劉玉柱 劉學(xué)文 許絕舞 楊靜思
摘要:航空液壓管道斷裂問題偶有發(fā)生,管路系統(tǒng)振動是造成管路疲勞裂紋的重要影響因素。本文采用有限元分析與振動應(yīng)力測試相結(jié)合的方法,通過分析導(dǎo)管的固有頻率和振動應(yīng)力值,確定導(dǎo)管振動異常與外界激勵影響有關(guān),并提出了解決方案,為導(dǎo)管故障的改進提供了一種解決思路。
關(guān)鍵詞:液壓管路;振動;疲勞;應(yīng)力測試
Keywords:hydraulic pipeline;vibration;fatigue;stress test
0 引言
液壓系統(tǒng)是飛機重要的組成部分,通過操縱各舵面的運動實現(xiàn)飛機姿態(tài)控制。液壓系統(tǒng)中使用的導(dǎo)管直接用于傳遞飛機操作動力,其工作可靠性直接影響著飛機整機的工作可靠性。
某型飛機液壓導(dǎo)管(919號)喇叭口根部出現(xiàn)裂紋漏油故障,導(dǎo)管裂紋斷口具有明顯的疲勞斷裂特征(見圖1),宏觀可見疲勞弧線及放射棱線特征,微觀可見細(xì)密的疲勞條帶特征,失效原因為導(dǎo)管襯套根部振動疲勞斷裂。這起故障嚴(yán)重影響了該型飛機外場的安全使用。
1 振動應(yīng)力測試
管路系統(tǒng)振動是造成管路疲勞裂紋的重要影響因素,利用振動應(yīng)力測試技術(shù)對液壓管路的振動進行測試分析,可以有效監(jiān)測飛機液壓管路振動應(yīng)力值是否異常,查找液壓管路振動異常點,提升液壓管路工作的可靠性。
導(dǎo)管應(yīng)力測試采用應(yīng)變電測法,通過貼在導(dǎo)管被測點處的電阻應(yīng)變片,將被測點的應(yīng)變值轉(zhuǎn)換為應(yīng)變片的電阻變化,再利用電阻應(yīng)變儀測出應(yīng)變片的電阻變量并直接轉(zhuǎn)換輸出應(yīng)變值,然后依據(jù)虎克定律計算出構(gòu)件被測點的應(yīng)力值。
其中,ε為應(yīng)變儀輸出峰峰值的半幅值,E為彈性模量。當(dāng)導(dǎo)管材料為1Cr18Ni10Ti時,E=2.1× 105MPa。
目前修理機型中,1Cr18Ni10Ti材料制造的液壓導(dǎo)管的應(yīng)力判斷標(biāo)準(zhǔn)為總應(yīng)
力值σ總≤40MPa。
選取20架飛機,對該型導(dǎo)管持續(xù)開展振動應(yīng)力測試工作,結(jié)果半數(shù)以上不符合標(biāo)準(zhǔn),最大應(yīng)力值均出現(xiàn)在左發(fā)工作狀態(tài)下導(dǎo)管的裂紋一端,測試結(jié)果如表1所示。
2 故障原因分析
2.1 系統(tǒng)原理
該型飛機的956號導(dǎo)管為液壓Ⅰ系統(tǒng)增壓導(dǎo)管,規(guī)格為Ф16mm×1.5mm;911號導(dǎo)管為液壓Ⅱ系統(tǒng)回油導(dǎo)管,規(guī)格為Ф8mm×0.8mm;919號導(dǎo)管為液壓Ⅱ系統(tǒng)增壓導(dǎo)管,規(guī)格為Ф6mm×0.6mm。這三根導(dǎo)管及相關(guān)固定件組成919管系,如圖2、圖3所示。
造成管路振動異常的原因主要有裝配異常、結(jié)構(gòu)振動沖擊、液壓脈動沖擊導(dǎo)致耦合共振、外界激勵等。
956號導(dǎo)管為飛機液壓柱塞泵高壓出口所連接的第一根導(dǎo)管,管體承受高達28MPa的壓力,液壓泵柱塞的往復(fù)運動產(chǎn)生流量脈動,引起壓力脈動沖擊,沖擊沿管路傳播,使管路產(chǎn)生高振動,致使固定該導(dǎo)管的結(jié)構(gòu)裂紋問題頻繁出現(xiàn)。
956號、911號、919號三根導(dǎo)管之間通過剛性固定進行相互約束,由振動應(yīng)力測試的結(jié)果分析,初步推測919號導(dǎo)管振動應(yīng)力值超標(biāo)是由于956號導(dǎo)管劇烈振動所傳遞導(dǎo)致。
2.2 導(dǎo)管裝配的影響
對外場飛行的11架飛機的919號導(dǎo)管進行安裝檢查,該導(dǎo)管在裂紋端(下端)襯套根部均存在不同程度的磨損(見圖4),檢查導(dǎo)管的安裝應(yīng)力、根部直線段等均未見異常。因此,裝配并非導(dǎo)致919號導(dǎo)管管體磨損及振動應(yīng)力值超標(biāo)的主要原因。
2.3 結(jié)構(gòu)振動沖擊的影響
發(fā)動機試車過程中結(jié)構(gòu)振動的影響因素較多,如發(fā)動機及外置機匣本身工作的振動、液壓泵源連接導(dǎo)管傳遞至支撐結(jié)構(gòu)的振動、飛機活動部件的運動、管路附件工作時的脈動沖擊、進氣道附近氣流的擾動等。
圖5、圖6所示為飛機進氣道部位一根導(dǎo)管與919號導(dǎo)管的振動波形對比圖,發(fā)現(xiàn)前者是頻率寬泛且雜亂無章的波形,后者是頻率單一且比較規(guī)則的正弦波形,說明919號導(dǎo)管的振動異常與結(jié)構(gòu)振動沖擊無關(guān)。
2.4 液壓系統(tǒng)脈動的影響
1)振動試驗方面
919號導(dǎo)管為第Ⅱ液壓系統(tǒng)導(dǎo)管,由右發(fā)動機艙Ⅱ系統(tǒng)液壓柱塞泵供壓,在右側(cè)發(fā)動機地面開車測試過程中,該導(dǎo)管的振動應(yīng)力值普遍較?。ㄒ妶D7),說明Ⅱ系統(tǒng)的液壓脈動不是該導(dǎo)管應(yīng)力值超標(biāo)的主要原因。
2)模態(tài)分析方面
該型飛機液壓泵在發(fā)動機開車最大狀態(tài)的轉(zhuǎn)數(shù)為4200r/s,此液壓泵為柱塞泵,柱塞數(shù)為9,由此可計算出液壓系統(tǒng)的脈動頻率。其中,最大頻率為100%N?g/60=4200×9/60=630Hz;最小頻率(70%輸出時)為70%N?g= 0.7×630=441Hz。從慢車到加力的頻率范圍為441~630Hz(見表2)。
利用柔性關(guān)節(jié)測量臂對919號導(dǎo)管的形狀進行測繪,得出導(dǎo)管中性軸線關(guān)鍵點的坐標(biāo)數(shù)據(jù),如圖8所示。在CATIA軟件中生成三維模型,并轉(zhuǎn)換為STP格式后導(dǎo)入ANSYS Workbench中,設(shè)置材料屬性、確定載荷邊界條件、劃分網(wǎng)格后進行仿真分析計算,得出919號導(dǎo)管前六階固有頻率及振動模態(tài)圖,如表3和圖9所示。
3)小結(jié)
919號導(dǎo)管的固有頻率全部超出了液壓泵的最大輸出激振頻率,因此不會與液壓泵的輸出頻率耦合而導(dǎo)致共振現(xiàn)象。導(dǎo)管的振動應(yīng)力值超標(biāo)并非由飛機第Ⅱ液壓系統(tǒng)的脈動沖擊引起,但依然與液壓系統(tǒng)脈動沖擊有關(guān),可能受到了外界激勵,且該外界激勵與第Ⅰ液壓系統(tǒng)的脈動沖擊存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
3 故障解決方案
3.1 改變管系狀態(tài)
通過分析振動傳遞路徑,結(jié)合919號與911號導(dǎo)管的振動規(guī)律均與956號導(dǎo)管存在關(guān)聯(lián),決定將956號與911號導(dǎo)管之間的剛性固定管夾更換為柔性固定卡箍,以達到削減振動傳遞的影響。
3.2 振動應(yīng)力測試
選取內(nèi)外場的20架飛機,在956號和911號導(dǎo)管上相互固定位置的兩側(cè)以及919號導(dǎo)管的兩端粘貼應(yīng)力片,分浮動管夾和浮動卡箍兩種實物狀態(tài),開展振動應(yīng)力測試對比工作。圖10為其中一架飛機在左側(cè)發(fā)動機地面試車時測得的3根導(dǎo)管振動應(yīng)力值的增幅,其反映的是不同頻率的外界激勵的影響結(jié)果??梢园l(fā)現(xiàn)在浮動管夾狀態(tài)時,第Ⅱ液壓系統(tǒng)的919號和911號導(dǎo)管的振動受到了第Ⅰ液壓系統(tǒng)956號導(dǎo)管的嚴(yán)重影響。將浮動管夾更換為浮動卡箍后,919號和911號導(dǎo)管受956號導(dǎo)管的振動影響大幅下降。
統(tǒng)計此20架飛機919號導(dǎo)管改進前后振動應(yīng)力值并進行對比,結(jié)果如表4和圖11所示,改進前振動應(yīng)力值最大為81.8MPa,最小為18.8MPa,平均值為44.7MPa;改進后振動應(yīng)力值最大為39.1MPa,最小為13.1MPa,平均應(yīng)力值為25.7MPa。應(yīng)力值下降幅度最大為68.9%,最小為3.7%,平均下降幅度達到了38.6%,說明改進后919號導(dǎo)管的振動異常情況得到顯著改善。
4 結(jié)論
造成航空液壓管道振動異常的原因很多,本文采用有限元分析與振動應(yīng)力測試相結(jié)合的方法,通過分析導(dǎo)管的固有頻率和振動應(yīng)力值,得出導(dǎo)管振動異常并非裝配異常、耦合共振或結(jié)構(gòu)振動沖擊所致。通過改進管系的安裝狀態(tài),驗證了該導(dǎo)管振動異常是受外界激勵影響的結(jié)果,解決了該導(dǎo)管振動異常故障問題,為導(dǎo)管故障的改進提供了一種解決思路。
參考文獻
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