陳海亮
(晉能控股煤業(yè)集團趙莊二號井,山西 長治 047100)
近年來,隨著我國裝備制造產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展,智能化礦山[1-2]建設(shè)成為礦井的發(fā)展方向。但是,目前我國眾多中小礦井的生產(chǎn)自動化程度低,作業(yè)人員多且勞動強度大,礦井生產(chǎn)效率低,同時礦井的安全生產(chǎn)得不到保證。例如趙莊二號井目前泵房閥門均為手動閥門,需手動操作完成,過程繁瑣、啟泵時間長、設(shè)備故障難以被及時發(fā)現(xiàn),給礦井安全排水帶來嚴重隱患。而運用礦井中央水泵房自動排水控制系統(tǒng)[3-4],不僅能夠達到減人提效的目的,而且能夠保證礦井安全排水,及時提供設(shè)備故障信息,為智能化礦井建設(shè)奠定基礎(chǔ)。
中央水泵房自動化排水系統(tǒng)分為控制層、傳輸層和管理層三層結(jié)構(gòu),如圖1 所示。控制層以PLC為主控制器;傳輸層由環(huán)網(wǎng)交換機、光纖等組成,通過以太環(huán)網(wǎng)實現(xiàn)控制箱與網(wǎng)絡(luò)的對接;管理層即為地面監(jiān)控中心,有2 套工控機,主要完成對控制器的參數(shù)傳遞與命令的傳達,同時可完成圖形、報表、曲線等信息的存儲與展示??刂葡到y(tǒng)采用主站+分站模式,每臺分站對應(yīng)一臺水泵及附屬設(shè)備。各分站通過一根CAN 總線串接,各分站互不干擾。系統(tǒng)主要由流量傳感器、壓力傳感器、溫度傳感器、液位傳感器,電動閘閥、電動球閥等執(zhí)行機構(gòu)以及具備云臺和拾音功能的攝像儀組成。同時系統(tǒng)本安操作臺能實現(xiàn)水泵排水系統(tǒng)的遠程、就地自動啟停、自動輪換、故障智能切換、避峰填谷、自動診斷等功能。
圖1 系統(tǒng)框架圖
2.1.1 數(shù)據(jù)采集
在中央泵房的主要部位安裝水位開關(guān)、管路流量開關(guān)、溫度開關(guān)、閘閥開關(guān)、壓力變送器等傳感器,通過傳感器采集關(guān)鍵數(shù)據(jù),將其傳送到PLC 控制箱,由PLC 控制箱實現(xiàn)自動控制,水泵房系統(tǒng)設(shè)計如圖2 所示。主要改造位置有:對出水口閘閥的改造是,將中央水泵房水泵上的出水手動閘閥更換為電動閘閥;對排真空管的改造是,在每臺水泵上安裝2 臺礦用本安型電動球閥;在每臺水泵排氣口和出水口各安裝一臺壓力傳感器,進行壓力監(jiān)測;在中央泵房主水倉內(nèi)安裝2 臺不同原理的水位傳感器;在主排水管道上安裝2 臺礦用隔爆兼本安型數(shù)字超聲波流量計;在水泵預(yù)埋溫度采集接口安裝溫度傳感器,采集水泵電機的三相定子溫度和軸承溫度。
圖2 水泵房系統(tǒng)設(shè)計圖
2.1.2 系統(tǒng)控制方式
現(xiàn)場控制系統(tǒng)主要由PLC 控制箱、采集分站和外圍傳感器組成;遠程控制系統(tǒng)由監(jiān)控室內(nèi)計算機及控制軟件構(gòu)成。中央水泵房排水監(jiān)控系統(tǒng)具備遠程控制、就地控制以及自動控制三種操作方式。遠程控制功能是,通過地面監(jiān)控中心,遠程開停單臺或多臺水泵;就地控制功能是,只有在自動和遠程控制故障時,方可人為就地啟停水泵,可以觀察水位、壓力等主要參數(shù);自動控制功能是,根據(jù)水位和井下用電負荷“移峰填谷”原則,按照水泵工藝流程,自動執(zhí)行單臺或多臺水泵的啟動停止,水泵可輪換工作。中央水泵房排水監(jiān)控系統(tǒng)可將泵房現(xiàn)場的各種運行參數(shù)、設(shè)備狀態(tài)通過網(wǎng)絡(luò)傳到地面監(jiān)控計算機。
2.1.3 系統(tǒng)故障保護
為了實現(xiàn)水泵房排水監(jiān)控系統(tǒng)的安全可靠,設(shè)計有壓力保護、電動機故障保護、電動閘閥故障保護、流量保護和涌水異常報警燈多種保護功能,出現(xiàn)異常情況時系統(tǒng)可實時報警,并開啟停車等保護措施。同時在控制系統(tǒng)中加入帶云臺遠程控制的網(wǎng)絡(luò)高清視頻攝像儀(含拾音器),把整個水泵房的實時圖像及現(xiàn)場聲音傳輸至地面調(diào)度中心,能夠?qū)崟r顯示水泵房內(nèi)的情況,并通過上位機畫面選擇性查看視頻圖像,監(jiān)聽泵房現(xiàn)場聲音,真正保證和實現(xiàn)泵房的無人值守。
2.1.4 控制功能
排水控制系統(tǒng)可根據(jù)水倉水位高低、水泵狀態(tài)和用電峰谷等因素,自動控制水泵的開、停及水泵的輪換。系統(tǒng)可記錄水泵的啟停次數(shù)和運行時間以及管路使用次數(shù)和流量等參數(shù),并且根據(jù)這些運行參數(shù)按一定的規(guī)律自動啟停相應(yīng)的水泵,使各個水泵及其管路的工作時間均等,可防止長期停用備用泵、電氣設(shè)備和備用管路而導(dǎo)致設(shè)備受潮或出現(xiàn)其他故障,影響礦井排水安全。同時系統(tǒng)可根據(jù)水倉水位高低,井下用電負荷的高峰低谷以及供電部門所規(guī)定的平段、谷段、峰段供電電價等因素,合理啟停水泵。
在地面控制中心安裝有上位機軟件,可以實現(xiàn)遠程監(jiān)控井下設(shè)備。將地面監(jiān)控中心的監(jiān)控主機接入全礦井安全生產(chǎn)自動化控制網(wǎng),使礦方技術(shù)主管人員在地面即可掌握井下主排水系統(tǒng)設(shè)備的所有檢測數(shù)據(jù)及工作狀態(tài)。
2.2.1 實時監(jiān)控
實時監(jiān)控分為排水界面和遠程控制模式。排水界面顯示井下所有設(shè)備的運行狀態(tài)、礦井水的流動效果、井下排水作業(yè)情況;在遠程控制模式界面,工作人員在授權(quán)條件下可以啟停井下設(shè)備,實現(xiàn)遠程控制功能。
2.2.2 報警
報警按實時性可分為實時報警和歷史報警。實時報警以燈光閃爍的方式予以提示,并顯示當前報警信息;歷史報警是將實時報警信息存儲到歷史數(shù)據(jù)庫中,然后可以根據(jù)不同的查詢條件進行查詢,可以永久保存報警信息,為監(jiān)控人員分析故障提供依據(jù)。
2.2.3 報表及曲線
上位機可將現(xiàn)場信息以電子表格形式存儲,可以便捷地匯總流量、軸溫、液位等信息,同時可將現(xiàn)場信息以歷史曲線、折線的形式進行儲存,供相關(guān)人員查詢?nèi)我庾兞吭谶^去任意時刻的數(shù)值,提取有用的歷史信息。
1)TH24 礦用本安型操作臺,配有工控操作顯示屏和指示燈,可實時顯示多種運行狀態(tài)及故障狀態(tài)、報警信息、參數(shù)設(shè)置以及電機電流等,具有多種模式切換和控制功能;
2)KXJ-127 礦用隔爆兼本質(zhì)安全型可編程控制箱,通過輸入口監(jiān)測設(shè)備的運行狀態(tài)及參數(shù),通過輸出口控制設(shè)備的啟動與停止以及報警等,通過以太網(wǎng)電接口進行監(jiān)測數(shù)據(jù)的傳輸,有16 路開關(guān)量輸入、8 路開關(guān)量輸出、2 路模擬量輸入、1 個以太網(wǎng)電接口和1 個以太網(wǎng)光接口。KXJ-127 礦用隔爆兼本質(zhì)安全型可編程控制箱與F2 分站安裝在一起,同內(nèi)部PLC 實現(xiàn)通訊;
3)KTC155-F2 礦用隔爆兼本安型監(jiān)控分站,具有采集水泵傳感器數(shù)據(jù)、控制閘閥和球閥等功能;
4)礦用本安云臺攝像儀;
5)GUY5 礦用液位傳感器;
6)LCZ-803 礦用隔爆兼本安型數(shù)字超聲波流量計;
7)礦用隔爆兼本安型直流穩(wěn)壓電源;
8)礦用本質(zhì)安全型壓力傳感器GYD10。
趙莊二號井對該系統(tǒng)進行了安裝調(diào)試并進行了試運行,通過近一年的運行情況來看,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,能夠?qū)崿F(xiàn)對中央水泵房就地控制、自動控制及遠程控制等功能,泵體的各種保護參數(shù)顯示準確,視屏聯(lián)動畫面清晰,系統(tǒng)故障率較低,技術(shù)人員可根據(jù)系統(tǒng)提示故障位置進行設(shè)備檢修維護,減少了作業(yè)人員,提高了工作效率,達到減人提效的目的。
井下水泵房自動排水系統(tǒng)可以實現(xiàn)排水系統(tǒng)的集成化、數(shù)字化、智能化、信息化,實現(xiàn)中央泵房的無人值守,有效降低排水作業(yè)人員的勞動強度、減少設(shè)備故障率、減少設(shè)備和人員的投入,可達到減員增效的目的,為礦井實現(xiàn)自動化、智能化奠定基礎(chǔ)。