霍建鈺
(潞安化工集團有限公司 常村煤礦,山西 長治 046102)
懸臂式掘進機在我國煤礦井下應用廣泛,具有掘進高效、掘巷成本低、適應能力強等諸多優(yōu)點。但我國生產(chǎn)的掘進機在減震降噪方面與國外產(chǎn)品有較為明顯的差距。受掘進過程中外界激勵及機體本身共振等多重因素影響,掘進機電控箱內(nèi)部重要元器件易受損,進而影響掘進機工作的穩(wěn)定性,通過在電控箱內(nèi)部安裝減震器可降低機體共振的影響,提高機體內(nèi)部電子元器件工作的穩(wěn)定性[1-5]。本文通過模擬不同工況下電控箱減震器的變形及應力特征,確定合適的掘進機電控箱減震方案。
本文選擇筒狀橡膠減震器作為研究對象,利用ANSYS建立網(wǎng)格模型,為便于模型求解,網(wǎng)格模型忽略減震器中的倒角、圓角及不平整表面。確定網(wǎng)格數(shù)量為5 500個,如圖1所示,其中橡膠和鋼圈層的材料屬性如表1所示。
表1 橡膠及鋼圈材料參數(shù)
圖1 橡膠減震器網(wǎng)格模型
圖2 內(nèi)鋼圈受力示意
受底座限制,外層鋼圈無自由度,因此對其施加三向約束荷載,內(nèi)層鋼圈直接受銷軸影響,因此對其施加等效荷載。在掘進作業(yè)過程中,內(nèi)層鋼圈成正弦曲線規(guī)律分布,具體如圖2所示,并可得式(1)。
(1)
式中:P0為壓力系數(shù),r為受力半徑,b為鋼圈軸距。
通過對橡膠減震器施加外部約束獲得如圖3所示的約束模型,通過分析圖3可知,從鋼圈正下部向鋼圈中部,載荷逐漸減小。
在掘進機截割過程中,由于受外界激勵及內(nèi)部震動影響,機體沿3個空間維度方向發(fā)生震動,假設機體所安裝的各個減震器受載相同,為反映礦井真實工作條件,模擬方案通過設置不同大小的徑向和軸向載荷,進行減震器應力變化及變形特征研究分析,驗證在表1所述材料特征下,減震器能否保證掘進機機體平穩(wěn)工作。
圖3 施加外部約束條件后的橡膠減震器模型
通過1.40 kN、2.7 kN、4.06 kN、5.35 kN、6.72 kN、8.03 kN的徑向壓縮載荷作用于橡膠減震器,獲得的變形特征和受力特征示意見圖4。
圖4 不同徑向載荷下橡膠減震器變形及受力特征
分析圖4可知,隨著徑向載荷逐漸增大,橡膠減震器變形量及承載逐漸增加,且變形特征變化逐漸變緩,但最大應力變化逐漸加快。徑向載荷從1.40 kN增至8.03 kN,橡膠減震器變形量從1.04 mm增至5.43 mm,最大應力由0.19 MPa增至2.84 MPa。因此結合減震器變形及受力特征,通過合理調(diào)節(jié)其剛度可實現(xiàn)更好的減震效果。
以徑向載荷6.72 kN為例,由于橡膠上部區(qū)域受載比下部小,因此造成減震器受力不均,內(nèi)部出現(xiàn)做功現(xiàn)象,引起減震器內(nèi)部升溫,使減震橡膠材料產(chǎn)生疲勞,針對上述問題可以在橡膠區(qū)域內(nèi)部穿插鋼絲增強該區(qū)域的抗疲勞能力,同時,該徑向載荷下減震器最大應力為2.03 MPa,遠低于橡膠的極限強度370 MPa,故受力情況滿足強度需求。
通過1.40 kN、2.06 kN、2.70 kN、3.37 kN、4.06 kN、4.70 kN、5.35 kN的軸向拉伸載荷作用于橡膠減震器,獲得的變形特征和受力特征示意見圖5。
圖5 不同軸向載荷下橡膠減震器變形及受力特征
基于圖5分析可知,隨著軸向載荷的增大,橡膠減震器變形特征和受力特征均不斷增大,呈現(xiàn)非線性特征。軸向載荷從1.40 kN增至5.35 kN時,橡膠減震器變形量從1.44 mm增至5.83 mm,最大應力由0.26 MPa增至1.40 MPa。當載荷為4.06 kN時,應力最大值0.88 MPa,遠小于其極限強度。
本文通過對礦井掘進機電控箱減震器進行數(shù)值模擬分析,確定不同工況條件下的橡膠減震器的變形特征和應力特征,認為軸向受力條件下,橡膠減震圈變形較小,其受力最大值均遠小于材料的極限強度,但在徑向載荷作用下,減震器下方易產(chǎn)生疲勞損耗,通過內(nèi)部穿插鋼絲來提高材料的強度,避免機體失穩(wěn)。