孫 莉
(大慶鉆探工程公司鉆井工程技術(shù)研究院,黑龍江大慶163000)
大慶天然氣年產(chǎn)50×108m3,是油田可持續(xù)發(fā)展的重要組成部分,其中,深層天然氣產(chǎn)量31×108m3,是大慶天然氣開發(fā)的主力氣田。近年來,深層天然氣鉆井,通過持續(xù)攻關(guān),打造了以氣體鉆井、液動旋沖工具、渦輪鉆具等技術(shù)產(chǎn)品為代表的先進(jìn)提速技術(shù),鉆井速度逐年提高。但總體經(jīng)濟(jì)效益不高,尤其是中下部地層進(jìn)尺僅占30%,但周期占70%,是制約大慶深井提速提效的一項主要因素。因此,重點攻關(guān)中下部地層,開展技術(shù)完善、適應(yīng)性評價以及集成應(yīng)用,是實現(xiàn)大慶深層提速提效的重要技術(shù)手段。
一是各單項技術(shù)不同區(qū)塊、不同層段應(yīng)用效果差異大,工具的穩(wěn)定性和使用的針對性還有待進(jìn)一步提高。如:相同型號的液動旋沖工具在徐深6井區(qū)兩口相鄰井,實鉆效果差異大。徐深6-306井泉二段—營城組(井底),僅用2只鉆頭,平均進(jìn)尺550.45m,平均機(jī)械鉆速5.70m/h;徐深6-302井泉二段—營城組,用6只鉆頭,平均進(jìn)尺180.31m,平均機(jī)械鉆速2.52m/h。
二是多項技術(shù)集成應(yīng)用度不高,存在單項技術(shù)應(yīng)用效果好,但整體綜合應(yīng)用效果不明顯的現(xiàn)象。如:宋深9H井的直導(dǎo)眼井采用多種提速技術(shù),鉆井周期僅86.77d。而鄰井宋深10井主要依賴液動旋沖提速,雖然該井段提速54%,但鉆井周期達(dá)到100.21d。
三是大慶深層地溫梯度高,上下溫差大,鉆井液、水泥漿性能控制難度大,助劑種類多,且多數(shù)依賴外購,費用高。如:鶯深6井三開起下鉆后,終切高達(dá)20Pa以上,開泵循環(huán)時間長,且不利于井壁穩(wěn)定;在升深1-斜3等井多次出現(xiàn)工具失效導(dǎo)致的回接插入失敗、座掛失敗等情況,造成后期拔套管作業(yè)。
四是大慶深層天然氣鉆井技術(shù)雖然起步較晚,但通過近年來的快速發(fā)展,形成了以液動旋沖、渦輪為主的提速配套技術(shù),達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平,但在鉆頭、抗高溫鉆井液、固井方面與國外先進(jìn)技術(shù)還存在一定差距。
針對松遼盆地深層巖性差異大的特點,開展了以巖芯室內(nèi)實驗為基礎(chǔ),以測錄井單井分析預(yù)測技術(shù)為依托,以地震反演技術(shù)為推演手段的深層巖性、巖石可鉆性、三壓力及裂縫/破碎帶預(yù)測研究,以此進(jìn)行工程設(shè)計各部分優(yōu)化,形成了一套集“地質(zhì)預(yù)測、工程優(yōu)化”為一體的綜合提速技術(shù),提高了鉆井工程設(shè)計的針對性和實用性。
通過鉆前綜合預(yù)測分析,一方面對井身結(jié)構(gòu)、鉆頭選型、鉆井參數(shù)等開展針對性優(yōu)化設(shè)計,提高鉆井施工效率;另一方面可根據(jù)裂縫形態(tài)和發(fā)育特征,提前50m采用針對性的隨鉆堵漏措施,降低實鉆過程中井下漏失風(fēng)險,保證施工安全。
為了提高鉆前地質(zhì)預(yù)測的時效性,優(yōu)選了表1中的深層重點區(qū)塊,開展井震結(jié)合的點—線—面—體的分析研究,形成目標(biāo)區(qū)塊地質(zhì)綜合數(shù)據(jù)體,巖石可鉆性計算模型與室內(nèi)試驗數(shù)據(jù)平均相對誤差7.48%,相似巖性頂面埋深平均相對誤差1.12%,相似巖性厚度平均相對誤差1.78%,孔隙壓力預(yù)測平均相對誤差6.66%,破裂壓力預(yù)測平均相對誤差8.85%,實現(xiàn)了區(qū)塊內(nèi)布井可迅速提取地質(zhì)資料,及時進(jìn)行施工方案優(yōu)化,提高生產(chǎn)效率。
表1 推廣范圍
結(jié)合勘探目標(biāo)和提速需求,依據(jù)井身結(jié)構(gòu)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)和井控細(xì)則,在保證鉆井施工安全的前提下,系統(tǒng)開展了井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究,考慮地質(zhì)及提速等方面,較前幾年優(yōu)化了各開次下深,并增加了雙城區(qū)塊的研究,確定了圖1中的五種主要的標(biāo)準(zhǔn)井身結(jié)構(gòu),實現(xiàn)了“降本增效”。
圖1 標(biāo)準(zhǔn)井身結(jié)構(gòu)
針對深層火成巖、致密砂礫巖地層特性差異大的特點,在巖石力學(xué)參數(shù)預(yù)測基礎(chǔ)上,統(tǒng)計分析不同巖性地層鉆進(jìn)難易程度發(fā)現(xiàn),大慶深層“難鉆巖性”主要為礫巖、流紋質(zhì)角礫巖、流紋巖。在深層難鉆巖性中礫巖、流紋質(zhì)角礫巖、流紋巖的可鉆性最差,且抗壓強(qiáng)度較高,其中流紋巖可鉆性最差,抗壓強(qiáng)度最高。在此基礎(chǔ)上,依據(jù)PDC鉆頭吃入極限理論(抗壓強(qiáng)度≤18000psi)和地層含礫情況,建立了大慶深層各區(qū)塊常規(guī)PDC使用極限深度,通過個性化鉆頭優(yōu)選、改進(jìn)與試驗,形成了大慶深層高效鉆頭序列。
通過配套35MPa高壓泥漿泵、5-1/2″S級鉆桿等設(shè)備,持續(xù)開展“三大兩高”提速攻關(guān),以臨界鉆速所需排量、鉆壓等參數(shù)為底線,研究排量與轉(zhuǎn)速匹配關(guān)系,進(jìn)行強(qiáng)化鉆井參數(shù)試驗,提升鉆井效率,圖2為隔開次鉆井參數(shù)。
圖2 強(qiáng)化鉆井參數(shù)
通過采取“三大兩高”強(qiáng)化鉆井參數(shù)、優(yōu)選高效PDC鉆頭等措施,2020年肇深區(qū)塊施工的3口深井技套全部使用1只四川萬吉WS605鉆頭鉆至泉一段完鉆,相比鄰井節(jié)省1只鉆頭,鉆井周期縮短2.74d,具體應(yīng)用效果見表2,泉一段平均機(jī)械鉆速31.14m/h,泉二段—泉三段平均機(jī)械鉆速22.56m/h。
表2 應(yīng)用效果
液動旋沖工具經(jīng)過對三種工具先后四次改進(jìn)完善后已實現(xiàn)了系列化,可適用于6″、8-1/2″、9-1/2″和12-1/2″井眼鉆進(jìn),截止到2020年初,累計施工127口井,總進(jìn)尺9.2×104m,平均提速126%,各項指標(biāo)超過國內(nèi)外同類產(chǎn)品。
一是研制了液動旋沖工具性能檢測系統(tǒng),實現(xiàn)了轉(zhuǎn)速、頻率、扭矩、壓降、沖擊力等參數(shù)的精確檢測,從而提高了工具的可靠性,使工具整體質(zhì)量得到有效控制(QA/QC),為進(jìn)一步優(yōu)化液動旋沖工具提供數(shù)據(jù)支撐。
二是為了適應(yīng)“三大兩高”提速要求,對工具流道(實心軸→空心+可調(diào)噴嘴)、連接方式(銷軸→錐形螺紋)進(jìn)行了改進(jìn),保證施工排量增加28%(28~30L/s→36~38L/s)的同時,工具性能不變(工具壓耗、沖擊頻率等)。
2019年改進(jìn)后的工具累計應(yīng)用22支,壽命提高14.84%(155h→178h),平均鉆速再提高37%(126%→163%)。其中,改進(jìn)后279型工具在630重點工程——升平庫平1井成功應(yīng)用,進(jìn)尺780m,鉆速提高175%,2020年正在鉆的肇深16-平1井,進(jìn)尺228m,鉆速提高276%,創(chuàng)歷史最好成績,具體提速效果見表3。
表3 2020年液動旋沖工具提速效果
為提高鉆井液封堵防塌效果,對瀝青類封堵防塌劑進(jìn)行了優(yōu)選評價實驗。通過單劑評價和體系的配伍性實驗,最終優(yōu)選了FT-1A,同時增加納米聚合物用量,與FT-1A配合使用,達(dá)到了良好的封堵防塌能力,鉆井液性能參數(shù)見表4。
存在問題:原體系使用的抗高溫降濾失劑類型單一,在水平井施工后期,鉆井液溫度越來越高,起下鉆過程中,井底鉆井液經(jīng)過長時間高溫老化后,聚合物結(jié)構(gòu)會發(fā)生變化,易出現(xiàn)高溫降解的現(xiàn)象,造成HTHP失水增加,流變性變差。
改進(jìn)措施:引進(jìn)HFR-1抗高溫降失水劑,與原配方中的JY-1復(fù)配使用,在已經(jīng)完鉆的徐深1-平6井和正在施工的昌深1HC井中取得了良好的使用效果,HTHP失水基本控制在9~12mL范圍內(nèi),并且鉆井液在長時間高溫老化后,保持良好流變狀態(tài)。
針對深層氣井固井難點,圍繞抗高溫、防腐蝕、防竄、防漏等技術(shù)難題,以提高固井質(zhì)量、預(yù)防井口帶壓為目標(biāo),推廣應(yīng)用固井配套技術(shù)措施。
固井方案:應(yīng)用尾管及尾管回接固井工藝,結(jié)合井身質(zhì)量、居中度、鉆井液性能、固井前置液、水泥漿、固井工藝及施工參數(shù)等,優(yōu)化固井方案。
抗高溫外加劑:為了提高外加劑產(chǎn)品穩(wěn)定性和適應(yīng)性,自主生產(chǎn)緩凝劑、降失水劑和穩(wěn)定劑等核心外加劑,保障現(xiàn)場施工安全。
多級沖洗頂替:根據(jù)數(shù)值模擬分析,優(yōu)化了固井前置液方案,形成多級沖洗方案,優(yōu)化前后,模擬頂替效率提高了7.91%。
水泥漿技術(shù):應(yīng)用抗高溫膠乳水泥漿,提高防竄能力;應(yīng)用1.30~1.50g/cm3大溫差低密度水泥漿,保障易漏井施工安全;應(yīng)用自修復(fù)水泥漿,預(yù)防井口帶壓。
最終形成了以“壓穩(wěn)、居中、替凈、密封”為原則的深層天然氣井固井配套技術(shù)。2019~2020年推廣應(yīng)用13井次,未發(fā)生井口帶壓,合格率100%,固井后無井口帶壓問題。
通過可鉆性預(yù)測、鉆頭優(yōu)選評價、參數(shù)優(yōu)化、提速工具等多種技術(shù)手段的集成應(yīng)用,開展了個性化設(shè)計,優(yōu)化集成后的技術(shù)成果在大慶深層各個區(qū)塊推廣應(yīng)用,其中包括徐深、宋深、升深、肇深、中央隆起等區(qū)塊探井和開發(fā)井共13口,均取得了良好的應(yīng)用效果,保障了施工快速順利進(jìn)行,從而為深層天然氣勘探開發(fā)提供了技術(shù)支撐。
分別統(tǒng)計近三年的深層直井和水平井?dāng)?shù)據(jù),應(yīng)用了深層天然氣鉆井技術(shù)優(yōu)化與集成應(yīng)用技術(shù)后,直井的平均機(jī)械鉆速提高了43.5%,平均鉆井周期縮短了40.46d,水平井的平均機(jī)械鉆速提高了37.7%,平均鉆井周期縮短了51.07d。近三年的深層天然氣直井鉆井情況見表5,近三年的深層天然氣水平井鉆井情況見表6。
表5 近三年的深層天然氣直井鉆井情況
表6 近三年的深層天然氣水平井鉆井情況
直井經(jīng)濟(jì)效益:節(jié)省鉆機(jī)日費=40.46×15=606.9(萬元)
水平井經(jīng)濟(jì)效益:節(jié)省鉆機(jī)日費=51.07×15=766.05(萬元)
50鉆機(jī)、70鉆機(jī)日費按15萬元/d。
經(jīng)過計算本項目每口直井節(jié)省鉆井成本606.9萬元,每口水平井節(jié)省鉆井成本766.05萬元,總體經(jīng)濟(jì)效益顯著。
項目通過頂層優(yōu)化設(shè)計、技術(shù)優(yōu)選與集成配套,充分發(fā)揮各項技術(shù)優(yōu)勢,建立大慶深井鉆井技術(shù)模版,優(yōu)化施工工序,并為深層天然氣上產(chǎn)提供了鉆井技術(shù)支撐,因此,該項研究具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和廣泛的市場前景。
(1)強(qiáng)化鉆井參數(shù),在保證井眼清潔的同時,充分發(fā)揮螺桿的功率,從而提高機(jī)械鉆速,是深層水平井提速的關(guān)鍵措施[6];
(2)在地質(zhì)設(shè)計基礎(chǔ)上,通過裂縫/破碎帶詳細(xì)預(yù)測,并根據(jù)裂縫形態(tài)和發(fā)育特征,提前50m采用針對性的隨鉆堵漏措施,可有效降低井漏發(fā)生的幾率;
(3)通過尾管+尾管回接方式固井,配合自愈合水泥漿,可有效解決井口帶壓問題;
(4)針對深層主要區(qū)域,綜合考慮多種提速技術(shù)對比評價,明確各項技術(shù)應(yīng)用界限,分區(qū)塊建立了“降本增效鉆井技術(shù)”模板。