徐赫澤(中油電能電力生產(chǎn)保障公司)
大慶中油電能熱電二公司3#爐電除塵器電源采用一電場高頻電源,二、三、四電場工頻電源的運行方式。根據(jù)EMS在線數(shù)據(jù)顯示,目前除塵器出口粉塵排放濃度40~50mg/Nm3,脫硫塔出口粉塵排放濃度10~20mg/Nm3,符合原國家設(shè)計標準的低于30mg/Nm3,但不符合現(xiàn)行規(guī)定的超低排放低于10mg/Nm3的要求,同時原有電除塵二、三、四電場工頻電源存在運行效率低,除塵耗電量居高不下等問題?;谏鲜鲈?,2018年7月黑龍江省電業(yè)主管部門明確要求進行超低排放改造,并于2020年10月30日完成該項目[1-2]。
1)工頻電源由于輸出平均電壓低,閃絡(luò)現(xiàn)象峰值電壓無法突破63kV,導(dǎo)致除塵效率低的同時也造成能耗巨大。工頻及高頻直流電源受火花放電電壓限制無法持續(xù)提升電暈電壓,否則易發(fā)生閃絡(luò)現(xiàn)象,造成極板擊穿,靜電除塵器每年都會發(fā)生因閃絡(luò)導(dǎo)致的電場短路情況,降低了電場利用率。
2)原有的電除塵器供電電源模式受到技術(shù)限制已無法進一步提高除塵效率。原電除塵器一電場為高頻電源,二、三、四電場為工頻電源,其電除塵器出口濃度可以滿足原有排放標準,但當兩個或兩個以上電場發(fā)生短路故障時,排放極易超標,必需停爐檢修,除塵效率無法進一步提升[3-5]。
3)除塵器工頻電源變壓器耗能高,表現(xiàn)為銅損和鐵損大,導(dǎo)致變壓器本體溫升高,并且電能轉(zhuǎn)換效率低,功率因數(shù)低等原因造成廠用電量增高。
熱電二公司共5臺鍋爐,實施了廢氣脫硫和除塵改造。并且對靜電除塵器進行了技術(shù)升級改造,在原有雙室四電場電除塵器基礎(chǔ)上整體增高,除塵器極板極線全部換新,第一電場配置1.6A/72kV的高頻電源,二、三、四電場配置1.6A/72kV的工頻電源。設(shè)計指標電除塵出口煙塵濃度小于或等于50mg/Nm3,目前電除塵出口煙塵濃度達40~50mg/Nm3。根據(jù)超低排放要求,除塵器出口濃度需不能高于40mg/Nm3,再經(jīng)過脫硫系統(tǒng)協(xié)同作用,可實現(xiàn)粉塵的超低排放。
原來使用的除塵器電源主要采用單相工頻電源和高頻電源。其中單相工頻電源輸出電壓紋波系數(shù)大,一般在35%左右,其峰值電壓一般比平均電壓高30%,導(dǎo)致電暈電壓低,一般不能升得很高,通常在50~70kV,因為在輸出持續(xù)為高電壓情況下,電場易發(fā)生閃絡(luò),其恢復(fù)時間不但提高了能耗而且降低除塵效率,工頻電源為避免閃絡(luò)無法突破,同時單一的工頻波形在高比電阻粉塵的工況下,除塵效率低,因晶閘管屬于半控型開關(guān)元件,當電源發(fā)生火花放電時,相應(yīng)速度慢,檢測和關(guān)斷火花時間約為10ms,恢復(fù)時間為50~60ms。高頻電源為三相電壓輸入,輸出為直流連續(xù)電壓,其頻率在0~30kHz,控制頻率短并且可調(diào),其紋波系數(shù)小于1%,波形近似于一條直線,因此峰值電壓和平均電壓為同一電壓,這使得靜電除塵器能夠以次火花發(fā)生點電壓運行,從而提高了電除塵器的供電電壓和電流,增大了電暈功率的輸入,同時其檢測和關(guān)斷火花時間約為25us,恢復(fù)時間約為10ms,遠遠低于工頻電源,提高了電除塵器的效率,但對于高比電阻粉塵的收塵效率較低,易發(fā)生反電暈現(xiàn)象。因此,尋求新的電源技術(shù),在提高粉塵驅(qū)進速度的同時,減少反電暈和閃絡(luò)現(xiàn)象的發(fā)生,提高收塵效率和避免因閃絡(luò)的發(fā)生造成設(shè)備損壞[6-8]。
單相工頻電源的采用的是油浸式工頻變壓器,為鐵氧體材質(zhì),其自身功耗較高,同時由于工頻電源易發(fā)生閃絡(luò)現(xiàn)象,為避免電暈極和收塵極之間的頻繁火花放電帶來的沖擊,其整流變壓器內(nèi)阻通常設(shè)計為總阻抗的30%~35%,因此電源轉(zhuǎn)換效率一般為65%~70%。此外因工頻電源采用單相交流輸入,容易導(dǎo)致電網(wǎng)不平衡,其晶閘管調(diào)壓在電壓輸入端產(chǎn)生大量的諧波電流,對電網(wǎng)造成一定干擾。工頻高壓直流的頻率為50Hz,所以變壓器體積和重量較大,發(fā)熱量較大。高頻電源采用超微晶材質(zhì),耗電量較低,同時為三相交流輸入,其轉(zhuǎn)換效率為93%以上,功率因數(shù)在0.9以上,因此高頻開關(guān)電源損耗小,相對電源節(jié)能15%,因二次輸出頻率在0~30kHz可調(diào),可以根據(jù)工況自動對輸出電壓進行微調(diào),控制場強輸出,避免電量浪費。
現(xiàn)有電除塵電場的電源種類有多種,高頻、單相工頻還有三相工頻電源、脈沖電源等等,在收塵效率和能耗上各有不同,同時脈沖電源其基波電源可以是單相工頻、三相工頻,也可以是高頻電源。因此根據(jù)實際的電源種類配置方式較多,現(xiàn)有電場電源是一電場高頻,二、三、四電場為工頻電源,該種組合方式在高比電阻收塵上也存在除塵效率較低的弊端。
原有工頻電源受自身特性影響,其紋波系數(shù)在30%左右,平均電壓較峰值電壓低30%,影響除塵效率。
而高頻電源電能效率轉(zhuǎn)換高,同時其頻率可在0~30kHz自動調(diào)節(jié),減少電能損耗,同時其輸出近似于平直的直流輸出,紋波系數(shù)小于1%,峰值電壓和均值電壓等同,除塵效率大大提升。
脈沖電源其頻率一般為100Hz,其二次電流最高可達200A,脈沖寬度為100us,其瞬間可達到兆瓦級能量輸出,而一般高頻和工頻二次輸出額定值均為1.6A,脈沖電源提升高比電阻粉塵的荷電能力,提高除塵效率,通過對比分析選用高頻電源作為基波,疊加脈沖電源,滿足電源平穩(wěn)輸出的同時,達到節(jié)省耗電量的目的?;ǒB加脈沖電源根據(jù)工藝不同分為一體式和分體式,最終選用分體式脈沖電源,可以確保在疊加脈沖電源部分發(fā)生故障檢修時,高頻基波電源可不退出運行,確保除塵的持續(xù)運行,在基波高頻疊加電源運行時,其基波電壓通常在50kV以下,避免電場在輸出持續(xù)高電壓情況下,發(fā)生閃絡(luò)及反電暈。
結(jié)合除塵的實際情況,合理分配高頻電源和脈沖電源的數(shù)量和組合方式,提高除塵運行效率。一、二電場采用高頻電源,三、四電場采用脈沖電源,前級電場采用高頻電源可以提供持續(xù)的高電壓,提高電暈電流,減少電暈封閉情況,提高高濃度粉塵排放,后級電場多為高比電阻的細小微粒,采用脈沖電源效果更為明顯,其基波電壓控制在60kV以下,確保持續(xù)穩(wěn)定的收塵,而避免火花放電情況,同時脈沖電源可疊加至最高140kV,脈沖頻率為100Hz,脈沖寬度75~100us,最大限度的提高峰值電壓,同時避免反電暈現(xiàn)象的發(fā)生[9-10]。
1)改造后除塵器出口濃度低于30mg/Nm3,遠低于預(yù)期的40mg/Nm3以下。電場高壓電源電能轉(zhuǎn)換效率和輸出功率因數(shù)得到了有效的提高,提升除塵效率的同時,降低了廠用電消耗量。
2)選用集成化設(shè)計的電源設(shè)備,減少了運行人員的操作流程,選用分體式基波疊加脈沖電源設(shè)備,確保脈沖電源部分故障檢修同時,不影響基波電源除塵運行。
3)經(jīng)濟效益計算。3#爐為410T鍋爐,每年大負荷期間均為滿負荷運行,煤質(zhì)不變的情況下,其粉塵排放濃度比例相近,通過除塵系統(tǒng)的粉塵總量變化不大,除塵系統(tǒng)運行在相同工況下,統(tǒng)計其運行耗電量,2019—2020年負荷期耗電量見表1。在負荷相近情況下,同期對比節(jié)約電量243630kWh,節(jié)約電費15.59萬元。
表1 2019—2020年負荷期耗電量 單位:kWh
本項目依托超低排放改造項目,結(jié)合電除塵電源應(yīng)用現(xiàn)狀進行,對鍋爐電除塵電源進行研究優(yōu)化并得到實際應(yīng)用,提高了高比阻粉塵的除塵效果,提升了電除塵電場整體的排放效率,同時有效抑制了閃絡(luò)和反電暈的發(fā)生。優(yōu)化了電源各電場的配置方案,合理分配高頻電源和脈沖電源,在節(jié)省投資的前提下,確保除塵達標排放。在降低粉塵出口排放同時,對進一步降低能耗起到了積極作用,也為高頻脈沖電源在熱電廠超低排放中的應(yīng)用提供了一定的實踐經(jīng)驗。