李建剛
摘 要:針對煤礦副產(chǎn)品煤泥的利用,有利于降低鍋爐的生產(chǎn)成本。文章分析了某煤礦自備循環(huán)流化床鍋爐煤泥輸送系統(tǒng)的運(yùn)行問題及其原因,詳細(xì)介紹了煤泥系統(tǒng)的改造方案。改造后的鍋爐能夠?qū)崿F(xiàn)全煤泥穩(wěn)定運(yùn)行,對循環(huán)流化床鍋爐燃用煤泥方面具有借鑒意義。
關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐;全煤泥燃燒;膏體泵;攪拌倉
中圖分類號:TK229.3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-1064(2021)08-090-02
DOI:10.12310/j.issn.1674-1064.2021.08.045
煤泥是煤炭生產(chǎn)過程中的副產(chǎn)品,綜合利用難度大,堆放占用場地且污染環(huán)境。近些年,為進(jìn)一步降低燃料成本,解決煤泥堆放難題,國內(nèi)不少循環(huán)流化床鍋爐開始摻燒煤泥。
循環(huán)流化床鍋爐的燃燒特點(diǎn)是,燃料適用性廣、氮氧化物排放低、燃燒效率高,尤其是能燃用高水分、高灰分、熱值較低的劣質(zhì)燃料,如煤矸石、煤泥等[1]。由于煤泥熱值相對較高、價(jià)格便宜,且很多煤礦都有自備電廠或自用鍋爐,因此燃用煤泥也為煤礦減輕了儲存、外銷的壓力。
內(nèi)蒙古鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司配備有2臺45t/h的循環(huán)流化床鍋爐,初始設(shè)計(jì)為煤炭和煤泥混燒,考慮到礦產(chǎn)煤泥量大,后經(jīng)改造,可實(shí)現(xiàn)全煤泥穩(wěn)定燃燒。
1 煤泥系統(tǒng)介紹
1.1 煤泥來源
煤礦配套洗煤廠為鍋爐供應(yīng)煤泥,大部分煤泥由壓濾機(jī)擠壓成塊狀,少部分煤泥是場地自然晾曬的,供應(yīng)量充足。煤泥全水分為35%左右,灰分為25%左右,熱值14 500kJ/kg。
1.2 煤泥系統(tǒng)配置及煤泥輸送流程
單臺循環(huán)流化床鍋爐在爐頂有2個入爐口,配備2條獨(dú)立膏體泵送管道和2臺獨(dú)立膏體泵,共用1個攪拌倉。兩臺鍋爐配置相同,煤泥系統(tǒng)相互獨(dú)立[2]。
煤泥由皮帶運(yùn)送至攪拌倉,攪拌倉內(nèi)有攪拌器,用于將煤泥攪拌均勻。攪拌好的煤泥由給料機(jī)送至膏體泵,再經(jīng)膏體泵送至鍋爐頂部的入爐口。給料機(jī)和膏體泵的額定出力為15t/h,攪拌倉體積是30m3。
2 煤泥系統(tǒng)的運(yùn)行問題
煤礦用汽負(fù)荷在40t/h左右,單臺鍋爐運(yùn)行即可滿足要求,因此煤礦的鍋爐是一用一備。在鍋爐運(yùn)行后,投運(yùn)給煤系統(tǒng)和單臺膏體泵后,出現(xiàn)燃燒不充分、底渣含碳量高、結(jié)焦等問題。經(jīng)分析,原因主要在煤泥系統(tǒng)。
2.1 煤泥入爐口管徑過大
膏體泵廠家在進(jìn)行煤泥系統(tǒng)設(shè)計(jì)時,考慮到煤泥輸送管道長(200m),為防止輸送壓力過高而損壞設(shè)備,將煤泥入爐口管徑設(shè)計(jì)為DN200。在實(shí)際運(yùn)行中,由于入爐管徑大,直接導(dǎo)致入爐煤泥團(tuán)過大。大團(tuán)煤泥進(jìn)入爐膛后破碎程度不足,沉入料層底部,燃盡時間過長,導(dǎo)致煤泥燃燒不充分,底渣含碳量增加。
2.2 兩臺膏體泵不能實(shí)現(xiàn)一用一備
按照初始設(shè)計(jì),膏體泵是一用一備的運(yùn)行方式。兩個煤泥入爐口位于爐頂,在運(yùn)行一臺膏體泵后,大量的煤泥從單個入爐口進(jìn)入爐膛,導(dǎo)致進(jìn)煤泥的一側(cè)爐底結(jié)焦[3]。
2.3 煤泥輸送管道堵塞
洗煤廠供應(yīng)的煤泥含水量低,煤泥干硬,需要在攪拌倉內(nèi)加水,經(jīng)長時間攪拌才能使用。煤泥攪拌倉的容積為30m3,在膏體泵高負(fù)荷運(yùn)行時,已經(jīng)攪拌好的煤泥僅夠用3h,后續(xù)加入攪拌倉的煤泥不能充分?jǐn)嚢杌旌?,低水分的煤泥進(jìn)入膏體泵管道后,阻力極大,引起煤泥輸送管道堵塞。
3 鍋爐全煤泥燃燒改造
鍋爐經(jīng)過初步的運(yùn)行,煤泥系統(tǒng)暴露出以上幾個主要的問題。經(jīng)過多方共同商議,考慮到業(yè)主方的煤泥產(chǎn)量較大,決定對煤泥系統(tǒng)進(jìn)行改造,以期能夠?qū)崿F(xiàn)全煤泥燃燒。改造方案針對出現(xiàn)的問題,對煤泥入爐口、攪拌倉以及相關(guān)管道做了規(guī)劃[4]。給煤系統(tǒng)不做調(diào)整,在點(diǎn)爐或者煤泥系統(tǒng)故障時,可以投運(yùn)給煤系統(tǒng)來保證鍋爐的穩(wěn)定運(yùn)行。
3.1 煤泥入爐口改造
考慮到煤泥入爐口管徑過大,以及單個入爐口進(jìn)煤泥容易產(chǎn)生結(jié)焦的問題,提出改造方案如下:在爐頂部煤泥進(jìn)料口上方約1m處的進(jìn)料管道(φ219×8)上加裝連接母管,使兩根進(jìn)料管道相連通,母管長1 900mm,采用φ219×8的20#無縫鋼管,兩端封口。母管下方原進(jìn)料管拆除,加裝2根進(jìn)料管,采用φ108×4的20#無縫鋼管。兩根加裝的進(jìn)料管以母管中心點(diǎn)為基準(zhǔn)左右對稱安裝,下端分開呈八字形,分別與爐膛頂部的兩個進(jìn)料口相連接。進(jìn)料管靠近爐膛進(jìn)料口處開孔,豎直安裝φ108×4的20#無縫鋼管及DN100閘閥,作為疏通用的檢修孔。新加裝的管道應(yīng)在合適位置安裝支吊架進(jìn)行固定,如圖1所示。
3.2 煤泥攪拌倉改造
礦供煤泥水分較低,需要在攪拌倉內(nèi)加水?dāng)嚢璨拍茼樌盟?,攪拌倉容積又不能夠維持膏體泵長時間連續(xù)運(yùn)行。關(guān)于這個問題的初步設(shè)想是,更換容積較大的攪拌倉,但又受限于現(xiàn)場空間不足,再加上更換攪拌倉的費(fèi)用過高,因此直接更換攪拌倉的想法與實(shí)際不符。由于單臺鍋爐可以滿足礦用負(fù)荷,兩臺鍋爐一用一備,那么煤泥攪拌倉也是一用一備,將兩個攪拌倉聯(lián)通起來,也相當(dāng)于對攪拌倉的變相擴(kuò)容。具體實(shí)施的改造方案如下:在2#鍋爐3#膏體泵出口管道上安裝旁路,旁路管道接至1#鍋爐攪拌倉頂部。旁路管道采用φ219×8的20#無縫鋼管,裝設(shè)DN200閘閥一個。在1#鍋爐2#膏體泵出口管道加裝旁路接至2#鍋爐攪拌倉。管道規(guī)格及閥門裝設(shè)方式與2#鍋爐相同。圖中的1#、4#膏體泵均按這種方式改造,如圖2所示。
關(guān)于改造后的運(yùn)行方式,以2#鍋爐運(yùn)行、1#鍋爐備用為例來說,點(diǎn)爐前,兩個攪拌倉的煤泥攪拌好,達(dá)到可以直接泵送的要求。待煤泥系統(tǒng)投運(yùn)后,2#鍋爐攪拌倉內(nèi)膏體泵送至鍋爐,同時啟動2#膏體泵將1#鍋爐攪拌倉內(nèi)的煤泥輸送至2#鍋爐攪拌倉。同時,向1#鍋爐攪拌倉內(nèi)灌入煤泥并開始攪拌,循環(huán)往復(fù),可以實(shí)現(xiàn)2個攪拌倉同時為1臺鍋爐攪拌并供應(yīng)煤泥,延長攪拌時間,保證膏體泵連續(xù)運(yùn)行[5]。
4 注意事項(xiàng)
在鍋爐全煤泥燃燒運(yùn)行時,由于煤泥含水量較高,水分進(jìn)入爐膛蒸發(fā)膨脹,必然造成鍋爐料層壓力升高。全煤泥運(yùn)行過程中,循環(huán)流化床鍋爐無需排渣,必要時還應(yīng)補(bǔ)充床料。另外,還應(yīng)注意以下幾個問題:保證兩個回料閥的返料壓力一致;煤泥水分過大時,可以適當(dāng)提高引風(fēng)機(jī)壓力;注意排煙溫度,縮短吹灰間隔,防止排煙溫度過高[6]。
5 結(jié)語
本次煤泥系統(tǒng)的改造,徹底解決了煤泥入爐口過大和膏體泵不能一用一備的問題。鍋爐在完成全煤泥燃燒改造后,單臺膏體泵運(yùn)行,可維持鍋爐在40t/h的負(fù)荷下穩(wěn)定運(yùn)行,滿足煤礦用汽需求。
參考文獻(xiàn)
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