許海林 仲金榮 何家軍 沈立明
云南建投第五建設有限公司 云南 昆明 650106
昆明市第十四污水處理廠自來水管道遷改工程中,遷改管道公稱壓力為1.0 MPa、工作壓力為0.6 MPa,總長度為4 275 m。項目原有管道材質為玻璃鋼夾砂管,新改遷管道為鋼管。目前對于鋼管與玻璃鋼夾砂管的對接,國內外通常采用雙“O”形密封圈承插連接,這種方法常因密封圈受損,密封圈壓縮比過小、老化,操作時有雜物等影響因素造成不同程度的滲漏,難以保證施工接頭質量,從而嚴重影響工程進度。本工程采用鋼內套這種連接方式,配以油麻辮填塞及灌漿料充實,并用高強抗?jié)B混凝土澆筑接頭,且有軌道鋼固定,接頭與支墩形成一個整體,具有較高的抗裂和抗變形的能力,即使地基輕微下陷,接點處也不會受太大的影響。該處理方式使得接口處質量有保證,不受地域限制,無論管徑是否一致都可處理,施工操作相對簡單,可提高施工效率,延長接點使用壽命,相比傳統(tǒng)的施工工藝,可以大大減少接點爆管漏水次數(shù),節(jié)約成本,保證供水質量及安全[1-3]。
本工程遷改管道中DN1 600的D管原管為玻璃鋼夾砂管(圖1),遷改管道所用的新管材是鋼管(圖2),但設計未明確不同管材新舊管道接頭的連接方式,目前業(yè)內采用的傳統(tǒng)連接方法易發(fā)生爆管或漏水問題,對居民生活用水會產生嚴重影響,且維修難度大,接口使用壽命較低。因此,在本工程的實施過程中,如何快速、高效、安全、保質地完成新舊管口連接施工是本工程的最大難點。
圖1 玻璃鋼夾砂管(舊管)
圖2 鋼管(新管)
在鋼管與玻璃鋼夾砂管接口處采用內徑小于玻璃鋼夾砂管200 mm的短鋼管承插式連接,管道間隙采用油麻辮和高強灌漿料進行填充,端口縫隙處涂抹環(huán)氧樹脂,纏繞玻璃纖維布,通過這種連接方式將其過渡為一個整體,如圖3、圖4所示。
圖3 管道接頭平面布置示意
圖4 管道接頭剖面布置示意
鋼內套預制→排水→切割玻璃鋼管→插入鋼套→填充嵌縫材料→高壓注入灌漿料→接頭封堵→軌道鋼固定→澆筑高強抗?jié)B混凝土→變徑管焊接→鋼管防腐→人孔封堵→通水
根據(jù)玻璃鋼夾砂管的標準內徑尺寸,制作1根外徑尺寸小于玻璃鋼管內徑尺寸100 mm、長4 m的鋼管,再制作1個變徑管。玻璃鋼夾砂管內積水排空后進行接管施工,首先在接管處脫除玻璃鋼管,再用制作好的長4 m的鋼制管段插入玻璃鋼管內深3 m處,并用木楔調整鋼管與玻璃鋼管內壁四周的間隙,要求四周間隙均勻。
為了確保焊縫密實,保證通水后無漏水現(xiàn)象,焊接時采用二氧化碳氣體保護焊。該種焊接工藝有以下幾個優(yōu)點:
1)焊接成本低。其成本只有埋弧焊、焊條電弧焊成本的40%~50%。
2)生產效率高。半自動焊接時,熟練焊工的焊接速度為18~36 m/h。
3)操作簡便。明弧對工件厚度不限,可進行全位置焊接且可向下焊接,但對焊工的技術要求較高。
4)焊縫抗裂性能高。焊縫低氫且含氮量也較少。
5)焊后變形較小。角變形為0.5%,不平度只有0.3%。
6)焊接飛濺小。當采用超低碳合金焊絲或藥芯焊絲時,或在二氧化碳中加入稀有氣體Ar,可降低焊接飛濺。
管道焊接時同時利用人孔進入管道內,用麻絲在鋼管與玻璃鋼管之間的兩端縫隙處進行填充,深度為200 mm以上,防止灌漿時跑漿。將油麻扭成油麻辮,油麻辮直徑約為接口間隙的1.5倍。
將油麻辮從長45 m的短鋼管與玻璃鋼夾砂管間隙內用麻鑿或灰鑿打入,每縷油麻辮在管子上繞過整圈后,應留有50~100 mm的搭接長度,填塞時由管道接口的下口向上口填充,然后用麻鑿依次打入間隙內。
玻璃夾砂管灌漿時在間隙外口用小方木堵塞,待灌漿完成后、灌漿料完全固化前拆除堵塞方木。灌漿料固化后清理干凈鋼管與玻璃鋼管兩端連接處并用丙酮清洗,待丙酮揮發(fā)后在間隙處涂抹環(huán)氧樹脂,纏繞玻璃纖維布(纏繞一層玻璃纖維布,涂抹一層環(huán)氧樹脂)并用木楔在間隙四周楔緊實。
由于鋼管的溫度應力與玻璃鋼夾砂管溫度應力不同,會導致2種管材接口處的伸縮量不同。為了避免接口處因產生裂縫而導致漏水,同時為了避免接頭因地基沉降而開裂滲漏,在2種管材接點位置搭設軌道鋼,固定完成后在短管位置支模。鋼套一端要預留出500 mm,為變徑管的焊接留出操作位置;另一端可超出短管端1 000 mm,采用補償收縮早強混凝土進行澆筑,振搗密實,并及時進行養(yǎng)護,增強鋼管與玻璃鋼夾砂管連接的穩(wěn)定性。
變徑管由鋼管廠家制作后運輸至現(xiàn)場,待接頭加固混凝土澆筑完成后,即可進行變徑管的焊接安裝。為了確保焊縫密實,焊接時采用二氧化碳氣體保護焊。該種焊接工藝成本低、效率高、焊縫抗裂性能高、焊后變形較小、焊接飛濺小,能夠確保通水后無漏水現(xiàn)象。
鋼管具有取材制作方便、安裝技術成熟、適應復雜地形等優(yōu)點,既適用于埋地敷設,又可用于跨越架空、過河倒虹和頂管施工,是輸水管道中采用較多的一種管材。但鋼管最大的缺陷是在自然環(huán)境中易產生腐蝕,因此做好鋼管的內外防腐是延長鋼管使用壽命的重要施工環(huán)節(jié)。防腐處理完成后對人孔進行封堵,待混凝土養(yǎng)護結束后,方可正常通水。
本技術的應用,成功解決了鋼管與玻璃鋼夾砂管接口連接的施工難題,為城市市政給水管道新舊老管接點連接施工技術的發(fā)展起到了積極的推進作用。同時該工藝的運用,可大大縮短停水時間,只需22 h的搶修即可保證正常通水,大大降低了市區(qū)停水造成的成本損失,并使管道內施工安全事故的風險降到了最低,也更好地保證了居民用水質量和安全。
該施工工藝對自來水管道內壁污染較小,保證居民飲用水水質不受影響;且施工開挖操作面小,對周邊生態(tài)環(huán)境影響較小。
本施工工藝與傳統(tǒng)做法相比,能大大減少爆管和漏水次數(shù)。接點每次爆管或漏水,維修費用將高達20萬元,本工藝可大大減少施工設備的投入,平均每個接點最少可節(jié)約成本50萬元,經濟效益明顯。
因使用鋼短管承插處理鋼管與水泥預制管接口的施工技術,故昆明市第十四污水處理廠管道遷改工程的施工任務得以順利完成,該工程于2018年6月26日順利通過水壓試驗,管道工作壓力為0.6 MPa,試驗壓力達到1.1 MPa,水質檢測合格,且安全穩(wěn)定運營至今,所有接頭未出現(xiàn)滲漏現(xiàn)象。該施工工藝實施效果良好,贏得了建設、設計、監(jiān)理各方的好評。
隨著我國城鎮(zhèn)化的快速推進,居民生活用水的需求量越來越大,對城市給水基礎設施的要求也越來越高,原有的市政給水管道已無法滿足供水需求量。另外,新舊管道的連接與遷改施工量日益增加,不同管材的連接處爆管或漏水問題也十分突出。鋼管與玻璃夾砂管連接施工工藝的成功應用,有效解決了金屬管道與非金屬壓力管道的連接難題,為市政給排水行業(yè)提供了一種切實可行的連接方法。同時,在燃氣、通信、電力等相近行業(yè)的管道改遷、搶修工程中,給接頭的施工處理提供了借鑒,也對我國管道接點連接施工技術的發(fā)展起了積極的推進作用。