付歆釗
(云南天安化工有限公司,云南 昆明 650309)
云南天安化工有限公司220kV 總降壓站為云天化草鋪工業(yè)園區(qū)供電,該站按二級(jí)負(fù)荷設(shè)計(jì),于1995年12月竣工投運(yùn)。設(shè)備型號(hào):SFPSZ9-150000/220(GY),容量為2×15 萬KVA主變2 臺(tái),站內(nèi)含220kV、110kV、35kV、33.3kV、6kV 等電壓等級(jí),目前供電最大需量約9 萬kW,平均負(fù)荷6.8 萬kW。
兩回220kV 線路分列運(yùn)行實(shí)現(xiàn)雙回路供電,母聯(lián)備用電源自投裝置(BZT)處于投入位。站內(nèi)目前運(yùn)行方式為一臺(tái)主變運(yùn)行、一臺(tái)主變熱備用。當(dāng)運(yùn)行變壓器故障時(shí),需手動(dòng)恢復(fù)熱備變壓器,正常情況下,需要10 ~20min 恢復(fù)供電。
2019年6月完成最近一次預(yù)防性試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)論為合格,2020年1月~5月,3#主變處于備用狀態(tài)。2020年5月對(duì)變壓器本體油分析,試驗(yàn)結(jié)論為合格。試驗(yàn)周期均按中國南方電網(wǎng)責(zé)任公司Q/CSG114002-2011《電氣設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》進(jìn)行。2020年5月3#主變按《石油化工設(shè)備維護(hù)檢修規(guī)程第六冊(cè)電氣設(shè)備》規(guī)程開展小修、絕緣測(cè)試合格,并投運(yùn)至事故發(fā)生之日。期間每班按時(shí)巡檢,記錄運(yùn)行參數(shù),主變及附屬設(shè)備均正常運(yùn)行,未發(fā)異常情況。
事 故 經(jīng) 過:2020年11月10 日17:01,220kV3#主 變差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,四側(cè)開關(guān)跳閘,全站失電。3#主變主保護(hù)比率差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作值( 二次值):A 相:5.267A,B 相:7.458A,C 相:5.199A,聯(lián)跳3#主變四側(cè)斷路器。(定值按昆明供電局電力調(diào)度中心2010年3月11 日下發(fā)通知單整定:最小動(dòng)作電流值:1.64A,最小制動(dòng)電流2.952A,比率制動(dòng)系數(shù)0.5)。確認(rèn)3#主變開關(guān)故障四側(cè)開關(guān)跳閘后,立即對(duì)處于熱備用狀態(tài)的1#主變進(jìn)行投運(yùn),17:21 分1#主變由熱備轉(zhuǎn)為運(yùn)行,恢復(fù)220kV 變電站供電,各生產(chǎn)裝置陸續(xù)組織恢復(fù)生產(chǎn)。
直接原因:3#電抗器分支3-Ⅱ段母排三相弧光短路造成主變差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作。
主要原因:3#電抗器B 相繞組絕緣下降、直阻超標(biāo)。B相電抗器因?qū)娱g絕緣損壞,形成層間回路短接,導(dǎo)致該臂自感瞬時(shí)大幅變化,在互感的作用下形成疊加,導(dǎo)致該臂阻抗瞬時(shí)發(fā)生較大變化,故在該臂線圈及出線母排上形成較高的過電壓,導(dǎo)致B 相母線對(duì)A、C 相母線放電擊穿,形成三相弧光短路,主變差動(dòng)保護(hù)可靠動(dòng)作切除故障點(diǎn)。電抗器為25年前安裝投產(chǎn)設(shè)備,現(xiàn)場(chǎng)缺乏有效的監(jiān)控及預(yù)警系統(tǒng),設(shè)備發(fā)生故障時(shí)無提前預(yù)判預(yù)警功能。
220kV 總降供電系統(tǒng)恢復(fù)后(由1#主變帶所有負(fù)荷),裝備管理中心立即組織對(duì)3#主變相關(guān)設(shè)備進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)明顯故障特征的有3 個(gè)地方:(1)3#主變6kV 側(cè)出線電抗器II 段母線有弧光短路的痕跡;(2)6kV 側(cè)出線電抗器B 相有發(fā)熱痕跡;(3)母排A 相三處瓷瓶損壞。
在檢查同時(shí),聯(lián)系有相關(guān)資質(zhì)的單位開展相關(guān)試驗(yàn),于11月11 ~12 日對(duì)3#主變及所屬相關(guān)一、二次設(shè)備進(jìn)行試驗(yàn)檢查。具體情況如下:(1)3#主變220kV 側(cè)、110kV 側(cè)、6kV 側(cè)斷路器線圈直流電阻及絕緣電阻測(cè)量、分合閘線動(dòng)作電壓、分合閘時(shí)間及同期、導(dǎo)電回路電阻測(cè)量,CT 絕緣、直阻及勵(lì)磁特性進(jìn)行試驗(yàn)。(2)3#主變繞組連同套管直流電阻、繞組變形、絕緣(吸收比)測(cè)試、本體油分析、繞組連同套管介損、各側(cè)套和絕緣、介損及電容量測(cè)試。(3)3#電抗器直流電阻、耐壓、絕緣電阻測(cè)試。(4)3#主變保護(hù)全檢。
如表1 經(jīng)過試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析:3#主變、3#主變四側(cè)開關(guān)、3#主變保護(hù)裝置試驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示上述設(shè)備完好。3#電抗器B 相直阻超標(biāo),不符合投運(yùn)條件。
表1
三相母排弧光短路原因分析如下:3#主變6kV 側(cè)限流電抗器為分裂電抗器(見圖1、圖2),電抗器正常運(yùn)行時(shí),由于兩分支里電流方向相反,電抗器的兩臂自感可通過互感進(jìn)行抵消,使兩分支的電抗減小,分裂電抗器每個(gè)分段的電抗相當(dāng)于普通電抗器電抗的1/4,因而電壓損失減小,使負(fù)荷電流造成的電壓損失較普通電抗器小。當(dāng)一分支出線發(fā)生短路時(shí),該分支流過短路電流,分裂電抗器每個(gè)分段電抗較正常運(yùn)行值增大四倍,故限制短路的作用比正常運(yùn)行值大,使母線的殘余電壓較高。當(dāng)兩個(gè)分支負(fù)荷偏差較大,將引起兩分段電壓偏差增大,使分段電壓波動(dòng)較大,造成用戶電動(dòng)機(jī)工作不穩(wěn)定,甚至分段出現(xiàn)過電壓。
圖1 正常運(yùn)行狀態(tài)下的分裂電抗器
圖2 正常運(yùn)行時(shí)的偏移
2010年,該電抗器B 相II 段出線發(fā)生短路造成繞組損壞,后經(jīng)修復(fù)后運(yùn)行,此次發(fā)現(xiàn)該修復(fù)部位絕緣層有明顯老化、發(fā)黑的跡象,可斷定該部位絕緣嚴(yán)重下降。2021年5月投運(yùn)前正常檢視,未發(fā)現(xiàn)異常。根據(jù)運(yùn)行記錄可知,事故發(fā)生前該電抗器I 段出線運(yùn)行電流2100A 左右,II 段出線運(yùn)行電流1200A 左右,功率因數(shù)0.87,兩臂運(yùn)行存在較大不平衡,正常運(yùn)行時(shí)不影響系統(tǒng)運(yùn)行。根據(jù)計(jì)算公式可知,兩臂的運(yùn)行電壓偏移量,與兩臂運(yùn)行電流、電流無功分量(通過功率因數(shù)體現(xiàn))、電抗器短路阻抗及電感量(自感及互感)相關(guān)。事故發(fā)生時(shí),B 相電抗器因?qū)娱g絕緣損壞,在6kV 電壓的作用下,形成層間回路短接,導(dǎo)致該臂自感瞬時(shí)大幅變化,而另一臂形成的互感,與該側(cè)變化的自感方向一致,形成疊加,導(dǎo)致該臂阻抗瞬時(shí)發(fā)生較大變化,故在該臂線圈及出線母排上形成較高的過電壓,導(dǎo)致B 相母線對(duì)A、C 相母線放電擊穿,形成三相弧光短路,主變差動(dòng)保護(hù)可靠動(dòng)作切除故障點(diǎn)。