李林華 張建波 劉東全 周明仙
摘要:滇中有色GM65H-3離心鼓風機自投運以來,由于安裝廠房空間受限,設備產生的熱量使用強化換熱軸流風機進行換熱,但無法滿足現(xiàn)場的散熱需求,到夏天氣溫高時室內溫度高達42℃,對電氣設備安全運行帶來了嚴重威脅。通過對室內發(fā)熱設備發(fā)熱量及強制換熱的計算,對電動機的結構原理、內部散熱原理進行分析,最終利用電動機內部強制換熱導風系統(tǒng)壓力優(yōu)勢將熱風排風口收集、導風到室外,有效的解決了由于電機熱量在室內惡性循環(huán)導致設備廠房整體升溫的情況。最終實現(xiàn)了設備運行環(huán)境良好,能耗降低的雙重收貨,促進了通過設備改進推進企業(yè)安全、環(huán)保、節(jié)能發(fā)展。
關鍵詞:大型電動機;離心鼓風機;廠房散熱;強化換熱;導熱系統(tǒng)
中圖分類號:TG355.1+8 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1674-957X(2021)07-0084-02
0 ?引言
隨著科學技術的發(fā)展,精密儀器儀表逐步代替了人工對設備運行的監(jiān)測,高溫使用環(huán)境對普通電氣監(jiān)測設備安全運行帶來了較大的隱患。滇中有色離心鼓風機廠房內安裝了3臺型號為GM65H-3的離心鼓風機,電機裝機功率為1800kW,風機轉速為13121轉/min,配套溫度、振動、流量、壓力等在線監(jiān)測裝置。3臺設備共同安裝在一間半密閉的廠房內,由于廠房設計較緊湊,設備產生的熱量較高,雖然采取了部分散熱手段,但是仍然不能有效解決室內溫度高的問題,每年夏季均存在設備由于環(huán)境溫度引起的異常報警,給設備安全運行帶來了隱患。對如何解決廠房內溫度高的問題,已經(jīng)成為公司迫不及待的攻關項目,本文結合實際對室內大型電機的導熱系統(tǒng)進行了探索及改進。
1 ?強制通風散熱需求計算
1.1 通風機組通風量計算
對于通風機機組而言,主要需散熱的設備是電動機,因此計算風量按電動機散熱量考慮。
電動機散熱量(kJ/h)按式(1)估算:
Q=860·N·(1-η) ? ? ? ? ?(1)
式中:N—電動機的額定功率,kW;η—額定功率時的電機效率,%。
根據(jù)經(jīng)驗公式計算可得電動機散熱總量為:4179600kJ/h。
1.2 大型鼓風機機組通風量計算
鼓風機散熱量(kJ/h)
Q=Nf·860·hf ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(2)
式中:Nf—鼓風機軸功率,kW;hf—散熱系數(shù),一般取hf=0.01~0.02,取值0.02。
根據(jù)經(jīng)驗公式計算可得鼓風機散熱總量為:92880kJ/h。
1.3 散熱所需的通風量(m3/h)
(3)
式中:Cp—空氣比熱容,一般取Cp=1kJ/(kg.℃);σ進—進風口處空氣密度,kg/m3,取值1.293;Δt—隔聲罩進出口處的空氣溫度差,Δt=t排-t進,Δt一般取15~30℃,取值20。
根據(jù)經(jīng)驗公式計算可得散熱所需通風量為:165215.8m3/h。
根據(jù)廠房局限性,按照50%的有效導熱性能計算,最終強制通風量需確保330431.6m3/h才能保證強制換熱效果。
根據(jù)計算公式可以看出,鼓風機的散熱量2.2%,在整個散熱研究過程中,可以忽略不計,因此,以下研究重點為電機發(fā)熱量的強化換熱。
2 ?電機溫度分布分析
在溫度場分析中,采用流固耦合傳熱分析方法,散熱系數(shù)由有限元計算迭代決定,以提高端部繞組及定轉子溫度場計算的準確性。同時,在本次研究過程中,假設定子鐵心損耗與繞組銅耗分布均勻,通過流固耦合仿真可得定子與繞組絕對溫度分布云圖,結果如圖1所示。定子軸向溫升分布也不均勻、繞組平均溫升明顯大于定子,所有熱負荷均集中在電機定子及繞組。
若軸向風道與氣隙處為冷卻氣體入口,溫度較低,按照常溫(25℃)計算,冷卻氣體在從轉子幅板流向定子背部的過程中,溫度逐漸升高,總體來講,冷卻空氣的溫升較低。定子繞組由于有2.1mm厚云母帶且發(fā)熱量較大,溫升最高。結果如圖2所示。
以上綜合分析可以看出,電機在運行過程中,所有熱負荷均集中在電機中部,即定子鐵心和定子繞組最集中的區(qū)域。轉子、氣隙、定子、繞組溫度分布,通過電機內部強化換熱后與軸向流體分析速度云圖分析基本一致,證明風機內部換熱系統(tǒng)對自身熱交換起到較大的作用。
3 ?通風方式的選擇
3.1 現(xiàn)場強制排風風機的選擇
由于現(xiàn)場位置受限,能夠按照強制通風機的位置只有6個點位,按最大安裝尺寸選擇,現(xiàn)場具備安裝條件的風機風量為25000m3/h/臺,則風機強制排風量為150000m3/h,與實際需求330431m3/h相差甚遠。
3.2 自排系統(tǒng)探索與改進
如何恰當?shù)厥拐滞饪諝饩鶆虻亓鬟^散熱設備,將其熱量帶走,以免發(fā)生高溫不散、燒壞設備現(xiàn)象,必須進行人工有組織的空氣流動,將熱空氣盡量排除室外,使用室外的冷空氣進入發(fā)熱設備內部,經(jīng)過與發(fā)熱設備熱交換后,熱空氣從上部出口排出。通過對電機結構的研究,該電機整體結構及電機散熱結構原理如圖3所示。
通過對電機及散熱結構的研究發(fā)現(xiàn),電機的散熱進風口為電機前后端,排風口為兩側面,內部散熱為強制進排風,根據(jù)通風原理,結合廠房實際情況,現(xiàn)場完全具備安裝導風罩及風管的條件。為進一步對電機導熱系統(tǒng)的研究,對現(xiàn)場進行了改進,在電機的兩側面增加散熱收集導風罩,在導風罩出口安裝導風管道,將熱風從電機出口直接導至室外,如圖4所示。
4 ?現(xiàn)場試驗及數(shù)據(jù)對比
4.1 改進后設備熱量分布測量
通過對電機導熱系統(tǒng)進行探索、改進,正常投入運行后,對電機的熱量分布進行熱成像儀成像分析,電機定子、轉子區(qū)域的熱量明顯低于導風罩的溫度,導熱系統(tǒng)的改進將電機內部的熱量通過電機自身的排風系統(tǒng)及改進的導熱系統(tǒng)有效的輸送機傳遞,有效的解決了由于電機熱量在室內循環(huán)導致設備廠房整體升溫的情況。
4.2 改進后設備廠房的溫度對比情況
通過廠房同一時間段的測溫記錄進行對比,可以看出廠房溫度從2019年6月份的最高溫度41.6℃降低至37.1℃。如表1所示。
5 ?結論
通過對離心鼓風機廠房內3臺GM65H-3的離心鼓風機電機導熱系統(tǒng)安裝完成后,對設備內部的集中溫度的轉移,室內溫度、機組運行溫度及電機負荷均有好處,達到了設備安全運行,能耗降低的雙重收益。在后續(xù)的生產過程中,將電機導熱系統(tǒng)作為新設備采購的重要設施進行參考,同時對具備改造條件的室內大型電機進行逐步的改造,為設備安全運行及環(huán)保節(jié)能做出貢獻。
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