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        基于加壓水平過濾的壓濾系統(tǒng)改造分析

        2021-09-21 11:59:00
        機(jī)械管理開發(fā) 2021年8期
        關(guān)鍵詞:過濾機(jī)濾餅懸浮液

        宋 琛

        (大地選煤工程有限責(zé)任公司同忻選煤廠,山西 大同 037001)

        引言

        選煤廠的深加工技術(shù)正逐步向著精細(xì)化方向改進(jìn),在加工過程中煤泥的脫水是選煤廠必須經(jīng)過的一道關(guān)鍵工序。目前,過濾技術(shù)是煤泥脫水的主要手段方法,煤泥水在經(jīng)過過濾系統(tǒng)時(shí)流體的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)和過濾系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)是現(xiàn)研究脫水效率的兩大關(guān)鍵因素[1-2]。

        對(duì)于煤泥水等的細(xì)粒物料過濾方面,現(xiàn)社會(huì)上有真空過濾機(jī)、板框式壓濾機(jī)、箱式壓濾機(jī)、袋式過濾機(jī)等多種過濾設(shè)備,但是在對(duì)于煤泥水過濾的效率、運(yùn)行時(shí)間、投資使用等多個(gè)方面仍不能夠達(dá)到洗選工藝上的脫水工藝要求。因此這就需要從細(xì)粒物料脫水原理及裝備上進(jìn)行全方位的分析設(shè)計(jì),研究過濾過程中過濾成餅的過程。

        1 加壓水平過濾成餅過程

        過濾過程主要是通過分析濾餅內(nèi)部流體的運(yùn)動(dòng)規(guī)律及顆粒在實(shí)施壓濾時(shí)固體的運(yùn)動(dòng)規(guī)律。煤泥水過濾的基本規(guī)律中主要以達(dá)西經(jīng)驗(yàn)公式(如式1)為基礎(chǔ),分析過濾阻力和滲流理論的前提下,對(duì)濾餅的結(jié)構(gòu)變化及顆粒形狀的變化進(jìn)行研究。

        式中:ΔP 為跨過濾層的壓差,Pa;L 為濾層厚度,m;Q 為體積流量,m3/s;A 為濾層的截面積,m2;μ 為流體的黏度,Pa·s;k 為滲透系數(shù),m2。

        加壓過濾煤泥水成餅的過程大致可以分成三個(gè)環(huán)節(jié),首先由于自身重力影響煤泥水中的粗、重顆粒會(huì)進(jìn)行自然的重力沉降,粗、重顆粒是懸浮液中作為最先接觸到濾布的,并且聚集在濾布上。粗、重顆粒會(huì)分布在濾布上,并在濾布上形成比較均勻的新的過濾層。由于粗、重顆粒的存在使得濾布的過濾尺度與孔隙綠發(fā)生改變,并且粗、重顆粒越大懸浮液中的較細(xì)的顆粒的容納率就越大。再加上大氣壓力的作用,較細(xì)顆粒能夠迅速“鉆隙”,具有相對(duì)較高的向下運(yùn)動(dòng)的速率,最終能夠形成粗、重顆粒作為較細(xì)顆粒的骨架,較細(xì)顆粒充填在骨架中間。該階段濾布上層會(huì)形成以顆粒為結(jié)構(gòu)的過濾層,濾布和顆粒形成的過濾層會(huì)導(dǎo)致過濾餅阻力的增大,過濾速率會(huì)相應(yīng)的降低[3]。加壓過濾發(fā)生在過濾的第三環(huán)節(jié),通過對(duì)第一環(huán)節(jié)自然沉降和大氣壓作用下形成的結(jié)果增加ΔP的壓縮空氣壓力作用,增加過濾的動(dòng)力,提高更細(xì)顆粒繼續(xù)向下運(yùn)動(dòng)的速率,最終使得濾液通過濾餅與濾布的阻力,完成脫水的過程。

        2 加壓水平過濾裝置的工作原理

        當(dāng)煤泥水通過加壓水平過濾裝置的承壓區(qū)域內(nèi)時(shí),由于此時(shí)沒有加壓,顆粒會(huì)在重力與大氣壓的作用下進(jìn)行主動(dòng)沉降,粗重顆粒會(huì)率先達(dá)到濾布的上端,形成濾餅的最底端。當(dāng)給料結(jié)束后,通過氣泵將壓縮氣體打入到穩(wěn)壓罐內(nèi),穩(wěn)壓罐閥門打開,壓縮氣體與大氣壓之間會(huì)形成壓力差,增加過濾的動(dòng)能,由于剛開始時(shí)懸浮液濃度相對(duì)較低,濾餅同濾布之間形成的過濾阻力較小,細(xì)小顆粒會(huì)有較大的過濾速率,隨著細(xì)小顆粒的不斷填充,形成新的填充層,濾餅和濾布形成的過濾阻力不斷增大,懸浮液的濃度逐漸升高,細(xì)小顆粒不斷沉積在濾餅上,最終形成底層為粗重顆粒,上層為較細(xì)顆粒的濾餅[4]。這一過程不斷重復(fù)進(jìn)行,當(dāng)濾餅達(dá)到一定程度后,通過電機(jī)帶動(dòng)驅(qū)動(dòng),濾餅到達(dá)卸料處從裝置上脫落,完成加壓過濾過程。由于加壓過濾完成后的濾布可對(duì)其進(jìn)行高壓水沖洗,能夠循環(huán)往復(fù)使用。

        3 同忻選煤廠優(yōu)化改造應(yīng)用

        同忻選煤一廠設(shè)有兩個(gè)直徑40 m的濃縮機(jī)(一用一備),小時(shí)處理煤泥能力為200 t,3 臺(tái)傳統(tǒng)過濾機(jī),合計(jì)小時(shí)處理煤泥能力為180 t,按照設(shè)計(jì)小時(shí)帶煤量2 000 t,細(xì)煤泥含量8.5%計(jì)算,每小時(shí)產(chǎn)生的煤泥量為170 t,如果有1 臺(tái)過濾機(jī)故障停機(jī),或者遇火成巖細(xì)煤泥含量增多,煤泥系統(tǒng)處理能力不足和傳統(tǒng)過濾機(jī)細(xì)煤泥處理效果差的弊端就會(huì)暴露出來,嚴(yán)重制約生產(chǎn)。

        為了不影響生產(chǎn),在主廠房原變配電室北側(cè)新建空壓機(jī)房及配電室聯(lián)合建筑,待新空壓機(jī)房正常使用后拆除原空壓機(jī)房及儲(chǔ)氣罐,并在原空壓機(jī)房位置新建加壓過濾設(shè)備車間,同時(shí)在新建加壓過濾設(shè)備車間北側(cè)新建煤泥卸載站,701 帶式輸送機(jī)機(jī)尾后延,改造原主廠房514 濾餅刮板輸送機(jī)。全廠細(xì)煤泥可以落入后延的701 帶式輸送機(jī)進(jìn)入產(chǎn)品倉(cāng),也可以落入新增的煤泥出廠帶式輸送機(jī)經(jīng)轉(zhuǎn)載進(jìn)入新建煤泥卸載站單獨(dú)落地,增加了工藝系統(tǒng)的靈活性。最終的選煤廠洗選工藝確定為:150~50 mm 塊煤采用重介淺槽分選機(jī)分選,50~1.5 mm 末煤采用三產(chǎn)品重介旋流器分選,1.5~0.15 mm 粗煤泥采用螺旋分選機(jī)分選,0.15~0 mm 細(xì)煤泥采用加壓過濾機(jī)+板框壓濾機(jī)聯(lián)合脫水回收。同時(shí),將細(xì)煤泥下料溜槽進(jìn)行改造,使一、二廠細(xì)煤泥既可以去精煤出廠皮帶,又可以去中煤出廠皮帶,以便根據(jù)需要靈活調(diào)整。改造完成后煤泥水系統(tǒng)原則流程如圖1 所示。

        圖1 煤泥水系統(tǒng)原則流程圖

        4 結(jié)語(yǔ)

        通過分析加壓過濾成餅的過程,利用加壓過濾裝置對(duì)同忻選煤廠進(jìn)行過濾系統(tǒng)的改造,與傳統(tǒng)過濾系統(tǒng)進(jìn)行比對(duì)效果分析(見表1),加壓過濾裝置在理論基礎(chǔ)、工作原理、實(shí)踐應(yīng)用上都有著很大的優(yōu)勢(shì),處理能力有了很大的提升,并且濾餅的水分較原來明顯降低。加壓過濾成餅不僅能夠提升過濾系統(tǒng)的運(yùn)行效率,也同時(shí)為今后研究更加高效、連續(xù)、可靠的脫水設(shè)備打下了基礎(chǔ),能夠更好地促進(jìn)潔凈煤的發(fā)展,提高資源回收利用率。

        表1 過濾結(jié)果對(duì)比

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