劉 鵬, 王亦成, 蔣志勇
(中國石油玉門油田公司,甘肅 酒泉 735200)
2011年,某煉化企業(yè)實施“短流程燃料型”加工方案后,主要產(chǎn)品為汽油、噴氣燃料、柴油,各種牌號產(chǎn)品價格差異較大,具體如表1所示。由表1可見,柴油利潤較低,為了增加效益,需要在工藝條件允許的范圍內(nèi)多生產(chǎn)汽油、噴氣燃料,減少柴油的產(chǎn)量。
表1 成品油價格
國內(nèi)經(jīng)濟進入轉(zhuǎn)型期后,對石油消費拉動減弱,現(xiàn)成品油需求增速維持低位。新能源汽車快速發(fā)展,汽油消費增速趨緩;主要用油行業(yè)不振,柴油需求繼續(xù)負(fù)增長,與之對應(yīng)的是煉油能力不降反增。但國內(nèi)噴氣燃料需求量持續(xù)高增長,年均增速8.8%左右,有較好的市場需求;從生產(chǎn)效益分析,生產(chǎn)噴氣燃料的國內(nèi)銷售和出口效益均優(yōu)于生產(chǎn)0號普通柴油[1-2]。
查閱車間技術(shù)臺賬,得到混合原油噴氣燃料性質(zhì)分析數(shù)據(jù)及2018年10月至2019年3月實際收率。表2為2018年10月至2019年3月噴氣燃料實際收率。分析表2,得到裝置加工原油中噴氣燃料組分占比均值為18.13%,即理論最高收率可達(dá)18%,而實際噴氣燃料收率均值僅為8.43%,遠(yuǎn)低于理論值。
表2 2018年10月至2019年3月噴氣燃料實際收率(w,%)
常減壓裝置生產(chǎn)的噴氣燃料干點在230 ℃左右,噴氣燃料餾程范圍一般控制在140 ℃~278 ℃,目前生產(chǎn)的煤油干點距上限差距較大,說明煤油產(chǎn)量還有提升空間。柴油初餾點溫度225 ℃左右,初餾點普遍偏輕,說明噴氣燃料組分未完全拔出,柴油餾分與噴氣燃料餾分有部分重疊,需要優(yōu)化操作將噴氣燃料組分從柴油組分中拔出。
本研究利用Aspen Hysys軟件進行分子模擬優(yōu)化。根據(jù)原油、產(chǎn)品和操作數(shù)據(jù)建立分子級常壓塔蒸餾模型進行模擬,將模擬數(shù)據(jù)與運行數(shù)據(jù)進行比較,驗證模型的準(zhǔn)確性[2-4]。然后在驗證過的基礎(chǔ)模型上,進行模擬計算,結(jié)合煉油廠需求,提出優(yōu)化方案。
在建立模型前需要收集建模所需數(shù)據(jù)才可完成建模,數(shù)據(jù)收集主要包括以下幾個方面:對常減壓裝置所加工的原油和生產(chǎn)出的噴氣燃料樣品通過質(zhì)譜、色譜、超高分辨率顯微等方法取得其分子組成;收集常壓塔進料和側(cè)線產(chǎn)品的物料平衡;收集常壓塔塔頂瓦斯和汽油、常一線油、常二線油、常三線油、塔底油產(chǎn)品的化驗分析數(shù)據(jù),主要獲取了各側(cè)線產(chǎn)品的密度、餾程、閃點等數(shù)據(jù);收集常壓塔操作數(shù)據(jù),主要通過DCS操作畫面得到常壓塔內(nèi)的各個溫度,壓力以及側(cè)線,中段的溫度、壓力、流量等操作參數(shù)[5]。
根據(jù)模擬結(jié)果對常壓塔操作進行優(yōu)化,并制定實施方案,如表3所示。
表3 實施方案
1)調(diào)節(jié)塔頂冷凝器循環(huán)水量,經(jīng)車間現(xiàn)場勘查判斷塔頂冷卻器冷卻水流量負(fù)荷未達(dá)到最大狀態(tài),還有調(diào)節(jié)余量,通過反復(fù)分析計算,結(jié)合塔頂冷卻器自身特點,多次試驗調(diào)整冷卻水流量,最終決定將冷卻水量提高至5 t/h,冷凝器溫度降低2.75 ℃。
2)調(diào)整塔頂回流比車間通過分析常壓塔模型模擬數(shù)據(jù),將運算結(jié)果與實際操作數(shù)據(jù)相對照,決定將塔頂汽油抽出流量減少10.67%,達(dá)到增大回流比,提高常壓塔分餾效果的目的。
3)增大常一線抽出量為達(dá)到噴氣燃料產(chǎn)品質(zhì)量與收率之間的最佳平衡點,車間利用模型數(shù)據(jù)反復(fù)計算驗證并多次試驗,根據(jù)計算及試驗結(jié)果調(diào)整常一線大塔至提輕塔抽出量,提輕塔返塔流量及出裝置流量等操作參數(shù),最終將常一線抽出流量較原先提高34.01%。
實施操作優(yōu)化后,對常減壓蒸餾裝置2019年7月與10月的噴氣燃料收率及柴汽比進行統(tǒng)計,結(jié)果見圖1所示。
圖1 2019年7月與10月噴氣燃料收率及柴汽比統(tǒng)計結(jié)果
由圖1可見,優(yōu)化操作后裝置噴氣燃料收率持續(xù)提高,柴汽比明顯下降,噴氣燃料收率由年初的8.50%提高至10.23%。按每年2.0 Mt加工任務(wù)核算,全年可增產(chǎn)噴氣燃料34.6 kt,柴汽比由1.56降至1.37,優(yōu)化效果顯著。
通過對常壓塔各操作條件對常一線產(chǎn)品收率的影響進行考察,發(fā)現(xiàn)增產(chǎn)的方法主要有:減少常頂油抽出量,增加常一線產(chǎn)品抽出量,增加常頂冷凝器取熱比例,相應(yīng)降低中段取熱比例。其中,以減少常頂油量影響最大。同時,在保證常壓塔其他側(cè)線產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)和盡可能減少能耗的基礎(chǔ)上,主要通過增加常頂循環(huán)取熱比例,相應(yīng)降低常二中取熱比例,保證常一線產(chǎn)品質(zhì)量合格,即冰點保持在-42℃以下。