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        延長板坯連鑄機扇形段在線使用壽命的實踐

        2021-10-09 08:30:24龐少偉
        河南冶金 2021年3期

        李 敏 龐少偉

        (安陽鋼鐵股份有限公司)

        0 前言

        安鋼第二煉軋廠2#、3#板坯連鑄機為北京中冶京誠設(shè)計、制造的兩機四流板坯連鑄機,分別于2006 年和2007 年投產(chǎn),年設(shè)計產(chǎn)量共計405 萬t,是兩條集國內(nèi)先進設(shè)備和控制系統(tǒng)于一體的生產(chǎn)線。近年來,扇形段框架的使用性能一直困擾著連鑄機的正常生產(chǎn),頻繁發(fā)生扇形段非計劃停機下線問題,制約了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和生產(chǎn)水平的發(fā)揮。針對扇形段在線使用壽命短這一問題,筆者進行了分析,提出了相應(yīng)的改進措施。

        1 存在問題

        目前,2#、3#連鑄機弧形段、矯直段、水平段在線時間短,過鋼量偏低,月均更換量為11 臺/流。彎曲段導(dǎo)向輥為3 分節(jié)結(jié)構(gòu)設(shè)計,中間分節(jié)輥兩端軸承座的內(nèi)部軸承通過與相鄰軸承座串聯(lián)實現(xiàn)潤滑,兩個待潤滑點共用一個潤滑供油點,造成潤滑油脂分配不均。

        2 原因分析

        (1)對2#、3#連鑄機弧形段、矯直段和水平段的下線情況進行統(tǒng)計,結(jié)果見表1。

        從表1 可以看出,2#、3#連鑄機扇形段周期更換率低,漏水比率達到40%以上。

        表1 改造前全年連鑄機扇形段下線統(tǒng)計

        (2)2#、3#連鑄機彎曲段框架已經(jīng)連續(xù)在線使用超過十年,隨著框架本體結(jié)構(gòu)的老化和功能性減退,原設(shè)計結(jié)構(gòu)的缺陷逐漸顯現(xiàn)出來,并且成為制約連鑄機產(chǎn)量的關(guān)鍵因素。彎曲段下線數(shù)量逐漸升高,平均在線天數(shù)急劇縮短,具體見表2。

        表2 改造前連鑄機彎曲段更換統(tǒng)計

        (3)從統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出,2#、3#連鑄機弧形段、矯直段、水平段在線漏水和彎曲段原設(shè)計結(jié)構(gòu)老化和缺陷是制約扇形段在線使用壽命的關(guān)鍵因素。

        3 提高板坯連鑄機扇形段在線使用壽命的措施

        3.1 控制在線漏水事故

        3.1.1 軸承座的分級化管理

        軸承座數(shù)量多、種類雜,使用狀態(tài)各不相同。通過分級化管理可以有效提高軸承座的利用率,使得軸承座的作用得到充分發(fā)揮,從而降低成本,延長扇形段的使用壽命。

        (1)優(yōu)化新軸承座的裝配位置。將新軸承座和狀態(tài)好的軸承座安裝在中間位置,避免處于報廢邊緣狀態(tài)的軸承座裝配在關(guān)鍵部位,因為處于報廢邊緣狀態(tài)的軸承座的壽命較短,可能會導(dǎo)致整個扇形段的下線。

        (2)分級化管理下線軸承座,確定可修復(fù)次數(shù)。明確供貨技術(shù)要求,新軸承座到貨后,在弧形面位置距底部10 mm 的位置打號:廠號+01。修復(fù)后的軸承座根據(jù)上線次數(shù)進行重新打號:原來的廠號+02,原來的廠號+03,原來的廠號+04,最多能夠上線使用4 次。

        (3)修復(fù)后軸承座的裝配位置原則上01、02安裝在中間位置,03、04 安裝在兩端部位,04 下線后直接報廢。

        3.1.2 框架水路的優(yōu)化

        針對弧形段、矯直段、水平段框架軸承座水路漏水嚴重的問題,進行分析后決定將原框架軸承座水路的材質(zhì)由Q235B 方形鋼管改為成不銹鋼無縫鋼管,由原來的緊湊結(jié)構(gòu)改為懸掛式。原內(nèi)外弧框架水箱的結(jié)構(gòu)和改造后內(nèi)外弧框架水箱結(jié)構(gòu)如圖1 所示。

        圖1 內(nèi)外弧框架水路結(jié)構(gòu)

        3.2 彎曲段框架潤滑系統(tǒng)的優(yōu)化

        (1)對潤滑系統(tǒng)分配器的布置進行優(yōu)化改造。將原來框架單側(cè)分配器排布由上至下為4 孔分配器—6 孔分配器—8 孔分配器—8 孔分配器—8 孔分配器改為8 孔分配器—6 孔分配器—8 孔分配器—8 孔分配器—8 孔分配器。增加4 路管路鋪設(shè)。對于前期修復(fù)過的彎曲段,分配器排布錯位的彎曲段框架,進行空間位置的合理設(shè)計,在頂部位置串聯(lián)一個四孔分配器,同樣達到增加4 路管路鋪設(shè)的目的。優(yōu)化框架管路鋪設(shè),增加潤滑點,在通過局部改造的前提下滿足設(shè)計要求,節(jié)省施工費用和時間。

        (2)對潤滑系統(tǒng)的油路進行改造。對彎曲段內(nèi)外弧框架前四排軸承座底面進行結(jié)構(gòu)性改造。根據(jù)軸承座的位置和功能尺寸設(shè)計軸承座底面注油孔,并在側(cè)面打螺紋孔,可以直接安裝接頭,增加潤滑供油點。

        (3)對軸承座進行改造,將管路接口直接接到軸承座上,如圖2 所示。改造后的軸承座分別在兩側(cè)各開設(shè)有一個供油孔,油孔之間獨立操作,螺絲安裝在兩個螺絲孔之一的內(nèi)部,另一個可用堵頭進行封堵。

        圖2 改造后的軸承座

        4 改造效果

        經(jīng)過實施一系列改造,2#、3#連鑄機的弧形段、矯直段和水平段的壽命得到了有效提升,改造后全年連鑄機扇形段下線統(tǒng)計見表3。

        表3 改造后全年連鑄機扇形段下線統(tǒng)計

        全年由于弧形段、矯直段、水平段漏水和彎曲段潤滑系統(tǒng)不良導(dǎo)致的非計劃停機同比減少22次;彎曲段平均在線使用時間由改造前的11 天/臺提高到19 天/臺;有效提升了連鑄機的作業(yè)率。

        5 結(jié)語

        通過對影響扇形段在線使用壽命的主要因素、工況條件和破壞形式進行分析,從而確定了改進措施,規(guī)范裝配件使用要求,優(yōu)化扇形段及其零部件的設(shè)計結(jié)構(gòu),提高了扇形段整體設(shè)備性能,使扇形段的使用狀態(tài)完全適應(yīng)連鑄生產(chǎn)線運行要求。

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