王道斌 鄭麗君 于浩波
(天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司,天津 300400)
2017 年11 月,公司承接了加拿大VC 水泥生產(chǎn)線高效煙氣脫硫工程,負(fù)責(zé)設(shè)計及供貨,業(yè)主負(fù)責(zé)安裝及后期的運行調(diào)試,公司給與現(xiàn)場指導(dǎo)。該水泥廠為6500tpd 生產(chǎn)線,位于加拿大的多倫多市。該工程自2018 年5 月份首批貨物發(fā)出以來,經(jīng)歷了2 年延期,經(jīng)歷了疫情,經(jīng)過艱難的溝通和漫長的安裝,終于在2021 年4 月份完成投運。脫硫工程到現(xiàn)在運行平穩(wěn),給業(yè)主帶來了巨大的社會、環(huán)境及經(jīng)濟(jì)效益,反響極好。
圖1 脫硫系統(tǒng)運行外觀
工程驗收標(biāo)準(zhǔn):窯尾主煙囪的SO2排放濃度(脫硫系統(tǒng)前的SO2濃度≦2000mg/Nm3(均值1117 mg/Nm3),氧濃度含量基于10%)≤100mg/Nm3。
加拿大當(dāng)?shù)夭捎玫氖强偭靠刂普?,政府環(huán)保部門對于該水泥生產(chǎn)線所確認(rèn)的現(xiàn)有工程總量控制指標(biāo)為:折算到窯尾廢氣的SO2單排位放濃度為均值不高于200mg/Nm3即可。業(yè)主為了節(jié)約電耗及使脫硫劑的利用率更高,循環(huán)泵運行最多兩臺;脫硫塔漿液PH 值一直低位運行,控制在4 左右。在此前提下系統(tǒng)運行過程中SO2排放濃度可以控制在100 mg/Nm3左右。在3臺循環(huán)泵全部開啟(PH 值在正常范圍4.8~5.5 內(nèi))的情況下測試排放濃度低于50 mg/Nm3,即該項目遠(yuǎn)優(yōu)于設(shè)計要求。
石灰(石)- 石膏濕法脫硫工藝是目前應(yīng)用最廣泛的一種脫硫工藝,也是水泥行業(yè)脫硫目前最成熟、運行最可靠的工藝。石膏脫水系統(tǒng)作為該工藝的后續(xù)物料處理系統(tǒng),是該工藝的重要組成部分。加拿大VC 水泥生產(chǎn)線原設(shè)計的石膏脫水系統(tǒng)流程可見圖2。
如圖2 所示,從吸收塔石膏排漿泵來的石膏漿液經(jīng)石膏旋流器將石膏漿液進(jìn)行一級脫水。旋流器底流送到真空脫水機(jī)脫水;旋流器的溢流返回脫硫塔。
圖2 加拿大VC 水泥原有的石膏脫水系統(tǒng)流程圖
在二級脫水系統(tǒng),濃縮后的石膏漿液經(jīng)過真空皮帶脫水機(jī)進(jìn)行真空脫水。脫硫石膏運送至水泥熟料做緩凝劑用;濾液水進(jìn)入濾液水箱,由濾液水泵打回脫硫塔,部分濾液水可根據(jù)脫硫水質(zhì)變化輸送部分濾液水篦冷機(jī)噴水系統(tǒng)用。
該系統(tǒng)配備的相關(guān)設(shè)備有:
(1)真空皮帶機(jī)(1 臺):過濾面積9m2,膠帶寬度1000,膠帶速度1-9m/min,真空度0.053MPa,變頻電機(jī),主機(jī)5.5KW,帶就地系統(tǒng)控制箱,高位布置;真空耗量3000m3/h。含氣液分離器,DN1000,材質(zhì)為FRP。
(2)水環(huán)真空泵(1 臺):材質(zhì)鑄鐵,壓力530mbar,抽氣量3500m3/h,功率90KW。
(3)濾液泵(2 臺):材質(zhì):Cr30,流量35m3/h,揚程25m,功率15KW。
(4)旋流器(1 臺):材質(zhì):聚氨酯/鋼襯聚氨酯,進(jìn)料量30m3/h,含固量15%;底流流量5.5m3/h,含固量45%。
(5)濾液水箱:φ4000×4000,V=50m3,外部油漆防腐。
具體設(shè)備工藝布局可見圖3,其中上圖為主視圖,下圖為俯視圖。
圖3 加拿大VC 水泥原有的石膏脫水系統(tǒng)布置圖
該工藝流程復(fù)雜,設(shè)備較多,占地面積大,一次性投資及運行維護(hù)成本都很高。
如何合理利用水泥工業(yè)既有工藝來簡化石膏脫水系統(tǒng)工藝流程,是業(yè)主迫切的需求。經(jīng)現(xiàn)場實際考察及與業(yè)主的多次溝通,最終確認(rèn)了簡化思路,具體方案如下:
石膏脫水系統(tǒng)流程簡化可見圖4。
圖4 簡化后的加拿大VC 水泥石膏脫水系統(tǒng)流程圖
由圖4 所示,從吸收塔石膏排漿泵輸送來的石膏漿液經(jīng)石膏旋流器將石膏漿液進(jìn)行一級脫水后由文氏進(jìn)料器直接輸送進(jìn)篦冷機(jī),原石膏脫水系統(tǒng)中的二級脫水系統(tǒng)(包括真空皮帶機(jī)、真空泵、濾液水箱、濾液水泵等)均取消。由于原脫水系統(tǒng)的處置物都是內(nèi)部消化:脫硫石膏會摻入水泥熟料,濾液水也會加入篦冷機(jī)用作將溫水以保證脫硫水質(zhì),因此改進(jìn)后的脫水系統(tǒng)對整體水泥工業(yè)物料平衡沒有影響。
簡化后的系統(tǒng)配備的相關(guān)設(shè)備有:
(1)旋流器(1 臺)(原設(shè)備保留)。
(2)文氏管進(jìn)料器(1 臺):碳鋼材質(zhì),喉管處設(shè)4 路切向進(jìn)風(fēng)口DN40。
對比簡化前后的石膏脫水系統(tǒng)可以看出:簡化后的水泥工業(yè)石灰石- 石膏濕法脫硫工藝的石膏脫水系統(tǒng)使得脫水相應(yīng)設(shè)備減少,節(jié)省了布局空間,系統(tǒng)運行可靠性大大增加。
本次石膏脫水系統(tǒng)簡化帶來的經(jīng)濟(jì)效益主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
3.1 簡化后的水泥工業(yè)石灰石- 石膏濕法脫硫工藝的石膏脫水系統(tǒng)取消了真空皮帶機(jī)、水環(huán)泵、濾液水箱及濾液水泵等設(shè)備,取消了脫硫綜合樓,只保留了旋流器,新增了文氏管進(jìn)料裝置,減少一次性投資成本130 萬元。
3.2 簡化后的系統(tǒng)沒有動力設(shè)備,每年節(jié)省電耗360000kW.h(年運行時間按300 天計),年減少運行費用36 萬元。
3.3 簡化后的系統(tǒng)運行維護(hù)費用大大降低,年減少運行費用20 萬元。
除了經(jīng)濟(jì)效益,該簡化還節(jié)省了占地面積約150 平米,對于廠區(qū)交通運輸方便和水泥廠整體美觀和諧都起到了積極的作用。
后續(xù)的優(yōu)化建議有兩點:
業(yè)主目前使用的是304 L 不銹鋼管,已有局部彎頭段出現(xiàn)磨損。原因分析:首先業(yè)主的石膏漿液比正常運行的脫硫項目PH 都要低得多。正常范圍4.8~5.5,加拿大項目一直是4 左右,明顯偏酸,腐蝕性更高;其次管道材質(zhì),304L 不銹鋼,用在這種帶腐蝕性的漿液上是肯定用不住的,建議更改為2507 材質(zhì)的不銹鋼或是更好的1.4529 不銹鋼管(前提仍是PH 值控在常規(guī)范圍內(nèi))。
由于篦冷機(jī)離脫硫塔有近200 米遠(yuǎn),且旋流器的回流口和脫硫塔內(nèi)的漿液高差不大,因此旋流器回塔漿液流動不暢,易產(chǎn)生堵塞現(xiàn)象。建議在篦冷機(jī)旁邊設(shè)一小水箱,將旋流器的回液先流入到水箱內(nèi),再由水箱旁漿液泵將旋流器回液打回到脫硫塔內(nèi)。
加拿大VC 水泥生產(chǎn)線高效煙氣脫硫工程是公司承接的第一條發(fā)達(dá)國家水泥線脫硫項目,意義十分重大。其簡化后的石膏脫水系統(tǒng),取消了原系統(tǒng)的大部分設(shè)備,既大大減少了一次性投資,又降低了運行維護(hù)成本,節(jié)省了布局空間,系統(tǒng)運行可靠性也大大增加,具有極高的推廣價值。