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        數(shù)控折彎?rùn)C(jī)整體升級(jí)改造

        2021-08-27 09:15:46彭劍湘謝慶想
        設(shè)備管理與維修 2021年11期
        關(guān)鍵詞:設(shè)備

        彭劍湘,秦 哲,謝慶想

        (中車株洲電力機(jī)車有限公司,湖南株洲 412001)

        0 引言

        中車株洲電力機(jī)車有限公司在2010 年引進(jìn)了1 臺(tái)650 t數(shù)控折彎?rùn)C(jī),主要用于電力機(jī)車、城際動(dòng)車組、城軌車輛的車體邊梁、弦梁、枕梁、T 形梁等部件的折彎壓型。設(shè)備主要部件包括機(jī)架、滑塊、后擋料裝置、撓度補(bǔ)償裝置、數(shù)控系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)等。該設(shè)備的后擋料裝置橫梁為鋁型材,抗撞擊能力差;且采用二軸(X/R)控制,導(dǎo)致定位精度差、同步性差。

        1 設(shè)備現(xiàn)狀

        隨著壓型產(chǎn)品精度及壓型效率的要求越來越高,現(xiàn)有設(shè)備在某些功能上無法滿足要求,具體表現(xiàn)如下:①后擋料裝置存在設(shè)計(jì)缺陷,抗撞擊能力差,易變形,影響產(chǎn)品加工精度及加工速度(壓型的產(chǎn)品必須要每件測(cè)量尺寸,調(diào)整參數(shù));②X 軸絲桿磨損,定位精度差;③R 軸傳動(dòng)部分磨損變形,傳動(dòng)鏈條卡頓,兩端運(yùn)行不同步;④數(shù)控系統(tǒng)老化,頻繁出現(xiàn)CPU 板及CF 卡損壞故障;⑤滑塊體夾具安裝面、上模與滑塊貼合面磨損嚴(yán)重,影響產(chǎn)品加工精度。

        2 升級(jí)改造技術(shù)方案

        (1)重新設(shè)計(jì)后擋料裝置。采用2 個(gè)獨(dú)立控制的機(jī)械手式后擋料裝置,包含驅(qū)動(dòng)電機(jī)、安裝座、導(dǎo)軌等。設(shè)計(jì)時(shí)考慮后擋料裝置的抗沖擊能力,防止沖擊變形,以及后擋料裝置各軸的行程、精度要求等技術(shù)參數(shù)(圖1)。

        圖1 機(jī)械手式后擋料裝置

        (2)改造數(shù)控系統(tǒng)。將原Modeval 12S 系統(tǒng)升級(jí)改造成最新的Modeval 19T 系統(tǒng),將原有X/R 二軸控制改造成X1/X2、R1/R2四軸控制,對(duì)各軸單獨(dú)進(jìn)行調(diào)試和匹配,實(shí)現(xiàn)雙軸的同步控制以及準(zhǔn)確定位。

        (3)修磨貼合面?;瑝K拆除落地,修磨夾具安裝面、上模具與滑塊貼合面,使上模夾具安裝面和模具與滑塊貼合面的平面度、直線度達(dá)到設(shè)備出廠標(biāo)準(zhǔn)(平面度≤0.08 mm,直線度≤0.05 mm/全長(zhǎng))。滑塊加工以基準(zhǔn)面A 為基準(zhǔn),平放于加工機(jī)床工作臺(tái)上,校平B 面(橫向、縱向)及E 面;基準(zhǔn)A 處對(duì)應(yīng)面壓緊(保證滑塊處于自然平放狀態(tài),未受外壓力變形)及前后用輔助支撐;按圖紙尺寸修光B 面,保證形位公差要求。在加工完準(zhǔn)備取下滑塊時(shí),用常用上模配裝檢查,看是否存在干涉。

        圖2 滑塊體

        (4)整機(jī)壓型調(diào)試。修正各參考點(diǎn)的參數(shù)值,包括各軸的運(yùn)行速度、定位精度等,使其滿足產(chǎn)品的壓型要求(表1)。參考點(diǎn)依據(jù)原點(diǎn)開關(guān)設(shè)定,通過測(cè)量各軸參考點(diǎn)的實(shí)際距離,在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行實(shí)際賦值,保證參考點(diǎn)位置的準(zhǔn)確性。同步精度由調(diào)節(jié)驅(qū)動(dòng)的參數(shù)達(dá)成,需要同步的軸使用同型號(hào)的驅(qū)動(dòng),通過反復(fù)運(yùn)行,調(diào)整驅(qū)動(dòng)的參數(shù)達(dá)到同步效果。定位精度通過調(diào)整機(jī)械機(jī)構(gòu)和電氣補(bǔ)償實(shí)現(xiàn),通過控制X1、X2軸的同步及定位精度保證產(chǎn)品的壓型尺寸。

        表1 主要技術(shù)參數(shù)

        3 改造效果

        由于原后擋料裝置抗撞擊能力差,需要對(duì)其進(jìn)行微調(diào)來保障產(chǎn)品質(zhì)量(圖3)。通過整體升級(jí)改造,提高了加工效率,降低了員工勞動(dòng)強(qiáng)度,提升了產(chǎn)品質(zhì)量,產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到99.6%。同時(shí),將原Modeval 12S 系統(tǒng)升級(jí)改造成最新的Modeval 19T 系統(tǒng),選用性能更加優(yōu)越的執(zhí)行機(jī)構(gòu),提高了設(shè)備的技術(shù)狀態(tài),設(shè)備運(yùn)行更加平穩(wěn)。改造完成后的設(shè)備,符合GB/T 14349—2011《板料折彎?rùn)C(jī) 精度》和GB 28243—2012《液壓板料折彎?rùn)C(jī) 安全技術(shù)要求》中的要求。

        圖3 后擋料裝置改造前后對(duì)比

        4 結(jié)束語

        此次改造解決了后擋料裝置單薄、易變形的設(shè)計(jì)缺陷,雙機(jī)械手模式的后擋料裝置提升了設(shè)備的穩(wěn)定性;同時(shí)升級(jí)了系統(tǒng),采用四軸獨(dú)立控制,很好地解決了壓型產(chǎn)品尺寸超差問題。運(yùn)行幾個(gè)月來未出現(xiàn)任何故障。

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