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        某浮選尾礦氧壓預(yù)處理—氰化浸出金銀試驗(yàn)研究

        2021-09-23 11:01:39白成慶陳國蘭付綢琳付高明
        黃金 2021年9期

        白成慶 陳國蘭 付綢琳 付高明

        摘要: 某浮選尾礦中金、銀品位分別高于2.5 g/t、100 g/t,具有回收利用價(jià)值。試驗(yàn)采用氧壓預(yù)處理—氰化浸出進(jìn)行回收,考察了氧壓、溫度、反應(yīng)時(shí)間、液固比及添加劑等因素對(duì)金、銀浸出率的影響。結(jié)果表明:在預(yù)處理氧壓1.5~1.8 MPa、溫度180 ℃~200 ℃、反應(yīng)時(shí)間1.0 h、液固比3 ∶ 1的條件下,預(yù)處理后浮選尾礦氰化浸出金浸出率為81.77 %,銀浸出率為33.29 %;添加劑的添加有利于提高銀浸出率。該研究為浮選尾礦工業(yè)回收金、銀提供技術(shù)參考。

        關(guān)鍵詞: 氧壓預(yù)處理;氰化浸出;浮選尾礦;金回收;浸出率

        ??中圖分類號(hào):TD926.4+2 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 開放科學(xué)(資源服務(wù))標(biāo)識(shí)碼(OSID):

        文章編號(hào):1001-1277(2021)09-0103-03 doi:10.11792/hj20210920

        ???引 言

        隨著黃金價(jià)格的攀升,如何高效綜合回收礦石中的金、銀等貴金屬,進(jìn)而最大限度地提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,是每個(gè)金屬礦山企業(yè)亟待解決的問題[1-3]。 但是,高品位及易開采金礦資源越來越少,含金銀尾礦成為重要的二次資源。由于過去采、選、冶技術(shù)的落后,以及難選、難浸含金資源未得到有效處理,造成相當(dāng)一部分金、銀等貴金屬損失。目前,對(duì)含金尾礦的資源化回收利用方法有重選法、浮選法、硫脲法、氰化法及溴化法等[3]。這些方法各有利弊,但對(duì)于難處理含金尾礦的處理效果均不理想,主要原因是難處理含金尾礦中金多以微細(xì)粒及包裹金形式存在于黃鐵礦或砷黃鐵礦等礦物中,并存在較多干擾金、銀浸出的元素,如砷、硫、銻、有機(jī)碳等有害雜質(zhì)[2-8]。

        摩洛哥某鉛鋅礦采用優(yōu)先選鉛—鋅硫混浮— 鋅硫分離工藝回收鉛、鋅后,產(chǎn)生的浮選尾礦中含金2.5 g/t以上, 含銀100 g/t以上,具有很高的回收價(jià)值,但由于金、銀顆粒極微細(xì)且被包裹在硫化礦物中,采用二次浮選、重選等選礦方法及常規(guī)炭漿(或炭浸)、堆浸提金工藝很難回收其中的金、銀[9-13]。本文以該浮選尾礦為原料,采用氧壓預(yù)處理,使被礦物包裹的金、銀裸露出來,以提高后續(xù)氰化浸出過程中金、銀的浸出率。

        1 尾礦性質(zhì)

        摩洛哥某浮選尾礦化學(xué)成分分析結(jié)果見表1。

        濕磨尾礦為1#浮選尾礦濕式球磨后的樣品,球磨后尾礦中水溶性物質(zhì)溶解,導(dǎo)致濕磨尾礦量降低39.3 %,因此其金品位與1#浮選尾礦相比有所提高。后續(xù)試驗(yàn)采用的原料均為濕磨尾礦。從表1可以看出:該浮選尾礦含金2.6 g/t,含銀約144 g/t,具有很高的回收價(jià)值。但是,浮選尾礦中的有害雜質(zhì)砷,對(duì)金、銀浸出有一定的影響。

        此外,對(duì)浮選尾礦進(jìn)行可溶性試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),可溶性物質(zhì)占39.3 %,經(jīng)化驗(yàn)分析確定其主要為硫酸亞鐵。硫酸亞鐵是浮選尾礦在長期堆存過程中二硫化鐵氧化生成的。

        2 試驗(yàn)結(jié)果及討論

        2.1 直接氰化法

        根據(jù)浮選尾礦的理化性質(zhì),采用堿性氰化法進(jìn)行浮選尾礦中金、銀回收試驗(yàn),結(jié)果見表2。

        從表2可以看出:該浮選尾礦屬難浸礦物,直接氰化金浸出率為5.25 %、銀浸出率為2.57 %。隨著礦物粒徑的減小,金、銀浸出率急劇增加;這說明浮選尾礦中金、銀可能被毒砂及脈石礦物等包裹,礦物粒徑減小,被包裹的金、銀裸露出來,促進(jìn)了金、銀與氰化溶液的接觸。但是,金浸出率要提高到60 %以上,需將礦物超細(xì)磨至-29.96 μm占90 %以上, 顯然這在工業(yè)上難以實(shí)現(xiàn),同時(shí)增加能耗,因此實(shí)際生產(chǎn)中通過增加磨礦細(xì)度來提高金、銀浸出率是不可取的。

        試驗(yàn)采用氧壓預(yù)處理破壞毒砂等對(duì)金、銀的包裹,使金、銀裸露出來。其原理是利用高壓釜作為反應(yīng)器,在高溫高壓下,通入富氧氣體作為氧化劑,使毒砂與氧氣反應(yīng),將尾礦中的二硫化鐵轉(zhuǎn)化為溶于水的硫酸鐵、硫酸及單質(zhì)硫,砷轉(zhuǎn)化為溶于水的砷鹽。

        2.2 氧壓預(yù)處理—氰化浸出法

        2.2.1 氧 壓

        取濕磨尾礦200 g,固定溫度150 ℃,反應(yīng)時(shí)間1.0 h,液固比5 ∶ 1,控制反應(yīng)釜氧壓為1.0 MPa、1.2 MPa、1.5 MPa、1.8 MPa、2.0 MPa,預(yù)處理完成后進(jìn)行氰化浸出,氰化浸出渣送樣檢測金、銀,計(jì)算金、銀浸出率。試驗(yàn)結(jié)果見圖1。

        從圖1可以看出:浮選尾礦氧壓預(yù)處理—氰化浸出后,金、銀浸出率比直接氰化浸出明顯提高。這說明氧壓預(yù)處理能很好地破壞毒砂對(duì)金、銀的包裹。隨著體系氧壓的增大,金、銀浸出率均隨之提高,特別是金浸出率提高幅度更大。當(dāng)氧壓為2.0 MPa時(shí),金浸出率為74.11 %; 這主要是因?yàn)檠鯄涸礁?,反?yīng)釜中溶液的氧化還原電位越高,毒砂被破壞得越徹底,金暴露越充分,金浸出率就越高。氧壓預(yù)處理對(duì)銀的氰化浸出影響不大。但是,氧壓越高,對(duì)設(shè)備的要求越高。綜合考慮,體系氧壓不能太高,控制在1.5~1.8 MPa 最好。

        2.2.2 溫 度

        取濕磨尾礦200 g,固定氧壓1.5 MPa,反應(yīng)時(shí)間1.0 h,液固比5 ∶ 1,控制反應(yīng)釜溫度為120 ℃、150 ℃、 180 ℃、200 ℃、220 ℃,預(yù)處理完成后進(jìn)行氰化浸出,氰化浸出渣送樣檢測金、銀,計(jì)算金、銀浸出率。試驗(yàn)結(jié)果見圖2。

        從圖2可以看出:氧壓預(yù)處理溫度對(duì)金、銀浸出率影響較大。隨著反應(yīng)釜溫度的增加,金、銀浸出率隨之提高。當(dāng)溫度為200 ℃時(shí),金、銀浸出率分別為75.88 %、38.71 %。當(dāng)溫度再升高,反應(yīng)釜中蒸氣壓繼續(xù)升高,造成反應(yīng)釜中氧壓降低,使溶液的氧化 還原電位降低,最終導(dǎo)致金、銀浸出率降低。因此,溫度控制在180 ℃~200 ℃最佳。

        2.2.3 反應(yīng)時(shí)間

        取濕磨尾礦200 g,固定溫度150 ℃,氧壓1.5 MPa, 液固比5 ∶ 1,控制反應(yīng)時(shí)間為0.5 h、1.0 h、 1.5 h、2.0 h、2.5 h,預(yù)處理完成后進(jìn)行氰化浸出,氰化浸出 渣送樣檢測金、銀,計(jì)算金、銀浸出率。試驗(yàn)結(jié)果見圖3。

        從圖3可以看出:氧壓預(yù)處理反應(yīng)時(shí)間對(duì)金、銀浸出影響較小。隨著反應(yīng)時(shí)間的延長,金、銀浸出率提高幅度較小;延長反應(yīng)時(shí)間只會(huì)增加時(shí)間成本。因此,預(yù)處理反應(yīng)時(shí)間為1.0 h最好。

        2.2.4 液固比

        取濕磨尾礦200 g,固定溫度150 ℃,氧壓1.5 MPa, 反應(yīng)時(shí)間1.0 h,控制液固比為3 ∶ 1,4 ∶ 1,5 ∶ 1,6 ∶ 1,7 ∶ 1,預(yù)處理完成后進(jìn)行氰化浸出,氰化浸出渣送樣檢測金、銀,計(jì)算金、銀浸出率。試驗(yàn)結(jié)果見圖4。

        從圖4可以看出:液固比對(duì)金、銀浸出影響也不是很大。當(dāng)液固比為3 ∶ 1時(shí),金、銀浸出率分別為59.33 %、24.00 %;當(dāng)液固比為7 ∶ 1時(shí),金、銀浸出率分別為68.90 %、26.49 %,增幅不大,但對(duì)于后續(xù)廢水處理量來說,液固比越大,廢水處理量越大。因此,在保證金、銀浸出率的同時(shí)液固比越小越好,確定最佳液固比為3 ∶ 1。

        2.2.5 添加劑用量

        由試驗(yàn)結(jié)果可知,氧壓預(yù)處理對(duì)提高金浸出率效果顯著。雖然金浸出率沒有達(dá)到90 %,但對(duì)于這種極難處理的浮選尾礦而言,指標(biāo)相對(duì)較好。氧壓預(yù)處理對(duì)銀浸出影響不大,因此添加石灰進(jìn)行堿性氧壓預(yù)處理,試驗(yàn)結(jié)果見表3。

        從表3可以看出,堿性氧壓預(yù)處理對(duì)提高銀浸出效果明顯,但金浸出率最高僅為39.05 %。

        2.2.6 驗(yàn)證試驗(yàn)

        試驗(yàn)確定的氧壓預(yù)處理最佳條件為: 氧壓1.5~1.8 MPa、溫度180 ℃~200 ℃、反應(yīng)時(shí)間1.0 h、液固比3 ∶ 1。在此條件下開展綜合驗(yàn)證試驗(yàn),結(jié)果見表4。

        從表4可以看出:在條件試驗(yàn)確定的最佳氧壓預(yù)處理?xiàng)l件及常規(guī)氰化浸出條件下,金、銀浸出率最高分別可達(dá)81.77 %、33.29 %。

        3 結(jié) 論

        1)采用氧壓預(yù)處理來提高浮選尾礦金、 銀浸出率是可行的,二者由直接氰化浸出時(shí)的5.25 %、2.57 % 分別提高到80 %以上、30 %以上,尤其金浸出率提高顯著。

        2)通過條件試驗(yàn)確定了氧壓預(yù)處理最佳條件,即氧壓1.5~1.8 MPa、溫度180 ℃~200 ℃、反應(yīng)時(shí)間1.0 h、液固比3 ∶ 1。在此條件下,金浸出率為81.77 %,銀浸出率為33.29 %。

        3)添加石灰進(jìn)行堿性氧壓預(yù)處理對(duì)提高銀浸出效果明顯,銀浸出率提高到60 %以上。

        [參 考 文 獻(xiàn)]

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        Experimental research on gold and silver recovery from certain flotation tailings

        with oxygen pressure pretreatment-cyanidation leaching

        Bai Chengqing,Chen Guolan,F(xiàn)u Choulin,F(xiàn)u Gaoming

        ( Hunan Shuikoushan Nonferrous Metals Group Co. ,Ltd. )

        Abstract:? The gold and silver grades in certain flotation tailings are higher than 2.5 g/t and 100 g/t respectively,making ?the tailings worth recovering.The experiment used oxygen pressure pretreatment-cyanidation leaching for recovery,and investigated the effect of oxygen pressure,temperature,reaction time,liquid-solid ratio and additives on gold and silver leaching rates.The results show that when the pretreatment oxygen pressure is 1.5-1.8 MPa,tempera-ture is 180 ℃-200 ℃,reaction time is 1.0 h and liquid-solid ratio is 3 ∶ 1,the gold cyanidation leaching rate of flotation tailings after pretreatment is 81.77 % and silver leaching rate is 33.29 %;the addition of additives is beneficial to improving silver leaching rate.The research can provide technical reference for industrial recovery of gold and silver from flotation tailings.

        Keywords: oxygen pressure pretreatment;cyanidation leaching;flotation tailings;gold recovery;leaching rate

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