王文舉
(中海油氣泰州石化有限公司,江蘇泰州225300)
中海油氣泰州石化有限公司(以下簡(jiǎn)稱泰州石化)有2套非加氫酸性水汽提裝置,由非加氫酸性水的脫氣、除油和汽提三部分組成,處理來自常減壓裝置、延遲焦化裝置以及原料油罐區(qū)的非加氫酸性水。單套非加氫酸性水汽提裝置采用單塔全抽出工藝,設(shè)計(jì)處理規(guī)模為30 t/h,設(shè)計(jì)操作彈性60%~120%,全年開工8 400 h。該裝置自2016年首次開工投產(chǎn)以來,由于來料酸性水中含細(xì)小的焦粉懸浮物、油泥等雜質(zhì),造成換熱器容易結(jié)垢,進(jìn)料溫度降低,操作出現(xiàn)異常波動(dòng),導(dǎo)致凈化水質(zhì)量不能長(zhǎng)期穩(wěn)定合格,污水處理廠外排水超標(biāo),能耗增加,影響了裝置的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,給公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來了極大的困難。通過對(duì)國(guó)內(nèi)外同行業(yè)進(jìn)行調(diào)研,泰州石化聯(lián)合設(shè)計(jì)單位進(jìn)行了技術(shù)分析,對(duì)非加氫酸性水汽提裝置進(jìn)行了技術(shù)改造,解決了該裝置運(yùn)行周期短、換熱器清洗頻繁、能耗高的問題,達(dá)到了預(yù)期的運(yùn)行效果。
改造前非加氫酸性水汽提裝置的工藝流程見圖1。
圖1 改造前非加氫酸性水汽提裝置的工藝流程
非加氫酸性水汽提裝置的外送凈化水設(shè)計(jì)溫度為50 ℃,設(shè)計(jì)壓力為0.5 MPa,設(shè)計(jì)出水指標(biāo)為硫化物 (ρ)≤ 20 mg/L、氨氮 (ρ)≤ 80 mg/L。常減壓裝置的回用凈化水水量為 25 840 kg/h。
非加氫酸性水汽提裝置于2016年12月22日首次開車,開車后運(yùn)行平穩(wěn),但凈化水中硫化物、氨氮含量超標(biāo)。2017年3月4日開始向非加氫酸性水汽提裝置注堿,出水氨氮含量合格,但硫化物超標(biāo)。經(jīng)過多方查找原因發(fā)現(xiàn),由于凈化水檢測(cè)方法不合理,使硫化物含量的分析結(jié)果偏高,而實(shí)際硫化物含量合格。
非加氫酸性水汽提裝置在運(yùn)行過程中出現(xiàn)換熱器出口原料水溫度緩慢降低、汽提裝置出口凈化水溫度緩慢升高,造成裝置能耗高,且凈化水出水溫度高以致污水處理廠無法接收的問題。換熱器凈化水和原料水的溫度見表1。
表1 換熱器凈化水和原料水的溫度
經(jīng)檢查,出現(xiàn)上述問題的原因?yàn)閾Q熱器結(jié)垢嚴(yán)重。2017年5月9日,非加氫酸性水汽提裝置臨時(shí)停工,對(duì)換熱器進(jìn)行了切出排空清洗。截至2019年12月,非加氫酸性水汽提裝置先后停工清洗換熱器、塔底重沸器、凈化水空氣冷卻器和汽提塔多達(dá)15次,平均50 d需要停工清洗1次。
2017年6月2日,常減壓裝置回用的一系列非加氫酸性水汽提裝置的凈化水較為污濁,影響裝置運(yùn)行。泰州石化將二系列非加氫酸性水汽提裝置的凈化水連通常減壓裝置,并于2017年6月12日進(jìn)行了回用,而一系列凈化水不再回用,全部送至污水處理廠。
非加氫酸性水汽提裝置自開工以來,長(zhǎng)期存在以下問題:
1)汽提塔內(nèi)件結(jié)垢造成分餾精度降低,換熱器、空氣冷卻器結(jié)垢造成換熱效率下降,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定。
2)汽提塔內(nèi)件、換熱器、空氣冷卻器結(jié)垢造成裝置能耗高,凈化水控制指標(biāo)超標(biāo),影響裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行。
3)非加氫酸性水汽提裝置的凈化水中含有懸浮物等雜質(zhì),無法回用于常減壓裝置,凈化水得不到循環(huán)利用。
通過對(duì)同類裝置大量調(diào)研,泰州石化于2018—2020年針對(duì)非加氫酸性水汽提裝置運(yùn)行存在的問題進(jìn)行了一系列的技改優(yōu)化,改造后非加氫酸性水汽提裝置的工藝流程見圖2。
圖2 改造后非加氫酸性水汽提裝置的工藝流程
在裝置運(yùn)行過程中,裝置入口的過濾器壓差長(zhǎng)時(shí)間保持在較低的狀態(tài),同時(shí)在過濾器后部發(fā)現(xiàn)較大顆粒的雜質(zhì),經(jīng)綜合分析,應(yīng)是過濾器濾網(wǎng)孔徑過大所致。更換過濾器的濾芯,濾網(wǎng)孔徑由原來的0.27 mm(50 目)升級(jí)至 0.15 mm(100 目)。濾芯更換完成后,過濾器的清洗間隔時(shí)間由原來的3個(gè)月改為10 d,從延遲焦化裝置帶來的大顆粒焦粉等雜質(zhì)得到了過濾。
對(duì)換熱器和空氣冷卻器進(jìn)行清洗,發(fā)現(xiàn)其中的油泥較多,將油泥清除后,換熱器原料水和凈化水的出口溫度很快恢復(fù)到正常值。清理原料水儲(chǔ)罐時(shí)發(fā)現(xiàn)其中的油泥液位較高,如果油泥長(zhǎng)期累積得不到及時(shí)處理,超過罐底的抽出口高度后,大量污泥會(huì)被帶到汽提塔中。將原料水儲(chǔ)罐的抽出口高度由0.8 m提高到12.6 m,凈化水進(jìn)料泵入口的過濾器清洗頻率明顯降低,由平均15 d清洗1次改為約40 d 清洗 1 次。
凈化水換熱器和空氣冷卻器結(jié)垢嚴(yán)重,無法切出排空清洗,汽提裝置出口的凈化水溫度最高時(shí)達(dá)到62 ℃。增加1臺(tái)凈化水水冷器于2018年5月投用,使空氣冷卻器能夠切除在線運(yùn)行進(jìn)行清洗,解決了汽提裝置出口的凈化水溫度較高的問題。
換熱器中的污油在換熱器頂部聚集,不能隨著凈化水排出,減小了換熱面積,使換熱效率下降。2020年1月15日在換熱器頂部的泄壓處增加排油線,定期排出污油,明顯提高了換熱器的換熱效率。
分別取排油線投用前后連續(xù)7 d的換熱器原料水出口溫度的數(shù)據(jù),繪制溫度變化趨勢(shì)見圖3。
圖3 換熱器原料水出口溫度變化趨勢(shì)
由圖3可見:增設(shè)的換熱器排油線投用后,原料水的出口溫度基本不低于90 ℃,且變化趨勢(shì)較之前更為平緩,隨著時(shí)間的推移,換熱效果趨于穩(wěn)定。
原料水儲(chǔ)罐將污油撇至地下罐,而污油中含的水在地下罐中無法被分離出去,隨污油外送出汽提裝置,造成污油帶水嚴(yán)重。裝置改造時(shí)新增1臺(tái)地面污油罐,于2019年12月投用??紤]到原料水儲(chǔ)罐中污油含水的問題,在設(shè)計(jì)污油罐時(shí),污油抽出口至外送泵入口的高度分別設(shè)置為0.6 m和1.2 m,優(yōu)化了泵出口返回原料水儲(chǔ)罐的流程,從根本上解決了污油帶水的問題。
為了解決換熱器中懸浮物結(jié)垢的問題,在一系列非加氫酸性水汽提裝置增設(shè)1臺(tái)原料水砂石過濾器。2019年12月該砂石過濾器投用后,換熱器的原料水溫度下降速率降低,水質(zhì)明顯好轉(zhuǎn)。砂石過濾器投用前與投用后換熱器的原料水出口溫度變化趨勢(shì)見圖4,換熱器原料水出口的水質(zhì)對(duì)比見圖5。
圖4 換熱器的原料水出口溫度變化趨勢(shì)
圖5 換熱器原料水出口的水質(zhì)對(duì)比
由圖4可見:砂石過濾器投用前,換熱器的原料水出口溫度在7 d內(nèi)由97.84 ℃下降到64.70 ℃,下降趨勢(shì)非常明顯;砂石過濾器投用后,換熱器的原料水出口溫度趨于穩(wěn)定,維持在89.26~93.52 ℃,換熱器的換熱效果有了明顯提高。
由圖5可見:原料水經(jīng)砂石過濾器過濾后,不溶性雜質(zhì)明顯減少,水質(zhì)更加清澈。由此說明,砂石過濾器過濾效果良好,在一定程度上解決了換熱器中懸浮物結(jié)垢的問題。
自開工以來,一系列非加氫酸性水汽提裝置除油器排油效果不佳,長(zhǎng)期無法正常使用,于2018年進(jìn)行了更換,2020年4月投用。然而,由于酸性水中污油組成過于復(fù)雜,造成界位計(jì)使用效果不佳,該設(shè)備一直不能自動(dòng)控制,需定期手動(dòng)進(jìn)行除油操作。
非加氫酸性水中的乳化油在原料水儲(chǔ)罐中無法實(shí)現(xiàn)靜置分離,隨酸性水進(jìn)入汽提塔,給汽提塔和硫磺回收裝置的操作帶來較大影響。2018年技改時(shí)增設(shè)破乳劑加注設(shè)施,于2020年4月投用,經(jīng)過多次破乳劑試驗(yàn),最終選擇國(guó)內(nèi)某廠家的破乳劑。經(jīng)過1年多的運(yùn)行,經(jīng)破乳處理過的酸性水乳化油含量明顯減少,水質(zhì)得到改善。
非加氫酸性水汽提裝置改造前與煙氣脫硫塔共用1臺(tái)注堿液計(jì)量泵,由于流量計(jì)選型不合理,存在流量計(jì)計(jì)量不準(zhǔn)確、實(shí)際操作中很難精確控制注入量的問題。2018年技改時(shí),將汽提塔注堿和煙氣脫硫塔注堿分開操作,增設(shè)1臺(tái)注堿泵,并重新對(duì)流量計(jì)選型。2020年4月2臺(tái)計(jì)量泵同時(shí)投入使用,注堿流量得到穩(wěn)定控制,操作簡(jiǎn)單準(zhǔn)確。
污水處理廠多次反映,由于凈化水的質(zhì)量波動(dòng)造成污水處理廠外送水指標(biāo)異常波動(dòng),以致污水處理不達(dá)標(biāo)。經(jīng)分析,出現(xiàn)上述問題主要是因?yàn)閮艋蓸宇l次為12 h一次,水樣分析時(shí)間滯后,不能及時(shí)調(diào)整操作所致。2020年大檢修期間,在一系列非加氫酸性水汽提裝置出口處增加pH值在線分析儀,實(shí)現(xiàn)凈化水pH值的實(shí)時(shí)監(jiān)控,保證凈化水的質(zhì)量。
非加氫酸性水汽提裝置經(jīng)過改造,基本解決了該裝置運(yùn)行周期短、換熱器清洗頻繁、能耗高的問題,但仍存在不盡如人意之處,需要以后進(jìn)行解決:
1)提高管理和操作水平。根據(jù)非加氫酸性水汽提裝置的運(yùn)行情況,定期對(duì)汽提塔進(jìn)行蒸塔操作(約2個(gè)月1次),防止塔盤結(jié)垢卡塞造成分餾精度降低,影響凈化水質(zhì)量。另外,要進(jìn)一步完善考核細(xì)則,加強(qiáng)員工操作培訓(xùn),提高操作精細(xì)化水平。
2)實(shí)現(xiàn)凈化水回用。凈化水回用率設(shè)計(jì)值為不低于86%,但實(shí)際凈化水回用率僅達(dá)到74%。雖然砂石過濾器已經(jīng)投用,凈化水的水質(zhì)有所好轉(zhuǎn),但仍未滿足生產(chǎn)需要,因此計(jì)劃增加1組凈化水過濾器。
3)增加砂石過濾器自動(dòng)控制系統(tǒng)。目前當(dāng)砂石過濾器壓差達(dá)到0.1 MPa時(shí),外操現(xiàn)場(chǎng)操作進(jìn)行反沖洗。運(yùn)行部編制了反沖洗消項(xiàng)作業(yè)卡和沖洗后工程師現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)等措施保證沖洗質(zhì)量和效果,但在實(shí)際操作過程中存在以下問題:①由于不同人員的操作手法不同,置換時(shí)間和沖洗流量不能精準(zhǔn)控制,在反沖洗時(shí)容易造成反沖洗水中氨氮等含量超標(biāo),或反沖洗不夠徹底,沖洗效果存在差異,影響設(shè)備運(yùn)行;②反沖洗頻率較高,操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度大;③操作頻繁,存在較大的安全風(fēng)險(xiǎn)。為了降低操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,規(guī)范操作,保證沖洗效果,降低安全風(fēng)險(xiǎn),從源頭控制設(shè)備的運(yùn)行效果,增設(shè)砂石過濾器自動(dòng)控制系統(tǒng),代替手動(dòng)操作。
4)原料油罐區(qū)送來的酸性水水質(zhì)較差,含油較多,呈非常黏稠的狀態(tài),如圖6所示。只要原料油罐區(qū)向汽提裝置輸送酸性水,砂石過濾器的壓差則立即升高。該問題需要公司協(xié)調(diào)解決。
圖6 原料油罐區(qū)的酸性水
由于非加氫酸性水汽提裝置主要用于處理焦化、常減壓裝置及原料油罐區(qū)的污水,污水中含有較多的油和焦粉,造成汽提塔及換熱器結(jié)垢嚴(yán)重,導(dǎo)致裝置運(yùn)行周期短、頻繁停工、頻繁清洗換熱器等問題,影響了正常生產(chǎn)。泰州石化針對(duì)上述問題,首先從源頭加強(qiáng)操作控制,減少原料水?dāng)y帶的大量雜質(zhì)和油泥;其次通過新增砂石過濾器、更換除油器、加注破乳劑、加強(qiáng)砂石過濾器置換沖洗和撇油操作等措施,極大地降低了停工清洗次數(shù),達(dá)到了預(yù)期的運(yùn)行效果,實(shí)現(xiàn)了裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行、節(jié)能降耗的目標(biāo)。