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        提高除鹽水品質(zhì)工藝優(yōu)化改造研究

        2021-09-06 11:56:38于紅霞
        山西化工 2021年4期
        關(guān)鍵詞:工藝系統(tǒng)

        于紅霞

        (晉能控股煤業(yè)集團(tuán)廣發(fā)化學(xué)工業(yè)有限公司,山西 大同 037000)

        引 言

        目前,影響蒸汽好壞的主要因素是除鹽水的質(zhì)量,除鹽水的質(zhì)量不達(dá)標(biāo),會(huì)嚴(yán)重增加設(shè)備的排污量,導(dǎo)致設(shè)備的過(guò)熱和汽輪機(jī)上沉積大量的鹽,從而降低汽輪機(jī)的功效,造成停機(jī)事故[1]。因此,為了確保蒸汽水的品質(zhì),防止熱力設(shè)備結(jié)垢,出現(xiàn)積鹽現(xiàn)象,保證系統(tǒng)的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,要嚴(yán)把除鹽水品質(zhì)。

        1 原除鹽水工藝

        同煤廣發(fā)化學(xué)公司目前使用的除鹽水系統(tǒng)的一級(jí)除鹽水水量為230 t/h,水處理的電導(dǎo)率為5.0 μs/cm,二級(jí)除鹽水水量為40 t/h,水處理的電導(dǎo)率為0.2 μs/cm,一級(jí)混合離子交換器的規(guī)格型號(hào)為Φ1 800 mm×5 500 mm,流速為45 m/h,采用兩用一備,除鹽水產(chǎn)水量為225 t/h,水處理的電導(dǎo)率為5.0 μs/cm,二級(jí)混合離子交換器的規(guī)格型號(hào)為Φ1 200 mm×4 550 mm,流速為45 m/h,采用一用一備,除鹽水產(chǎn)水量為50.8 t/h,水處理的電導(dǎo)率為0.2 μs/cm。由于廣發(fā)化學(xué)公司新一期的工程中增加了兩臺(tái)高溫高壓機(jī)組,使用原有的除鹽水系統(tǒng)已不能滿足要求。

        2 工藝優(yōu)化

        2.1 工藝優(yōu)化方案

        要提高除鹽水的品質(zhì),對(duì)原有的除鹽水系統(tǒng)進(jìn)行改造升級(jí),采用反滲透-離子交換工藝,對(duì)一級(jí)混床出水進(jìn)行進(jìn)一步處理,系統(tǒng)的設(shè)計(jì)規(guī)模為400m3/h,除鹽水的電導(dǎo)率為0.2 μs/cm,工藝流程為地表原水→網(wǎng)格絮凝池→快濾池→熱交換器→超濾→一級(jí)反滲透→離子交換系統(tǒng)→一級(jí)除鹽→混床,具體的工藝流程圖如第59頁(yè)圖1所示。

        圖1 改造后工藝流程圖

        2.2 離子交換系統(tǒng)運(yùn)行

        改造的離子交換除鹽系統(tǒng)由4臺(tái)陰陽(yáng)離子交換器和2臺(tái)混合離子交換器組成,在陰陽(yáng)離子交換器中分別裝入300 mm的壓脂層和2 400 mm的交換層,在混合離子交換器中裝入450 mm的陽(yáng)樹(shù)脂和1 350 mm的陰樹(shù)脂,進(jìn)水裝置采用十字支母管連接方式,中間排水裝置采用母支管連接方式,出水裝置采用水帽連接方式,并在出水口處安裝樹(shù)脂捕捉器,截留在流動(dòng)過(guò)程中滲漏的樹(shù)脂。

        對(duì)陰、陽(yáng)離子進(jìn)行樹(shù)脂再生時(shí),用2倍的再生液再生劑量[2],第一次再生時(shí)采用浸泡方法,浸泡約24 h,第二次再生時(shí)采用逆流再生方法,再生時(shí)間約30 min,在混床時(shí),將罐體中同時(shí)灌入酸堿再生液,對(duì)交換器中的樹(shù)脂進(jìn)行再生,對(duì)再生后的樹(shù)脂在床體上進(jìn)行正洗,直到床體上的出水口pH值等于進(jìn)水口的pH值為止,在這個(gè)過(guò)程中,可以將樹(shù)脂中的破碎樹(shù)脂洗出[3],恢復(fù)樹(shù)脂交換的容量。

        整個(gè)除鹽水過(guò)程是將地表原水通過(guò)進(jìn)水泵打入離子交換器中,交換器中的樹(shù)脂與原水相互接觸后,原水中的陰、陽(yáng)離子被置換到樹(shù)脂上,將原水中的陰、陽(yáng)離子去除,得到高品質(zhì)的除鹽水,系統(tǒng)每運(yùn)行一段時(shí)間,要定期反洗排液管的壓脂層,去除其他雜質(zhì)和破碎樹(shù)脂,確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

        2.3 離子交換系統(tǒng)再生

        對(duì)于除鹽水系統(tǒng)來(lái)說(shuō),離子交換系統(tǒng)的再生起關(guān)鍵作用,只有經(jīng)過(guò)徹底再生的樹(shù)脂,才能確保除鹽水系統(tǒng)長(zhǎng)久穩(wěn)定的運(yùn)行,確保樹(shù)脂的交換容量、出水水質(zhì)以及制水周期。

        在進(jìn)行再生時(shí),要選擇合適的再生劑,可以采用鹽酸或硫酸作樹(shù)脂陽(yáng)離子再生的再生劑,當(dāng)選擇硫酸為再生劑時(shí),CaSO4和MgSO4等物質(zhì)會(huì)析出樹(shù)脂表面,并在樹(shù)脂表面結(jié)垢,阻礙離子交換再生[4],因此,選用鹽酸作為陽(yáng)離子的再生劑。采用氫氧化鈉作樹(shù)脂陰離子再生的再生劑,置換樹(shù)脂中的陰離子,在系統(tǒng)進(jìn)行逆反應(yīng)時(shí),恢復(fù)除鹽能力,離子交換系統(tǒng)的再生參數(shù)如表1所示。

        表1 再生設(shè)計(jì)參數(shù)

        除鹽水系統(tǒng)主要采用的是母管制方式,當(dāng)其中的一個(gè)床體樹(shù)脂出現(xiàn)失效,出水品質(zhì)不高時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)停止運(yùn)行,啟動(dòng)備用的床體,開(kāi)始制水,自動(dòng)進(jìn)入再生程序,在再生之前,床體會(huì)對(duì)中排上的壓脂層進(jìn)行反洗,將運(yùn)行過(guò)程中積壓在壓脂層中的顆粒物沖洗掉,大約15 min~20 min后,反洗出澄清的水,加入再生液,再生液的流速小于5 m/h,防止過(guò)高的流速造成樹(shù)脂亂層,再生的時(shí)間約40 min,經(jīng)再生液浸泡后,關(guān)閉再生劑的進(jìn)液閥,開(kāi)始為時(shí)40 min的置換,置換結(jié)束后,對(duì)置換過(guò)程中壓脂層上殘留的廢液進(jìn)行沖洗,大約20 min后,開(kāi)始正洗,直到出水的水質(zhì)合格,再生結(jié)束。

        3 應(yīng)用分析

        將改造后的除鹽水系統(tǒng)應(yīng)用在廣發(fā)化學(xué)公司,除鹽水的產(chǎn)量可達(dá)360 m3/h,采用反滲透-離子交換,使用三用一備和一用一備的方式,可以隨時(shí)切換不同水質(zhì),降低了反滲透的清洗次數(shù),節(jié)約清洗費(fèi)用約3.6萬(wàn)元,提高了除鹽水的品質(zhì)和產(chǎn)水率,降低成本約54.75萬(wàn)元,確保了除鹽水系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,大大降低了生產(chǎn)成本。

        4 結(jié)語(yǔ)

        為提高除鹽水的出水品質(zhì),通過(guò)分析原除鹽水系統(tǒng)的工藝,結(jié)合水處理廠的實(shí)際情況,對(duì)除鹽水系統(tǒng)進(jìn)行改造,結(jié)果如下:

        1)采用反滲透-離子交換工藝,詳細(xì)分析離子交換系統(tǒng)的運(yùn)行方式,對(duì)陽(yáng)離子、陰離子以及混合離子交換器選擇合適的再生劑進(jìn)行置換,得到高品質(zhì)的水質(zhì)。

        2)使用三用一備和一用一備的方式,可以隨時(shí)切換不同水質(zhì),提高除鹽水的品質(zhì),保證出水量達(dá)標(biāo),確保了除鹽水系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

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