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        蘭炭末成漿性能研究

        2021-10-18 11:12:56王菲菲胡偉濤杜漢雙王紹武張美榮王興璞譚洪金楊長(zhǎng)磊
        能源化工 2021年4期

        王菲菲,胡偉濤,杜漢雙,王紹武,張美榮,王興璞,譚洪金,楊長(zhǎng)磊

        (山東榮信集團(tuán)有限公司,山東濟(jì)寧 273500)

        蘭炭(又稱半焦)因其燃燒時(shí)有較短的藍(lán)色火焰而得名,按形狀規(guī)格分為大料、中料、小料及焦面等[1]。蘭炭是利用神府煤田盛產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)侏羅精煤塊在中低溫條件下干餾熱解而得到的較低揮發(fā)分的固體炭質(zhì)產(chǎn)品,結(jié)構(gòu)為塊狀,粒度一般在3 mm以上,外觀呈淺黑色,具有高固定炭、高比電阻、高化學(xué)活性、低灰份、低鋁、低硫、低磷等特性[2]。蘭炭作為一種新型的炭素材料,已逐步取代冶金焦無(wú)煙煤和木炭廣泛運(yùn)用于電石、金屬硅、鐵合金、硅鐵、鉻鐵、硅錳、碳化硅和化肥等產(chǎn)品的生產(chǎn)中[3]。此外,在高爐噴吹、生產(chǎn)炭化材料、活性炭等領(lǐng)域也可替代一部分無(wú)煙煤和焦炭。

        近年來(lái),隨著我國(guó)節(jié)能減排、低碳發(fā)展各項(xiàng)政策的實(shí)施,鋼鐵、電石等高耗能工業(yè)受到限制,由此引起蘭炭產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期處于產(chǎn)量過(guò)剩狀態(tài)。蘭炭末長(zhǎng)期得不到回收利用,造成了極大的浪費(fèi)。通過(guò)對(duì)蘭炭末進(jìn)行提質(zhì)加工,將其轉(zhuǎn)化為可作為燃料的蘭炭水煤漿,為蘭炭末的清潔利用提供一種可行的思路。

        1 試驗(yàn)部分

        1.1 主要試劑和儀器

        蘭炭末,粒徑d≤30 mm,市場(chǎng)采購(gòu)的陜西榆林產(chǎn)地;萘磺酸鹽,化學(xué)純,荏平縣金順化工有限公司;復(fù)混添加劑819、1802、1704、3001,實(shí)驗(yàn)室自制。

        GZX-9140MBE型電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱,上海博迅醫(yī)療生物儀器股份有限公司;ZQM型磨煤機(jī),鶴壁市冶金機(jī)械設(shè)備有限公司;BSA22025型紅外快速水份測(cè)定儀,蘇州賽恩斯儀器有限公司;Bettersize2600型激光粒度分布儀,丹東百特儀器有限公司;NXS-4CP型水煤漿黏度計(jì),成都領(lǐng)度儀器有限公司。

        1.2 試驗(yàn)過(guò)程

        蘭炭漿的制備過(guò)程如下:

        1)將蘭炭末破碎至粒度20 mm左右,置于鼓風(fēng)干燥箱中,110 ℃下干燥至少4 h。

        2)稱取一定量烘干后的蘭炭末于料缽中,以磨煤機(jī)研磨一定時(shí)間,研磨成具有一定粒度級(jí)配的蘭炭粉,以激光粒度儀分析該磨煤條件下的粒度級(jí)配,通過(guò)調(diào)整磨煤質(zhì)量與磨煤時(shí)間來(lái)調(diào)整蘭炭粉粒度。

        3)稱取一定量的蘭炭粉進(jìn)行制漿,測(cè)定蘭炭漿試樣的黏度、流動(dòng)性、析水率以及穩(wěn)定性,分析蘭炭的成漿性情況。

        4)通過(guò)調(diào)整添加劑配比、添加劑添加量、水量等條件,調(diào)整蘭炭漿的成漿濃度、黏度、流動(dòng)性、析水率以及穩(wěn)定性[4]。

        1.3 蘭炭漿的分析檢測(cè)方法

        蘭炭漿濃度的測(cè)定,參照GB/T 18856.2—2008《水煤漿試驗(yàn)方法 第2部分:濃度測(cè)定》中紅外干燥法進(jìn)行測(cè)定;蘭炭漿黏度的測(cè)定,參照照GB/T 18856.4—2008《水煤漿試驗(yàn)方法 第4部分:表觀黏度測(cè)定》進(jìn)行測(cè)定;蘭炭漿流動(dòng)性的測(cè)定采用計(jì)時(shí)法與目測(cè)法相結(jié)合的方法。①目測(cè)法:在水煤漿制漿過(guò)程中,水煤漿攪拌均勻后,用玻璃棒挑起水煤漿觀察水煤漿向下流動(dòng)時(shí)的狀態(tài)。煤漿流動(dòng)狀態(tài)分為A、B、C、D 4個(gè)等級(jí)。其中A級(jí)表示水煤漿為稀流體,流動(dòng)連續(xù),平滑不間斷;B級(jí)表示水煤漿為稠流體,流動(dòng)較連續(xù),流體表面不光滑;C級(jí)表示水煤漿需借助外力才能較好地流動(dòng);D級(jí)表示水煤漿為泥狀不成漿,不能流動(dòng)。以“+”、“-”號(hào)表示等級(jí)間更細(xì)微的區(qū)別。②計(jì)時(shí)法:將攪拌均勻的水煤漿流過(guò)內(nèi)徑為11 mm的玻璃管,記錄100 mL水煤漿流過(guò)所用的時(shí)間,30 s內(nèi)說(shuō)明流動(dòng)性較優(yōu);30~60 s時(shí)說(shuō)明流動(dòng)性稍差,一定程度內(nèi)也可滿足生產(chǎn)需要;大于60 s時(shí)說(shuō)明流動(dòng)性較差。

        蘭炭漿穩(wěn)定性的測(cè)定過(guò)程如下。將玻璃棒插入分別靜置24,48,72 h后的水煤漿中,觀察玻璃棒自由下落的狀態(tài),以及手動(dòng)插入的觸感,按以下4種分類方法進(jìn)行標(biāo)記:A級(jí)表示穩(wěn)定性最好,無(wú)析水;B級(jí)表示穩(wěn)定性較好,可有極少析水和輕微的漿體密度分布不均現(xiàn)象發(fā)生;C級(jí)表示穩(wěn)定性較差,有析水;D級(jí)表示穩(wěn)定性最差,漿體密度分布明顯不均。

        2 試驗(yàn)結(jié)果與分析

        2.1 物化分析

        蘭炭樣的元素分析和工業(yè)分析結(jié)果見表1,礦物質(zhì)成分分析結(jié)果見表2。

        表1 蘭炭樣元素及工業(yè)分析結(jié)果 w:%

        表2 蘭炭樣礦物質(zhì)成分分析結(jié)果 w:%

        由表1和表2可見:蘭炭試樣的內(nèi)水含量比一般煤炭大,內(nèi)水含量較大會(huì)影響分散劑的添加量及成漿性能,說(shuō)明蘭炭不易成漿;蘭炭的灰分含量也比煤炭大;此外,蘭炭中含CaO,在燃燒過(guò)程中可起到固硫作用,蘭炭燃燒后的煙氣中SO2濃度比煤炭要低。

        2.2 蘭炭粒度級(jí)配條件

        根據(jù)水煤漿成漿經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)文獻(xiàn)報(bào)道[5-6],水煤漿最佳成漿特性的粒度級(jí)配為:大小粒徑均有,較大、較小粒徑分布要少,粒徑不大于45 μm的占比略小于35%,粒徑不大于80 μm的占比略小于70%,按此要求進(jìn)行磨煤。稱取一定量烘干后的蘭炭塊放入磨煤機(jī)中,調(diào)整磨煤時(shí)間以及加入蘭炭塊的質(zhì)量,得到不同粒度分布的蘭炭粉。將磨出的蘭炭粉制漿,通過(guò)激光粒度分布儀測(cè)定粒度分布??疾煸谔m炭試樣質(zhì)量為200 g,不同研磨時(shí)間下蘭炭粉的粒度分布,結(jié)果見表3。

        表3 蘭炭粒度級(jí)配條件探索

        由表3可見:在根據(jù)磨煤機(jī)的額定磨煤樣即蘭炭試樣質(zhì)量200 g,煤樣研磨時(shí)間為42 s時(shí),所得到的蘭炭粉的粒度分布為最優(yōu)粒度級(jí)配。

        2.3 添加劑類型對(duì)成漿性能的影響

        在200 g煤樣磨煤時(shí)間為42 s的磨煤條件下,磨制一定量蘭炭粉并混合均勻備用。蘭炭漿的制備按GB/T 18855—2014《燃料水煤漿》中的方法進(jìn)行,將含有一定量添加劑的水倒入稱取好蘭炭粉的燒杯中,攪拌均勻后得到蘭炭漿,添加劑添加量為蘭炭樣干基質(zhì)量的1.5%。考察不同種類添加劑下蘭炭漿的成漿情況,結(jié)果見表4。

        表4 添加劑種類與最佳成漿濃度及熱量值關(guān)系

        由表4可見:使用常規(guī)萘磺酸鹽作為添加劑,蘭炭漿的最佳成漿濃度約為53%,按蘭炭的熱值為28 463.78 kJ/t,此時(shí)的熱值僅為15 128.50 kJ/t,不能滿足常規(guī)水煤漿作為燃料用漿、氣化用漿要求。而選用復(fù)混的添加劑819、1802、1704、3001時(shí),成漿濃度可達(dá)到65%左右,完全滿足正常水煤漿需求。但從水煤漿的熱值及黏度系數(shù)來(lái)看,復(fù)混819添加劑相對(duì)較好,為優(yōu)選添加劑。

        2.4 添加劑濃度對(duì)成漿性能的影響

        以復(fù)混819添加劑為基準(zhǔn),在成漿濃度為64%時(shí),考察添加劑的添加量對(duì)蘭炭漿黏度的影響,結(jié)果見圖1。

        圖1 添加劑加入量與漿體黏度的關(guān)系

        由圖1可見:隨著添加劑比例的升高,黏度逐漸降低,為保證漿體在工業(yè)輸送及霧化等的工業(yè)應(yīng)用效果,需保證黏度在900 mPa·s以下,同時(shí)考慮制漿成本,優(yōu)選添加劑比例為1.5% 。

        2.5 成漿濃度的探索

        添加劑選擇復(fù)混819,添加量為蘭炭樣干基量1.5%,考察蘭炭漿的濃度與蘭炭漿的黏度的關(guān)系,結(jié)果見圖2。

        由圖2可見:當(dāng)添加劑復(fù)混819用量1.5%時(shí),隨著蘭炭漿濃度的升高,黏度也隨之升高。為保證工業(yè)使用中漿體黏度控制在900 mPa·s以下,制備的漿體最高濃度可達(dá)到67%,但從黏度來(lái)看,采用添加劑為復(fù)混819時(shí),最佳成漿濃度約為65%。

        圖2 成漿濃度與漿體黏度的關(guān)系

        2.6 最優(yōu)的蘭炭水煤漿制備條件

        分別以萘磺酸鹽和復(fù)混819作為添加劑,在添加劑用量1.5%的條件下,測(cè)得不同試驗(yàn)條件下,蘭炭漿的成漿濃度、熱值、黏度、流動(dòng)性、析水率以及穩(wěn)定性,結(jié)果見表5。

        由表5可見:復(fù)混819添加劑要優(yōu)于普通水煤漿添加劑萘磺酸鹽,添加量為1.5%時(shí),最優(yōu)成漿濃度為約65%,此時(shí)黏度為550~630 mPa·s,具有良好的流動(dòng)性,靜置24 h后,幾乎沒(méi)有析水,并且沒(méi)有沉淀產(chǎn)生,穩(wěn)定性較好。

        表5 蘭炭漿的成漿性能

        3 結(jié)論和建議

        通過(guò)蘭炭末成漿性能研究,得到如下結(jié)論:蘭炭末可在一定條件下制成蘭炭漿,所制蘭炭漿熱值、黏度等達(dá)到達(dá)到燃料及氣化用水煤漿要求。最優(yōu)的蘭炭漿制備方案為:200 g蘭炭試樣磨煤時(shí)間42 s為最優(yōu)粒度級(jí)配,復(fù)混819添加劑要優(yōu)于常規(guī)萘磺酸鹽添加劑,復(fù)混819添加劑的最佳添加量為蘭炭樣干基量1.5%,最佳蘭炭漿濃度為65%,此時(shí)熱值可達(dá)18 500 kJ/t,黏度約為600 mPa·s。

        為更好的推進(jìn)蘭炭漿的工業(yè)應(yīng)用,還可進(jìn)一步探討蘭炭漿工業(yè)燃燒特性。

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