(新疆龍煤能源有限責(zé)任公司營銷分公司,烏魯木齊 830000)
黑眼泉煤礦選煤廠是年設(shè)計(jì)能力為1.80MT的大型煉焦煤選煤廠,采用工藝為:無壓給料全重介選煤分選工藝,-0.5 mm粒級直接浮選。原設(shè)計(jì)粗煤泥回收系統(tǒng)采用單系統(tǒng)。
現(xiàn)粗煤泥系統(tǒng)回收系統(tǒng)采用“水力分級旋流器+弧形篩(篩縫0.40 mm)”聯(lián)合生產(chǎn)工藝,粗煤泥全部回到中煤系統(tǒng)。為進(jìn)一步提高精煤產(chǎn)率,對粗煤泥進(jìn)行多次分離試驗(yàn)研究,通過分析,找到解決問題的有效途徑。
現(xiàn)有粗煤泥回收系統(tǒng)工藝流程,如圖1所示。
該樣品為黑眼泉選煤廠精煤濃縮旋流器底流。目的為對該煤樣進(jìn)行分析,選擇合適的方法進(jìn)行降灰(灰分要求9.5以下)便可以參入精煤產(chǎn)品中。以此確定該項(xiàng)目是否有投資價值。
2.2.1 小篩分試驗(yàn)
將原樣品烘干后,縮分,稱取200.0 g樣品,采用濕篩進(jìn)行篩分,分別采用0.5、0.25、0.15和0.074 mm標(biāo)準(zhǔn)篩進(jìn)行篩分,將篩上物料放置在烘箱內(nèi)進(jìn)行烘干、稱重,并進(jìn)行灰分測定。試驗(yàn)結(jié)果見表1。
圖1 粗煤泥回收系統(tǒng)工藝流程
表1 精煤濃縮旋流器底流小篩分試驗(yàn)
2.2.2 小浮沉試驗(yàn)
配制1.3、1.4、1.5、1.6和1.8 g/cm3的氯化鋅重液備用。將烘干后的原樣縮分取60g樣品,均分至兩個離心罐內(nèi),并將1.3 g/cm3氯化鋅重液倒入兩個離心罐內(nèi),使兩離心罐重量一致,隨后將兩離心罐對稱放置在離心機(jī)中,轉(zhuǎn)速2 000 r/min,時間10 min,蓋緊離心機(jī)蓋門,啟動離心機(jī)。10 min后,待離心機(jī)停止后,開啟蓋門,小心取出離心罐,將離心罐中上浮物及重液仔細(xì)又快速的倒入燒杯內(nèi),將存有沉物的離心罐加入1.4 g/cm3氯化鋅重液,按照上述步驟進(jìn)行試驗(yàn)。直至加入1.8 g/cm3重液為止。將所有上浮物及+1.8 g/cm3沉物進(jìn)行沖洗,直至將氯化鋅沖洗干凈為止,并對沖洗干凈樣品進(jìn)行烘干、稱重,并測定其灰分。試驗(yàn)結(jié)果見表2。
表2 精煤濃縮旋流器底流小浮沉試驗(yàn)(0.15 mm脫泥)
2.2.3 螺旋試驗(yàn)
將氣化渣樣品烘干后,稱取8公斤左右備用。清洗螺旋分選機(jī)給料箱,清洗完畢后,往給料箱內(nèi)加水至一半以上,隨后將稱取的氣化渣樣品倒入給料箱內(nèi)混合均勻,繼續(xù)加水加滿給料箱。在螺旋分選機(jī)精、中、矸出料口處各放置一容器做收集物料備用。繼續(xù)攪拌至物料分散均勻后,打開出料口,使物料進(jìn)入螺旋分選機(jī)進(jìn)行分選。待物料分選快結(jié)束時,物料在螺旋面上無法全部鋪開時,停止接料,及時移走接料容器。分別將收集的精、中、矸產(chǎn)品全部抽濾、烘干,并測定產(chǎn)品質(zhì)量,并對螺旋精煤進(jìn)行小篩分試驗(yàn),判斷螺旋精煤中高灰細(xì)泥對精煤產(chǎn)品的影響程度。試驗(yàn)結(jié)果見表3和表4。
表3 螺旋數(shù)據(jù)
表4 螺旋精煤小篩分樣
2.2.4 試驗(yàn)結(jié)果分析
(1)從原樣小篩分?jǐn)?shù)據(jù)中可以看出:原樣中-0.074 mm粒級灰分58.03%,產(chǎn)率7.46%,0.15~0.074 mm物料灰分30.74%,產(chǎn)率16.26%,細(xì)粒高灰細(xì)泥是影響氣化渣灰分的重要因素。
(2)從原樣小浮沉數(shù)據(jù)中可以看出:脫除0.15 mm末煤煤泥后,-1.3 g/cm3密度級物料灰分5.78%,產(chǎn)率35.28%,-1.4 g/cm3密度級物料綜合灰分8.41%,產(chǎn)率66.27%。
(4)螺旋排料閥精煤開至最小時,螺旋精煤灰分20.13%,產(chǎn)率93.13%,螺旋尾礦灰分39.44%,產(chǎn)率1.43%。
(4)螺旋精煤小篩分可以看出:+0.5 mm物料灰分為9.38%,產(chǎn)率21.89%;+0.25 mm粒級物料灰分較低,綜合灰分為9.85%,產(chǎn)率為52.10%,-0.074 mm粒級仍占到12.52%,灰分62.13%。高灰細(xì)泥仍是影響氣化渣灰分的主要因素。
2.2.5 結(jié)論
通過螺旋分選機(jī)分選,并通過脫泥,采用0.25 mm(60目)篩網(wǎng)截粗后可得到9.85%左右灰分精煤,產(chǎn)率約為52.1%。
精煤濃縮旋流器底流小時通過量10%~12%*430 t/h=43~51.6 t/h,螺旋分選機(jī)如選威海海王生產(chǎn)的LSA-1000(8柱)高效螺旋分選機(jī),每一柱處理能力7.5~10 t/h,則所需臺數(shù)為n=kQ/i·q=1.15*51.6/(8*7.5~10)=0.74~0.99≈1(臺),即1臺LSA1000*8型螺旋分選機(jī)可滿足生產(chǎn)需要。
粗煤泥在進(jìn)入螺旋分選機(jī)后,由于輕、重顆粒在螺旋分選槽內(nèi)受到重力、水流動壓力、摩擦力和慣性離心力的作用,粒度、密度不同的物料在螺旋槽內(nèi)的運(yùn)輸軌跡不同,最終矸石在螺旋槽的內(nèi)緣排出,精煤在螺旋槽的外緣排出,從而實(shí)現(xiàn)輕重產(chǎn)物的分離。
精煤磁選機(jī)尾礦采用“精煤濃縮旋流器組(即水力分級旋流器)+螺旋分選機(jī)+弧形篩”聯(lián)合分選回收工藝,改后工藝流程如圖2所示。
圖2 改后粗煤泥回收系統(tǒng)工藝流程圖
(1)新增1臺LSA-1000*8螺旋分選機(jī),布置在主廠房四樓原精煤高頻篩(現(xiàn)已拆除)位置,占地面積及層高可滿足螺旋分選機(jī)設(shè)計(jì)要求(4.5米),入料為精煤濃縮旋流器組底流。
(2)螺旋分選機(jī)分選出兩產(chǎn)品,輕產(chǎn)物去三樓原煤泥弧形篩(篩縫0.4 mm改為0.30 mm),重產(chǎn)物去四樓中煤弧形篩-振動篩(目前閑置)。
(3)三樓煤泥弧形篩篩上物,即粗精煤(+0.35 mm)仍回二樓煤泥立式離心機(jī)脫水,脫水后產(chǎn)品回到一樓粗精煤刮板運(yùn)輸機(jī)去801精煤皮帶運(yùn)輸機(jī);離心液仍回精礦池。
(4)四樓中煤振動篩篩上物,即粗中煤(+0.40 mm)可經(jīng)過三樓中煤脫介篩下料溜槽去二樓中煤臥式振動離心機(jī)脫水,脫水后產(chǎn)品去805中煤皮帶運(yùn)輸機(jī);離心液仍回中煤桶。
工程總投入50萬元,其中:螺旋分選機(jī)設(shè)備工程總投入48萬元,其它輔助人工、非標(biāo)件制作等2萬元。
螺旋分選機(jī)分選下限可達(dá)0.15 mm,弧形篩截粗后精煤灰分為9.38%時,精煤產(chǎn)率可提高10%~12%*70%*93.13%*21.86%=1.43%~1.71%,取平均值1.57%,即年可創(chuàng)收1.57%*200萬t*(400-170)=722.2萬元。
回收期=50/722.2=0.07(年),即不到1個月可回收全部投入成本。
綜合從以上分析可以得出,粗煤泥回收系統(tǒng)工藝由單系統(tǒng)改為雙系統(tǒng),生產(chǎn)工藝得到進(jìn)一步優(yōu)化,可有效提高精煤產(chǎn)率1.43%~1.71%,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化,此改造方案可行。