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        煙氣脫硫后處理循環(huán)泵腐蝕原因分析及應(yīng)對(duì)措施

        2021-10-14 03:43:28張英海
        科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2021年28期
        關(guān)鍵詞:后處理煙氣

        張英海,程 剛

        (1.中國(guó)石油烏魯木齊石化分公司檢維修中心,新疆 烏魯木齊 830019;2.新疆消防總隊(duì),新疆 烏魯木齊 830000)

        1 裝置簡(jiǎn)介

        化肥廠鍋爐煙氣超低排放裝置,2019年10月完成建設(shè),是烏石化公司環(huán)?!凹t線項(xiàng)目”。

        裝置主要包括化肥廠新建的50萬(wàn)Nm3/h鍋爐煙氣脫硫系統(tǒng),改造過(guò)的原有吸收塔(設(shè)計(jì)煙氣處理量25萬(wàn)Nm3/h)和改造后的脫硫后處理系統(tǒng)。新裝置煙氣系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了原脫硫系統(tǒng)和新脫硫系統(tǒng)一開一備并列布置,從而保證鍋爐煙氣在任何情況下都能不間斷排放。

        裝置外排煙氣達(dá)到環(huán)境保護(hù)部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家能源局2015年12月11日關(guān)于印發(fā)《全面實(shí)施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》的通知(環(huán)發(fā)[2015]164號(hào))指標(biāo)要求,脫硫后煙氣中:SO2≤35mg/m3,粉塵≤8mg/m3,氨逃逸濃度≤3mg/m3。脫硫效率達(dá)到98.8%以上,總除塵效率達(dá)到99.6%以上(從電除塵入口到排放口),年減排SO2約12453t,微塵約11138t(計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)按煙氣排放量50萬(wàn)Nm3/h,每年運(yùn)行8400h),對(duì)控制和消減烏石化公司的二氧化硫和粉塵排放總量有顯著的效果。另外,煙氣脫硫副產(chǎn)品硫酸銨品質(zhì)符合電力標(biāo)準(zhǔn)《硫酸銨》(DL/P808-2002)中的合格品要求。

        改造后后處理工段采用蒸發(fā)結(jié)晶工藝來(lái)獲得硫酸銨成品。濃縮至40%~50%(質(zhì)量百分比)硫酸銨的循環(huán)漿液,通過(guò)三臺(tái)P305A/B/C后處理循環(huán)泵分別進(jìn)入一、二、三效分離器(E301/E302/E303)邊加熱,邊蒸發(fā),部分內(nèi)部循環(huán),繼續(xù)在一、二、三效內(nèi)蒸發(fā)濃縮,最終使?jié){液以過(guò)飽和狀態(tài)進(jìn)入旋流器,當(dāng)固含量達(dá)到30%以上后進(jìn)入離心機(jī)進(jìn)行固液分離,分離后的晶體進(jìn)入流化床干燥,計(jì)量打包,即為成品。

        一、二、三效加熱器的熱源是S5蒸汽,三效并列蒸發(fā)是減壓蒸發(fā),抽真空可方便地降低蒸發(fā)器的操作壓力和溶液溫度。三效并列蒸發(fā)后面設(shè)置了蒸發(fā)冷凝器,冷卻循環(huán)水通過(guò)間接冷凝器把系統(tǒng)的熱量帶出(見表1)。

        表1

        后處理循環(huán)泵是脫硫裝置的關(guān)鍵設(shè)備之一,通過(guò)循環(huán)蒸發(fā)達(dá)到提純出料的目的,通過(guò)改造三臺(tái)循環(huán)泵和一二三效換熱器實(shí)現(xiàn)兩開一備(見圖1)。

        圖1

        2 后處理循環(huán)泵性能參數(shù)和結(jié)構(gòu)特點(diǎn)

        后處理循環(huán)泵設(shè)計(jì)為三臺(tái),兩開一備,生產(chǎn)廠家為襄樊五二五,型號(hào)為HZ350,設(shè)計(jì)揚(yáng)程為3m,密封形式為雙端面機(jī)械密封,葉輪為半開式葉輪,葉輪、蝸殼、軸、軸套、葉輪鎖緊螺母等材質(zhì)為2205雙相鋼,雙端面機(jī)械密封材質(zhì)為316奧氏體不銹鋼,沖洗方式為PLAN54,能夠有效地減小介質(zhì)對(duì)機(jī)械密封的沖刷和腐蝕。

        3 后處理循環(huán)泵的腐蝕問(wèn)題

        2019年12月后處理循環(huán)泵運(yùn)行兩周后出現(xiàn)了嚴(yán)重的腐蝕現(xiàn)象,葉輪葉片腐蝕脫落,長(zhǎng)軸套、葉輪鎖緊螺母等腐蝕嚴(yán)重,雙端面機(jī)械密封彈簧、基體已腐蝕破碎。葉輪及鎖緊螺母腐蝕情況詳見圖2、圖3。

        圖2

        圖3

        4 原因分析及減少腐蝕的應(yīng)對(duì)措施

        發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后,從工藝介質(zhì)方面進(jìn)行分析,核對(duì)近期漿液pH值偏低控制在下線左右,要求氧化循環(huán)槽漿液pH值控制在5.5 ~6.2 之間,氯離子含量從開車運(yùn)行逐漸增加,已經(jīng)超過(guò)20000mg/L。從設(shè)備腐蝕情況分析,主要是酸性和高氯離子環(huán)境下的均勻腐蝕,從工藝流程圖可以看出,隨著一、二、三效換熱器提濃后,漿液的酸性會(huì)增強(qiáng),對(duì)循環(huán)泵的腐蝕性會(huì)增強(qiáng)。下面對(duì)高氯離子環(huán)境的產(chǎn)生原因進(jìn)行分析,主要有以下幾個(gè)方面:

        (1)煤炭燃燒后灰塵中的氯離子,主要以氯化鈣、氯化鎂、氯化鉀等形式存在;

        (2)新水補(bǔ)加中含有的氯離子;

        (3)漿液的反復(fù)重復(fù)使用,造成氯離子的逐漸積累。

        根據(jù)工藝參數(shù)和運(yùn)行狀況分析,從工藝上要提高漿液的pH值,同時(shí)還要利于硫酸銨溶液結(jié)晶和晶粒長(zhǎng)大,提高含固量和顆粒度,降低氯離子含量,減小酸性條件下氯離子腐蝕,同時(shí)減小晶粒顆粒度過(guò)小對(duì)設(shè)備過(guò)流件的沖刷磨損,主要采取了以下措施:

        (1)控制超低脫硫塔液位和濃度,氧化槽漿液的濃度和pH值。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)和儀表監(jiān)測(cè)兩種方法共同控制脫硫塔液位在2.5 m-3.0 m之間,來(lái)確保塔內(nèi)漿液的濃度,用試紙和儀表參數(shù)比對(duì)的辦法控制漿液pH值,當(dāng)兩者偏差較大時(shí)提取漿液進(jìn)行分析,使pH值控制在5.5 -6.2的偏上線值。

        (2)提高脫硫塔密度達(dá)到1210kg/m3以上時(shí),硫胺罐進(jìn)液,一、二、三效換熱器進(jìn)蒸汽對(duì)漿液進(jìn)行提濃處理。通過(guò)控制漿液濃度來(lái)提高出料量,縮短漿液在后處理循環(huán)周期,減小漿液對(duì)循環(huán)泵的沖刷和腐蝕,有利于硫酸銨晶粒的生成和長(zhǎng)大,提高出料率。

        (3)控制煙氣中的含灰量,防止帶有大量氯化物的灰塵顆粒,進(jìn)入吸收塔漿液系統(tǒng)。通過(guò)控制煙氣溫度≥160℃和煙塵含量≦10.0 mg/m3,來(lái)減少氯離子的攝入量。(4)減少?gòu)U漿液的循環(huán),適當(dāng)增加新水投入量,加大廢水排出量,同時(shí)控制新水中氯離子含量。

        5 結(jié)束語(yǔ)

        通過(guò)調(diào)整和控制工藝參數(shù),有效地控制了脫硫后處理循環(huán)泵的腐蝕速率,在不進(jìn)行設(shè)備材質(zhì)升級(jí)的情況下能夠達(dá)到設(shè)備運(yùn)行周期的要求,同時(shí)減小后處理其他設(shè)備的腐蝕速率。

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