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        MBBR改進(jìn)型兩級(jí)A/O工藝處理低C/N煤氣化廢水

        2021-08-26 08:42:26徐斌
        石油石化綠色低碳 2021年3期
        關(guān)鍵詞:硝化氣化氨氮

        徐斌

        (中國(guó)石化九江分公司,江西九江 332004)

        1 工程概況

        某煉化企業(yè)油品質(zhì)量升級(jí)改造項(xiàng)目配套新建一套煤制氫裝置,以煤為原料生產(chǎn)氫氣供給煉油加氫裝置,其中煤氣化采用德士古水煤漿工藝,該技術(shù)產(chǎn)生的廢水具有高氨氮、低有機(jī)物污染濃度的特性[1-4],C/N值為1.3~2.7,嚴(yán)重失調(diào)[2],處理難度較大,用傳統(tǒng)的活性污泥法處理效果不佳[5-6]。該企業(yè)選用MBBR改進(jìn)型兩級(jí)A/O工藝處理煤氣化廢水,經(jīng)活性污泥培養(yǎng)、馴化,取得了良好的運(yùn)行效果,出水水質(zhì)穩(wěn)定且達(dá)到設(shè)計(jì)出水指標(biāo),滿(mǎn)足深度處理單元進(jìn)水水質(zhì)要求。該裝置設(shè)計(jì)進(jìn)水水量120 m3/h,設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)見(jiàn)表1。

        表1 設(shè)計(jì)進(jìn)、出水水質(zhì)

        2 工藝設(shè)計(jì)及主要構(gòu)筑物

        2.1 工藝設(shè)計(jì)

        高氨氮廢水的處理有化學(xué)法和生物法等多種技術(shù),而生物法最為經(jīng)濟(jì),但常規(guī)的A/O工藝具有一定的局限性,要達(dá)到85%以上的脫氮目標(biāo),至少需要6倍的回流量,且大回流量對(duì)反硝化池的缺氧狀態(tài)產(chǎn)生影響,不利于反硝化脫氮的進(jìn)行。俎宇等[7]采用兩級(jí)A/O工藝實(shí)現(xiàn)了高氨氮、低C/N廢水的高效處理;聶水源等[8]采用兩級(jí)A/O融合工藝處理高氨氮煤化工廢水取得了理想的效果,因此,兩級(jí)A/O工藝在煤氣化廢水的處理上具有一定的可行性。移動(dòng)床生物膜反應(yīng)器(Moving Bed Biofilm Reactor,MBBR)將生物接觸氧化技術(shù)和生物流化床技術(shù)進(jìn)行了有機(jī)結(jié)合[8],既具有活性污泥法的高效性和運(yùn)轉(zhuǎn)靈活性,又具有傳統(tǒng)生物膜法耐沖擊負(fù)荷、泥齡長(zhǎng)、剩余污泥少的特點(diǎn),MBBR改進(jìn)型兩級(jí)A/O工藝兼具兩種工藝的優(yōu)點(diǎn),在實(shí)現(xiàn)高效脫氮及降解有機(jī)污染物上具有可能性。

        2.2 工藝流程概述

        裝置工藝流程見(jiàn)圖1,正常情況下,氣化廢水首先進(jìn)入均質(zhì)池調(diào)節(jié)水質(zhì),若氣化廢水來(lái)水水質(zhì)突然發(fā)生較大變化時(shí),可將來(lái)水切換至事故調(diào)節(jié)池,經(jīng)過(guò)小流量泵均勻地提升至均質(zhì)池,然后自流進(jìn)入兩套并聯(lián)運(yùn)行的生化處理段。

        圖1 廢水處理工藝流程

        每套生化處理段均包括:第一級(jí)A/O(缺氧池A1、好氧池O1)和第二級(jí)MBBR改進(jìn)型A/O(缺氧池A2、好氧池O2),其中好氧池O2通過(guò)投加Ф25 mm×10 mm、比表面積800 m2/m3、填料填充率為40%的圓柱型HDPE載體填料和在池底加設(shè)Ф70 mm×1 000 mm的EPDM穿孔管式曝氣器方式形成MBBR池。第一級(jí)A/O用于初步脫氮和去除COD,由于進(jìn)水C/N較低,故需在A1池中外加甲醇提供碳源;第二級(jí)A/O利用剩余碳源和第二步外加甲醇進(jìn)行深度脫氮和去除COD。

        生化段出水進(jìn)入二沉池進(jìn)行泥水分離,出水進(jìn)入深度處理單元,部分污泥回流至缺氧池A1,剩余污泥則進(jìn)入污泥脫水設(shè)施進(jìn)行濃縮。主要構(gòu)筑物尺寸及設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表2。

        表2 主要構(gòu)筑物及設(shè)計(jì)參數(shù)

        3 裝置調(diào)試與運(yùn)行

        該裝置建成后調(diào)試運(yùn)行工作主要分為3個(gè)階段:活性污泥培養(yǎng)階段、氣化廢水馴化階段及氣化廢水處理運(yùn)行階段。

        3.1 污泥培養(yǎng)階段

        裝置生化處理段引入清水,以該企業(yè)煉油污水處理場(chǎng)二沉池內(nèi)污泥為“種泥”,連續(xù)倒泥至MLSS達(dá)到500 mg/L,足量曝氣悶曝24 h后逐步引入生活污水,建立污泥回流,控制DO為2~3 mg/L,投加質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%的NaOH溶液將O1池的pH值控制為7.5~8.5,以二沉池出水總磷不超過(guò)0.4 mg/L原則投加磷酸鹽溶液,用以滿(mǎn)足活性污泥增長(zhǎng)需求。每日取O1池末端混合液觀測(cè)SV30及生物相的變化,并檢測(cè)出水pH值、NH3-N、COD及總磷濃度。

        硝化細(xì)菌世代周期較長(zhǎng)、產(chǎn)率低[6],為快速、高效地建立裝置的硝化-反硝化功能,在污泥培養(yǎng)的過(guò)程中分批向O1池投加某廠(chǎng)家的促生劑240 kg及活化后的高效硝化菌菌種600 kg。

        第一周,引入生活污水水量由20 m3/h逐步提升至60 m3/h,O1池、O2池表面出現(xiàn)大量白色黏性泡沫,污泥混合液顏色由黑色變?yōu)橥咙S色,菌膠團(tuán)細(xì)小、松散,上清液較為混濁,O2池內(nèi)填料附著污泥量非常少,填料顏色基本無(wú)變化。

        第二周,引入生活污水水量由60 m3/h逐步提升至100 m3/h,白色黏性泡沫相對(duì)減少,菌膠團(tuán)增大,相對(duì)密實(shí),上清液相對(duì)變清,O2池內(nèi)填料凹陷處附有污泥,填料呈淡黃色。

        第三周,保持生活污水水量為100 m3/h,每天向A1池投加甲醇和尿素,控制F/M為0.15 kgBOD5/(kgMLSS·d),控制出水NH3-N不超過(guò)4 mg/L,白色黏性泡沫逐漸減少,菌膠團(tuán)密度增大,生物絮體逐漸形成,填料附著污泥量增多。此階段開(kāi)始每天排泥30 m3,分兩次進(jìn)行。

        第四周,逐步提高尿素的投加量,提高污泥的NH3-N負(fù)荷,生物絮體逐漸增多,并出現(xiàn)鐘蟲(chóng)、累枝蟲(chóng)等固著型纖毛蟲(chóng),填料內(nèi)外側(cè)出現(xiàn)一層黃色薄膜,此時(shí)MLSS達(dá)到2 800 mg/L左右,SV30為30%,污泥培養(yǎng)基本成熟。

        3.2 污泥馴化階段

        隨著氣化裝置開(kāi)工運(yùn)行,引入氣化廢水對(duì)活性污泥進(jìn)行馴化培養(yǎng),起初控制進(jìn)水水量100 m3/h、NH3-N 40 mg/L左右,穩(wěn)定運(yùn)行3 d,菌膠團(tuán)進(jìn)一步增加,上清液稍顯混濁。隨后以每3 d增加NH3-N 20 mg/L的步驟逐步提高裝置進(jìn)水負(fù)荷至滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行,控制O1池pH為7.5~8.5、DO為2~6 mg/L,控制O2池DO為3~6 mg/L,期間出水NH3-N稍有波動(dòng),但延長(zhǎng)提高負(fù)荷的時(shí)間后恢復(fù)正常,MLSS最后穩(wěn)定在3 800 mg/L左右,污泥沉降性能良好,鏡檢發(fā)現(xiàn)較多固著型纖毛蟲(chóng)、菌膠團(tuán)密實(shí)。從圖2可知,污泥馴化期間裝置進(jìn)水NH3-N不斷升高,末期因氣化裝置運(yùn)行負(fù)荷加大,裝置進(jìn)水NH3-N從224 mg/L躍升至316 mg/L,但NH3-N去除率基本穩(wěn)定在90%以上,平均去除率達(dá)92.7%。

        圖2 污泥馴化期間裝置對(duì)NH3-N的去除效果

        3.3 氣化廢水處理運(yùn)行階段

        3.3.1 NH3-N的去除

        該裝置自2015年底投入運(yùn)行以來(lái),已連續(xù)運(yùn)行5年多,近一年以來(lái)NH3-N的進(jìn)水濃度、出水濃度及去除率見(jiàn)圖3。從圖3可以看出,雖然裝置進(jìn)水NH3-N波動(dòng)較大(160~220 mg/L,平均178.5 mg/L),但MBBR改進(jìn)型兩級(jí)AO工藝去除NH3-N的效果穩(wěn)定,出水濃度在3.5 mg/L以?xún)?nèi),其中5—7月相對(duì)偏高,主要受當(dāng)?shù)貧鉁嘏c氣化廢水水溫的疊加影響,水溫上升(達(dá)36~42℃),使得硝化功能減弱[10]。全年出水平均濃度為1.26 mg/L,去除率在99%以上。

        圖3 對(duì)NH3-N的去除效果

        3.3.2 COD的去除

        從圖4可知,氣化裝置排放的廢水中COD濃度比較穩(wěn)定,維持在300~400 mg/L(平均328.9 mg/L)范圍內(nèi),經(jīng)該裝置處理后降至30~55 mg/L,全年出水平均濃度為46.2 mg/L,去除率達(dá)到83%以上,即使在水溫較高的夏季,該裝置對(duì)COD也表現(xiàn)出較好的處理效果,同時(shí)冬季低溫也對(duì)COD的去除未表現(xiàn)出顯著影響,說(shuō)明該處理系統(tǒng)具有較強(qiáng)的抗溫度沖擊能力。

        圖4 對(duì)COD的去除效果

        3.3.3 TN的去除

        因裝置出水送至該企業(yè)煉油污水處理場(chǎng)進(jìn)行深度處理,故未持續(xù)對(duì)裝置出水TN進(jìn)行化驗(yàn)分析,但抽樣分析數(shù)據(jù)顯示,裝置出水TN保持在15~30 mg/L,達(dá)到設(shè)計(jì)TN≤50 mg/L指標(biāo)要求,反硝化脫氮率達(dá)91%以上。從圖3可知,該氣化廢水C/N值僅為1.7~2.1,失調(diào)嚴(yán)重,按常規(guī)AO工藝脫氮計(jì)算所需回流比為10.1,且需投入大量的碳源,該裝置僅使用3.5~5倍的回流比即達(dá)到脫氮效果,大幅降低了裝置的運(yùn)行能耗。

        4 經(jīng)濟(jì)效益分析

        裝置投入正常運(yùn)行后,對(duì)其性能進(jìn)行了72 h標(biāo)定,標(biāo)定期間裝置進(jìn)出水水質(zhì)均在設(shè)計(jì)指標(biāo)范圍內(nèi),運(yùn)行電單耗0.52 kW·h/m3,電單價(jià)0.54元/kW·h,則運(yùn)行電費(fèi)為0.28元/m3,甲醇(1 800元/t)、磷鹽(3 800元/t)及液堿(770元/t)等藥劑費(fèi)用合計(jì)約為1.47元/m3,運(yùn)行費(fèi)用合計(jì)為1.75元/m3(不含設(shè)備折舊及人工費(fèi))。正常運(yùn)行5年多以來(lái),裝置出水穩(wěn)定,出水水質(zhì)良好,NH3-N累計(jì)減排約854 t,COD減排約1 362 t,為企業(yè)上下游裝置的穩(wěn)定運(yùn)行提供了堅(jiān)實(shí)的保障。

        5 結(jié)論

        1)采用MBBR改進(jìn)型兩級(jí)A/O工藝處理煤氣化高氨氮、低C/N廢水,出水水質(zhì)穩(wěn)定,處理效率高,NH3-N和COD的全年出水平均濃度分別為1.26 mg/L和46.2 mg/L,相應(yīng)去除率分別高于99%和83%,達(dá)到了設(shè)計(jì)出水水質(zhì)指標(biāo)要求。

        2)通過(guò)投加菌種促生劑和高效硝化菌菌種,快速建立了系統(tǒng)的硝化能力,4周即完成了污泥培養(yǎng),45 d污泥馴化成功。

        3)該工藝系統(tǒng)運(yùn)行操作簡(jiǎn)單、運(yùn)行費(fèi)用低、處理效果好,并且具有較好的抗沖擊能力,可為高氨氮廢水處理提供借鑒。

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