劉 數(shù) 田 波 陳家吉 袁譽(yù)飛
中國(guó)建筑第四工程局有限公司 廣東 廣州 510665
水泥改良土是一種性能較好且比較廉價(jià)的土工改良材料。它通過機(jī)械拌和使原狀土與水泥充分混合,經(jīng)過適當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護(hù)期,成為一種具有一定力學(xué)強(qiáng)度和耐久性能的土工改良材料,可以廣泛地應(yīng)用于水利、交通和建筑等各類土木工程中。
水泥改良土的原理:少量水泥摻入土中,水泥分布在所有土的空隙中,并與空隙中的水發(fā)生反應(yīng)形成水泥水化產(chǎn)物,水泥水化產(chǎn)物連成骨架構(gòu)成了堅(jiān)固的核心,借以約束土粒,達(dá)到改良土的性質(zhì)。赫佐格指出,在蒙脫土中,低劑量水泥的應(yīng)力應(yīng)變特性表明,水泥首先在土中構(gòu)成核心,當(dāng)水泥用量增加時(shí),水泥則成為骨架結(jié)構(gòu),在2.5%的水泥用量時(shí)便構(gòu)成了連續(xù)的骨架結(jié)構(gòu)[1]。
武慶祥等[2]研究表明,石灰改良土、水泥改良土均能得到較好的改良效果,石灰改良土最佳配比在4%~6%范圍內(nèi),超過該配比后,石灰摻量的進(jìn)一步增加對(duì)其各項(xiàng)性能的改善效果不明顯;但水泥改良土的改良效果隨著水泥摻量的增加而增大,且增大的速率變緩。雖然水泥改良土技術(shù)在我國(guó)已經(jīng)很成熟了,但為尋求經(jīng)濟(jì)、高效的施工方法,現(xiàn)場(chǎng)需要根據(jù)土的性質(zhì)開展一系列試驗(yàn)。
省道S374線霞山百蓬—麻章田寮村段改建工程(湛江大道)位于湛江市郊區(qū),為雙向8車道一級(jí)公路兼市政主干道。一合同段第一項(xiàng)目經(jīng)理部管段位于湛江市霞山區(qū),起訖里程K0+000—K7+240。全線分布高液限土段落較多,挖方路段路床范圍內(nèi)土需進(jìn)行超挖回填合格材料;低填淺挖段普遍地下水位較高。設(shè)計(jì)給出了路床填筑改良土的方案。
湛江大道建設(shè)項(xiàng)目水泥改良土主要用于低填、淺挖路段及部分路段下路床,總工程量為17.8萬 m3。主要土源的物理力學(xué)性質(zhì)指標(biāo):液限38%,塑限23%,塑性指數(shù)15,96區(qū)CBR值14.4%,最大干密度1.97 g/cm3,最佳含水率8.3%,自由膨脹率0.14%,為砂性土。采用水泥對(duì)該土源進(jìn)行改良來滿足路床填筑的設(shè)計(jì)要求[3]。
水泥改良土試驗(yàn)段為K0+400—K0+600段左半幅,長(zhǎng)度200 m,平均處理寬度24 m。該段路基為低填淺挖段,下路床為水泥改良土,厚度90 cm。共分4層填筑,每層壓實(shí)層厚22.5 cm。水泥改良土斷面如圖1所示。
圖1 水泥改良土斷面示意
通過土工試驗(yàn)得出了3%、4%、5%水泥摻量下的試驗(yàn)數(shù)據(jù),項(xiàng)目上對(duì)得出的試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,其試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比如表1所示。
表1 試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)比
由表1可知,3%、4%、5%水泥摻量均符合設(shè)計(jì)要求,但3%水泥摻量時(shí)改良土施工難度較高;考慮到施工難度、成本控制等因素,最終選用4%水泥的改良土作為路床填筑材料。
現(xiàn)場(chǎng)采用路拌法進(jìn)行改良土施工,松鋪厚度28.5 cm,根據(jù)運(yùn)土車每車裝料方量(16 m3),用石灰撒出9 m×6 m(縱向×橫向)的網(wǎng)格線;采用水泥撒布機(jī)進(jìn)行水泥撒布,在水泥撒布前,先用26 t壓路機(jī)將整平的填土靜壓一遍,確保水泥撒布時(shí)不產(chǎn)生較大車轍,從而影響水泥土拌和均勻性。
水泥撒布機(jī)速度控制在5~8 km/h,1 m2路基的水泥撒布量=土的干密度×1 m2土路基的體積×水泥占比=18 kg,施工時(shí)采用鐵盤檢測(cè)水泥撒布量。撒布完成后用旋耕機(jī)拌和一遍,拌和深度應(yīng)達(dá)到底部,相鄰拌和重疊為10~20 cm,拌和時(shí)要指派專人跟機(jī)進(jìn)行挖驗(yàn),每間隔10~20 m挖驗(yàn)一處,檢查拌和是否到底。對(duì)于拌和不到底的段落應(yīng)重新拌和。
在干拌結(jié)束時(shí)檢測(cè)含水率,如果混合料的含水率不足,應(yīng)用噴管式灑水車補(bǔ)充灑水。水泥拌和均勻后,進(jìn)行灰劑量檢測(cè)〔EDTA(乙二胺四乙酸二鈉)滴定法〕,驗(yàn)證拌和均勻性及水泥用量。整平后,當(dāng)混合料的含水率在預(yù)期含水率范圍時(shí),立即用壓路機(jī)進(jìn)行碾壓,當(dāng)壓實(shí)度達(dá)到設(shè)計(jì)要求的96%時(shí),直接進(jìn)行靜壓收面一遍。
在試驗(yàn)段施工期間,前期施工質(zhì)量難以控制,含水率、拌和均勻度、壓實(shí)質(zhì)量、板結(jié)效果等都未達(dá)到預(yù)期效果,現(xiàn)采集試驗(yàn)段的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
由于改良土質(zhì)為砂性土,且土體天然含水率較高,高溫天氣下砂性土在運(yùn)輸及攤鋪過程中表層土5~10 cm處含水率損失較大,攤鋪到分層下部的土體含水率仍然較高,土體在改良施工的時(shí)候其含水率分層較為明顯,完成拌和后含水率仍然存在較大的不均勻性。為了控制改良后填土的含水率,天然土體在運(yùn)輸至現(xiàn)場(chǎng)攤鋪完成后取不同深度的填土,確定其含水率是否存在較大差異,對(duì)于存在較大差異的填土進(jìn)行初次的素土拌和,保證改良之前土質(zhì)含水率基本均勻。
拌和水泥后的改良土體,測(cè)定其施工含水率,初次試驗(yàn)以最佳含水率8.3%控制,但以該含水率控制時(shí),改良土施工出現(xiàn)無法板結(jié)、碾壓后填土仍為松散狀態(tài)、壓實(shí)度達(dá)不到96%的壓實(shí)要求等問題。不同含水率對(duì)壓實(shí)度的影響曲線如圖2所示。
圖2 不同含水率對(duì)壓實(shí)度的影響曲線
由圖2和現(xiàn)場(chǎng)觀察可知,當(dāng)含水率<10.0%時(shí),路基改良土的板結(jié)效果較差,改良土施工整體不能達(dá)到設(shè)計(jì)壓實(shí)度96%的要求;當(dāng)10.0%≤含水率<11.5%時(shí),路基改良土的板結(jié)效果良好但不能滿足設(shè)計(jì)壓實(shí)度96%的要求;當(dāng)11.5%≤含水率≤12.5%時(shí),路基改良土的板結(jié)效果極好且滿足設(shè)計(jì)壓實(shí)度96%的要求;當(dāng)含水率>12.5%時(shí),路基改良土的壓實(shí)度開始下降。
因此,改良土施工除考慮水泥水化吸水、自然揮發(fā)等含水損失需提高填料含水率2%~3%外,還應(yīng)在此基礎(chǔ)上提高填料含水率1%~2%,才能保證填料結(jié)合良好,改良土壓實(shí)效果更好,即在試驗(yàn)最佳含水率8.3%的基礎(chǔ)上,增加3%左右的含水率,施工拌和含水率建議控制在11.5%~12.5%。
因?yàn)楣杷猁}水泥的終凝時(shí)間不長(zhǎng)于6.5 h,因此改良土施工時(shí)長(zhǎng)不得大于6.5 h。為提高機(jī)械使用率、加快施工進(jìn)度,對(duì)不同施工時(shí)長(zhǎng)下的壓實(shí)效果進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。
現(xiàn)場(chǎng)采取最佳試驗(yàn)參數(shù)進(jìn)行,即含水率11.5%~12.5%、26 t壓路機(jī)的機(jī)械組合,松鋪厚度28.5 cm,弱振1遍和強(qiáng)振7遍,水泥采用初凝時(shí)間大于3 h、終凝時(shí)間不晚于6.5 h的P.O 42.5級(jí)普通硅酸鹽緩凝水泥。僅控制撒布水泥至碾壓完成的時(shí)間,不同施工時(shí)長(zhǎng)對(duì)壓實(shí)度的影響曲線如圖3所示。
圖3 不同施工時(shí)長(zhǎng)對(duì)壓實(shí)度的影響曲線
由圖3可知,當(dāng)施工時(shí)長(zhǎng)≤4.5 h時(shí),改良土施工壓實(shí)效果較好,滿足設(shè)計(jì)要求;當(dāng)施工時(shí)長(zhǎng)≥4.5 h時(shí),這時(shí)的碾壓會(huì)對(duì)已凝結(jié)的改良土結(jié)構(gòu)造成破壞,壓實(shí)度反而降低。撒布水泥至碾壓完成的時(shí)間應(yīng)控制在4.5 h內(nèi),可以達(dá)到良好的壓實(shí)效果。
水泥拌和的均勻度對(duì)水泥改良土施工的影響也較為突出,均勻度較差的地段板結(jié)效果較差,無法整體板結(jié),局部松散,壓實(shí)質(zhì)量無法得到保障。
改善拌和均勻度的措施為:在試驗(yàn)過程中,先控制填土松鋪厚度,準(zhǔn)確計(jì)算出每平方米水泥撒布量;采用水泥撒布機(jī)控制水泥撒布均勻性;撒布完成后進(jìn)行拌和,拌和機(jī)械選用拌和深度與松鋪厚度基本一致的路拌機(jī),為保證均勻性,還應(yīng)進(jìn)行二次拌和[4-6]。
通過在省道S374線霞山百蓬—麻章田寮村段改建工程工程中采用水泥進(jìn)行路床土的改良實(shí)踐,總結(jié)出了以下經(jīng)驗(yàn)。
1)最佳工藝參數(shù):采用推土機(jī)粗平、平地機(jī)精平、26 t壓路機(jī)碾壓、撒布機(jī)撒布水泥、旋耕機(jī)拌和、灑水車灑水的機(jī)械組合,填土松鋪厚度28.5 cm,靜壓1遍,弱振1遍,強(qiáng)振7遍,靜壓1遍收光。項(xiàng)目采用最佳工藝參數(shù)施工,路基土外觀表面平整,沒有出現(xiàn)明顯碾壓輪跡,22.5 cm深度土的壓實(shí)度滿足96%的要求。
2)采用最佳碾壓組合,滿足設(shè)計(jì)要求和便于施工控制,又能達(dá)到最低成本控制的要求,4%水泥改良土現(xiàn)場(chǎng)施工含水率建議控制在11.5%~12.5%。
3)因水泥凝結(jié)時(shí)間影響,水泥改良土必須一次成形,對(duì)成形后的水泥土進(jìn)行二次補(bǔ)壓,會(huì)造成水泥土結(jié)構(gòu)的破壞。為了實(shí)現(xiàn)在水泥終凝前完成施工,須采取快速攤鋪、快速整平、碾壓密實(shí)的施工方法。研究表明,為了達(dá)到良好的壓實(shí)效果,撒布水泥至碾壓完成的時(shí)間應(yīng)控制在4.5 h內(nèi)。
4)水泥改良土施工采用撒布機(jī)及路拌機(jī)保證改良土的拌和均勻性,很大程度上保證了改良土的施工質(zhì)量,同時(shí)工作效率得到明顯提升。