劉喜生
(霍州煤電李雅莊礦洗煤廠,山西 霍州 031400)
霍州煤電集團(tuán)李雅莊礦選煤廠自2013年擴(kuò)能改造后,達(dá)到了年入洗原煤320萬t的規(guī)模,工藝流程為三產(chǎn)品重介旋流器無壓分選+直接浮選工藝,主要洗選六級冶煉精煤。目前浮選系統(tǒng)的現(xiàn)狀為:重介洗選系統(tǒng)產(chǎn)生的含細(xì)粒級煤泥的煤泥水經(jīng)過四臺16 m3機(jī)械攪拌式浮選機(jī)分選后,浮精由三臺快開壓濾機(jī)、兩臺加壓過濾機(jī)聯(lián)合脫水回收??扉_壓濾機(jī)濾液一部分進(jìn)入浮選原礦作為稀釋水,一部分進(jìn)入濃縮機(jī)重復(fù)利用;加壓過濾機(jī)濾液一部分進(jìn)入浮選原礦再浮選,一部分進(jìn)入精礦池由快開壓濾機(jī)回收。浮選尾煤泥進(jìn)入濃縮機(jī)+壓濾機(jī)回收系統(tǒng)回收。
李雅莊礦選煤廠小時入洗原煤量610 t,綜合精煤產(chǎn)率平均為65.00%,浮選精煤產(chǎn)率為12.00%。在生產(chǎn)過程中,浮選精煤灰分月平均在11.50%左右,六級精煤灰分范圍為7.51%~8.00%,浮精背灰比較嚴(yán)重,導(dǎo)致需人為壓低重介分選密度與重介精煤灰分,從而損失了重介精煤產(chǎn)率,不能實(shí)現(xiàn)綜合精煤產(chǎn)率與經(jīng)濟(jì)效益的最大化。選煤廠前期粒度分析見表1。
表1 浮選精煤粒度組成表
通過表1發(fā)現(xiàn),浮選精煤灰分高的主要原因為浮選精煤粒度組成偏細(xì)。0.030 mm粒級含量占48.39%,該粒級灰分為14.86%。說明原淺槽式浮選機(jī)對高灰細(xì)泥的選擇性較差,高灰細(xì)泥夾帶比較嚴(yán)重。
鑒于上述情況,對此問題進(jìn)行論證與分析[1-4],降低浮選精煤灰分的途徑有:
(1)全部采用對高灰細(xì)泥選擇性好、分選精度高的旋流微泡浮選柱代替原淺槽浮選機(jī),可有效將浮選精煤灰分降至9.50%以下。但該方案投資較大、技改周期與影響生產(chǎn)時間均較長,目前實(shí)施的難度較大。
(2)浮選精煤全部進(jìn)行二次浮選。該方案也可有效將浮選精煤灰分降至9.50%以下,但投資亦較大,且使系統(tǒng)復(fù)雜化,運(yùn)行費(fèi)用增加。
(3)煤泥入浮前增加分級設(shè)備(濃縮分級旋流器組),粗粒級仍利用原有浮選機(jī)進(jìn)行浮選,細(xì)粒級通過新增對高灰細(xì)泥選擇性好、分選精度高的旋流微泡浮選柱進(jìn)行浮選,可有效將浮選精煤灰分降至9.50%以下。但該方案投資亦較大,技改周期與影響生產(chǎn)時間較長,實(shí)施的難度亦較大。
(4)日前,部分加壓過濾機(jī)濾液直接壓濾回收綜合精煤,該部分細(xì)顆?;曳州^高,一般在160%左右,加重了重介精煤的“背灰”;另一部分加壓過濾機(jī)濾液則返回到浮選入料,造成了高灰細(xì)顆粒在浮選入料中的循環(huán)積聚,進(jìn)一步惡化了浮選機(jī)的分選效果。通過技術(shù)探討,首先擬采用對高灰細(xì)泥選擇性好、分選精度高的旋流微泡浮選柱對加壓過濾機(jī)濾液進(jìn)行浮選,可使該部分浮選精煤灰分降至9.50%以下。該方案投資小,容易實(shí)施。
由于該部分浮選精煤占整個浮選精煤的比例較低,不能將綜合浮選精煤的灰分降至9.50%以下。但由于加壓過濾機(jī)濾液不再返回浮選系統(tǒng),解決了高灰細(xì)顆粒的循環(huán)積聚;同時通過合理的設(shè)備選型,可以分流部分原礦進(jìn)入浮選柱進(jìn)行浮選,進(jìn)一步減輕了浮選機(jī)的工作負(fù)荷,浮選機(jī)的工作效果會得到比較大的改善,因此綜合浮選精煤降灰效果還是比較明顯的。
另外通過對李雅莊礦選煤廠浮選機(jī)各室精煤分別采樣化驗,一室、二室、三室、四室的浮選精煤灰分分別為10.48%、10.3%、11.28%、12.89%。
通過表1發(fā)現(xiàn),浮選機(jī)第四室的浮選精煤灰分較高,為12.89%。通過論證,該技術(shù)改造確定將浮選機(jī)三、四室浮精與加壓過濾機(jī)濾液一起通過新增旋流微泡浮選柱進(jìn)行浮選。
加壓過濾機(jī)濾液與浮選機(jī)三、四室浮選精煤自流至主廠房一樓浮選入料池,通過新增浮選柱入料泵打至新增礦漿預(yù)處理器;自原浮選機(jī)入料管路引一分支管路(流量通過閥門控制)至新增礦漿預(yù)處理器,所有礦漿與浮選藥劑(起泡劑、捕收劑)充分混合后自流進(jìn)入浮選柱,浮選柱選出的精煤漿自流至原精礦池;浮選尾煤水自流至尾煤濃縮機(jī)。
自原循環(huán)水管路引出分支管路分別至浮選機(jī)三、四室精礦槽與礦漿預(yù)處理器,供沖浮選機(jī)三、四室浮精與礦漿預(yù)處理器調(diào)漿之用。
調(diào)試結(jié)果如表2所示,加壓濾液進(jìn)入二次浮選以后,浮選機(jī)一、二室的灰分由10.3%以上降低到9.3%以下,三、四室及加壓濾液的綜合灰分也由10%以上降低到9%以下,浮精整體灰分在9%左右,比改造前降低了1.5%~2%。
表2 調(diào)試生產(chǎn)日期
該改造通過將加壓過濾機(jī)的濾液進(jìn)入浮選柱再浮,避免了高灰細(xì)泥的積聚,改善了一次浮選的效果,有效降低了浮選機(jī)室的灰分;通過對三、四室高灰浮精的再選,進(jìn)一步降低了浮精的灰分,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo),精煤產(chǎn)率約提高0.5%,年創(chuàng)效1000多萬元,同時為同行業(yè)的選煤工藝創(chuàng)新改造提供了借鑒。