吳啟龍
(佛山水務(wù)環(huán)保股份有限公司,廣東 佛山 528000)
目前,我國(guó)城市生活垃圾處理主要以焚燒和衛(wèi)生填埋為主,儲(chǔ)存和處理過(guò)程,會(huì)產(chǎn)生污染物濃度高、成分極復(fù)雜的垃圾滲濾液[1-2]。垃圾滲濾液若處理不當(dāng),容易對(duì)人們?nèi)粘I詈蜕鷳B(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利的影響[3-5]。因此,焚燒廠(chǎng)和填埋場(chǎng)產(chǎn)生的垃圾滲濾液,必須進(jìn)行無(wú)害化處理,處理后達(dá)到國(guó)家和地方排放標(biāo)準(zhǔn)后,才能對(duì)外排放[6-7]。
目前,垃圾滲濾液處理工藝主要有MBR-NF-RO工藝(膜生物反應(yīng)器-納濾-反滲透過(guò)濾工藝)、DT-RO工藝(蝶式反滲透過(guò)濾工藝)和MVC-DI工藝(機(jī)械蒸發(fā)-離子交換工藝)等組合工藝[8-11]。但上述處理工藝,都存在各自的缺陷[12]。MBR-NF-RO工藝,由于采用了納濾和反滲透膜,膜深度處理后,約25%~30%的濃縮液,富集了大量濃度高且難降解的COD,并會(huì)大量累積鹽分[13-15]。由于濃縮液的處理尚缺乏成熟穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)的處理技術(shù),只能通過(guò)填埋場(chǎng)回灌,以及回噴焚燒爐或市政污水廠(chǎng)外運(yùn)處理[16-17]。隨著垃圾填埋場(chǎng)的老齡化,垃圾滲濾液中的碳氮比失衡,可生化性降低,導(dǎo)致原生化系統(tǒng)需要投加大量碳源,進(jìn)行脫氮,引起處理成本不斷升高[18-21]。DTRO膜的主要問(wèn)題是使用壽命較短,運(yùn)行成本高。隨運(yùn)行時(shí)間延長(zhǎng),出水量顯著下降,若膜質(zhì)量不過(guò)關(guān),容易出現(xiàn)氨氮超標(biāo)情況,難高效持續(xù)的運(yùn)行[22]。
“MVC-DI工藝”問(wèn)題主要體現(xiàn)在蒸發(fā)器易結(jié)垢,需要頻繁沖洗和化學(xué)清洗,導(dǎo)致系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性不高,產(chǎn)水量較低[8,23]。但通過(guò)混凝、沉淀和活性炭吸附等預(yù)處理工藝能高效去除滲濾液中的有機(jī)物,大大減輕MVC機(jī)械蒸發(fā)的結(jié)垢問(wèn)題[24-26]。而通過(guò)蒸發(fā)可將鹽分結(jié)晶,將雜鹽打包填埋,實(shí)現(xiàn)垃圾滲濾液的全量處理。但機(jī)械蒸發(fā)的冷凝水仍含有一定的有機(jī)物和氨氮,需要通過(guò)后續(xù)處理,實(shí)現(xiàn)污染物的去除,使出水達(dá)標(biāo)排放[23,27]。
由于生化處理具有運(yùn)行成本低、二次污染少,運(yùn)行穩(wěn)定等特點(diǎn),因此,通過(guò)生化處理垃圾滲濾液蒸餾水,具有一定的研究?jī)r(jià)值[24-25]。本文通過(guò)陶瓷膜MBR系統(tǒng),對(duì)垃圾滲濾液蒸餾廢水進(jìn)行生化處理,并研究生化處理效果的影響因素及其運(yùn)行條件,對(duì)新的組合工藝應(yīng)用于垃圾滲濾液全處理具有重要的指導(dǎo)意義。
垃圾滲濾液的進(jìn)水水量為400 m3/t~800 m3/t,進(jìn)水的水質(zhì)如第191頁(yè)表1所示。原液經(jīng)過(guò)機(jī)械蒸發(fā)器MVC蒸發(fā)后,分別經(jīng)硫酸和堿液吸收后,冷凝水進(jìn)入陶瓷膜MBR生化系統(tǒng)。通過(guò)改變運(yùn)行曝氣量,陶瓷膜通量,以及進(jìn)水水質(zhì),研究陶瓷膜MBR生化系統(tǒng)對(duì)垃圾滲濾液蒸發(fā)冷凝水處理效果的影響因素,及運(yùn)行效果。
表1 原水水質(zhì)情況
試驗(yàn)裝置和工藝流程及平面圖如第191頁(yè)圖1、圖2所示。試驗(yàn)采用的是一體化碳鋼設(shè)備,設(shè)備長(zhǎng)度為16 m,高度為4.5 m,寬度為6 m。設(shè)備分生化區(qū)和膜區(qū),生化區(qū)內(nèi)置推流器和微孔曝氣器,膜區(qū)內(nèi)置曝氣系統(tǒng)和平板陶瓷超濾膜系統(tǒng),形成陶瓷膜MBR生物反應(yīng)器。
圖1 試驗(yàn)裝置示意圖
圖2 試驗(yàn)裝置平面分區(qū)圖
垃圾滲濾液蒸餾廢水在微氧區(qū)(2)進(jìn)入(1)生化池,在(10)推流器的作用下,進(jìn)入(12)微孔曝氣區(qū)域。垃圾滲濾液在微氧區(qū)和兼氧區(qū)之間不斷循環(huán)流動(dòng)。(12)微孔曝氣區(qū)域,通過(guò)(7)鼓風(fēng)機(jī)提供空氣。當(dāng)(1)生化池水位大于(11)過(guò)流孔下邊高度時(shí),經(jīng)生化處理后的滲濾液通過(guò)(11)過(guò)流孔進(jìn)入(2)膜池。經(jīng)(12)微孔曝氣區(qū)域曝氣后,在(4)膜抽吸泵的抽吸作用下,膜出水從(13)膜組件進(jìn)入(3)清水池。(9)回流泵以1倍~3倍的回流比,從(2)膜池抽水向(1)生化池不?;亓鳌?4)膜抽吸泵每運(yùn)行10 min~30 min,(5)反吸泵自動(dòng)開(kāi)啟,從(3)清水池抽水,對(duì)(13)膜組件進(jìn)行自動(dòng)反沖洗,反沖洗時(shí)間為30 s~60 s。當(dāng)膜通量下降到設(shè)定值或跨膜壓差上升至一定值時(shí),需要對(duì)膜組件進(jìn)行化學(xué)清洗。通過(guò)(6)化學(xué)清洗泵,將(8)藥劑桶中的化學(xué)試劑,投加至(13)膜組件中,進(jìn)行浸泡。約浸泡1 h后,啟動(dòng)(4)膜抽吸泵進(jìn)行正常產(chǎn)水。
MBR系統(tǒng)中采用的膜為平板陶瓷超濾膜,來(lái)源為深圳市華遠(yuǎn)環(huán)境科技有限公司,陶瓷膜的數(shù)量為1 000 m3。
氨氮采用納氏試劑分光光度法;亞硝酸鹽氮采用重氮偶合分光光度法;COD采用重鉻酸鉀法;硝酸鹽氮采用麝香草酚分光光度法;溶解氧采用Thermo公司Orion 3 star溶氧儀。
保持生化池的溶解氧為0.1 mg/L~2 mg/L,膜池溶解氧大于2 mg/L,膜通量介于15 mg/L~30 mg/L,污泥質(zhì)量濃度為2 000 mg/L~15 000 mg/L,連續(xù)運(yùn)行6個(gè)月,系統(tǒng)對(duì)垃圾滲濾液蒸餾廢水中有機(jī)物的去除情況,如圖3所示。
圖3 陶瓷膜MBR系統(tǒng)對(duì)有機(jī)物的去除曲線(xiàn)
如圖3所示,在保持相對(duì)恒定的溶解氧和運(yùn)行通量的情況下,雖然進(jìn)水COD質(zhì)量濃度在332 mg/L~496 mg/L之間波動(dòng),但出水COD質(zhì)量濃度始終小于87 mg/L。系統(tǒng)對(duì)污染物的去除率介于82%~88%之間。陶瓷膜生化系統(tǒng)對(duì)蒸餾廢水中COD的去除高效且穩(wěn)定,耐受進(jìn)水COD濃度變化的沖擊。
陶瓷膜MBR系統(tǒng)對(duì)垃圾滲濾液蒸餾廢水中氨氮和總氮的去除情況,如圖4和圖5所示。雖然進(jìn)水氨氮和總氮存在一定波動(dòng),氨氮最高為78 mg/L,總氮為96 mg/L,但經(jīng)陶瓷膜MBR系統(tǒng)處理后,出水氨氮穩(wěn)定低于25 mg/L,總氮低于 40 mg/L,符合《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)對(duì)氨氮和總氮的要求。
圖4 陶瓷膜MBR系統(tǒng)對(duì)氨氮的去除曲線(xiàn)
圖5 陶瓷膜MBR系統(tǒng)對(duì)總氮的去除曲線(xiàn)
1)進(jìn)水氨氮對(duì)膜池pH值的影響
進(jìn)水氨氮濃度對(duì)膜池pH值的影響,如圖6所示。由圖6可知,保持膜池的溶解氧濃度不變,隨著進(jìn)水氨氮濃度的波動(dòng)及快速升高,膜池中的pH值也存在較大波動(dòng),且pH值的下降與進(jìn)水氨氮濃度呈一定的反相關(guān),隨著進(jìn)水氨氮濃度的增大,膜池pH值快速下降,甚至降低到3.8,呈現(xiàn)一定的酸性。推測(cè)進(jìn)水氨氮濃度突然升高,在溶解氧充足的情況下,硝化作用增強(qiáng),大量氨氮轉(zhuǎn)化為亞硝酸鹽氮和硝酸鹽氮。但反硝化過(guò)程滯后,未能將亞硝酸鹽和硝酸鹽最終轉(zhuǎn)化為氮?dú)?,因此?dǎo)致了亞硝酸根和硝酸根的累積,導(dǎo)致亞硝酸和硝酸的生成,導(dǎo)致pH值顯著下降。隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),反硝化細(xì)菌的快速增殖,堿度會(huì)逐漸回升。
圖6 陶瓷膜MBR系統(tǒng)膜池pH值與氨氮去除的相關(guān)曲線(xiàn)
2)風(fēng)機(jī)頻率對(duì)氨氮去除量的影響
風(fēng)機(jī)頻率對(duì)氨氮去除量的影響,如第193頁(yè)圖7所示。由圖7可知,隨著風(fēng)機(jī)的頻率從33 Hz,升高到50 Hz,蒸餾廢水中氨氮的去除量從31 mg/L提高至56 mg/L,風(fēng)機(jī)的頻率與氨氮的去除量呈顯著的正相關(guān)關(guān)系,R2達(dá)0.97??梢?jiàn),通過(guò)提高曝氣量,能實(shí)現(xiàn)氨氮的有效去除。推測(cè)為氨氮的去除,主要通過(guò)硝化菌的硝化作用。將1 mg/L的氨氮完全轉(zhuǎn)化為硝酸鹽,需要消耗4.75 mg/L的溶解氧。當(dāng)提高曝氣量,可為垃圾滲濾液蒸餾廢水提供大量的溶解氧,硝化菌利用風(fēng)機(jī)提供的溶解氧將水中的氨氮轉(zhuǎn)化為亞硝酸鹽和硝酸鹽,從而提高氨氮去除。
圖7 陶瓷膜MBR系統(tǒng)風(fēng)機(jī)頻率與氨氮去除的相關(guān)曲線(xiàn)
3)有機(jī)物濃度對(duì)跨膜壓差的影響
有機(jī)物濃度對(duì)跨膜壓差的影響,如第193頁(yè)圖8所示。由圖8可知,隨進(jìn)水有機(jī)物質(zhì)量濃度從332 mg/L升高至496 mg/L,陶瓷膜跨膜壓差的絕對(duì)值也從13 kPa升高至45 kPa,且有機(jī)物濃度與跨膜壓差的絕對(duì)值呈正相關(guān),相關(guān)系數(shù)R2=0.94。推測(cè)是有機(jī)物,尤其是難降解有機(jī)物容易堵塞膜孔,當(dāng)有機(jī)物濃度升高,部分難降解有機(jī)物被膜截留而發(fā)生膜孔堵塞,導(dǎo)致跨膜壓差升高。
圖8 陶瓷膜MBR系統(tǒng)有機(jī)物對(duì)跨膜壓差的影響曲線(xiàn)
當(dāng)蒸餾廢水的COD質(zhì)量濃度小于500 mg/L,陶瓷膜MBR生化系統(tǒng)對(duì)垃圾滲濾液蒸餾廢水中的有機(jī)物去除效率為82%~88%,出水COD小于87 mg/L。系統(tǒng)對(duì)氨氮和總氮的去除率分別為68%~85%和58%~86%。出水氨氮小于24 mg/L,總氮小于36 mg/L,符合《生活垃圾填埋場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB16889-2008)表2對(duì)水污染物排放質(zhì)量濃度限值的要求。
進(jìn)水氨氮濃度與膜池pH值的變化呈負(fù)相關(guān),相關(guān)系數(shù)為0.94。進(jìn)水氨氮濃度的大幅度波動(dòng),容易引起陶瓷膜MBR生化系統(tǒng)中,膜池pH值的波動(dòng),甚至出現(xiàn)膜池pH值降低至3.8的情況。為了保持生化系統(tǒng)中微生物的相對(duì)穩(wěn)定,需要關(guān)注進(jìn)水氨氮濃度的變化。隨著氨氮的去除量從31 mg/L提高至56 mg/L,風(fēng)機(jī)的頻率從33 Hz,升高到50 Hz,進(jìn)水氨氮濃度顯著影響生化系統(tǒng)溶解氧的消耗,從而影響風(fēng)機(jī)頻率,最終影響能耗。
陶瓷膜MBR生化系統(tǒng)跨膜壓差的絕對(duì)值與蒸餾廢水的有機(jī)物濃度呈正相關(guān),相關(guān)系數(shù)R2=0.94。蒸餾廢水的有機(jī)物濃度,主要對(duì)膜通量和跨膜壓差的影響顯著。當(dāng)進(jìn)水COD質(zhì)量濃度達(dá)96 mg/L的較高值時(shí),跨膜壓差達(dá)到-42 kPa。