江志強(qiáng)
(江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
江銅集團(tuán)貴溪冶煉廠電解車間一系統(tǒng)陽極整形機(jī)組投產(chǎn)于1985年,主要是對(duì)陽極板的板面進(jìn)行校平、耳部校正并加以銑削,使陽極板在電解槽自然放置下保持較好的垂直度,同時(shí)保證良好的導(dǎo)電性,為陽極板的正常電解提供保障。
陽極整形機(jī)組橫送裝置由橫送油缸、橫送梁組成(如圖1)。將移載臺(tái)車送入的陽極,經(jīng)橫送裝置二次動(dòng)作,使陽極到達(dá)壓力機(jī)和入側(cè)移栽機(jī)。橫送梁長(zhǎng)5700mm,每次動(dòng)作行程1500mm,動(dòng)作速度約750mm/s,本裝置動(dòng)作為液壓與氣動(dòng)。油缸活塞桿伸出動(dòng)作時(shí),橫送梁不承載陽極板,油缸活塞桿收縮時(shí),橫送梁載有4塊陽極板,每塊板子大約398kg,因此總體質(zhì)量大,所以慣性也大。加上橫送梁運(yùn)送陽極板時(shí)速度很快,所以停止前都需要經(jīng)過減速處理。原設(shè)計(jì)液壓回路依靠動(dòng)滑板擠壓減速閥,減小回路中的液壓油流量完成減速效果[1]。由于動(dòng)滑板經(jīng)常受到橫送梁的撞擊,動(dòng)滑板與減速閥容易損壞,橫送油缸也因此容易損壞,設(shè)備故障隱患點(diǎn)多,故障率也高。要從根源上解決問題,必須要改變緩沖方式[2]。參考典型液壓回路,提出了兩個(gè)閥并聯(lián)控制的改造設(shè)想。高速時(shí),兩組閥工作;低速時(shí),一組閥控制。消除了撞擊存在的故障隱患,使得減速更加平穩(wěn)可靠,降低了故障率[3]。
原設(shè)計(jì)的液壓回路系統(tǒng)是由定量泵、溢流閥、電磁換向閥、液控單向閥、節(jié)流閥、減速閥、橫送油缸組成(如圖2)。油缸的動(dòng)作方向由電磁換向閥控制,油缸的行程為1500mm,油缸每次即將達(dá)到行程時(shí),通過擠壓調(diào)速閥,減小回路流量來實(shí)現(xiàn)減速目的。油缸到達(dá)行程時(shí),近接開關(guān)接受到信號(hào),反饋給PLC,PLC控制電磁換向閥換向,即改變了油缸進(jìn)出油方向,使得油缸向相反方向運(yùn)動(dòng),如此往復(fù)。
原減速裝置由動(dòng)壓板、靜壓板、導(dǎo)向塊、拉力彈簧組成(如圖3)。當(dāng)橫送梁上的鐵塊撞擊動(dòng)滑板一起運(yùn)動(dòng)時(shí),動(dòng)滑板受導(dǎo)向塊導(dǎo)向,擠壓減速閥的壓頭;減速閥的壓頭受到擠壓后,減速閥內(nèi)部的回油口變小,最終達(dá)到減小流量來降低速度的目的。當(dāng)橫送梁上的鐵塊與動(dòng)滑板脫開時(shí),動(dòng)滑板依靠拉力彈簧的拉力回到原始位置,減速閥的頂頭也由內(nèi)部彈簧彈力回到原始位置。
圖3 減速裝置機(jī)構(gòu)示意圖
第一,由于動(dòng)滑板受橫送梁高速擠壓,再對(duì)減速閥擠壓完成減速,整個(gè)過程振動(dòng)大,固定螺栓易松動(dòng),需要經(jīng)常檢查。第二,由于機(jī)構(gòu)動(dòng)作頻繁,彈簧在使用中易出現(xiàn)疲勞,收縮能力下降,動(dòng)滑板經(jīng)?;夭坏皆嘉恢茫绊懺O(shè)備正常功能。第三,減速閥的壓頭在高頻繁的不穩(wěn)定的擠壓動(dòng)作后,密封圈易磨損發(fā)生漏油,壓桿也易變形或者斷裂。由于這些因素,整個(gè)液壓回路的減速平穩(wěn)性得不到保障,油缸也難免因此受到不同程度的損壞。
在日常生產(chǎn)中,設(shè)備在這種振動(dòng)大、減速穩(wěn)定性低的狀況下運(yùn)行,故障率難以得到控制,造成檢修量大和維修成本較高。主要故障如下:
(1)各部位的固定螺絲易松動(dòng)、斷裂;
(2)減速閥的密封圈易磨損發(fā)生漏油,減速壓桿易受擠壓變形或者斷裂;
(3)油缸在未減速的狀況下運(yùn)行,前后端蓋受撞擊易損壞,活塞桿易彎曲變形。
基于以上分析,原設(shè)計(jì)尚存在一點(diǎn)點(diǎn)瑕疵。根據(jù)實(shí)際情況,需研究如何在高速重載的情況下啟動(dòng)和停止都能具備很好的緩沖效果,使設(shè)備運(yùn)行更加平穩(wěn),從而減少設(shè)備故障的發(fā)生,節(jié)約備件和維修成本。我們通過對(duì)典型液壓回路進(jìn)行深刻地學(xué)習(xí)[4],提出了多回路控制的想法:在液壓回路中運(yùn)用兩個(gè)換向閥并聯(lián)控制,兩組閥同時(shí)工作時(shí),供油和回油流量都大,此時(shí)為高速區(qū);只有一組閥工作時(shí),供油和回油流量都減小,此時(shí)為低速區(qū)[5]。通過改造優(yōu)化,將不需要減速機(jī)構(gòu),運(yùn)行過程與橫送梁的沖擊力大小無關(guān),相比原設(shè)計(jì)而言,運(yùn)行性能更好。
改造后的液壓回路為兩組回路并聯(lián)控制(如圖4),油缸工作時(shí)需要4個(gè)檢測(cè)開關(guān)控制,兩個(gè)檢測(cè)開關(guān)安裝在油缸的兩個(gè)行程終點(diǎn)檢測(cè)控制換向閥2-1,以此控制油缸的運(yùn)動(dòng)方向;兩個(gè)檢測(cè)開關(guān)安裝在兩端減速區(qū)域,控制換向閥2-2,以此決定油缸減速的起始位置[6]。高速時(shí),兩組閥同時(shí)得電,同時(shí)供油,進(jìn)入減速區(qū)域,換向閥2-2失電,回到中位,此時(shí),只有換向閥2-1通電,形成通路,此時(shí)供油流量與回油流量都降低,達(dá)到減速目的。
圖4 改造后液壓回路圖
改造后橫送裝置減速時(shí)穩(wěn)定可靠,沖擊力明顯下降,滿足了生產(chǎn)要求。改造后至今,再也沒有出現(xiàn)過因減速不穩(wěn)定而引發(fā)的故障,使用效果良好,達(dá)到了改造目的。
橫送裝置液壓回路改造以來效果良好,有效地降低了故障率,節(jié)約了維修成本,提高了設(shè)備的利用率,達(dá)到了預(yù)期改造目標(biāo),為我們今后技改打下了基礎(chǔ)和增強(qiáng)了信心。設(shè)備管理人員不應(yīng)停留在現(xiàn)有設(shè)備的應(yīng)用上一成不變,更應(yīng)該深入了解設(shè)備的結(jié)構(gòu)和原理,活學(xué)活用,不斷創(chuàng)新,以滿足現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)需求。