核通風(fēng)系統(tǒng)中常使用高效空氣過(guò)濾器去除放射性氣溶膠粒子,過(guò)濾器安裝后需驗(yàn)證系統(tǒng)的有效性[1]。在通風(fēng)系統(tǒng)施工、運(yùn)行及過(guò)濾器安裝過(guò)程中可能存在一定的泄漏,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)時(shí)更多關(guān)注的是過(guò)濾器性能,容易忽視泄漏的影響。本文總結(jié)了核通風(fēng)系統(tǒng)中常見(jiàn)的泄漏形式,推導(dǎo)了泄漏率與系統(tǒng)凈化系數(shù)的關(guān)系,并以此分析泄漏率對(duì)系統(tǒng)凈化系數(shù)的影響[2]。
泄漏率η可由下式計(jì)算:
(1)
式中Vx為泄漏的空氣量,m3/h;V為氣流流量,m3/h。
通風(fēng)系統(tǒng)泄漏可分為以下4種形式:
1) 設(shè)計(jì)不當(dāng)引起的泄漏,如某些消防水管道設(shè)計(jì)不合理,引起過(guò)濾器前后氣流短路。此類(lèi)泄漏在新設(shè)計(jì)的系統(tǒng)中容易出現(xiàn)。
2) 施工引起墻體、排架的泄漏,主要包含某些電纜線、測(cè)壓管等貫穿件密封不嚴(yán),過(guò)濾器排架與墻體之間有縫隙。
3) 過(guò)濾器安裝不當(dāng)引起的泄漏,包括壓緊裝置調(diào)整不到位無(wú)法將過(guò)濾器壓緊及過(guò)濾器濾材發(fā)生破損2種情況。前者易于發(fā)現(xiàn),而后者很難發(fā)現(xiàn)。
4) 運(yùn)行時(shí)某些貫穿管道隔離不當(dāng)引起的泄漏,如某些貫穿閥門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)或沒(méi)有關(guān)閉等。
經(jīng)常遇到的是第2)、3)種形式的泄漏。由于通風(fēng)小室施工及過(guò)濾器安裝不當(dāng)?shù)仍蛟斐傻男孤﹩?wèn)題較為突出?,F(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行高效空氣過(guò)濾器系統(tǒng)試驗(yàn)時(shí),經(jīng)常出現(xiàn)新安裝的過(guò)濾器凈化系數(shù)較低的情況,有的甚至不滿足規(guī)范和設(shè)計(jì)要求。
核通風(fēng)系統(tǒng)的泄漏率隨系統(tǒng)的運(yùn)行狀況而發(fā)生變化,泄漏率的變化有緩慢增大及突然增大2種情況:過(guò)濾器安裝初期,隨著系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)濾器阻力增大,使得壓緊裝置稍有松動(dòng)、某些封堵小面積開(kāi)裂等情況,系統(tǒng)的初始泄漏率緩慢增大;系統(tǒng)局部風(fēng)量不均勻、在超過(guò)額定風(fēng)量較長(zhǎng)時(shí)間下運(yùn)行,或者氣流相對(duì)濕度過(guò)大引起過(guò)濾器濾紙的破損,或某些封堵的大面積脫落,導(dǎo)致系統(tǒng)泄漏率突然增大。
高效空氣過(guò)濾器作為吸附放射性氣溶膠的核設(shè)備之一,如果泄漏率過(guò)大,就不能滿足設(shè)計(jì)要求,過(guò)量的放射性物質(zhì)通過(guò)通風(fēng)系統(tǒng)排至周?chē)h(huán)境大氣中,會(huì)對(duì)廠區(qū)工作人員、周?chē)癖姾铜h(huán)境造成放射性污染和傷害。
高效空氣過(guò)濾器的凈化系數(shù)CE可根據(jù)下式計(jì)算[3]:
(2)
式中Cu、Cd分別為高效空氣過(guò)濾器上、下游放射性氣體質(zhì)量濃度,mg/m3。
為嚴(yán)格控制放射性氣體泄漏到環(huán)境中,高效空氣過(guò)濾器的凈化系數(shù)應(yīng)不小于1 000,相當(dāng)于凈化效率不小于99.9%。
對(duì)于通風(fēng)系統(tǒng),假定其流量為V,泄漏率為η,則泄漏量為Vη,流過(guò)高效空氣過(guò)濾器濾材的空氣為V(1-η)。由于下游氣流中放射性氣體濃度由泄漏及過(guò)濾器過(guò)濾不完全兩部分氣體疊加,則有:
(3)
式中C′u、C′d分別為系統(tǒng)上、下游氣體中放射性氣體質(zhì)量濃度,mg/m3。
簡(jiǎn)化式(3)可得:
(4)
根據(jù)凈化系數(shù)的定義,通風(fēng)系統(tǒng)的凈化系數(shù)C′E為
(5)
由此可見(jiàn),系統(tǒng)的凈化系數(shù)C′E由過(guò)濾器的凈化系數(shù)CE和泄漏率η兩部分決定,不考慮分析設(shè)備精度和環(huán)境本底的影響時(shí),C′E與上游氣流中的放射性氣體濃度無(wú)關(guān)。泄漏的存在對(duì)系統(tǒng)的凈化性能產(chǎn)生不利影響,使其凈化系數(shù)低于過(guò)濾器的凈化系數(shù)。只有當(dāng)系統(tǒng)泄漏率為0時(shí),系統(tǒng)的凈化系數(shù)C′E才等于過(guò)濾器的凈化系數(shù)CE。
以C′E/CE作為表征系統(tǒng)凈化系數(shù)偏離過(guò)濾器凈化系數(shù)的程度。該值越小說(shuō)明系統(tǒng)凈化系數(shù)低于高效空氣過(guò)濾器的程度越大,泄漏的影響也越大;該值越接近于1,說(shuō)明泄漏的影響越小。
以過(guò)濾器凈化系數(shù)10 000為例,計(jì)算不同泄漏率下系統(tǒng)的凈化系數(shù),結(jié)果見(jiàn)表1。由表1可見(jiàn),即便泄漏率僅為0.01%,對(duì)于風(fēng)量10 000 m3/h的系統(tǒng),存在1 m3/h的泄漏,系統(tǒng)凈化系數(shù)就降低為過(guò)濾器凈化系數(shù)的一半??梢钥闯?,系統(tǒng)存在極低的泄漏也會(huì)對(duì)系統(tǒng)的凈化系數(shù)產(chǎn)生很大影響。當(dāng)泄漏率增大到0.04%時(shí),系統(tǒng)凈化系數(shù)降低為2 000,僅為過(guò)濾器凈化系數(shù)的20%;當(dāng)泄漏率為0.10%時(shí),系統(tǒng)凈化系數(shù)低于1 000。
表1 系統(tǒng)凈化系數(shù)與泄漏率的關(guān)系(CE=10 000)
2015年9月3日,在對(duì)101大修SBE系統(tǒng)高效空氣過(guò)濾器進(jìn)行性能試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),剛更換過(guò)濾器后系統(tǒng)的凈化系數(shù)為396,不滿足凈化系數(shù)為1 000的要求。
試驗(yàn)人員分析了SBE系統(tǒng)高效空氣過(guò)濾器凈化系數(shù)不合格的原因,可能包括:過(guò)濾器裝置未壓緊、過(guò)濾器單元破損、風(fēng)量不滿足要求、試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集不準(zhǔn)確、過(guò)濾器運(yùn)行時(shí)間過(guò)長(zhǎng)失效。其中風(fēng)量不滿足要求、試驗(yàn)數(shù)據(jù)采集不準(zhǔn)確屬于人工操作不當(dāng)。經(jīng)調(diào)查,風(fēng)量數(shù)據(jù)記錄表滿足額定風(fēng)量要求,上下游采樣分析結(jié)果均有采樣數(shù)據(jù),并與類(lèi)似試驗(yàn)數(shù)據(jù)相近,上述原因排除;過(guò)濾器運(yùn)行過(guò)久失效屬于過(guò)濾器本身性能原因,因?yàn)檫^(guò)濾器是新更換的設(shè)備,可排除;過(guò)濾器裝置未壓緊、過(guò)濾器單元破損會(huì)導(dǎo)致泄漏率偏大,經(jīng)過(guò)分析,不能排除該原因。
過(guò)濾器裝置未壓緊、過(guò)濾器單元破損可能是主要原因,試驗(yàn)人員組織機(jī)械安裝人員、廠房管理人員對(duì)過(guò)濾器箱體、過(guò)濾器本身、過(guò)濾器壓緊裝置進(jìn)行檢查,最后發(fā)現(xiàn)某個(gè)過(guò)濾器濾芯存在破損。由于安裝人員對(duì)安裝流程、過(guò)濾器的性能不熟悉,導(dǎo)致安裝過(guò)程中過(guò)濾器濾芯出現(xiàn)了破損,從而導(dǎo)致試驗(yàn)不合格。更換破損的過(guò)濾器濾芯并整理壓緊裝置后重新試驗(yàn),系統(tǒng)的凈化系數(shù)為5 920。該系統(tǒng)共安裝9個(gè)高效空氣過(guò)濾器,破損處面積僅為1個(gè)高效空氣過(guò)濾器面積的1/200。
2017年1月9日,在對(duì)102大修D(zhuǎn)WA系統(tǒng)101/102高效空氣過(guò)濾器進(jìn)行性能試驗(yàn)時(shí),系統(tǒng)的凈化系數(shù)為536,不合格。
在對(duì)安裝過(guò)濾器的小室進(jìn)行檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)某個(gè)過(guò)濾器的部分壓緊裝置缺失,導(dǎo)致過(guò)濾器的壓緊面與過(guò)濾器小室排架密封不嚴(yán),存在泄漏。
對(duì)壓緊裝置進(jìn)行處理后,重新試驗(yàn),系統(tǒng)的凈化系數(shù)為4 960,滿足要求。
由于通風(fēng)系統(tǒng)泄漏率是多種因素的綜合體現(xiàn),隨系統(tǒng)的運(yùn)行泄漏率不斷發(fā)生變化,甚至發(fā)生過(guò)濾器濾紙破損或貫穿件封堵的突然失效導(dǎo)致的泄漏率數(shù)值突然增大的極端情況,而現(xiàn)場(chǎng)難以監(jiān)測(cè)查找,需要對(duì)高效空氣過(guò)濾器凈化系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)性能試驗(yàn),通過(guò)測(cè)定系統(tǒng)的凈化系數(shù)推測(cè)系統(tǒng)的泄漏情況。目前試驗(yàn)主要有3種,存在的問(wèn)題及解決措施如下。
1) 存在問(wèn)題。
調(diào)試試驗(yàn)為核通風(fēng)系統(tǒng)施工完成后的首次試驗(yàn),目的是解決施工、建造中存在的泄漏問(wèn)題。如果此階段初始泄漏率較大,將會(huì)對(duì)后續(xù)的定期試驗(yàn)結(jié)果影響較大。
2) 解決措施。
對(duì)過(guò)濾器的小室、箱體、排架進(jìn)行檢查,不留任何貫穿孔洞;對(duì)電纜、引壓管線等孔洞進(jìn)行封堵。驗(yàn)收試驗(yàn)必須將系統(tǒng)的泄漏率控制在較低水平,如果首次試驗(yàn)核通風(fēng)系統(tǒng)凈化系數(shù)較低,可考慮對(duì)小室及安裝排架進(jìn)行檢漏試驗(yàn)以減少泄漏對(duì)系統(tǒng)凈化系數(shù)的影響。
1) 存在問(wèn)題。
福清核電站對(duì)于高效空氣過(guò)濾器的定期性能試驗(yàn)為一個(gè)換料周期,此階段可能出現(xiàn)過(guò)濾器運(yùn)行過(guò)長(zhǎng)老化失效的問(wèn)題。
2) 解決措施。
建議在高效空氣過(guò)濾器性能試驗(yàn)前,對(duì)通風(fēng)過(guò)濾器小室的過(guò)濾器濾芯、過(guò)濾器緊固件等進(jìn)行檢查。
1) 存在問(wèn)題。
更換試驗(yàn)是在凈化系數(shù)不滿足系統(tǒng)要求或過(guò)濾器阻力超標(biāo)而更換過(guò)濾器之后進(jìn)行的試驗(yàn)??赡艽嬖谶^(guò)濾器安裝過(guò)程過(guò)濾器安裝不嚴(yán)、過(guò)濾器破損,按照現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),系統(tǒng)運(yùn)行24個(gè)月后可能出現(xiàn)過(guò)濾器排架緊固件松動(dòng)等問(wèn)題。
2) 解決措施。
規(guī)范過(guò)濾器安裝人員的行為,必要時(shí)對(duì)過(guò)濾器排架進(jìn)行檢查。安裝后由專(zhuān)門(mén)人員進(jìn)行檢查,排除過(guò)濾器的安裝問(wèn)題,確保核通風(fēng)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
高效空氣過(guò)濾器為去除通風(fēng)系統(tǒng)中放射性氣溶膠粒子的重要設(shè)備,凈化系數(shù)作為反映高效過(guò)濾器性能的重要參數(shù),數(shù)值越大說(shuō)明系統(tǒng)去除放射性氣溶膠粒子的能力越強(qiáng)。本文結(jié)合理論分析和福清核電站工程案例,發(fā)現(xiàn)泄漏率對(duì)系統(tǒng)的凈化系數(shù)有很大影響,提出了提高核通風(fēng)系統(tǒng)凈化系數(shù)的措施,可供相關(guān)人員參考。