李 暉,龔舉達(dá),王恩成
(1.國(guó)網(wǎng)甘肅省電力公司,甘肅 蘭州 730050;2.迭部尼傲加尕水電開發(fā)有限責(zé)任公司,甘肅 迭部 747404;3.杭州柯瓦新能源有限公司,浙江 杭州 310015)
尼傲加尕水電站位于甘肅省迭部縣境內(nèi)的白龍江干流上,為低水頭壩后式電站,總庫(kù)容263萬(wàn)m3,調(diào)節(jié)庫(kù)容45萬(wàn)m3,為日調(diào)節(jié)水庫(kù)。壩址處多年平均流量46.1 m3/s,發(fā)電引用流量為63.3 m3/s,設(shè)計(jì)水頭23 m,裝機(jī)容量3×4.3 MW,年發(fā)電量6 675萬(wàn)kW·h。原水輪機(jī)型號(hào)為ZZ550—LJ—180,發(fā)電機(jī)型號(hào)為SF4300—18/3250。
尼傲加尕水電站的3號(hào)水輪發(fā)電機(jī)采用管道自然通風(fēng)冷卻方式,自運(yùn)行以來(lái),定子長(zhǎng)期在超過(guò)90 ℃的溫度下運(yùn)行,夏天甚至超過(guò)110 ℃,熱風(fēng)漏向水輪機(jī)室;溫度高至人員無(wú)法長(zhǎng)時(shí)間停留在水輪機(jī)室。發(fā)電機(jī)長(zhǎng)期高溫運(yùn)行,縮短了電氣絕緣的使用壽命,帶來(lái)了安全隱患;高溫運(yùn)行還導(dǎo)致定、轉(zhuǎn)子線圈的電阻率也提高,損耗大,降低了發(fā)電機(jī)效率。
2021年3月26日,完成對(duì)3號(hào)水輪發(fā)電機(jī)的通風(fēng)降溫技術(shù)改造,通過(guò)對(duì)夏季的高溫對(duì)比,相對(duì)改造前,溫度降低30 ℃左右,達(dá)到預(yù)期改造目標(biāo)。
發(fā)電機(jī)型號(hào)為SF4300—18/3250,額定容量Ps=5.059/4.3 MVA/MW,額定電壓UN=10.5 kV,額定電流IN=278.1 A,額定功率因數(shù)cosφN=0.85(滯后),額定頻率FN=50 Hz,額定轉(zhuǎn)速nN=333.3 r/min,飛逸轉(zhuǎn)速nf=810 r/min,相數(shù)為3相,額定勵(lì)磁電壓Ufn=75 V, 額定勵(lì)磁電流Ifn=440 A,定子、轉(zhuǎn)子絕緣耐熱等級(jí)為F級(jí),旋轉(zhuǎn)方向?yàn)楦┮曧槙r(shí)針,原冷卻方式為管道通風(fēng)自然冷卻方式。
(1)改造前通風(fēng)冷卻方式。管道通風(fēng)自然冷卻方式(見(jiàn)圖1左側(cè))。
(2)改造后通風(fēng)冷卻方式。密閉循環(huán)空氣冷卻器冷卻方式(見(jiàn)圖1右側(cè))。
圖1 改造前后通風(fēng)路徑示意
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)了解、圖紙分析、電磁計(jì)算與通風(fēng)計(jì)算分析,其主要原因是發(fā)電機(jī)采用管道通風(fēng)自然冷卻方式?jīng)]有足夠的風(fēng)量進(jìn)入定子鐵心(定子線圈)進(jìn)行冷卻,內(nèi)部風(fēng)路混亂,漏風(fēng),冷熱風(fēng)混在一起等。具體表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
(1)風(fēng)阻大。定子鐵心通風(fēng)道數(shù)量少,而且每個(gè)定子齒部布置了2根通風(fēng)槽鋼,減少了通風(fēng)面積;其結(jié)果是風(fēng)阻大,風(fēng)量過(guò)不去。
(2)風(fēng)路混亂。熱風(fēng)通過(guò)風(fēng)管排至機(jī)組上游側(cè)(廠房與大壩之間),沒(méi)有經(jīng)過(guò)有效的空氣交換,又通過(guò)廠大門進(jìn)入又重新進(jìn)入到廠房?jī)?nèi),再進(jìn)入機(jī)坑進(jìn)風(fēng)口,重新進(jìn)入機(jī)組內(nèi),造成了熱風(fēng)惡性循環(huán)。同時(shí),另一股熱風(fēng)通過(guò)水輪機(jī)進(jìn)人門進(jìn)入水輪機(jī)層,然后通過(guò)機(jī)坑進(jìn)風(fēng)口又重新進(jìn)入機(jī)組內(nèi),也造成熱風(fēng)惡性循環(huán)。
(3)風(fēng)壓低。轉(zhuǎn)子上沒(méi)有有效的風(fēng)扇來(lái)產(chǎn)生風(fēng)壓,僅靠磁軛沖片的片間間隙,過(guò)風(fēng)面積小,風(fēng)壓低。
(4)漏風(fēng)。磁軛下端的制動(dòng)塊與磁軛壓板之間留有間隙,導(dǎo)致部分熱風(fēng)沒(méi)有進(jìn)入定子通風(fēng)道,而是進(jìn)入了水輪機(jī)室。
綜上所述,這些原因造成風(fēng)量小,通過(guò)定子側(cè)的風(fēng)量更小,不能形成有效風(fēng)路循環(huán),不能將發(fā)電機(jī)產(chǎn)生的熱量完全帶出去,發(fā)電機(jī)的溫度自然就高了。
(1)改變發(fā)電機(jī)的通風(fēng)冷卻方式,將原來(lái)的管道通風(fēng)自然冷卻方式改為密閉循環(huán)空氣冷卻器冷卻方式,消除管道風(fēng)阻大及風(fēng)路混亂的情況。在定子機(jī)座的周圍,布置6只空氣冷卻器,讓定子出來(lái)的熱風(fēng)全部通過(guò)空氣冷卻器。清理定子機(jī)座與基礎(chǔ)之間的空隙和機(jī)坑內(nèi)壁,讓空冷器出來(lái)的冷風(fēng)有足夠的回風(fēng)空間。同時(shí),在定子鐵心上端的機(jī)座壁(對(duì)應(yīng)定子線圈端部側(cè)開了8只120 mm×1 085 mm的長(zhǎng)方形孔,并封堵機(jī)座壁上原來(lái)的圓孔;這樣空冷器出來(lái)的冷風(fēng)就可以冷卻定子線圈端部。
(2)在轉(zhuǎn)子的上端增加18只離心式風(fēng)扇,對(duì)轉(zhuǎn)子磁軛下端進(jìn)行通風(fēng)改造,去掉原來(lái)的分塊式的制動(dòng)塊,變更為整圓的制動(dòng)圓環(huán)。同時(shí),在制動(dòng)圓環(huán)與磁軛壓板之間留有85 mm高的空間,布置18塊離心式風(fēng)扇,增加風(fēng)壓和進(jìn)風(fēng)面積;整個(gè)通風(fēng)系統(tǒng)由一路循環(huán)冷卻改造為雙路循環(huán)冷卻。
(3)在轉(zhuǎn)子的上、下端安裝有靜止的玻璃鋼擋風(fēng)板,配合轉(zhuǎn)子上安裝的離心式風(fēng)扇,增加風(fēng)壓,減少漏風(fēng)。
(4)選用冷卻容量大、需要風(fēng)量小的空氣冷卻器,這樣在冷卻風(fēng)量不夠的情況上,達(dá)到換熱目的,冷風(fēng)溫度較常規(guī)空冷器低13 ℃;其冷卻水量也偏小。
(5)封堵原機(jī)坑上的進(jìn)出風(fēng)口。
校核發(fā)電機(jī)的電磁計(jì)算。額定工況下,發(fā)電機(jī)功率4 300 kW,功率因數(shù)為0.85時(shí),發(fā)電機(jī)經(jīng)空冷器需排出的損耗P=182 kW,空氣溫升Δθ=25 K,發(fā)電機(jī)冷卻所需的風(fēng)量為6.6 m3/s。
發(fā)電機(jī)改造后,通風(fēng)計(jì)算結(jié)果顯示,僅能產(chǎn)生5.3 m3/s,仍然不能滿足發(fā)電機(jī)冷卻的需要(見(jiàn)圖2、表1)。
圖2 通風(fēng)計(jì)算網(wǎng)絡(luò)示意
表1 發(fā)電機(jī)通風(fēng)計(jì)算結(jié)果
經(jīng)過(guò)上述發(fā)電機(jī)改造仍然不能產(chǎn)生足夠的風(fēng)量來(lái)進(jìn)行發(fā)電機(jī)冷卻,為此必須選用風(fēng)量小、換熱能力強(qiáng)的空氣冷卻器。
由于改造前發(fā)電機(jī)的通風(fēng)冷卻方式為管道通風(fēng),機(jī)坑內(nèi)徑與定子機(jī)座外徑的設(shè)計(jì)空間僅有500 mm,而實(shí)際尺寸偏差太大,有的地點(diǎn)不足400 mm,因此需要選有厚度較薄的空冷器;同時(shí)對(duì)機(jī)坑內(nèi)徑進(jìn)行擴(kuò)大。因?yàn)樵诖霜M窄的空間內(nèi)需要布置空氣冷卻器、冷卻水管及閥門(見(jiàn)圖3)。
圖3 空冷器安裝
空氣冷卻器型號(hào)為kW—S141—34D183,換熱容量32.5 kW,冷卻余量20%,耗水量12 t/h,水流程數(shù)為2,風(fēng)速1.92 m/s,風(fēng)量0.85 m3/s,進(jìn)水溫度20 ℃,出水溫度22.4 ℃,出風(fēng)溫度27 ℃,水壓降0.01 MPa,工作水壓0.3 MPa,試驗(yàn)水壓0.6 MPa,管內(nèi)流速1.6 m/s,壓力損失80 Pa,芯組尺寸為1 200 mm×374 mm×88.5 mm,整機(jī)尺寸為1 460 mm×460 mm×170 mm。
發(fā)電機(jī)運(yùn)行在額定功率4 300 kW,不同功率因數(shù)與冷卻水溫的定子溫度值如下所示(見(jiàn)表2)。
表2 不同功率因數(shù)與冷卻水溫的定子溫度值比較
改造后的實(shí)測(cè)溫度與計(jì)算值基本吻合,達(dá)到了預(yù)期通風(fēng)降溫的改造目標(biāo)。
尼傲加尕水電站通風(fēng)降溫改造方案采用典型的電機(jī)端部回風(fēng)冷卻結(jié)構(gòu),改管道自然通風(fēng)冷卻為密閉循環(huán)空冷器冷卻,利用自主研發(fā)的通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算程序,配合相應(yīng)的電磁計(jì)算及配套的通風(fēng)冷卻元件達(dá)到精準(zhǔn)計(jì)算的要求。實(shí)踐表明,改造達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),為以后類似電站的通風(fēng)冷卻改造提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)和理論基礎(chǔ)。
通風(fēng)降溫改造降低了發(fā)電機(jī)運(yùn)行溫度,提高了發(fā)電機(jī)效率,延長(zhǎng)了絕緣的老化壽命,增加了機(jī)組安全運(yùn)行的可靠性。對(duì)電站而言,不僅提高了經(jīng)濟(jì)效益,還提高了安全性及社會(huì)效益。