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        淺談硫黃制硫酸工藝的酸霧控制

        2021-09-28 02:19:06牛司江李建聞馬付云
        磷肥與復(fù)肥 2021年8期
        關(guān)鍵詞:酸霧氣速吸收塔

        牛司江,李建聞,姜 威,馬付云

        (1.云南云天化股份有限公司 研發(fā)中心,云南 昆明 650228;2.云南磷化集團(tuán)有限公司 磷化工事業(yè)部,云南 昆明 650600)

        0 引言

        云南磷化集團(tuán)80萬(wàn)t/a硫酸裝置經(jīng)2年多的運(yùn)行后,裝置各項(xiàng)指標(biāo)趨于穩(wěn)定。設(shè)備運(yùn)行工況也由初期的頻繁跳停逐步正常,工藝控制及操作人員操作也日趨熟練。在受外部因素影響,頻繁調(diào)節(jié)硫酸裝置生產(chǎn)負(fù)荷(頻繁調(diào)整負(fù)荷不利于裝置長(zhǎng)周期安全平穩(wěn)運(yùn)行)時(shí)生產(chǎn)過(guò)程十分平穩(wěn),各項(xiàng)工藝指標(biāo)控制合格率頗高。但是酸霧排放超標(biāo)仍困擾著硫酸裝置的生產(chǎn)。以2016年8—10月的分析數(shù)據(jù)為例,8月ρ(酸霧)為79.71mg/m3,9月ρ(酸霧)為61.87mg/m3,10月堿吸收法ρ(酸霧)為39.67mg/m3,3個(gè)月的酸霧分析數(shù)據(jù)均超出控制指標(biāo)范圍,通過(guò)觀察煙囪排放情況,可判斷這套80萬(wàn)t/a硫黃制酸裝置目前仍存在酸霧排放超標(biāo)情況。因此筆者淺析酸霧形成機(jī)制、酸霧形成原因,提出酸霧控制方法。

        1 酸霧的形成機(jī)制

        酸霧的形成機(jī)制主要有兩種:一種是酸液表面蒸發(fā),酸分子進(jìn)入空氣,與空氣中的水結(jié)合并且形成霧滴;另一種是酸溶液內(nèi)有化學(xué)反應(yīng),形成氣泡上浮到液面后爆破,將液滴帶出。硫黃制酸工藝中酸霧的形成同時(shí)存在以上兩種機(jī)制,轉(zhuǎn)化煙氣SO3(其中混雜著大量N2、少量O2及少量未轉(zhuǎn)化的SO2)進(jìn)入吸收塔后被硫酸溶液吸收,而混雜的N2和O2在硫酸溶液中的溶解度較小,當(dāng)它們通過(guò)硫酸溶液時(shí)必以氣泡的形式存在,這就為水的蒸發(fā)制造了空間。由于水的蒸氣壓較大而水跟SO3的反應(yīng)又是放熱過(guò)程,致使水的蒸發(fā)(水以氣態(tài)進(jìn)入氣泡)速度大大加劇,會(huì)造成氣泡內(nèi)存在著大量的水蒸氣。

        而當(dāng)水蒸氣與SO3接觸會(huì)發(fā)生以下反應(yīng):

        這一反應(yīng)過(guò)程是在氣泡內(nèi)進(jìn)行的。由于硫酸分子的生成速度遠(yuǎn)大于它進(jìn)入液相中的速度,使得氣泡內(nèi)硫酸蒸氣越積越多,導(dǎo)致硫酸蒸氣的分壓遠(yuǎn)大于硫酸蒸氣的平衡壓力而呈過(guò)飽和狀態(tài)。它隨即以氣泡中微量的灰塵為核心而凝結(jié)成酸霧(或者是硫酸蒸汽的冷卻速度快于被傳遞除去的冷凝蒸汽時(shí),即“驟冷”,生成亞微酸霧顆粒[1])。在氣泡脫離液面后爆破,使氣泡內(nèi)的這些霧滴釋放出來(lái)被氣流帶走,形成酸霧。

        2 影響酸霧形成的原因

        通過(guò)對(duì)硫酸裝置2年來(lái)運(yùn)行情況的分析,硫酸酸霧形成的主要原因分為兩種:其一是前系統(tǒng)帶入水分焚硫轉(zhuǎn)化過(guò)程中生成酸霧;其二是在后系統(tǒng)吸收過(guò)程產(chǎn)生酸霧。前系統(tǒng)帶入水分主要有:干燥空氣水分超標(biāo)(ρ(H2O)>0.1g/m3),干燥空氣酸霧超標(biāo)(ρ(酸霧)>5 mg/m3),焚硫轉(zhuǎn)化工序中熱力系統(tǒng)內(nèi)漏(如省煤器、余熱鍋爐、黃槍?zhuān)?。后系統(tǒng)吸收過(guò)程形成酸霧主要有:吸收酸濃度過(guò)低或過(guò)高,吸收酸溫度低,噴淋酸量不足,塔內(nèi)分酸不均,通過(guò)除霧器氣速過(guò)高或過(guò)低,除霧器除霧效率低。

        上述導(dǎo)致尾氣排放酸霧超標(biāo)原因,分為工藝控制原因和設(shè)備故障原因,下面筆者將結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況對(duì)硫黃制酸前系統(tǒng)、后系統(tǒng)各影響酸霧形成的原因進(jìn)行逐一分析。

        2.1 前系統(tǒng)影響

        2.1.1 干燥空氣水分、酸霧超標(biāo)

        干燥空氣中存在過(guò)量水分、酸霧,會(huì)使水分在焚硫爐中蒸發(fā),隨著煙氣進(jìn)入轉(zhuǎn)化器中與SO3反應(yīng)形成硫酸蒸汽,在遇冷時(shí)冷凝成酸霧,造成前系統(tǒng)SO3煙氣帶酸霧。但根據(jù)硫酸裝置近期分析數(shù)據(jù)情況(見(jiàn)表1),干燥空氣經(jīng)干燥塔干燥后,水分能控制在指標(biāo)范圍內(nèi);而酸霧量超標(biāo)明顯。但干燥塔除霧器進(jìn)出口酸霧分析數(shù)據(jù)與焚硫爐進(jìn)口干燥空氣酸霧含量差別較大(見(jiàn)表2)。

        表1 焚硫爐進(jìn)口干燥空氣水分、酸霧分析數(shù)據(jù)

        表2 干燥塔除霧器進(jìn)、出口酸霧分析數(shù)據(jù)

        原因有兩種可能:(1)酸霧分析方法及過(guò)程存在誤差;(2)焚硫爐進(jìn)口取樣點(diǎn)有SO2存在??梢耘卸壳耙蚋稍锟諝庵笜?biāo)不合格而產(chǎn)生酸霧的原因可能性較小。

        2.1.2 焚硫轉(zhuǎn)化工序中熱力系統(tǒng)內(nèi)漏

        熱力系統(tǒng)內(nèi)漏會(huì)造成轉(zhuǎn)化煙氣大量帶水,在最終吸收塔內(nèi)產(chǎn)生大量酸霧而引起煙囪冒大量白煙。通過(guò)對(duì)轉(zhuǎn)化工序中各個(gè)冷凝酸排放點(diǎn)冷凝酸排量、吸收塔內(nèi)霧氣情況及煙囪冒煙情況進(jìn)行觀察,并無(wú)異常。

        2.2 后系統(tǒng)影響

        2.2.1 吸收酸濃度過(guò)低或過(guò)高

        在吸收塔內(nèi)吸收過(guò)程中會(huì)發(fā)生以下2種形式的反應(yīng),反應(yīng)如下:

        反應(yīng)(2)主要發(fā)生在氣泡內(nèi),為次要反應(yīng);反應(yīng)(3)則是在氣液界面上進(jìn)行,為主要反應(yīng)。

        如果吸收酸濃度過(guò)低,在硫酸溶液氣液界面上發(fā)生的反應(yīng)(3)產(chǎn)生的熱量會(huì)使硫酸溶液內(nèi)的水分大量蒸發(fā),而蒸發(fā)的水蒸氣會(huì)進(jìn)入氣泡內(nèi)發(fā)生(2)反應(yīng),由于硫酸分子生成的速度遠(yuǎn)大于它進(jìn)入液相的速度,結(jié)果使得氣泡內(nèi)的硫酸蒸汽越積越多,導(dǎo)致硫酸蒸汽的分壓遠(yuǎn)大于硫酸蒸汽的平衡分壓而呈現(xiàn)出過(guò)飽和狀態(tài),在氣泡內(nèi)形成大量酸霧,在氣泡破裂后被釋放出來(lái)[2]。

        如果吸收酸濃度過(guò)高,吸收酸濃度會(huì)不斷增大,導(dǎo)致吸收反應(yīng)向左移動(dòng),造成吸收效率下降。H2SO4(g)和SO3(g)會(huì)隨尾氣跑掉,冷卻后形成酸霧。

        2.2.2 吸收酸溫度低

        為避免吸收過(guò)程中產(chǎn)生酸霧,采用高溫吸收工藝。用提高酸溫的方法,使塔底酸液面上硫酸蒸汽壓力與進(jìn)塔蒸汽的硫酸蒸汽分壓接近,從而使氣體中的硫酸蒸汽能較緩慢地在酸液面進(jìn)行冷凝,避免塔底部因硫酸蒸汽過(guò)飽和度過(guò)大,產(chǎn)生空間冷凝形成酸霧[3]。

        2.2.3 噴淋酸量不足

        硫酸裝置吸收設(shè)備采用的是填料塔,若循環(huán)酸量不足,填料表面不能充分潤(rùn)濕,傳質(zhì)狀況會(huì)顯著惡化。在吸收過(guò)程中,也會(huì)造成酸的濃度、溫度增長(zhǎng)的幅度變大,當(dāng)超過(guò)規(guī)定指標(biāo)范圍后,使吸收率下降。而循環(huán)酸量過(guò)多同樣對(duì)提高吸收率無(wú)益,而且會(huì)增加流體阻力,增大動(dòng)力消耗,還會(huì)造成帶酸液泛現(xiàn)象[4]。

        2.2.4 塔內(nèi)分酸不均

        若由于吸收塔內(nèi)分酸管或分酸槽等設(shè)備堵塞或設(shè)備腐蝕造成塔內(nèi)分酸不均勻,導(dǎo)致部分轉(zhuǎn)化氣體未得到完全吸收,SO3直接被尾氣帶走,再與尾氣中水蒸氣反應(yīng)生成的硫酸蒸汽遇冷形成酸霧,進(jìn)而造成酸霧超標(biāo)。

        2.2.5 通過(guò)除霧器氣速過(guò)高

        在纖維層中脫除氣流中酸霧有3種形式,分別是慣性撞擊(粒徑>3μm)、直接攔截和布朗運(yùn)動(dòng)。而纖維除霧器也針對(duì)酸霧的不同粒徑做了不同排列,分別捕獲不同粒徑的酸霧。酸霧的捕獲效果與氣速相關(guān),氣速越高,捕獲效果越好。但通常會(huì)有一個(gè)最高值,超過(guò)這個(gè)氣速,會(huì)使已經(jīng)被纖維除霧器捕獲的液滴脫離,重新進(jìn)入凈化氣流中,造成酸霧超標(biāo)。由于目前這套硫酸裝置的運(yùn)行負(fù)荷僅為60%左右,氣量較小,氣速相應(yīng)降低,對(duì)除霧器除酸霧造成一定影響[5]。

        2.2.6 除霧器除霧效率低

        在日常運(yùn)行過(guò)程中,由于纖維除霧器的纖維材質(zhì)細(xì)密,排列結(jié)構(gòu)緊密,在操作過(guò)程中或長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,容易造成除霧器堵塞,導(dǎo)致除霧器除霧效率降低。造成除霧器堵塞的原因分析如下。

        (1)對(duì)于硫黃制酸工藝來(lái)說(shuō),液硫在焚硫爐燃燒反應(yīng)過(guò)程中,若氧氣供應(yīng)量不足,會(huì)造成過(guò)量的液硫氣化形成升華硫,遇冷重新凝結(jié)后,會(huì)附著在管道設(shè)備或纖維除霧器的纖維表面(工作溫度60℃左右),造成除霧器堵塞[5]。

        (2)對(duì)新裝置第一次投料試車(chē)或裝置長(zhǎng)時(shí)間停車(chē)后恢復(fù)開(kāi)車(chē),用柴油給焚硫爐升溫過(guò)程中,由于焚硫轉(zhuǎn)化系統(tǒng)的閥門(mén)存在故障內(nèi)漏,柴油不完全燃燒產(chǎn)生的黑煙與炭黑進(jìn)入到一、二吸收塔中,經(jīng)過(guò)除霧器時(shí)附著在纖維材質(zhì)上,致使除霧器堵塞,除霧效率下降。

        (3)液硫和干燥空氣攜帶的灰分,會(huì)逐步附著在纖維除霧器的纖維材質(zhì)上,在裝置長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,堵塞纖維除霧器。

        2016年5—10月液硫灰分分析數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。

        由表3中的數(shù)據(jù)可以看出,液硫灰分仍存在超標(biāo)(控制指標(biāo)w(灰分)≤0.002%)現(xiàn)象。

        表3 2016年5—10月液硫中間槽液硫灰分分析數(shù)據(jù)

        3 酸霧控制方法

        通過(guò)以上分析,對(duì)酸霧控制提出以下幾點(diǎn)辦法:年度檢修時(shí)對(duì)吸收塔內(nèi)的除霧器進(jìn)行檢查,視檢查情況對(duì)除霧器進(jìn)行清理或更換;在開(kāi)停車(chē)或系統(tǒng)升溫時(shí),落實(shí)焚硫轉(zhuǎn)化閥門(mén)的效能,制定高效的開(kāi)停車(chē)方案,避免升華硫形成和油煙進(jìn)入轉(zhuǎn)化吸收工序;制定準(zhǔn)確的酸霧分析方法,優(yōu)化數(shù)據(jù)采集管理辦法,定期分析裝置工況。

        4 結(jié)論

        受化肥市場(chǎng)低迷、產(chǎn)能過(guò)剩影響,硫黃制酸裝置生產(chǎn)在低負(fù)荷工況下運(yùn)行將會(huì)持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)期。而如何在低負(fù)荷狀態(tài)下保證硫酸裝置的高效運(yùn)行也將是今后的工作重點(diǎn)。酸霧的排放控制,需要相關(guān)技術(shù)人員做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析,并采取針對(duì)性的處理措施。在裝置開(kāi)停車(chē)、工藝調(diào)整、指標(biāo)分析等方面要全面細(xì)致,并且要有長(zhǎng)期持續(xù)跟蹤,讓每個(gè)環(huán)節(jié)都可控,都有數(shù)據(jù)可循。通過(guò)強(qiáng)化尾氣排放控制,逼迫生產(chǎn)做出技術(shù)改革,提升技術(shù)能力,形成一套規(guī)范高效的技術(shù)管理模式,酸霧控制難題也將迎刃而解。

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