàn)有的除硝膜的實(shí)際運(yùn)行情況。
(2)優(yōu)化除硝制冷系統(tǒng),提高結(jié)晶的形成。
(3)對(duì)除硝的鹽水流量以及冷水流量進(jìn)行試驗(yàn)調(diào)節(jié)。
(4)做好成品的檢測(cè)分析。
2、關(guān)鍵技術(shù)
①根據(jù)現(xiàn)有的除硝膜的實(shí)際運(yùn)行情況,優(yōu)化除硝制冷系統(tǒng),提高結(jié)晶的形成。
②對(duì)除硝的鹽水流量以及冷水流量進(jìn)行試驗(yàn)調(diào)節(jié)。
3、項(xiàng)目創(chuàng)新點(diǎn)
根據(jù)膜法除硝的工藝流程和工作原理,優(yōu)化改變除硝的鹽水流量以及冷水流量,最終達(dá)到預(yù)期效果。
三、技術(shù)開(kāi)發(fā)取得的階段性成效
河北冀衡化學(xué)股份有限公司是生產(chǎn)氯堿的化工企業(yè),為了使企業(yè)能夠持續(xù)發(fā)展,能夠在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中立于不敗之地,就必須在節(jié)能降耗方面做好工作。尤其是在當(dāng)前煤、電、油供應(yīng)緊張、價(jià)格上漲的嚴(yán)峻形勢(shì)下,以節(jié)能降耗為前提發(fā)展化工產(chǎn)業(yè)顯得十分必要。對(duì)生產(chǎn)中一些落后工藝進(jìn)行改進(jìn),達(dá)到降低成本,增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的目的。
但隨著工業(yè)信息化的發(fā)展和水資源的緊張以及環(huán)保形勢(shì)的日益嚴(yán)峻,淡鹽水要重復(fù)進(jìn)行利用,造成硫酸根和其它雜質(zhì)積聚升高。雜質(zhì)升高后由機(jī)械過(guò)濾以及樹(shù)脂塔過(guò)濾即可去除,但是硫酸根積聚后,無(wú)法采用機(jī)械方法去除。原來(lái)采用氯化鋇法除硝,氯化鋇屬于劇毒品,對(duì)人體有害。隨著工業(yè)的發(fā)展,采用除硝膜法進(jìn)行除硝,我們?cè)錾铣跄ず螅l(fā)現(xiàn)除硝效率低,無(wú)法將硫酸根降低到合格范圍內(nèi)。我們通過(guò)試驗(yàn),對(duì)其的工藝參數(shù)以及降溫系統(tǒng)的優(yōu)化,使硫酸根降低到合格范圍內(nèi)。增加了離子膜的使用周期和節(jié)約了電耗。