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        某水電站泄洪沖沙洞泥沙磨蝕處理分析

        2021-09-24 03:42:36
        廣西水利水電 2021年4期
        關(guān)鍵詞:重軌抗沖龍骨

        李 偉

        (新疆水利水電勘測設(shè)計研究院,烏魯木齊 830000)

        1 工程概況

        新疆某水電站工程為該河段“兩庫五級”開發(fā)中的第四個梯級工程,工程任務(wù)是發(fā)電和承擔(dān)上游工程調(diào)峰發(fā)電后的反調(diào)節(jié),為中型Ⅲ等工程。電站裝機(jī)容量75 MW(主電站裝機(jī)70 MW、生態(tài)電站裝機(jī)5 MW),年發(fā)電量2.38億kW·h。該水電站工程由大壩、導(dǎo)流兼泄洪沖沙洞、溢洪道、發(fā)電引水洞、生態(tài)電站放水洞、電站廠房及尾水渠等組成。

        該水電站工程于2015年7月投產(chǎn)運(yùn)行,2016年11月因?qū)Я骷嫘购闆_沙洞(簡稱“泄洪沖沙洞”)出口工作閘門漏水,在巡視檢查時,發(fā)現(xiàn)庫內(nèi)淤積嚴(yán)重、出口工作閘門底板鋼襯已磨蝕破壞,二期底板、邊墻混凝土沖磨蝕嚴(yán)重,為保證電站正常效益的發(fā)揮和安全運(yùn)行,需采取修復(fù)措施解決泥沙沖磨蝕的問題。

        2 工程存在的問題

        本工程河流泥沙含量較高,工程投產(chǎn)運(yùn)行后,運(yùn)行單位考慮發(fā)電效益的最大化,長期高水位運(yùn)行發(fā)電,泄洪沖沙洞長時間小開度運(yùn)行;庫內(nèi)泥沙淤積嚴(yán)重,泄洪沖沙洞出口工作閘井底板已磨蝕破壞,需采取措施減緩庫內(nèi)泥沙淤積及泄洪沖沙洞出口工作閘井底板磨蝕問題。庫內(nèi)淤積和底孔工作閘門底板磨蝕照片見圖1、圖2。

        圖1 庫內(nèi)淤積情況

        圖2 工作閘門底板磨蝕破壞情況

        3 泥沙淤積和泄洪沖砂洞沖磨蝕分析

        3.1 庫內(nèi)泥沙淤積分析

        工程所在流域氣候干燥,植被稀疏,流域內(nèi)第四紀(jì)松散堆積物深厚,是河流主要沙源。在冰雪消融和雨水沖刷下,河道泥沙沿程漸增,汛期5~8月河流輸沙量占全年輸沙量的85%左右。根據(jù)實測資料該河多年平均懸移質(zhì)輸沙率為341 kg/s,多年平均懸移質(zhì)輸沙率量為1236萬t,多年平均含沙量為4.9 kg/m3。實測最大年輸沙量3922萬t,實測月平均最大輸沙率9818 kg/s。

        根據(jù)庫內(nèi)淤沙情況,對汛期輸沙量進(jìn)行分析,2015年8月3日實測洪峰流量為1283 m3/s,該洪峰流量為1959年以來第三位洪峰,相當(dāng)于20年一遇的洪水,根據(jù)洪峰流量與年輸沙量的關(guān)系,2015年輸沙量為2392萬t,為多年平均輸沙量的2.28倍。根據(jù)實測資料統(tǒng)計分析,2015年8月輸沙量最大15日輸沙量在1400萬t左右,加之上游工程開工棄渣,沿河大規(guī)模石料開采,以及電站實際沖沙運(yùn)行情況,更加劇了河流泥沙和庫內(nèi)淤積。根據(jù)工程的運(yùn)行調(diào)度情況,針對庫內(nèi)淤積情況,制定了沖沙調(diào)度方案(在此不再敖述),經(jīng)兩年的沖沙運(yùn)行,庫內(nèi)淤積得到有效控制。

        3.2 泄洪沖沙洞閘門底板沖磨蝕分析

        該河懸移質(zhì)主要由粘土、粉土和中細(xì)沙組成,其中小于0.005 mm黏土占19.2%,0.005~0.05 mm的粉土占43.8%,0.05~0.5 mm的中、細(xì)沙占36.6%,粗沙占0.4%。根據(jù)泥沙礦物質(zhì)組成分析,石英含量占45(±5)%,云母和伊利石占(25±5)%,長石占(12±3)%,綠泥石占(10±3)%,碳酸鹽3%~5%,其它少量。其中石英和長石摩氏硬度大于5,為閘門底板磨蝕的主要物質(zhì)組成。

        根據(jù)現(xiàn)場運(yùn)行反饋,工作閘門長期處于小開度沖沙運(yùn)行狀態(tài),閘門開啟運(yùn)行時間總計為2688 h,各開度運(yùn)行時間統(tǒng)計見表1。

        表1 工作閘門各開度運(yùn)行時間統(tǒng)計表

        由表1可看出,在泥沙含量較高的情況下,長期小開度、高流速運(yùn)行是閘門及底板沖、磨蝕破壞的主要原因。

        4 閘門底板抗沖磨措施

        本工程泄洪沖沙洞功能為施工期導(dǎo)流,運(yùn)行期承擔(dān)泄洪、沖沙和水庫放空任務(wù)。由引渠段、進(jìn)口閘井段、有壓洞身段、工作閘井段、無壓洞身段、出口消能段組成,總長約450 m,設(shè)計泄量623 m3/s,校核泄量748.26 m3/s。泄洪沖砂洞縱剖面圖見圖3。

        圖3 泄洪沖沙洞縱剖面圖

        泄洪沖沙洞出口工作閘井孔口尺寸為6.0 m×6.8 m,工作閘門底板原設(shè)計采用鋼板襯護(hù)(見圖4),襯護(hù)長度為9.0 m,二期混凝土采用C40高強(qiáng)度混凝土。

        圖4 閘門底板鋼襯示意圖

        對該條河流的泥沙特性和年內(nèi)懸移質(zhì)、推移質(zhì)輸沙總量進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)閘門底板磨蝕除高速含沙水流沖蝕、磨蝕、氣蝕外,還伴有推移質(zhì)的沖砸破壞。因此,重點(diǎn)考慮通過什么措施達(dá)到抗沖磨、抗沖砸的作用,從而延長維護(hù)周期。根據(jù)類似工程經(jīng)驗[1,2]和抗沖磨材料的研發(fā)應(yīng)用情況,結(jié)合本工程泥沙和流道水流特性,擬定以下修復(fù)措施。

        4.1 閘門底板鋼襯采用高強(qiáng)度耐磨鋼板防護(hù)

        將磨蝕破壞的閘井底板、邊墻二期混凝土全部拆除,并鑿毛一期混凝土,保留原設(shè)計插筋;插筋磨損嚴(yán)重的采用等直徑植筋替換,并局部加密,底板、邊墻二期混凝土標(biāo)號提高為C60高強(qiáng)度混凝土。

        閘門底檻埋件按原設(shè)計尺寸制作,鋼板防護(hù)范圍同原設(shè)計相同,將表面鋼板換為NM400耐磨鋼板,該材料具有很高的機(jī)械強(qiáng)度,性能是普通低合金鋼板的3~5倍,表面硬度通常達(dá)到360~450 HB,可顯著提高耐磨性能。

        4.2 閘門底板采用抗沖耐磨柔性材料和表面硬度較高的鋼材防護(hù)

        本工程河流泥沙推移質(zhì)、懸移質(zhì)均較高,在汛期推移質(zhì)尤為突出??紤]此因素,提出將抗沖耐磨柔性材料和表面硬度較高的鋼材結(jié)合使用的防護(hù)措施。該措施能夠發(fā)揮兩種材料抗沖磨和抗沖砸的作用。

        4.2.1 表面硬度較高的鋼材選擇

        (1)采用重軌作為龍骨,重軌龍骨初擬采用QU100標(biāo)號重軌,頂寬b為100 mm,高度h為150 mm,材料為U71MN其化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))為C0.65%~0.77%、Si0.15%~0.35%,Mn1.1%~1.5%,其抗拉強(qiáng)度不小于885 MPa。

        (2)采用NM400耐磨鋼板。重軌為型材,用于火車和動車軌道,其表面強(qiáng)度較高,抗沖擊性能高。但考慮重軌表面的圓弧與抗沖耐磨材料的粘結(jié)性較差,且重軌表面為強(qiáng)度最高部位可加工性差,現(xiàn)場施工較為困難,因此否定了重軌作為龍骨??紤]現(xiàn)場加工和安裝,采用工字鋼上表面焊接NM400耐磨鋼板替代重軌龍骨的方案,該方案將工字鋼作為龍骨,工字鋼重量相對重軌輕,可加工性好,易焊接。

        4.2.2 抗沖耐磨材料的選擇

        抗沖耐磨材料在各大科研院所均有研究應(yīng)用,根據(jù)耐磨材料的使用效果,施工工藝,后期維護(hù)等綜合分析后,選定高韌性抗沖磨聚脲和抗撕裂澆注式聚氨酯兩種材料進(jìn)行對比,兩種材料性能指標(biāo)分別見表2和表3。

        表2 高韌性抗沖磨聚脲技術(shù)性能指標(biāo)

        表3 抗撕裂澆注式聚氨酯技術(shù)性能指標(biāo)

        (1)高韌性抗沖磨聚脲材料具有施工簡單、耐沖磨、耐老化的性能,是一種高分子環(huán)保型防護(hù)涂層材料[3~5]。通常采用手刮施工,將材料粘結(jié)在混凝土表面,砂漿呈粘稠狀,流動性差,在渠道、面板壩裂縫處理等均有應(yīng)用,經(jīng)分析研究該材料適用于低流速流道,不耐沖砸,在高流速推移質(zhì)水流沖砸中易剝離脫落。

        (2)澆注式聚氨酯該材料由異氰酸酯(單體)與羥基化合物聚合而成,主鏈含-NHCOO-重復(fù)結(jié)構(gòu)單元。由于含強(qiáng)極性的氨基甲酸酯,不溶于非極性基團(tuán),其主鏈結(jié)構(gòu)中的硬段含量相對較高,原材料呈液態(tài),流動性強(qiáng),具有良好的抗撕裂性,同時也具有優(yōu)良的耐磨性、耐老化性和韌性。

        經(jīng)兩種材料性能對比,考慮其施工工藝,以及與其它金屬、混凝土的粘結(jié)性等,確定采用澆注式聚氨酯,除材料本身較為優(yōu)異的耐磨性能外,最主要的原因是該原材料為液態(tài),透明無色,可采用加固措施來確保材料與基層混凝土的整體性,防止材料本身在沖砸、高速水流情況下被剝離。

        5 閘門底板修復(fù)方案

        通過研究分析,修復(fù)方案采用“NM400高強(qiáng)度耐磨鋼板+工字鋼龍骨+澆注聚氨酯涂層”結(jié)構(gòu)。該抗沖磨結(jié)構(gòu)充分利用了耐磨鋼板的高強(qiáng)度、高硬度物理特性,抗沖磨材料的耐磨特性,工字鋼龍骨的整體穩(wěn)定性,兩種軟、硬耐磨材料防護(hù)相結(jié)合,相互依托保護(hù),達(dá)到抗沖砸、抗沖磨的目的。

        將底板二期混凝土鑿除500 mm,拆除原底板門槽埋件,保留原插筋并按圖紙要求位置補(bǔ)充插筋,插筋采用植筋方式,其出露長度應(yīng)滿足埋件安裝要求,插筋抗拔強(qiáng)度不低于植筋抗拉強(qiáng)度。

        龍骨采用I20B工字鋼,沿順?biāo)鞣较虿贾?,總長9 m,中心距400 mm。在閘門底緣水封部位布設(shè)橫向工字鋼,作為底水封止水座,水封上游順?biāo)飨蛟O(shè)長2 m短龍骨,下游設(shè)7 m長龍骨,工字鋼底部布設(shè)插筋錨固于二期混凝土。工字鋼上表面較閘井底板低30 mm,工字鋼上翼緣寬102 mm,表面焊接NM400耐磨鋼板,鋼板厚20 mm,寬150 mm。為保證工字鋼龍骨的整體穩(wěn)定性,工字鋼采用角鋼焊接固定形成骨架,間距500 mm。工字鋼之間結(jié)構(gòu)空隙回填一級配C60高強(qiáng)度混凝土,抗?jié)B指標(biāo)W6,過水前齡期不低于28 d,回填面低于閘井底板高程30 mm,對回填混凝土表面進(jìn)行機(jī)械打磨、并保持表面干燥。

        為保證高速水流沖刷下材料的粘結(jié)性和牢固性,在兩工字鋼上翼緣焊接鋼板網(wǎng)加固,鋼板網(wǎng)材質(zhì)為Q235,厚度8 mm,網(wǎng)孔直徑10 mm,鋼板網(wǎng)底部采用螺紋鋼焊接支撐,起到連接型鋼、提高整體性、增加結(jié)合力及支撐的作用。鋼板網(wǎng)焊接完成清理完畢后,在基層及鋼板網(wǎng)表面涂刷專用底膠,將聚氨酯灌入鋼板網(wǎng)縫隙,然后將工業(yè)加熱毯、電熱管等加熱設(shè)備覆蓋到澆注式聚氨酯模具上,利用控溫設(shè)備控制溫度在100~120℃,對聚氨酯涂層進(jìn)行加熱固化,固化時間6~9 h,聚氨酯固化后對表面進(jìn)行打磨處理,以確保平整度,由此通過鋼板網(wǎng)將抗磨耐磨材料和型鋼形成有機(jī)整體。龍骨三維視圖及抗沖磨結(jié)構(gòu)示意圖分別見圖5、圖6。

        圖5 閘門底板龍骨三維視圖

        圖6 閘門底板抗沖磨結(jié)構(gòu)示意圖

        6 閘門底板修復(fù)后使用效果

        該閘門底板磨蝕破壞修復(fù)于2017年4月9日開工,當(dāng)年5月13日完工,歷時33 d。經(jīng)過兩個汛期的檢驗,使用效果較好,達(dá)到了抗沖磨蝕的目的,延長了維護(hù)周期,節(jié)省了維護(hù)成本。閘門底板修復(fù)后照片及汛后檢查照片分別見圖7、圖8。

        圖7 閘門底板工字鋼龍骨示意圖

        圖8 閘門底板抗沖磨結(jié)構(gòu)示意圖

        7 結(jié)語

        本文根據(jù)含沙水流和推移質(zhì)在流道中的運(yùn)動特性,以及抗沖磨蝕材料的性能特點(diǎn),研究出一種可抵御河床推移質(zhì)沖擊的抗沖耐磨結(jié)構(gòu)。該結(jié)構(gòu)能夠較好地解決水流中推移質(zhì)對底板的沖砸,并避免或減緩抗沖磨蝕材料不抗沖砸而發(fā)生剝離破壞的問題,具有抗沖磨、抗沖砸的優(yōu)點(diǎn)。該成果在抗沖磨措施上具有一定創(chuàng)新,可以為類似工程提供參考。但該結(jié)構(gòu)的實施也有不足之處,對施工工藝和環(huán)境具有較嚴(yán)格的控制要求。如澆筑式聚氨酯需有封閉的空間、干燥的環(huán)境、適宜的溫度,為滿足施工條件需花費(fèi)一定的費(fèi)用,增加了成本。

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