摘要:某型橫滾角速率測量組件在首飛安全試驗中的溫度-高度試驗中出現(xiàn)產(chǎn)品信號無輸出故障現(xiàn)象,通過現(xiàn)場確認(rèn)、故障定位、機理分析和復(fù)現(xiàn)驗證,對故障進行了剖析,探尋故障產(chǎn)生的根源,提出了改進措施,并在實際應(yīng)用中驗證了措施的有效性。
關(guān)鍵詞:電源模塊;帶載能力;功耗;故障樹
Keywords:power module;load capacity;power consumption;fault tree
1 故障情況
橫滾角速率測量組件的主要功能是將測量得到的三軸角速率、三軸加速度信息和解算得到的俯仰、傾斜角信息發(fā)送給飛控計算機。橫滾角速率測量組件由三軸陀螺、三個單軸加速度計、解算板、接口板、電源板和機箱組成,如圖1所示。
橫滾角速率測量組件在進行首飛安全試驗中的溫度—高度試驗時,當(dāng)試驗進行至環(huán)境溫度85℃、高度為地面時出現(xiàn)產(chǎn)品信號無輸出的故障現(xiàn)象。故障時28V消耗電流變?yōu)?.13A,明顯低于橫滾角速率測量組件正常工作的消耗電流。橫滾角速率測量組件正常工作時,28V消耗電流應(yīng)不低于0.2A。
2 故障定位及分析
橫滾角速率測量組件主要實現(xiàn)對飛機橫滾角速率信息的采集與上報,橫滾角速率測量組件內(nèi)部功能模塊包括傳感器(陀螺和加表等)、信號采集電路、FPGA功能電路、DSP功能電路、飛控通信功能電路、電源六個部分,如圖2所示。
傳感器主要用于感測橫滾角速率測量組件的角速率、加速度等信息;信號采集電路主要實現(xiàn)將各傳感器感測的信號轉(zhuǎn)換成FPGA功能電路能夠識別的數(shù)據(jù);FPGA功能電路主要實現(xiàn)信號接收與發(fā)送功能,該功能由FPGA芯片及其外圍電路實現(xiàn);DSP功能電路主要實現(xiàn)對FPGA發(fā)送的原始數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)解算,從而得到飛機的姿態(tài)信息、補償后的三軸角速率信息及三軸加速度信息;飛控通信功能電路主要實現(xiàn)橫滾角速率測量組件與飛控計算機之間的HB 6096數(shù)據(jù)通信,該通信功能通過ARINC 429芯片實現(xiàn);電源部分為整個橫滾角速率測量組件提供能量輸入。
依據(jù)故障現(xiàn)象,分析得出導(dǎo)致該故障現(xiàn)象的可能原因,包含電源模塊無28V輸入、電源模塊故障、電源轉(zhuǎn)換芯片故障、ARINC 429芯片、FPGA故障,由此建立故障樹(見圖3)。
2.1 電源模塊無28V輸入排查
故障時,使用萬用表測試濾波器輸出及電源模塊的28V輸入,測得值均為28V,滿足電源模塊12~35V的輸入要求,可排除底事件EVENT1、EVENT2。
2.2 電源模塊故障排查
EVENT3——28V轉(zhuǎn)5V失效排查:故障時,萬用表測試電源模塊輸出的5V電壓下降至3.3V。相同條件下,斷開后級負(fù)載電路后單獨測試電源模塊,萬用表測得電源模塊輸出的5V電壓值為4.96V,暫無法排除該底事件。
EVENT4——28V轉(zhuǎn)±15V失效排查:故障時,萬用表測試電源模塊輸出的±15V電壓,測得值分別為14.95V和-14.9V,符合模塊±(15±0.15)V的輸出要求,該底事件可排除。
2.3 電源轉(zhuǎn)換芯片故障排查
EVENT5——5V轉(zhuǎn)3.3V失效排查:故障時,萬用表測試電源轉(zhuǎn)換芯片D7的輸出,3.3V電壓下降至1.2V。
EVENT6——5V轉(zhuǎn)2.5V失效排查:故障時,萬用表測試電源轉(zhuǎn)換芯片N1的輸出,2.5V電壓下降至0.82V。
EVENT7——5V轉(zhuǎn)1.8V失效排查:故障時,萬用表測試電源轉(zhuǎn)換芯片N2的輸出,1.8V電壓下降至0.56V。
EVENT8——5V轉(zhuǎn)1.26V失效排查:故障時,萬用表測試電源轉(zhuǎn)換芯片N4的輸出,1.26V電壓下降至0.37V。
EVENT9——5V轉(zhuǎn)1V失效排查:故障時,萬用表測試電源轉(zhuǎn)換芯片N3的輸出,1V電壓下降至0.27V。
因電源模塊5V輸出已經(jīng)發(fā)生掉壓,且低于電源轉(zhuǎn)換芯片的輸入范圍,會導(dǎo)致電源轉(zhuǎn)換芯片輸出電壓下降,故斷開產(chǎn)品電源模塊5V輸出信號,直接用5V穩(wěn)壓源給后級負(fù)載電路供電,在85℃條件下測試電源轉(zhuǎn)換芯片D7、N1~N4的輸出均在正常范圍內(nèi),故可以排除底事件EVENT5~EVENT9。
2.4 ARINC429芯片故障排查
EVENT10——ARINC429芯片故障排查:故障時,測試ARINC429芯片JHI8586無輸入;斷開產(chǎn)品電源模塊5V輸出信號,直接用5V穩(wěn)壓源給后級負(fù)載電路供電,測試軟件顯示產(chǎn)品輸出正常,該底事件可排除。
2.5 FPGA故障排查
故障時,測試FPGA芯片無輸出,斷開產(chǎn)品電源模塊5V輸出信號,直接用5V穩(wěn)壓源給后級負(fù)載電路供電,測試軟件顯示FPGA輸出正常,可排除底事件EVENT11、EVENT12。
2.6 故障定位
通過底事件排查過程,可以確定85℃高溫時產(chǎn)品信號無輸出故障是由電源模塊輸出5V電壓下降導(dǎo)致的。組件所選電源模塊ZHDC19T0515/8W的5V輸出能力只有1A。斷開產(chǎn)品電源模塊5V輸出信號,在85℃高溫條件下直接用5V穩(wěn)壓源給后級負(fù)載電路供電,監(jiān)控5V輸出的消耗電流,電流鉗測得值在1.12A左右,超出了電源模塊5V輸出的帶載能力。因此,85℃高溫時產(chǎn)品信號無輸出故障是由于電源模塊5V帶載能力不足導(dǎo)致的。
3 故障原因分析
機上28V直流電源進入電源板后,通過電源防反接保護、濾波網(wǎng)絡(luò)后,通過電源模塊將28V直流電源轉(zhuǎn)換為±15V和+5V直流電源,然后通過接插件供給解算板、接口板、三軸陀螺及3個加速度計。原理框圖如圖4所示。
電源模塊選用XX/8W型標(biāo)準(zhǔn)模塊,具有5V-1A、15V-0.1A、-15V-0.1A的輸出能力,如表1所示。
對已交付產(chǎn)品實際消耗電流進行梳理統(tǒng)計(見表2),可見橫滾角速率測量組件5V輸出消耗電量隨溫度升高明顯,在高溫70℃時5V輸出電流已逼近輸出能力。故下面重點分析電源模塊5V帶載能力。
橫滾角速率測量組件5V電源輸出主要用于為FPGA、DSP、三軸陀螺儀、加速度計供電,產(chǎn)品常溫工作及高溫85℃工作時電源模塊5V帶載情況如表3所示。
由表2~表3可知,產(chǎn)品5V輸出帶載的FPGA芯片、DSP芯片、陀螺、加表的功耗隨著溫度的升高都會有一定程度的增加。其中,F(xiàn)PGA功耗隨溫度升高而增加的特性表現(xiàn)尤為顯著。
85℃條件下,僅FPGA即需要2.265W的功耗,由表3可見電源模塊5V輸出帶載的總功耗不低于5.6W,而提供二次電源的模塊5V輸出能力只有5W的額定功耗輸出能力,小于需要的功耗,進一步說明其帶載能力不足,導(dǎo)致在85℃條件下,F(xiàn)PGA無法啟動,無法正常向ARINC 429接口芯片發(fā)送控制信號,使產(chǎn)品無法輸出信號。
4 故障復(fù)現(xiàn)及糾正措施
故障件斷電,恢復(fù)到常溫,重新上電,產(chǎn)品能夠正常工作,功能性能符合技術(shù)協(xié)議要求。升溫到70℃,對產(chǎn)品進行功能性能測試,符合技術(shù)協(xié)議要求?;謴?fù)環(huán)境溫度85℃,通電后正常工作約10min后,故障復(fù)現(xiàn)。
采取糾正措施,增加電源模塊的輸出能力,采用兩個電源模塊實現(xiàn)28V轉(zhuǎn)5V和28V轉(zhuǎn)±15V的功能。依據(jù)表2中5V功耗理論計算結(jié)果,28V轉(zhuǎn)5V功能所選電源模塊XX/3W輸出電流能力2A,紋波35mV;理論計算得出±15V功耗不超過1.3W,故28V轉(zhuǎn)±15V功能所選電源模塊XX/10W電流輸出能力0.1A,能力保持不變。
對采取改進措施后的橫滾角速率測量組件進行70℃和85℃的工作試驗。試驗結(jié)果表明,更換了增加電源模塊的電源板后,產(chǎn)品符合協(xié)議要求。試驗及后期裝機使用過程中均未再出現(xiàn)該故障。
5 結(jié)論
此次橫滾角速率測量組件高溫?zé)o輸出故障,暴露出產(chǎn)品的設(shè)計缺陷,提示設(shè)計人員在設(shè)計過程中應(yīng)對產(chǎn)品性能進行充分的論證、仿真及驗證,重視驗證試驗。方案設(shè)計過程中應(yīng)重視元器件選型分析,預(yù)留合適的設(shè)計余量,以有效提高產(chǎn)品設(shè)計質(zhì)量。
作者簡介
李妍,碩士,工程師,研究方向:導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制。