摘要:高頻直縫焊管生產(chǎn)線上,因生產(chǎn)工藝的要求鋼管在焊接生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生內(nèi)毛刺,按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求,焊縫內(nèi)毛刺需清除,但高頻焊管在線去內(nèi)毛剌裝置在生產(chǎn)過程中容易產(chǎn)生的問題,因此在行業(yè)內(nèi)在線內(nèi)毛刺清除技術(shù)與裝置改進(jìn)一直是提高生產(chǎn)效率、成材率和降低成本的重要途徑。本文對現(xiàn)有內(nèi)毛刺清除裝置刀桿結(jié)構(gòu)進(jìn)行了相應(yīng)的改進(jìn),改進(jìn)后結(jié)構(gòu)簡單,氣壓穩(wěn)定,生產(chǎn)成本下降,效益提升,為技術(shù)人員在生產(chǎn)過程中提供借鑒。
關(guān)鍵詞:高頻焊管;內(nèi)毛剌刀桿;內(nèi)毛刺
引言
近年來,隨著我國高頻焊管工業(yè)的迅速發(fā)展,內(nèi)毛刺質(zhì)量問題已經(jīng)嚴(yán)重影響到高頻直縫焊管的合格率和生產(chǎn)效率。我公司于1991年開始生產(chǎn)高頻焊管,對于高頻焊管去內(nèi)毛剌刀桿的設(shè)計(jì)十分重視,經(jīng)過實(shí)際使用,發(fā)現(xiàn)原來在線去內(nèi)毛剌整個過程存在多種問題,產(chǎn)量不穩(wěn)定,技術(shù)人員通過仔細(xì)研究,進(jìn)行了整體改造,以提高生產(chǎn)效益和產(chǎn)品的質(zhì)量。但經(jīng)過實(shí)際使用,發(fā)現(xiàn)其原配套設(shè)計(jì)的內(nèi)毛刺裝置存在多種問題,對生產(chǎn)產(chǎn)生了一定的影響,技術(shù)人員通過仔細(xì)研究,進(jìn)行了整體改造,以提高生產(chǎn)效率和成材率。
一、原內(nèi)毛剌刀桿設(shè)備存在的問題
在實(shí)際操作和機(jī)組設(shè)備修理的過程中,充分總結(jié)和探討了內(nèi)毛剌刀桿設(shè)計(jì)在生產(chǎn)過程中存在設(shè)計(jì)上的幾種不合理的因素。1.現(xiàn)在市場上設(shè)計(jì)的是刀桿連接拉桿通過一個小氣孔通氣,再經(jīng)過刀桿活塞漲緊,達(dá)到去內(nèi)毛剌的要求,它的質(zhì)量不隱定,影響刀桿使用壽命,增加生產(chǎn)成本。2.內(nèi)毛剌刀桿氣小,毛剌質(zhì)量斷繼出現(xiàn)高低不平的情況,造成內(nèi)毛刺去除不了而頻繁停機(jī);刀頭容易損壞,更換頻繁,影響正常生產(chǎn)速度。3.刀桿活塞在精加工過程中很難把握好精度尺寸,容易出現(xiàn)漏氣,出現(xiàn)毛剌質(zhì)量難于保證的現(xiàn)象。4.拉桿按裝刀頭它的角度不合理,要通過技術(shù)改進(jìn)來調(diào)整它角度。5.對于備件的準(zhǔn)備和現(xiàn)場安裝調(diào)試消耗了大量的人力和時間,原內(nèi)毛刺刀桿氣小,焊瘤經(jīng)常堵刀現(xiàn)象。
如圖1所示原設(shè)備內(nèi)毛剌刀桿通過一個小孔把氣傳送到活塞,再通過活塞漲縮鋼管的內(nèi)徑,氣大小不穩(wěn)定,影響內(nèi)毛剌質(zhì)量。
二、內(nèi)毛剌刀桿設(shè)備改進(jìn)方案
針對以上問題, 經(jīng)過多方面查找有關(guān)資料,總結(jié)和分析問題的原因,具體改進(jìn)方案如下:改進(jìn)后我們稱這種為雙孔內(nèi)毛剌刀桿設(shè)計(jì),內(nèi)毛剌刀桿雙孔設(shè)計(jì)它的優(yōu)點(diǎn)是流氣量大,氣壓穩(wěn)定使活塞平行運(yùn)行,內(nèi)毛剌刀桿力大穩(wěn)定好,去內(nèi)毛剌光滑,無凹凸現(xiàn)象產(chǎn)生,提高了工藝要求。
三、改進(jìn)后的內(nèi)毛剌刀桿設(shè)備結(jié)構(gòu)
圖2改進(jìn)后刀桿進(jìn)氣口由單孔改成雙孔,改善了氣孔的流氣量,使氣壓量穩(wěn)定。
四、改進(jìn)后刀桿活塞設(shè)備結(jié)構(gòu)
圖3看到活塞的加工過程,我們設(shè)計(jì)一個機(jī)械半自動模具來完成整個加工活塞的過程,大大提升生產(chǎn)工藝,準(zhǔn)保了技術(shù)要求,效益比原先增量兩培。
五、改進(jìn)后內(nèi)毛剌刀桿、活塞設(shè)備具有的優(yōu)點(diǎn)和效果
內(nèi)毛剌質(zhì)量的提高,帶動了鋼管的內(nèi)徑圓度,促進(jìn)了鋼管直度和內(nèi)毛剌質(zhì)量。
對刀桿按裝刀頭的角度進(jìn)行調(diào)整(+2度)后,刀頭部翹起,環(huán)形刀開始刮削焊縫處的內(nèi)毛刺,刮削的高度可以通過氣壓來調(diào)節(jié),毛剌變直了,毛剌縫變光滑,提高了生產(chǎn)效率和成材率,同時內(nèi)毛刺的清除效果非常好,焊逢處與其它部位一樣平滑。刀桿使用時間長,內(nèi)毛剌刀桿的改進(jìn)設(shè)計(jì)項(xiàng)目完成后,經(jīng)權(quán)威部門和專家組評審,認(rèn)為改進(jìn)設(shè)計(jì)確實(shí)很好,完全能夠適應(yīng)生產(chǎn)需要,很值得推廣借鑒。刀桿適應(yīng)焊管生產(chǎn)的多種規(guī)格品種(DN20—DN60),從產(chǎn)品的質(zhì)量,生產(chǎn)工藝的要求,有了明顯提升,刀桿生產(chǎn)成本與前年相比節(jié)省了50萬元以上,特別是產(chǎn)品成材率提高1%以上,大大降低了生產(chǎn)的成本。
六、結(jié)論
改進(jìn)后的內(nèi)毛剌刀桿設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單,效益明顯提高,產(chǎn)品質(zhì)量有了保證,技術(shù)創(chuàng)新、工藝規(guī)范,我們在自行設(shè)備改進(jìn)中取得的經(jīng)驗(yàn),可以給同行提供一定的借鑒。
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作者簡介:
費(fèi)建方,(1964-),男,漢,浙江湖州人,機(jī)械工程師,高級技師,主要從事機(jī)械設(shè)備設(shè)計(jì)改造,新產(chǎn)品開發(fā)等工作。
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