黃權(quán)浩,趙光耀,蘭艷旭,黃耀遠(yuǎn),朱映健
(沙角A 電廠,廣東 東莞 523936)
硫酸氫銨對(duì)鍋爐島尾部設(shè)備的正常運(yùn)行維護(hù)會(huì)產(chǎn)生很多負(fù)面的影響,如空氣預(yù)熱器堵塞、引風(fēng)機(jī)故障等,嚴(yán)重時(shí)會(huì)對(duì)機(jī)組安全運(yùn)行造成威脅。隨著煙氣超低排放應(yīng)用的全面普及,火力發(fā)電廠面臨的硫酸氫銨防治問(wèn)題將變得越來(lái)越嚴(yán)峻。硫酸氫銨的形成與煙氣流場(chǎng)不均、催化劑老化等因素有關(guān)[1],其中煙氣流場(chǎng)不均會(huì)造成局部噴氨量偏大,容易產(chǎn)生硫酸氫銨,該問(wèn)題在很多發(fā)電廠的脫硝系統(tǒng)中普遍存在。SCR(選擇性催化還原)脫硝反應(yīng)器流場(chǎng)分布特性將直接影響脫硝反應(yīng)器性能[2],流場(chǎng)分布的均勻性是脫硝系統(tǒng)性能的關(guān)鍵因素[3],均勻的流場(chǎng)能夠保證SCR 脫硝系統(tǒng)達(dá)到最優(yōu)的脫硝效率,并延長(zhǎng)催化劑使用壽命,減少氨逃逸[4],流場(chǎng)優(yōu)化改造后的脫硝系統(tǒng)進(jìn)、出口NOX濃度以及氨逃逸量均明顯降低,改造后流場(chǎng)均勻性也比較好[5]。近年來(lái),許多學(xué)者通過(guò)改造導(dǎo)流板,優(yōu)化導(dǎo)流板以及混合器的布置方式、布置位置等措施來(lái)優(yōu)化脫硝反應(yīng)器流場(chǎng),為脫硝系統(tǒng)中流場(chǎng)優(yōu)化設(shè)計(jì)提供參考[6-12]。也有許多學(xué)者通過(guò)數(shù)值模擬對(duì)SCR 反應(yīng)器的流場(chǎng)優(yōu)化進(jìn)行了研究,通過(guò)模型調(diào)控對(duì)比等方式,提出煙道設(shè)計(jì)的最佳方案,改善了原脫硝煙道的流場(chǎng)分布[13-19]。因此,對(duì)脫硝設(shè)備中煙氣流場(chǎng)進(jìn)行改造是非常必要的,通過(guò)改造可以有效降低氨逃逸以及硫酸氫銨的生成,降低硫酸氫銨對(duì)SCR 反應(yīng)器下游設(shè)備的負(fù)面影響。要降低硫酸氫銨的生成,核心技術(shù)就是強(qiáng)化NOX與NH3的混合,二者混合不均將會(huì)極大地降低SCR 脫硝工藝的脫除效率[20],尤其是對(duì)脫硝效率要求較高的SCR 脫硝設(shè)備,必須采用更加有效的流動(dòng)與混合技術(shù)和設(shè)備才能滿足實(shí)際要求[21]。
某發(fā)電廠2×330 MW 機(jī)組鍋爐為上海鍋爐廠制造的型號(hào)為SG-1025/18.3M317 亞臨界壓力,一次中間再熱控制循環(huán)汽包爐,四角切圓燃燒,固態(tài)排渣,平衡通風(fēng),全鋼構(gòu)架,露天布置鍋爐;回轉(zhuǎn)式空氣預(yù)熱器。
該發(fā)電廠于2012—2013 年完成脫硝改造,每臺(tái)鍋爐布置2 臺(tái)SCR 反應(yīng)器,其入口煙道接自鍋爐省煤器出口煙道,脫硝出口煙道接入空預(yù)器入口煙道;SCR 反應(yīng)器采用2+1 的布置方式,最上面一層為備用層,催化劑型式為蜂窩式,尺寸為1 930 mm×970 mm×1 330 mm,材料采用TiO2/V2O5/WO3。2017—2018 年實(shí)施超低排放改造,以進(jìn)一步降低氮氧化物排放值,在備用層處加裝一層新的催化劑。
(1)由于脫硝催化劑的作用,煙氣SO2向SO3的轉(zhuǎn)化率增加,煙氣酸露點(diǎn)升高,由此加劇空氣預(yù)熱器的酸腐蝕和積灰。
(2)氨逃逸逐步增大。原驗(yàn)收試驗(yàn)A 側(cè)和B側(cè)反應(yīng)器對(duì)應(yīng)氨逃逸分別為0.63×10-6mg/m3和1.55×10-6mg/m3,氨逃逸滿足性能考核要求,隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,實(shí)際測(cè)得的氨逃逸已經(jīng)達(dá)到2.5×10-6mg/m3左右,甚至局部已超過(guò)3.0×10-6mg/m3。
(3)流場(chǎng)分布不均。由于整個(gè)脫硝系統(tǒng)為改造增加的系統(tǒng),受場(chǎng)地所限,設(shè)備布置緊湊,導(dǎo)致煙氣流場(chǎng)容易出現(xiàn)不均的情況。另外,隨著煤種、負(fù)荷等的變化,使反應(yīng)器入口煙氣流場(chǎng)產(chǎn)生變化,表現(xiàn)在催化劑入口NOX濃度場(chǎng)、溫度場(chǎng)、速度場(chǎng)、煙氣入射角等差異較大,各噴氨嘴的噴氨量不能很好地適應(yīng)這些變化,從而導(dǎo)致局部氨逃逸過(guò)大甚至超標(biāo),產(chǎn)生的硫酸氫銨含量增大并附著在下游設(shè)備中,使下游設(shè)備尤其是空預(yù)器等發(fā)生腐蝕和堵塞,影響機(jī)組安全運(yùn)行。
(4)機(jī)組負(fù)荷變化頻繁,噴氨量不能適應(yīng)其變化速度。受電網(wǎng)調(diào)度要求,機(jī)組隨時(shí)進(jìn)行負(fù)荷調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)速率有時(shí)達(dá)到5 MW/min,噴氨量的控制不能跟上負(fù)荷變化的速度,發(fā)生滯后,噴氨量出現(xiàn)先少后多的情況,導(dǎo)致氨逃逸率增加。
為了消除原來(lái)脫硝催化劑入口處煙氣溫度、NH3/NOX分布的相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差較大等現(xiàn)象,該發(fā)電廠脫硝流場(chǎng)優(yōu)化采取了以下改造方案:
(1)拆除省煤器出口至催化劑入口彎頭原來(lái)的所有導(dǎo)流板及花瓣混合器。
(2)新增一塊導(dǎo)流板。
(3)在省煤器出口煙道變徑處增加FlowART XC 交叉混合器,以增加混合效果。
(4)噴氨格柵上游增加FlowART S2 混合器。
(5)新增扭葉片式和FlowART S1 混合器。如圖1 所示。
圖1 流場(chǎng)優(yōu)化設(shè)計(jì)
該設(shè)計(jì)的目的就是保證煙氣在催化劑入口處的煙氣流場(chǎng)、溫度場(chǎng)等的均勻性,使催化劑入口處NH3/NOX分布的相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差降到最低,從而達(dá)到降低氨逃逸的效果。
改造前后的測(cè)試分別在改造前10 個(gè)月和改造后4 個(gè)月進(jìn)行,對(duì)催化劑入口煙溫偏差、催化劑煙氣入口速度偏差、催化劑入口濃度偏差等主要指標(biāo)進(jìn)行了對(duì)比分析。
改造前后各負(fù)荷段催化入口A/B 側(cè)溫度最大偏差如表1 所示。
表1 催化劑入口溫差
從表1 可看出,改造后各負(fù)荷段催化劑入口煙溫最大偏差相差不大,均在4 ℃左右,比改造前的煙溫最大偏差低了16 ℃。
改造前后各負(fù)荷段催化劑入口A/B 側(cè)速度偏差如表2 所示。
表2 催化劑入口速度偏差
改造后,催化劑入口煙氣速度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差有所增加,可能與導(dǎo)流板安裝狀況有關(guān)。
改造前后各負(fù)荷段催化劑入口NOX濃度偏差如表3 所示。
表3 催化劑入口NOX 濃度偏差
改造后催化劑入口濃度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差中高負(fù)荷段A 側(cè)略有上升,而B(niǎo) 側(cè)略有下降;低負(fù)荷段A/B 側(cè)的濃度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差下降明顯。
改造前省煤器出口至催化劑入口阻力為280 Pa,改造后阻力為410 Pa,改造前后阻力增加了130 Pa,阻力增加值符合改造設(shè)計(jì)要求。
物模是為了驗(yàn)證此改造方案的有效性,其結(jié)果為改造后的脫硝系統(tǒng)運(yùn)行提供重要參考信息。
模型按照1:10 等比例縮小后搭建而成,以流體力學(xué)作為理論依據(jù),按照相似準(zhǔn)則進(jìn)行物模試驗(yàn)。進(jìn)入自?;瘏^(qū)時(shí),在引風(fēng)機(jī)風(fēng)量約8 000 m3/h,11 000 m3/h,13 000 m3/h 3 種不同工況條件下,利用熱線風(fēng)速儀對(duì)噴氨格柵上游截面、催化劑上層截面速度分別進(jìn)行了數(shù)據(jù)測(cè)量;利用氣體分析儀對(duì)催化劑上層截面NOX濃度進(jìn)行了測(cè)量;此外,還進(jìn)行差壓、入射角等的測(cè)量。統(tǒng)計(jì)3 種工況時(shí)測(cè)試結(jié)果在趨勢(shì)上相仿:噴氨格柵上游截面區(qū)域流速分布較為均勻,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差為4%;第一層催化劑上方截面前墻速度稍高,后墻速度稍低,中心區(qū)速度相對(duì)均勻,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差為8%;第一層催化劑上方截面NOX濃度分布較為均勻,相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差為3.4%。
顯然,實(shí)際改造后,催化劑入口處的濃度相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差、溫度偏差等與物模結(jié)果相差不多,但催化劑入口的速度偏差比物模偏差偏離較多,是設(shè)計(jì)原因還是設(shè)備問(wèn)題尚待進(jìn)一步檢查和測(cè)試才能明確。
(1)噴氨量的變化
通過(guò)4 號(hào)、5 號(hào)脫硝噴氨調(diào)節(jié)對(duì)比分析,5號(hào)爐經(jīng)過(guò)脫硝煙道流場(chǎng)優(yōu)化改造后,整個(gè)脫硝過(guò)程中NH3/NOX混合較為均勻,反應(yīng)較為充分,噴氨量明顯減少。
(2)氨逃逸量的變化
煙道流場(chǎng)優(yōu)化改造后,300 MW 負(fù)荷工況下A/B 側(cè)催化劑出口氨逃逸量平均為2.2×103mg/m3和2.5×103mg/m3,比改造前平均3.2 ×103mg/m3和3.6×103mg/m3有明顯下降。
(3)空氣預(yù)熱器壓差變化
2018 年11 月完成空預(yù)器波紋板更換后,300 MW 負(fù)荷工況下A/B 側(cè)空預(yù)器壓差為1.4 kPa/1.3 kPa,隨后略有上升,維持在1.5 kPa 左右運(yùn)行。至2021 年2 月28 日,300 MW 負(fù)荷工況下A/B側(cè)空預(yù)器壓差為2.01 kPa/1.77 kPa,經(jīng)過(guò)16 個(gè)月的運(yùn)行,空氣預(yù)熱器阻力上升速度非常緩慢。改造前,空預(yù)器往往運(yùn)行到7 個(gè)月時(shí)阻力就上升到2.1 kPa 左右,空預(yù)器發(fā)生堵塞,甚至運(yùn)行4 個(gè)月時(shí)空預(yù)器就發(fā)生堵塞(超過(guò)2.0 kPa)。因此,從改造前后空預(yù)器阻力上升情況對(duì)比分析,本次改造對(duì)減少氨逃逸和減少空預(yù)器堵塞具有非常明顯的效果。
從以上試驗(yàn)結(jié)果可看出,本次流場(chǎng)優(yōu)化改造較為成功,但仍存在以下問(wèn)題需要完善:
(1)速度場(chǎng)偏差較大,造成該偏差的原因尚需進(jìn)一步檢查和試驗(yàn)才能明確。
(2)A 側(cè)、B 側(cè)噴氨量很不均勻,晃動(dòng)很大。由于機(jī)組負(fù)荷變化較快,負(fù)荷常以5 MW/min 的速率變化,噴氨量隨之變化,噴氨量的過(guò)大變動(dòng)對(duì)氨氮摩爾比相對(duì)偏差的測(cè)量結(jié)果影響很大。
(3)氨氮摩爾比較大??赡芘c改造方案的設(shè)計(jì)或設(shè)備故障有關(guān);各試驗(yàn)工況A 側(cè)、B 側(cè)噴氨量很不均勻,晃動(dòng)很大,這對(duì)氨氮摩爾比相對(duì)偏差的測(cè)量結(jié)果影響很大。如300 MW 負(fù)荷工況測(cè)試時(shí),開(kāi)始時(shí)A 側(cè)、B 側(cè)噴氨量分別為63 kg/h 和57 kg/h,試驗(yàn)結(jié)束時(shí)A 側(cè)、B 側(cè)噴氨量分別為45 kg/h 和53 kg/h,試驗(yàn)中A 側(cè)噴氨量晃動(dòng)很大,B側(cè)噴氨量相對(duì)晃動(dòng)較小。
針對(duì)以上存在的問(wèn)題,除利用機(jī)組檢修機(jī)會(huì)對(duì)導(dǎo)流板、混合器等進(jìn)行檢查和調(diào)整外,日常運(yùn)行中要盡量發(fā)揮低氮燃燒器對(duì)NOX的調(diào)節(jié)手段,使催化劑入口處的NOX濃度不超過(guò)400 mg/m3運(yùn)行,以減少噴氨量的波動(dòng)幅度;另外,對(duì)各噴嘴的噴氨量進(jìn)行優(yōu)化調(diào)節(jié),即采取提前調(diào)節(jié)的手段進(jìn)行干預(yù)。該方法目前在應(yīng)用中,已收到一定的效果。
(1)本次脫硝煙氣流場(chǎng)優(yōu)化改造后,NOX濃度場(chǎng)分布的相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差、溫度場(chǎng)偏差等均符合設(shè)計(jì)要求。
(2)改造后氨逃逸濃度明顯下降。
(3)新增的設(shè)備阻力基本小于410 Pa,符合設(shè)計(jì)要求。
(4)速度場(chǎng)分布偏差較大,偏離設(shè)計(jì)值,需要進(jìn)一步檢查和調(diào)整;運(yùn)行中需要采取噴氨量預(yù)調(diào)節(jié)方式,避免機(jī)組因負(fù)荷變化過(guò)大使噴氨量不能很好適應(yīng),從而導(dǎo)致NOX相對(duì)偏差較大的情況出現(xiàn)。
(5)通過(guò)低氮燃燒器來(lái)適當(dāng)降低第一層催化劑入口NOX的濃度,減少噴氨量,降低氨逃逸。